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煤礦副立井智能操車系統(tǒng)研究與應(yīng)用

2022-04-26 07:27:24陳林坤張彩江馬心剛
中國煤炭 2022年4期
關(guān)鍵詞:煤礦智能信號(hào)

陳林坤,張彩江,馬心剛

(中信重工開誠智能裝備有限公司,河北省唐山市,063020)

0 引言

煤礦副立井擔(dān)負(fù)著煤礦人員及物料的提升任務(wù),是煤礦生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)之一[1],其上下井口安全及生產(chǎn)效率是影響煤礦生產(chǎn)的重要因素。近年來,為了提高煤礦副立井操車系統(tǒng)的安全性、可靠性及自動(dòng)化水平,研發(fā)人員對操車系統(tǒng)進(jìn)行了不斷改進(jìn)。曹旭平[2]采用PLC技術(shù)對原有副立井操車控制系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)和完善;張耀武[3]針對煤礦副立井操車系統(tǒng)中存在的問題,利用機(jī)電一體化技術(shù),對副立井操車系統(tǒng)進(jìn)行了改造升級(jí);丁成波[4]采用PLC實(shí)現(xiàn)了副立井操車系統(tǒng)電控系統(tǒng)的技術(shù)改造;孫彩紅[5]等提出了一種煤礦井下無線遠(yuǎn)程遙控信號(hào)及操車系統(tǒng),利用手持式遙控器遠(yuǎn)程控制操車系統(tǒng)的運(yùn)行。

目前,國內(nèi)煤礦副立井操車系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)了集中自動(dòng)控制,較大程度上改善了傳統(tǒng)現(xiàn)場啟動(dòng)及操車的方法,改善了工作條件,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。然而,依然存在著系統(tǒng)功能不完善、數(shù)據(jù)上傳不便、各子系統(tǒng)自動(dòng)化程度參差不齊等問題,難以形成統(tǒng)一的信息資源,導(dǎo)致各系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)無法深度利用。基于此,開發(fā)了煤礦副立井智能操車系統(tǒng),該系統(tǒng)利用高清攝像儀、高性能運(yùn)算服務(wù)器、智能語音識(shí)別終端和智能檢測裝置,實(shí)現(xiàn)井口設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、人員及環(huán)境的安全監(jiān)測以及操車系統(tǒng)的智能控制,從而提高井口操車系統(tǒng)及罐籠區(qū)域的智能化感知水平,實(shí)現(xiàn)井口周圍設(shè)備感知控制的一體化和智能化。

1 煤礦副立井智能操車系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)

煤礦副立井智能操車系統(tǒng)采用中央核心服務(wù)器云計(jì)算技術(shù)和分布式客戶端監(jiān)控部署,構(gòu)建副立井操車系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心,實(shí)現(xiàn)計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源和網(wǎng)絡(luò)資源的統(tǒng)一規(guī)劃與集約建設(shè),同時(shí)提供數(shù)據(jù)綜合服務(wù)、數(shù)據(jù)可視化服務(wù)、協(xié)同控制服務(wù)、業(yè)務(wù)流程服務(wù)和大數(shù)據(jù)分析服務(wù)等服務(wù)和工具,實(shí)現(xiàn)信息世界和物理世界的實(shí)時(shí)信息融合和控制迭代優(yōu)化,最終實(shí)現(xiàn)副立井操車系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)與智慧運(yùn)營。

通過對副立井上下井口電磁環(huán)境的分析研究,煤礦副立井智能操車系統(tǒng)能夠應(yīng)用多通道傳輸、機(jī)碼校驗(yàn)等方法降低誤碼率,保障信號(hào)傳輸?shù)目煽啃院蛡鬏斝剩瑫r(shí)利用機(jī)器視覺檢測、位置檢測、智能優(yōu)化決策和自動(dòng)控制原理,實(shí)現(xiàn)煤礦副立井上下井口遠(yuǎn)程遙控自動(dòng)操車和無人值守智能化控制,最終實(shí)現(xiàn)無人則安的目標(biāo)。煤礦副立井智能操車系統(tǒng)總體架構(gòu)如圖1所示。

圖1 煤礦副立井智能操車系統(tǒng)總體架構(gòu)

