武 濤
(中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司,天津 300220)
大體積素混凝土施工技術(shù)難度大,影響因素復(fù)雜,施工過程對各種因素難以準確掌控,極易出現(xiàn)裂縫質(zhì)量通病,不僅影響交工驗收時的觀感質(zhì)量評定,即使費時費力對裂縫進行修復(fù),往往也達不到很好的修復(fù)效果。另外,如不盡早防治裂縫,后期還可能會對混凝土結(jié)構(gòu)耐久性、安全性甚至使用功能產(chǎn)生影響。
京杭運河錨泊區(qū)工程,連片式結(jié)構(gòu)長750 m,采用C25F150 現(xiàn)澆素混凝土重力式結(jié)構(gòu),15 m 一個結(jié)構(gòu)段,共50 個標準段。標準段結(jié)構(gòu)頂高程 +35.9 m,為適應(yīng)高水位停船的需要,間隔30 m 在駁岸頂部局部每5 m 長度加高至+37.3 m。其典型設(shè)計斷面圖見圖1。

圖1 素混凝土胸墻典型斷面
根據(jù)高程不同,單個墻身結(jié)構(gòu)段混凝土方量達400~600 m3不等,最高胸墻高9.2 m。混凝土采取集中拌和供應(yīng),配置1 臺120 m3/h 拌和樓,1 臺拖泵,運輸采用8 m3混凝土罐車,因工期要求,澆筑方法采用自下而上一次澆注成型;澆筑模板采用“鋼模+型鋼圍檁”形式,鋼膜按設(shè)計尺寸整體成型,外設(shè)移動式鋼桁架,包括行走系統(tǒng)、支腿、承重梁、懸吊系統(tǒng),屬高大模板和大體積素混凝土施工,見圖2。

圖2 鋼模板及移動式鋼桁架
在實際施工中,選取3 段素混凝土胸墻作為試驗段,現(xiàn)澆混凝土后對表觀橫、縱、斜向裂縫數(shù)量進行檢查統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)均出現(xiàn)一定數(shù)量的裂縫,以此作為研究大體積素混凝土施工表觀裂縫防治措施的問題。本試驗段3 個素混凝土胸墻的表觀裂縫檢查及統(tǒng)計,見表1 及圖3。

表1 現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計表

圖3 胸墻表觀裂縫問題直方圖
混凝土裂縫成因一般分為以下幾種:
1)現(xiàn)場的現(xiàn)澆砼胸墻整個施工期間無外部荷載、不受外力作用,結(jié)構(gòu)自身也不是懸挑或異形結(jié)構(gòu),所以現(xiàn)場出現(xiàn)的裂縫不是結(jié)構(gòu)裂縫。
2)溫度裂縫常常是由于現(xiàn)澆砼內(nèi)外溫差或外界溫度變化過大時產(chǎn)生溫度應(yīng)力,此時砼的抗拉強度極限值低于產(chǎn)生的應(yīng)力,使得砼發(fā)生脹縮變形,出現(xiàn)裂縫,這是現(xiàn)場胸墻上裂縫產(chǎn)生的原因之一。
3)干燥收縮是砼結(jié)構(gòu)的本身特點,可能在砼構(gòu)件的整個壽命周期都有所表現(xiàn),但由其發(fā)生的裂縫是逐漸增大,而且會經(jīng)歷很長時間,本次出現(xiàn)的早期裂縫從表觀和形成時間上判斷都不屬于干燥收縮裂縫。
4)塑性收縮是在現(xiàn)澆砼結(jié)構(gòu)后,現(xiàn)澆砼自身的泌水速率小于構(gòu)件表面水分蒸發(fā)速率,從而產(chǎn)生不均勻應(yīng)力,當應(yīng)力大于砼構(gòu)件抗拉強度時,塑性收縮裂縫就會產(chǎn)生,而且存在于從開始澆筑到終凝硬化前的所有時間段內(nèi),這也是現(xiàn)場胸墻上裂縫產(chǎn)生的原因之一。
5)塑性沉降裂縫常常存在于鋼筋砼結(jié)構(gòu)中,本次現(xiàn)場為現(xiàn)澆素砼胸墻,其出現(xiàn)的裂縫不屬于塑性沉降裂縫。
6)現(xiàn)場地質(zhì)結(jié)構(gòu)為粉質(zhì)粘土,基礎(chǔ)由打設(shè)小木樁、碎石墊層、砼墊層及砼底板構(gòu)成,但施工區(qū)域緊鄰?fù)ê降蘑蚣墐?nèi)河航道,長期受河水影響,地下含量水豐沛,因此其裂縫也可能會由基礎(chǔ)不均勻沉降引起,施工中必須加強結(jié)構(gòu)的沉降位移觀測。
從混凝土裂縫的種類看,裂縫產(chǎn)生的可能原因如圖4 所示。

