魯坤鵬,陳衛華
(湖北大峪口化工有限責任公司,湖北鐘祥 431910)
某化工廠一期濕法磷酸裝置采用美國杰克布斯-多爾科二水法生產工藝,設計年生產能力為P2O520.77萬t,副產H2SiF61萬t,平均操作時間為310 d;二期磷酸生產裝置采用多格方槽二水法生產工藝,設計年生產能力為P2O530 萬t,副產H2SiF61.5 萬t,平均操作時間為300 d。其中一期采用真空帶式過濾機進行液固分離后對磷石膏進行調漿,二期采用轉臺過濾機固液分離后對磷石膏進行調漿,磷石膏渣漿輸送系統均為兩級離心泵串聯。兩套裝置通過獨立的磷石膏渣漿輸送管道DN350將磷石膏輸送至距離裝置6.6 km的渣場。
一期磷酸裝置標高+105 m,二期磷酸裝置標高+108 m,濕法磷酸裝置副產磷石膏調漿后通過串級泵輸送至渣場子壩(標高+224 m)排放。磷石膏渣漿泵技術參數如下。
一期渣漿泵參數:一級泵,流量700 m3/h,揚程75 m,葉輪直徑680 mm,電機型號YPT450-6-WF1,功率355 kW,電壓380 V,電流667 A;二級泵,流量700 m3/h,揚程75 m,葉輪直徑680 mm,電機型號YKK400-6-WF1,功率315 kW,電壓6 000 V,電流39.54 A,轉速988 r/min。二期渣漿泵參數:一級泵,流量572 m3/h,揚程91.1 m,電機型號YPT450-6-WF1,功率355 kW,電壓380 V,電流667 A;二級泵,流量572 m3/h,揚程91.1 m,電機型號YKK450-6-WF1,功率450 kW,電壓6 000 V,電流55 A,轉速990 r/min。
隨著渣場子壩逐步加高,目前一期、二期渣漿泵的輸送能力已經不能滿足生產需要。一期渣漿泵總揚程150 m,渣漿輸送實際揚程163.46 m;二期渣漿泵總揚程182.2 m,渣漿輸送實際揚程186.93 m。一期、二期磷酸裝置均處于減負荷運行狀況,隨著渣場子壩進一步加高,磷酸生產將無法為繼。為使整個系統處于良好的運行狀態,該廠研究采用中途加壓的方式進行磷石膏渣漿輸送,通過理論計算確定方案設計。
磷酸按日產P2O5800 t,石膏量按每噸P2O5產石膏5 t計,渣漿w(固)25%,石膏密度取2.32 t/m3。
1) 石膏量
qm(石膏)=800×5÷24 t/h=166.67 t/h;
qV(石膏)=166.67÷2.32 m3/h=71.84 m3/h。
2) 石膏漿
qm(石膏漿)=(166.67÷25%)t/h=666.68 t/h;
qm(水)=(666.68-166.67)t/h=500.01 t/h;
qV(石膏漿)=(71.84+500.01)m3/h=571.85 m3/h;
ρ(石膏漿)=qm(石膏)/qV(石膏漿)=1.17 t/m3。
3) 渣漿輸送管損
取生產中渣漿最大流量600 m3/h計算渣漿流速u:

其中d為管路內徑,取值為0.351 m。
取工業管道絕對粗糙度ε=0.2 mm,μ= 65.6×10-5Pa·s,則:

根據達西-魏斯巴赫公式計算管損(其中L為管路總長含閥門及彎頭當量長度,取5 600 m):
H損=λ×(L/d)×(u2/2 g)=44.46 m。
磷酸按日產P2O51 200 t,石膏量按每噸P2O5產石膏5 t計,渣漿w(固)30%,石膏密度取2.32 t/m3。
1) 石膏量
qm(石膏)=(1 200×5÷24)t/h=250 t/h;
qV(石膏)=(250÷2.32)m3/h=107.76 m3/h。
2) 石膏漿
qm(石膏漿)=(250÷30%)t/h=833.33 t/h;
qm(水)=(833.33-250)t/h=583.33 t/h;
qV(石膏漿)=(107.76+583.33)m3/h=691.09 m3/h;
ρ(石膏漿)=(8333.33/619.09)t/m3=1.21 t/m3。
石膏漿密度化驗值為1.25 t/m3,與計算值差異不大,管損計算時取化驗值。
3) 渣漿輸送管損
取生產中石膏料漿最大流量700 m3/h計算渣漿流速u:

取工業管道絕對粗糙度ε=0.2 mm,μ=65.6 ×10-5Pa·s,則:

根據達西-魏斯巴赫公式計算管損H損=70.93 m。
渣場原設計子壩標高220 m,一次擴容后標高245 m,二次擴容后標高265 m。原輸漿管線設計壓力2.50 MPa,二次擴容后輸漿管線最高壓力達2.85 MPa,因此加壓泵站不能設在化工裝置區內,只能設在磷石膏渣場。
根據現場實際環境,泵站地址設在渣場+185 m平臺,輸漿管線西側,距離輸漿管線僅5 m 左右。+185 m平臺磷石膏漿壓力0.49 MPa,加壓泵站投用后進口壓力最高0.49 MPa,出口壓力最高1.12 MPa,化工廠區內渣漿泵出口壓力最高2.3 MPa(實際壓力小于2.15 MPa)。
泵站設在渣場+185 m 平臺,輸漿管線壓力等級滿足渣場二次擴容后石膏漿輸送要求,而且末端壓力較低,更加安全可靠。
加壓泵配置采用2 用1 備的方案(見圖1),正常運行時一期、二期磷石膏渣漿通過各自的輸漿管線及加壓泵輸送,備用泵可以通過閥門切換分別滿足一期、二期輸漿要求。

圖1 泵站配置方案
綜合設備的能力和需求,加壓泵電機功率考慮選為250 kW,3臺泵總功率750 kW,因渣場子壩逐步加高,每年堆筑5.0~7.5 m,加壓泵采用380 V變頻調速控制,在子壩堆筑到+265 m前,盡可能地節約運行費用。渣場6 000 V 外線經核算滿足新增容量要求,但現有變壓器容量僅315 kV·A,需要新增6 000 V 電纜300 m,并在+185 m 平臺新建配電設施,包括新增變壓器、變頻器柜、開關柜等。
為解決磷石膏渣漿輸送問題,筆者結合現有的設備能力、管損理論計算結果和實際調查,認為在磷石膏渣場+185 m 平臺增設磷石膏渣漿輸送加壓泵站可滿足生產需求:一期、二期磷石膏渣漿仍按現有管線分開輸送,加壓泵配置采用2用1 備的方案,日常操作采用變頻調速以達到節能效果。該項目包括場地平整、廠房及泵基礎建設、機電設備采購及安裝,項目總投資396.480 6 萬元。后期將針對具體的運行環境調節最佳控制參數,同時針對操作要點對操作人員進行必要的培訓和考核,規范操作,使整個系統處于較為良性的運行狀態。