煤礦副立井智能操車系統(tǒng)主要包括機(jī)器感知和智能控制兩大系統(tǒng)[6],并通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將二者有機(jī)融合,機(jī)器感知系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各種感知數(shù)據(jù)的接入,并對感知數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別運(yùn)算,獲得的感知識(shí)別結(jié)果作為智能控制系統(tǒng)的執(zhí)行策略依據(jù);智能控制系統(tǒng)對PLC執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)送智能控制指令,保障每一條操作指令的實(shí)時(shí)性和安全性。通過高度精細(xì)化和智能化的控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)推車機(jī)、阻車器、安全門、搖臺(tái)等相關(guān)設(shè)備及整個(gè)副立井運(yùn)行過程的自動(dòng)檢測和控制,為企業(yè)生產(chǎn)提供更便捷的運(yùn)行與維護(hù)管理、更智能的人機(jī)交互體驗(yàn)以及更全面的數(shù)據(jù)記錄與分析,進(jìn)而深入挖掘數(shù)據(jù)背后設(shè)備的健康情況[7-8]。

2 煤礦副立井智能操車系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)

2.1 智能控制功能

煤礦副立井智能操車系統(tǒng)在功能設(shè)計(jì)上要實(shí)現(xiàn)操車作業(yè)過程中的人員、礦車、安全門等智能化全流程控制。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),檢測到有礦車進(jìn)入車場區(qū)域,現(xiàn)場一部推車機(jī)動(dòng)作,同時(shí)系統(tǒng)檢測推車機(jī)1 m范圍內(nèi)是否存在人員入侵,當(dāng)有人員入侵時(shí),推車機(jī)停止動(dòng)作并發(fā)出人員驅(qū)離報(bào)警;如無人員入侵推車機(jī)正常作業(yè),到達(dá)二部推車機(jī)工作區(qū)域后,當(dāng)檢測到有礦車駛?cè)霑r(shí)二部推車機(jī)動(dòng)作,智能檢測過程與一部推車機(jī)動(dòng)作邏輯相同;到達(dá)“四超”作業(yè)區(qū)域時(shí),通過智能相機(jī)檢測礦車長、寬、高是否超過閾值,稱重傳感器檢測是否超重,檢測數(shù)值在閾值范圍內(nèi)方可進(jìn)入下一工作區(qū)域,否則語音報(bào)警提示告知作業(yè)人員處理。

礦車進(jìn)入井口區(qū)域時(shí),阻車器動(dòng)作,礦車在罐籠井口時(shí)推車機(jī)待命,待罐籠到達(dá)上井口時(shí),系統(tǒng)實(shí)時(shí)檢測罐籠口是否存在人員入侵狀態(tài),存在人員入侵則語音提示報(bào)警驅(qū)離。正常時(shí)打開安全門,同時(shí)攝像機(jī)智能判斷安全門到位狀態(tài),此時(shí)搖臺(tái)落下,阻車器打開,井口推車機(jī)動(dòng)作將礦車推入罐籠;同時(shí)上層乘人罐籠人員入罐,系統(tǒng)檢測到上乘安全門口無人員滯留則關(guān)閉安全門,相機(jī)同步識(shí)別安全門關(guān)閉狀態(tài)。正常檢測完成后發(fā)送罐籠下降信號(hào),入罐作業(yè)完成。

罐籠在提人升井以及提物出籠作業(yè)時(shí),對安全門及推車機(jī)作業(yè)檢測原理同礦車作業(yè)相同,通過相機(jī)的智能識(shí)別保障人員設(shè)備的安全狀態(tài)。

2.2 信號(hào)顯示功能

(1)絞車房液晶屏顯示功能。一是可顯示“提人”“提物”“檢修”“慢提”“上急”“下急”等提升類別;二是可顯示提升指令的代碼和提升數(shù)。

(2)上下井口提升信號(hào)顯示功能。除具有絞車房的顯示功能外,還可顯示上井口位或下井口位發(fā)出的急停信號(hào)、操作方式、提升信號(hào)關(guān)聯(lián)設(shè)施的閉鎖顯示以及油溫、油位、油壓故障顯示。