圖4 混凝土裂縫分析圖
綜上分析,根據(jù)砼裂縫的一般分類,本次現(xiàn)澆砼胸墻出現(xiàn)的裂縫初步判斷為溫度裂縫、塑性收縮裂縫及基礎(chǔ)沉降裂縫。
1)混凝土施工質(zhì)量管理主要為檢驗原材料質(zhì)量,控制施工過程質(zhì)量,控制后期養(yǎng)護質(zhì)量。為了縮小控制范圍,減少不必要的冗余分析,對現(xiàn)場現(xiàn)澆砼的砂、石、水泥、粉煤灰及外加劑等原材料在進場檢驗的基礎(chǔ)上,進行了二次抽樣送檢。檢測結(jié)果表明現(xiàn)澆砼的各項原材料指標均合格,質(zhì)量滿足要求。所以,現(xiàn)澆砼的各項原材料質(zhì)量不是本次裂縫發(fā)生的原因。
2)施工人員因素:施工人員的輪換、振搗質(zhì)量的好壞、職責(zé)落實的程度、獎懲制度的落實。
3)機械設(shè)備因素:泵車自身產(chǎn)生的熱量、罐車運輸產(chǎn)生的熱量。
4)成品混凝土因素:主要是混凝土含氣量的大小、塌落度的大小、入模溫度的高低。
5)施工工藝因素:是否均勻分層澆筑、是否采用內(nèi)部降溫措施、澆筑速度的控制、養(yǎng)護是否到位、是否考慮沉降因素。
6)環(huán)境天氣因素:天氣炎熱、晝夜溫差大(白天溫度可達39℃,夜間溫度27℃)。
結(jié)合現(xiàn)場實際情況,確定造成裂縫質(zhì)量通病的主要原因為如下幾個方面:
1)混凝土入模溫度高。入模溫度需在一個合理的范圍內(nèi)。一般要求5~35 ℃。冬期時如果低于5℃,混凝土強度上升緩慢,對拆模時間、結(jié)構(gòu)強度等都有影響。夏季如果高于35℃,混凝土水化反應(yīng)過快,容易產(chǎn)生溫差裂縫或收縮裂縫。
2)混凝土含氣量過大。含氣量過大使得混凝土中的氣泡大,容易逸出,不能穩(wěn)定的存在混凝土中,導(dǎo)致水泥石內(nèi)孔隙自由水的增多,并反復(fù)凍融,對孔隙壁不斷產(chǎn)生壓力,最終使混凝土脹裂,產(chǎn)生凍融破壞。
3)設(shè)計配合比塌落度過大。塌落度過大,使得施工過程中泌水過多,混凝土喪失流動性,影響混凝土的工作性和可靠性,在澆筑振搗過程中出現(xiàn)離析和堵泵現(xiàn)象、在硬化過程中出現(xiàn)蜂窩麻面、裂縫等現(xiàn)象。
4)成品混凝土養(yǎng)護不到位。早期的養(yǎng)護以及過程中及時充分的養(yǎng)護如果不到位,會導(dǎo)致混凝土成型后因暴曬、風(fēng)吹、寒冷等條件出現(xiàn)的不正常的收縮、裂縫等破損現(xiàn)象。
5)成品混凝土內(nèi)部未采取降溫措施。在混凝土逐漸硬化的期間,水泥會釋放出水化熱,使其內(nèi)溫提高,從而在表面反映出拉應(yīng)力。在后期溫度下降時期,因為基礎(chǔ)約束的原因,在混凝土內(nèi)部和表面都會產(chǎn)生較大的拉應(yīng)力,當拉應(yīng)力大于抗裂能力后,混凝土就會出現(xiàn)裂縫。
6)混凝土澆筑速度偏快。當構(gòu)件高度較大(本次胸墻最高9.5 m),一次澆筑混凝土偏快,混凝土流動性偏低,下部混凝土尚未充分硬化,從而會產(chǎn)生在硬化前混凝土沉降不足,硬化后沉降過大,容易在澆筑出現(xiàn)裂縫,即沉降收縮裂縫。
7)未考慮沉降因素。由于結(jié)構(gòu)和結(jié)構(gòu)下面的地基加固處理不到位(地基受到破壞),或模板支撐不固定以及過早拆模,沒有達到設(shè)計強度100 %,都會使?jié)仓蟮鼗a(chǎn)生不均勻沉降,也是導(dǎo)致混凝土裂縫產(chǎn)生的主要原因之一。
