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聚吡咯改性廢菌渣活性炭的制備及其吸附水中SO4 2-性能

2022-04-09 06:19:36柴麗娜李紅艷王朝旭劉連鑫王東升
化工環保 2022年2期
關鍵詞:改性優化實驗

柴麗娜,李紅艷,王朝旭,劉連鑫,王 芳,王東升

(1.太原理工大學 環境科學與工程學院,山西 晉中 030600;2.天津市城市公用事業管理局,天津 300074;3.山西省生物研究院有限公司,山西 太原 030006;4.江蘇中電創新環境科技有限公司,江蘇 無錫 214000)

酸性礦山廢水中高濃度SO42-是礦山開采過程中最嚴重的環境問題之一[1]。含SO42-的水用于灌溉會危害農作物生長,人體過量攝入SO42-易導致消化不良、腸道功能紊亂等[2]。SO42-在水中穩定性很好,很難通過水體自凈來消除[3]。目前處理含SO42-廢水的方法主要有:膜過濾法、化學沉淀法、生物法和吸附法等[4-7]。其中,吸附法具有吸附效果好、操作簡單等特點,在廢水處理中已得到廣泛應用[8]。常見的吸附材料有沸石、活性炭、石墨烯、生物質和聚合物等[9-13]。

生物質材料具有資源豐富、價格低廉、無二次污染等優勢[14]。我國是食用菌生產大國,食用菌栽培過程中會產生大量的廢菌渣(MR)[15]。MR碳化后形成疏松的孔隙結構,是制備活性炭(AC)的良好材料[16]。但單一的MR存在吸附容量低、選擇性差等不足,在其表面引入聚合物可以提高其吸附性能。聚吡咯(Ppy)具有合成簡單、環境穩定性好和無毒等特點[17]。Ppy不僅表面含有氨基帶正電荷,而且具有還原性,在吸附領域有很好的應用前景[18]。在廢菌渣活性炭(MRAC)中引入Ppy制備復合材料,不僅可以解決MR處置困難的問題,還可以實現MR的高值利用,以廢治廢。

本研究以MR為原料,以ZnCl2為活化劑制備了MRAC,再采用Ppy改性MRAC制備了Ppy-MRAC復合材料。通過響應面法優化了制備和改性條件,并對最優條件下制備的MRAC和Ppy-MRAC進行了表面形貌和官能團分析表征。

1 實驗部分

1.1 材料、試劑和儀器

廢菌棒:主要成分為木屑,取自山西省生物研究院有限公司食用菌研究中心;ZnCl2、鹽酸、無水硫酸鈉、吡咯、氯化鐵:均為分析純。

FS200型粉碎機:常州方科儀器有限公司;SX2-4-10型箱式電阻爐:北京科偉永興儀器有限公司;CMD-20X型恒溫鼓風干燥箱:上海瑯軒實驗設備有限公司;HZQ-F160型恒溫振蕩培養箱:蘇州培英實驗設備有限公司;DZF型真空干燥箱:上海坤天實驗儀器有限公司;FA2004型電子分析天平:上海上平儀器有限公司;Aquion型離子色譜儀:賽默飛世爾科技(中國)有限公司。

1.2 MRAC的制備

將廢菌棒去皮清洗,干燥后在粉碎機中將其粉碎成MR。稱取一定量的ZnCl2與MR按一定質量比(浸漬比)混合于坩堝中,蓋好浸漬一段時間后,將坩堝放入箱式電阻爐中在一定溫度下反應一定時間,待冷卻后取出坩堝,倒入0.3 mol/L鹽酸浸泡1 h,隨后用蒸餾水洗至中性,放入鼓風干燥箱中100 ℃干燥6 h。將冷卻后樣品研磨,過100目篩即為MRAC。

1.2.1 制備工藝條件優化單因素實驗

按照制備過程,分別考察在不同浸漬比(1.0,1.5,2.0,2.5,3.0)、活化時間(1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 h)、活化溫度(400,500,600,700,800℃)、浸漬時間(0,6,12,18,24 h)等因素下制備的MRAC對SO42-的吸附量。

1.2.2 制備工藝條件優化響應面實驗

利用Design-Expert 8.0軟件,在單因素實驗的基礎上采用實驗次數n=17的Box-Behnken設計實驗,選取對MRAC吸附性能影響較大的浸漬比、活化時間、活化溫度為實驗的3個因素,每個因素設3個水平,以MRAC對SO42-的吸附量為響應值,響應面優化制備實驗設計見表1。

表1 響應面優化制備實驗設計因素水平

1.3 Ppy-MRAC的制備

稱取1 g優化工藝條件下制備的MRAC倒入含有一定濃度吡咯的錐形瓶中,密封將其置于恒溫振蕩培養箱中,在25 ℃、150 r/min條件下振蕩1 h,然后配制一定濃度的氯化鐵溶液,緩慢滴加到吡咯溶液中,一定溫度下振蕩一定時間后,取出用蒸餾水清洗抽濾至無色,最后放入真空干燥箱中50 ℃干燥6 h制得Ppy-MRAC。