(3)操車執(zhí)行機(jī)構(gòu)工藝模擬顯示功能。可實(shí)現(xiàn)“罐籠到位顯示”“阻車器顯示”“安全門開與閉顯示”“搖臺(tái)起與落顯示”“推車機(jī)置于前、后限位顯示”。

2.3 系統(tǒng)閉鎖功能

(1)信號(hào)與絞車控制回路閉鎖功能。只有當(dāng)絞車房接到上井口發(fā)來的提升信號(hào)指令時(shí),絞車方可提升。

(2)信號(hào)與安全回路閉鎖功能。當(dāng)絞車房收到上下井口發(fā)來的“急停”信號(hào)時(shí),絞車安全回路跳閘。

(3)信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)閉鎖功能。上井口只有收到下井口發(fā)來的信號(hào)時(shí),才能向絞車房發(fā)出信號(hào),并只能轉(zhuǎn)發(fā)與下井口相同的信號(hào)。

(4)操車與信號(hào)閉鎖功能。只有當(dāng)操車執(zhí)行部位處于正常位置時(shí)方可發(fā)出提升信號(hào)指令,否則發(fā)不出提升信號(hào)。

2.4 系統(tǒng)診斷與故障報(bào)警功能

煤礦副立井智能操車系統(tǒng)具有自診斷功能,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生斷線、受干擾等傳輸問題時(shí),網(wǎng)絡(luò)可自動(dòng)偵測并發(fā)出報(bào)警;當(dāng)PLC掃描器和適配器發(fā)生故障時(shí),系統(tǒng)通過網(wǎng)絡(luò)的通訊情況可判斷故障并發(fā)出報(bào)警;當(dāng)PLC的I/O模塊發(fā)生故障時(shí),CPU通過I/O模塊的狀態(tài)位偵測到故障及故障內(nèi)容并發(fā)出報(bào)警;當(dāng)模擬量傳感器或信號(hào)線發(fā)生斷線故障時(shí),PLC通過測量值判斷故障并發(fā)出報(bào)警。出現(xiàn)故障后,系統(tǒng)會(huì)判斷故障性質(zhì)與故障位置,并用漢字顯示各故障信息及語音報(bào)警。

3 感知系統(tǒng)設(shè)計(jì)

3.1 感知系統(tǒng)組成和功能

感知系統(tǒng)由高性能運(yùn)算服務(wù)器、防爆計(jì)算機(jī)、防爆攝像機(jī)、紅外成像儀以及各種傳感器組成,綜合利用機(jī)器視覺、機(jī)器聽覺、非特定人聲識(shí)別等多傳感器融合技術(shù),將深度學(xué)習(xí)方法應(yīng)用于圖像及音頻識(shí)別領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)對上下井口及推車場關(guān)鍵目標(biāo)的識(shí)別檢測;并將識(shí)別結(jié)果關(guān)聯(lián)執(zhí)行機(jī)構(gòu),保障上下井口作業(yè)區(qū)域行車及人員作業(yè)的安全。感知系統(tǒng)利用高靈敏度拾音傳感器,實(shí)時(shí)采集現(xiàn)場聲音,通過高速DSP數(shù)字信號(hào)處理器和ClearSpeech自適應(yīng)動(dòng)態(tài)降噪處理技術(shù),結(jié)合音頻模型算法和語音識(shí)別技術(shù),接收操作人員發(fā)出的“急停”等控制指令,并實(shí)現(xiàn)設(shè)備控制聯(lián)動(dòng)。系統(tǒng)在上下井口各部署一臺(tái)防爆計(jì)算機(jī)作為客戶端,與高性能運(yùn)算服務(wù)器做數(shù)據(jù)交互,并獲取目標(biāo)識(shí)別狀態(tài),實(shí)時(shí)監(jiān)控井口各個(gè)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。同時(shí)通過對服務(wù)器數(shù)據(jù)庫訪問,可以按時(shí)間維度、區(qū)域維度對系統(tǒng)內(nèi)歷史作業(yè)過程的識(shí)別、檢測和控制進(jìn)行數(shù)據(jù)回放、查看和追蹤。