8)天氣炎熱,影響水化反應(yīng)。高溫天氣會使混凝土內(nèi)水分快速蒸發(fā),損失塌落度,降低含氣量,加快水化反應(yīng),導(dǎo)致混凝土凝結(jié)較快、搗固不良,而形成蜂窩、麻面和裂縫。
針對上述主要原因,根據(jù)試驗段現(xiàn)場實驗、研判,采取了相應(yīng)措施:
1)對商混站對混凝土拌和用水采取低溫地下水(約3℃),并在拌和過程中嚴格監(jiān)察罐內(nèi)混凝土溫度,控制出罐溫度,溫度過高時要采取加冰塊降溫措施。現(xiàn)場入模溫度超過30°時,禁止?jié)仓?/p>
2)根據(jù)設(shè)計混凝土強度C25F150,安排專人駐場對商混站加強了混凝土含氣量的監(jiān)測。對不符合配合比實驗報告的含氣量(3~5 %),堅決予以返工,禁止運至現(xiàn)場。
3)根據(jù)實際施工情況,混凝土流動性過大影響澆筑效果。故將設(shè)計混凝土塌落度160±20 mm 修改為140±20 mm。同時為減少因天氣炎熱導(dǎo)致的水分散失過快,在混凝土拌和時適當加入引氣型減水劑及緩凝劑,以延緩水化反應(yīng)速度。
4)雖然設(shè)計為一次澆筑成型,但根據(jù)試驗段經(jīng)驗,現(xiàn)澆時必須控制速度為40 m3/h,且分層勻速澆筑,避免落灰高度過高;振搗時應(yīng)快插慢拔,按梅花形布置內(nèi)插入點,間距不超過振搗棒作用半徑的1.5 倍(約50 cm),且插入混凝土下層5~10 cm左右,以混凝土表面平坦、無氣泡、不下沉開始泛漿為宜,順序應(yīng)由外向內(nèi)連續(xù)、無間斷。
5)根據(jù)經(jīng)驗值計算出的達到強度的允許拆模時間為48 h。但實際施工中,48 h 以內(nèi)水化反應(yīng)相當劇烈,成品混凝土內(nèi)部沒有足夠的水分來消散這期間產(chǎn)生的水化熱,導(dǎo)致裂縫產(chǎn)生。故縮短拆模時間為12~24 h,且強度達到2.5 MPa 即可拆模,同時在成品混凝土胸墻頂部用φ25 mm 的塑料水管設(shè)置橫縱噴淋水降溫系統(tǒng),覆蓋土工布噴淋養(yǎng)護,保證在養(yǎng)護期間隨時保持濕潤狀態(tài),并及時檢查養(yǎng)護情況。
6)根據(jù)預(yù)先埋設(shè)的測溫裝置顯示,拆模后七天內(nèi)溫仍然達到50℃以上,而墻體外部采用地下水(約5℃)養(yǎng)護。內(nèi)外溫差過大造成墻體裂縫。故在墻內(nèi)中間沿軸線方向設(shè)置φ25 mm 的塑料降溫水管,注入地下水對混凝土內(nèi)部進行降溫。
7)墻身施工前,在底板四角位置設(shè)置沉降位移觀測點,記錄底板原始高程、坐標;澆筑過程中隨時監(jiān)測觀測點,并適當調(diào)整澆筑速度,避免墻身沉降過快、沉降不均;對后續(xù)澆筑的胸墻預(yù)留沉降,并順接相鄰段。
針對研判、分析出的裂縫產(chǎn)生主要原因采取上述措施后,對澆筑完成的3 段胸墻進行全面檢查、檢測,并與之前試驗段施工進行對比,質(zhì)量改善效果明顯。表觀橫向及水平向基本無明顯裂縫,斜向裂縫明顯減少,側(cè)面表觀質(zhì)量改善顯著。其具體情況見表2 所示:

表2 大體積素混凝土胸墻裂縫防治效果對比表
本文通過對大體積素混凝土胸墻試驗段現(xiàn)澆施工的觀察、分析、研究,總結(jié)出導(dǎo)致表觀裂縫的主要影響因素,采取相應(yīng)措施,使大體積素混凝土胸墻表觀裂縫明顯減少,提高了大體積素混凝土胸墻現(xiàn)澆施工的表觀質(zhì)量。確保了后續(xù)現(xiàn)澆施工的順利開展,對保障整體工程實體質(zhì)量起到關(guān)鍵作用。