1.3.1 單因素優化改性實驗

分別考察在不同吡咯濃度(0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2 mol/L)、氯化鐵濃度(1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0 mol/L)、改性溫度(15,20,25,30,35 ℃)、改性時間(2,4,6,8,10 h)等條件下改性制得的Ppy-MRAC對SO42-的吸附量。

1.3.2 響應面優化改性實驗

利用Design-Expert 8.0軟件,在單因素實驗的基礎上采用實驗次數n=17的Box-Behnken設計實驗,選取對Ppy-MRAC吸附性能影響較大的吡咯濃度、氯化鐵濃度、改性時間為實驗的3個因素,每個因素設3個水平,以Ppy-MRAC對SO42-的吸附量為響應值,響應面優化改性實驗設計見表2。

表2 響應面優化改性實驗設計因素水平

1.4 吸附性能測試

以山西某礦山廢水SO42-質量濃度為516 mg/L為參考,取51.6 mL質量濃度為1 000 mg/L的SO42-標準溶液置于150 mL錐形瓶中,加水稀釋至100 mL,加入0.2 g吸附劑,密封,在振蕩培養箱中以150 r/min恒溫振蕩2 h后,過濾,采用離子色譜儀測定溶液中SO42-的質量濃度,按下式計算其吸附量。每組實驗進行3次,取平均值。

式中:qe為平衡吸附量,mg/g;ρ0為SO42-初始質量濃度,mg/L;ρe為吸附平衡后SO42-質量濃度,mg/L;m為吸附劑的質量,g;V為溶液的體積,L。

1.5 分析表征

采用場發射掃描電子顯微鏡(JSM-7100F型,日本JEOL公司)觀測吸附劑的形貌;采用傅里葉變換紅外光譜儀(IS5型,賽默飛世爾科技(中國)有限公司)表征吸附劑表面官能團。

2 結果與討論

2.1 MRAC制備工藝條件優化

2.1.1 單因素優化實驗結果

MRAC制備過程中浸漬比、活化時間、活化溫度、浸漬時間對其SO42-吸附量的影響見圖1。由圖1可知,隨著浸漬比、活化時間、活化溫度、浸漬時間的增加,MRAC的SO42-吸附量均呈現先升后降的趨勢。這是因為浸漬比、活化時間、活化溫度的值較低時,活性炭活化不完全,孔隙不發達;各工藝條件的值增大,會促進活性炭孔隙的形成,使其能夠吸附更多的SO42-;而工藝條件的值繼續增大,會使孔徑過度擴大,導致SO42-吸附量降低。相對于其他因素,浸漬時間對MRAC的SO2-4吸附量影響不大。根據單因素實驗,固定浸漬時間為12 h,分別以浸漬比為1.5,2.0,2.5,活化時間為1.5,2.0,2.5 h,活化溫度為500,600,700 ℃進行響應面優化實驗。

2.1.2 響應面優化實驗結果

根據單因素實驗結果,設計響應面工藝優化實驗,響應面優化制備實驗設計及結果見表3。

對表3數據進行回歸擬合,得回歸方程為Y=-278.816 5+33.706 5A+45.564B+0.705 17C+0.68AB-4.75E-003AC-1.7E-003BC-7.131A2-11.241B2-5.802 75C2,R2=0.992 1,相關性顯著。

表3數據的回歸模型方差分析見表4,可知模型P<0.000 1,表明實驗所采用的模型極顯著,能夠預測MRAC的SO42-吸附量和各因素之間的關系。其中一次項A、B,二次項A2、B2、C2的P值小于0.05,對響應值影響顯著。3因素對MRAC的SO42-吸附量影響顯著性大小為A>B>C,即浸漬比的影響最大。失擬項為0.824 6,>0.05不顯著,表明模型可以代替實驗真實點進行分析。

表3 響應面優化制備實驗設計及結果

表4 響應面優化制備回歸模型方差分析

用回歸模型對最佳制備參數下的吸附量進行預測,當浸漬比為2.26、活化時間為2.05 h、活化溫度為595.3 ℃時,SO42-吸附量為15.94 mg/g。結合實驗條件,選取浸漬比為2.0,活化溫度為600 ℃,活化時間為2.0 h進行驗證,3次平行實驗得到SO42-吸附量平均值為15.56 mg/g,與預測值基本一致,表明該模型具有較好的適用性和準確性。

2.2 Ppy-MRAC改性工藝條件優化

2.2.1 單因素優化實驗結果

吡咯濃度、氯化鐵濃度、改性溫度、改性時間對Ppy-MRAC的SO42-吸附量的影響見圖2。由圖2a和圖2b可見:隨著吡咯和氯化鐵濃度的增大,Ppy-MRAC的SO42-吸附量均逐漸增大;當吡咯和氯化鐵濃度分別為0.8 mol/L和2.0 mol/L時,SO2-4吸附量最大;繼續增加吡咯和氯化鐵濃度,SO2-4吸附量逐漸下降。由圖2c可知,改性溫度為25 ℃時,Ppy-MRAC的SO42-吸附量最大。由圖2d可知,當改性時間為4 h時,Ppy-MRAC的SO42-吸附量最大。