根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,將檢測區(qū)域分為罐籠區(qū)域、上下井口推車機(jī)區(qū)域、下井人員檢測區(qū)域和彎道推車場4個(gè)區(qū)域,對4個(gè)檢測區(qū)域分別安裝可見光攝像機(jī)、紅外熱像儀、高清晰度拾音器等裝置,對上下井口附近的罐籠、安全門等做全域動(dòng)態(tài)感知識(shí)別,通過千兆環(huán)網(wǎng)將現(xiàn)場音視頻數(shù)據(jù)傳輸至高性能運(yùn)算服務(wù)器做集中運(yùn)算處理。根據(jù)不同區(qū)域和不同功能需求,實(shí)現(xiàn)定制化開發(fā)。感知系統(tǒng)識(shí)別目標(biāo)功能架構(gòu)如圖2所示。

圖2 感知系統(tǒng)識(shí)別目標(biāo)功能架構(gòu)

3.2 感知系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案

3.2.1 罐籠區(qū)域

罐籠區(qū)域內(nèi)主要檢測罐籠內(nèi)礦車是否停放在規(guī)定區(qū)域范圍,通過在罐籠門口安裝光柵安全檢測裝置,檢測礦車停靠位置是否正確。

3.2.2 上下井口推車機(jī)區(qū)域

(1)搖臺(tái)、前阻車器識(shí)別。在井口安全門側(cè)上方安裝防爆攝像機(jī),實(shí)時(shí)采集安全門處的圖像信息,服務(wù)器對圖像進(jìn)行分析處理,檢測安全門口處人員滯留狀況;系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉安全門前,確認(rèn)安全門附近無人員方可關(guān)門。同時(shí),防爆攝像機(jī)還實(shí)時(shí)采集前阻車器、搖臺(tái)等設(shè)備圖像,通過特征提取實(shí)現(xiàn)目標(biāo)狀態(tài)位置識(shí)別,確保閉鎖安全。上下井口推車機(jī)區(qū)域識(shí)別過程如圖3所示。

圖3 上下井口推車機(jī)區(qū)域識(shí)別過程

(2)安全門開關(guān)狀態(tài)識(shí)別。在井口安全門正前方頂部安裝防爆攝像機(jī),通過安全門牽引裝置和邊緣與罐籠邊界的相對位置關(guān)系,檢測安全門打開或關(guān)閉是否到位。安全門有左側(cè)開、右側(cè)開以及關(guān)閉3種基本形態(tài),開閉過程中由鉸鏈帶動(dòng)牽引裝置控制安全門開閉。當(dāng)檢測到牽引裝置運(yùn)動(dòng)時(shí),實(shí)時(shí)跟蹤其位置;當(dāng)?shù)竭_(dá)開閉狀態(tài)位并停止時(shí),再檢測安全門位置,對安全門是否到位狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。

(3)推車機(jī)、阻車器狀態(tài)識(shí)別。在軌道上方安裝可見光和紅外雙光云臺(tái)攝像機(jī),在阻車器上方安裝防爆攝像機(jī),對采集的圖像信息進(jìn)行圖像特征提取處理,智能識(shí)別判斷出礦車、推車機(jī)的位置以及阻車器的狀態(tài),同時(shí)實(shí)時(shí)顯示在監(jiān)控屏幕上,并與自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行閉鎖,實(shí)現(xiàn)推車機(jī)、阻車器的智能聯(lián)動(dòng)控制。

3.2.3 下井人員檢測區(qū)域

在副立井上下井口人員入罐通道處安裝固定攝像機(jī),對入罐人員進(jìn)行計(jì)數(shù)并實(shí)時(shí)顯示[9]。當(dāng)人員通過時(shí),員工刷標(biāo)識(shí)卡并面向檢測攝像機(jī),卡機(jī)識(shí)別到標(biāo)識(shí)卡信息后,系統(tǒng)對攝像機(jī)圖像中的人臉進(jìn)行定位,提取眉毛、眼睛、鼻子、嘴型等關(guān)鍵點(diǎn)特征,并與數(shù)據(jù)庫中錄入的人臉信息進(jìn)行比對,同時(shí)將識(shí)別結(jié)果和標(biāo)識(shí)卡信息進(jìn)行核驗(yàn),對權(quán)限符合的人員進(jìn)行放行。此外,對視頻中長棍形狀的異物等違禁品進(jìn)行檢測,檢測出違禁物品立即報(bào)警且禁止通行。

3.2.4 彎道推車場區(qū)域

由于彎道推車場區(qū)域長度較長,用3路攝像機(jī)交疊覆蓋整個(gè)軌道彎道區(qū)域,系統(tǒng)對每個(gè)攝像機(jī)的位置進(jìn)行標(biāo)定,然后對每路視頻都進(jìn)行人員和礦車的檢測與識(shí)別定位,最后對3路攝像機(jī)的檢測結(jié)果進(jìn)行融合,完成對整個(gè)彎道區(qū)域的監(jiān)控識(shí)別,并將識(shí)別結(jié)果和礦車推車機(jī)邏輯控制進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

4 智能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

4.1 控制系統(tǒng)組成

煤礦副立井智能操車系統(tǒng)的控制系統(tǒng)分為絞車房控制、上井口控制和下井口控制3個(gè)部分。

(1)絞車房控制部分。絞車房控制部分主要包括絞車房控制箱和上位機(jī)組成,絞車房控制箱由可編程控制器PLC、信號(hào)變送器、中間繼電器、安全柵等組成,主要完成輸入信號(hào)的變換與放大、PLC運(yùn)算等,經(jīng)判斷發(fā)出各種控制信號(hào),完成與絞車的信號(hào)通訊;上位機(jī)具有顯示功能,主要接收絞車房控制箱采集到的信號(hào)反饋。

(2)上井口控制部分。上井口控制部分主要由礦用本安型操作臺(tái)和礦用隔爆兼本安型可編程控制箱組成,隔爆兼本安型可編程控制箱內(nèi)置PLC控制器,用于采集現(xiàn)場的機(jī)械到位信號(hào)和視頻分析結(jié)果,實(shí)現(xiàn)對操車設(shè)備的控制并且和下井口、地面絞車房進(jìn)行通訊,實(shí)現(xiàn)控制的最佳化。本安型操作臺(tái)由指示燈、按鈕、觸摸屏等組成,完成整套系統(tǒng)的控制與監(jiān)視。

(3)下井口控制部分。下井口的功能與上井口功能完全一樣,根據(jù)視頻分析結(jié)果,實(shí)現(xiàn)對操車的控制功能和絞車提升信號(hào)的發(fā)出功能。所不同的是發(fā)出提升信號(hào)時(shí),先由下井口發(fā)出,然后再由上井口轉(zhuǎn)發(fā)。

4.2 控制系統(tǒng)遠(yuǎn)程遙控及通訊

在上下井口設(shè)置礦用隔爆兼本安型無線基站,井口操作工配置礦用本安型遙控器,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程無線控制和操車功能。在上下井口進(jìn)車和出車側(cè)、司機(jī)操作室以及絞車房安裝礦用隔爆型攝像儀進(jìn)行視頻采集,在上下井口把鉤工處放置隔爆型監(jiān)視器,顯示進(jìn)車和出車側(cè)視頻信息,達(dá)到井口監(jiān)視無盲點(diǎn)。

為了保證信號(hào)傳輸?shù)目煽啃裕g車房、上井口和下井口之間采用主、備雙信號(hào)系統(tǒng)和實(shí)時(shí)通話系統(tǒng),主、備信號(hào)系統(tǒng)完全相同,當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí)可直接切換到另一系統(tǒng)運(yùn)行;操車控制系統(tǒng)為單系統(tǒng),不能進(jìn)行旁路。當(dāng)下井口發(fā)送信號(hào)時(shí),信號(hào)由下井口發(fā)送至上井口,上井口只能轉(zhuǎn)發(fā)相同的信號(hào)點(diǎn),之后將信號(hào)發(fā)送至絞車房。在上下井口和絞車房發(fā)信號(hào)點(diǎn)時(shí),能發(fā)出相應(yīng)的聲光信號(hào)。

5 感知控制一體化設(shè)計(jì)