圖2 吡咯濃度(a)、氯化鐵濃度(b)、改性溫度(c)、改性時間(d)對Ppy-MRAC的SO42-吸附量的影響

根據單因素實驗,固定改性溫度為25 ℃,分別以吡咯濃度0.6,0.8,1.0 mol/L,氯化鐵濃度1.5,2.0,2.5 mol/L,改性時間2,4,6 h進行響應面優化實驗。

2.2.2 響應面優化實驗結果

根據單因素改性實驗結果,設計響應面改性實驗,響應面優化改性實驗設計及結果見表5。

對表5進行數據擬合得回歸方程Y=-366.429 5+391.763 75A+197.248B+30.521 63C+3.075AB-0.675AC+0.267 5BC-255.325A2-47.722B2-3.69 325C2,R2=0.994 0,相關性顯著。

表5數據的回歸模型方差分析見表6,可知模型P<0.000 1,表明實驗所采用的模型極顯著,能預測Ppy-MRAC的SO42-吸附量與各因素之間的關系。其中,一次項A、B、C,二次項A2、B2、C2的P值小于0.05,對響應值影響顯著。失擬項為0.881 7,>0.05,不顯著,表明模型可以代替實驗真實點進行分析。

表5 響應面優化改性實驗設計及結果

表6 響應面優化改性回歸模型方差分析

AB和AC的3D響應面圖見圖3。由圖3可知,響應面圖均為開口向下的凸形曲面,表明在各因素范圍內具有最大值,且隨著吡咯濃度、氯化鐵濃度、改性時間的增加,Ppy-MRAC的SO42-吸附量先增加后減小。用回歸模型對最佳改性參數下的吸附量進行預測,當Ppy濃度為0.77 mol/L、氯化鐵濃度為2.10 mol/L、改性時間為4.1 h時,Ppy-MRAC的SO42-吸附量為55.82 mg/g。結合實驗條件,選取吡咯濃度為0.8 mol/L,氯化鐵濃度為2.0 mol/L,改性時間為4 h進行驗證,3次平行實驗SO42-平衡吸附量平均值為55.64 mg/g。

圖3 吡咯濃度與氯化鐵濃度(a)和吡咯濃度與改性時間(b)的響應面圖

2.3 表征結果

2.3.1 SEM和EDS

在優化工藝條件下制備的MRAC的SEM照片見圖4a。可以看出其表面粗糙,多為不規則的塊狀結構,孔洞較小。優化工藝條件下改性得到的Ppy-MRAC的SEM照片見4b。可以看出Ppy呈絮狀負載在MRAC上,表面結構蓬松,孔洞變多,表明MRAC可以作為載體使Ppy較好地負載在其表面上,提供更多的吸附位點。

圖4 MRAC(a)和Ppy-MRAC(b)的SEM照片

優化工藝條件下制備的MRAC和優化工藝條件下改性得到的Ppy-MRAC的EDS譜圖見圖5。由圖可知,與MRAC相比,Ppy-MRAC的EDS譜圖中增加了N峰。Ppy-MRAC表面大多數含氮官能團與摻雜離子Cl-結合存在,SO42-可與Cl-發生離子交換作用被去除[19]。EDS結果表明,Ppy成功負載在MRAC表面。

圖5 MRAC(a)和Ppy-MRAC(b)的EDS譜圖

2.3.2 FTIR

在優化工藝條件下制備的MRAC和優化工藝條件下改性得到的Ppy-MRAC的FTIR譜圖見圖6。由圖可知:3 453.96 cm-1處強而寬的吸收帶歸屬于—OH的伸縮振動吸收峰;1 620.11 cm-1處尖銳吸收帶歸屬于芳香環的C=O伸縮振動;1 400.83 cm-1處吸收帶歸屬于C=O和C=C的伸縮振動;相比MRAC,Ppy-MRAC在1 544.68,1 162.95,887.89 cm-1處出現新的鋒,其中1 544.68 cm-1和887.89 cm-1處的峰與Ppy上的C=N和C—H伸縮振動吸收有關,1 162.95 cm-1處為脂肪胺的N—H伸縮振動吸收峰。

圖6 MRAC和Ppy-MRAC的FTIR譜圖

3 結論

a)以MR為原料,以ZnCl2為活化劑制備了MRAC,再采用Ppy改性MRAC制備了Ppy-MRAC復合材料。通過單因素實驗和響應面法優化了制備和改性條件。制備MRAC的優化條件為浸漬比2.0、活化時間2.0 h、活化溫度600 ℃、浸漬時間12 h;制備Ppy-MRAC的優化條件為吡咯濃度0.8 mol/L、氯化鐵濃度2.0 mol/L、改性時間4 h、改性溫度25 ℃。

b)投加0.2 g Ppy-MRA至100 mL初始質量濃度為516 mg/L的SO42-溶液中,平衡吸附量為55.64 mg/g,相比MRAC的SO42-平衡吸附量(15.56 mg/g)明顯增加。

c)MRAC可以作為載體負載Ppy,改性后的Ppy-MRAC表面呈現松散多孔的結構,可提供更多吸附SO42-的吸附位點。

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