為了實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的感知控制一體化和智能化[10],利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將感知系統(tǒng)和控制系統(tǒng)有機(jī)融合,在網(wǎng)絡(luò)層上,融合物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議與工業(yè)控制協(xié)議,實(shí)現(xiàn)感知系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的有機(jī)關(guān)聯(lián)與協(xié)調(diào)。數(shù)據(jù)感知層實(shí)現(xiàn)各種感知數(shù)據(jù)的接入,并對感知數(shù)據(jù)做感知運(yùn)算,獲得感知識(shí)別結(jié)果作為控制層的執(zhí)行策略依據(jù);控制業(yè)務(wù)層將感知結(jié)果與現(xiàn)場控制過程做邏輯無縫切入,實(shí)現(xiàn)控制關(guān)聯(lián)閉鎖,保障現(xiàn)場作業(yè)的安全性。感知、控制系統(tǒng)一體化邏輯關(guān)系如圖4所示。

圖4 感知、控制系統(tǒng)一體化邏輯關(guān)系

5.1 通信融合

感知系統(tǒng)通過RTMP協(xié)議與高清攝像機(jī)通訊并獲取現(xiàn)場圖像[11],通過圖像預(yù)處理后加載深度學(xué)習(xí)模型獲取感知特征,并通過RabbitMQ消息中間件發(fā)布感知結(jié)果至應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)交互。本安遙控器與報(bào)警傳感器作為I/O終端分別通過MQTT協(xié)議和WebSocket與感知系統(tǒng)交互[12-13]。在控制數(shù)據(jù)方面,采用ModbusTcp和ModbusRTU方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。通過物聯(lián)網(wǎng)通信與工業(yè)控制總線的融合應(yīng)用,打通系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)壁壘,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)暢聯(lián)。

5.2 控制融合

在控制業(yè)務(wù)層上,當(dāng)PLC對操車系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)執(zhí)行邏輯動(dòng)作,包括對礦車、安全門等設(shè)備操作時(shí),感知系統(tǒng)將實(shí)時(shí)獲取到的設(shè)備狀態(tài)識(shí)別結(jié)果發(fā)送到PLC作為控制的閉鎖條件。在設(shè)備動(dòng)作過程中,如果感知系統(tǒng)識(shí)別到安全隱患,同時(shí)輸出停車報(bào)警信號(hào)到執(zhí)行單元,以保障現(xiàn)場作業(yè)的安全性。

6 實(shí)際應(yīng)用效果

2021年11月,煤礦副立井智能操車系統(tǒng)在山東能源棗礦集團(tuán)田陳煤礦進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用,并取得了良好的應(yīng)用效果。煤礦副立井智能操車系統(tǒng)應(yīng)用界面如圖5所示。

圖5 煤礦副立井智能操車系統(tǒng)應(yīng)用界面

6.1 社會(huì)效益

應(yīng)用煤礦副立井智能操車系統(tǒng)后,基于人工智能的圖像處理技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的視頻監(jiān)控,對礦車、人員、安全門等目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了智能化識(shí)別,提高安全作業(yè)及生產(chǎn)效率的同時(shí),降低了操車作業(yè)中的安全隱患,實(shí)現(xiàn)了煤礦副立井操車從自動(dòng)化向智能化轉(zhuǎn)變,有效提高了煤礦智能化設(shè)備的應(yīng)用、管理與維護(hù)水平,提升了礦井提升機(jī)運(yùn)輸環(huán)節(jié)安全與生產(chǎn)管理信息化和決策智能化水平,實(shí)現(xiàn)了以智能設(shè)備換人的目標(biāo)。

6.2 經(jīng)濟(jì)效益

煤礦副立井智能操車系統(tǒng)投入使用前,副立井運(yùn)輸系統(tǒng)操作需要每班4人完成操作工作,煤礦副立井智能操車系統(tǒng)應(yīng)用后,上下井口只需2名操作人員即可完成副立井運(yùn)輸系統(tǒng)操作工作,按照每天3班計(jì)算,每天可節(jié)省6人,按照每人15萬元/a 的工資計(jì)算,全年節(jié)省人員工資成本約90萬元。

7 結(jié)論

煤礦副立井智能操車系統(tǒng)投入使用后,使得信號(hào)工、把勾工從繁瑣的機(jī)械操作流程中解放出來,大大節(jié)約了人力成本,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率,不僅操作周期縮短了30%,而且提高了設(shè)備操作的流暢性。實(shí)現(xiàn)了煤礦井口固定區(qū)域的“無人值守,有人巡視”以及移動(dòng)區(qū)域的“少人值守、有人巡視”,達(dá)到了管、控、監(jiān)一體化及減員增效的目的。

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