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某款發(fā)動(dòng)機(jī)平衡軸頂蓋單向閥竄油問(wèn)題分析及改進(jìn)

2022-05-14 03:27:04湯守哲陳麗霞胡廣
機(jī)械工程師 2022年5期

湯守哲,陳麗霞,胡廣

(寧波吉利羅佑發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司,浙江寧波 315336)

0 引言

發(fā)動(dòng)機(jī)在燃燒過(guò)程中,曲軸箱內(nèi)會(huì)產(chǎn)生油氣,油氣需要通過(guò)油氣分離裝置進(jìn)行排出,在排出過(guò)程中需要對(duì)油和氣進(jìn)行分離,避免造成燒機(jī)油和排放不達(dá)標(biāo)問(wèn)題。在油氣流動(dòng)過(guò)程中,單向閥扮演重要的角色,本文對(duì)單向閥失效進(jìn)行分析和改進(jìn)。

1 問(wèn)題描述

某款發(fā)動(dòng)機(jī)在臺(tái)架耐久試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)2例平衡軸頂蓋竄油問(wèn)題:1)問(wèn)題一,臺(tái)架1000 h耐久試驗(yàn),運(yùn)行12.5 h后,試驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)平衡軸頂蓋單向閥處存在竄油現(xiàn)象,如圖1所示;2)問(wèn)題二,臺(tái)架800 h耐久試驗(yàn),平衡軸頂蓋存在竄油現(xiàn)象,在5500 r/min(100 N·m)工況下運(yùn)行3 min,竄油量最大為30 g,如圖2所示。

圖1 1000 h耐久試驗(yàn)竄油故障現(xiàn)象

圖2 800 h耐久試驗(yàn)竄油故障現(xiàn)象

2 原因分析

2.1 單向閥原理分析

發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中曲軸箱內(nèi)的油氣通過(guò)平衡軸頂蓋(如圖3)中的單向閥排出發(fā)動(dòng)機(jī),保證曲軸箱壓力平衡。小負(fù)荷情況下,空濾后→平衡軸頂蓋補(bǔ)氣閥→曲軸箱,大負(fù)荷情況下:補(bǔ)氣閥封死[3]。

圖3 平衡軸頂蓋

單向閥主要結(jié)構(gòu)為閥座和膜片,單向閥通過(guò)膜片與閥座的間隙控制對(duì)油氣進(jìn)行流通,如圖4所示。

圖4 單向閥結(jié)構(gòu)

結(jié)合單向閥的工作原理及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)單竄油問(wèn)題失效原因進(jìn)行分析。

2.2 臺(tái)架1000 h耐久問(wèn)題一

1)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)過(guò)程中的曲軸箱壓力map圖進(jìn)行分析,確定該竄油工況主要集中在4500~5500 r/min(0.9~1.1 MPa)。

2)單向閥兩側(cè)壓差異常(可能空濾堵塞、曲壓異常)。通過(guò)對(duì)空濾進(jìn)行檢測(cè),空濾內(nèi)部清潔,無(wú)異物進(jìn)入及堵塞等問(wèn)題,曲軸箱壓力正常,無(wú)嚴(yán)重壓差問(wèn)題。

3)補(bǔ)氣管漏氣。對(duì)補(bǔ)氣管外觀進(jìn)行確認(rèn),無(wú)裂紋、氣孔等本體缺陷,通過(guò)對(duì)管路施加0.1 MPa的氣壓進(jìn)行試漏,保壓能力好,補(bǔ)氣管本體無(wú)泄漏問(wèn)題。

4)單向閥處存在異物。單向閥進(jìn)行通氣驗(yàn)證,正向通氣,氣體可正常通過(guò),反向通氣,氣體截留,無(wú)法通過(guò),說(shuō)明單向閥內(nèi)部無(wú)堵塞問(wèn)題。

5)單向閥膜片未裝配。對(duì)單向閥拆卸,單向閥膜片等分體零部件齊全,無(wú)漏裝零部件。

6)零部件尺寸排查。對(duì)閥座直徑、單向閥膜片尺寸、單向閥膜片行程及閥座與膜片配合尺寸進(jìn)行排查檢測(cè),尺寸檢測(cè)滿足圖樣要求,無(wú)尺寸超差問(wèn)題。

7)閥座密封面表面質(zhì)量。對(duì)表面是否存在氣孔、裂紋等質(zhì)量缺陷進(jìn)行排查,無(wú)明顯缺陷。

8)單向閥拆解檢測(cè)。通過(guò)對(duì)膜片進(jìn)行目視觀察,發(fā)現(xiàn)膜片內(nèi)圓失圓,通過(guò)放大鏡觀察發(fā)現(xiàn)膜片內(nèi)圓存在凹陷形狀,內(nèi)圓存在磨損,如圖5所示。

圖5 故障件膜片內(nèi)圓失圓

對(duì)膜片外圓進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)膜片外圓存在注塑缺陷,缺陷表現(xiàn)為尖角結(jié)構(gòu),確認(rèn)為注塑飛邊,如圖6所示,飛邊大小為0.2 mm×0.6 mm。

圖6 故障件閥片外圓飛邊

小結(jié):?jiǎn)蜗蜷y膜片周邊存在飛邊,在開(kāi)關(guān)過(guò)程中飛邊與閥體干涉,導(dǎo)致膜片關(guān)閉困難,造成膜片內(nèi)圓偏磨失圓,膜片常開(kāi),單向閥失效,導(dǎo)致單向閥竄油問(wèn)題。

2.3 臺(tái)架800 h耐久問(wèn)題二

1)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)過(guò)程中的曲軸箱壓力map圖進(jìn)行分析,確定該竄油工況主要集中在1500 r/min以上轉(zhuǎn)速的0.9~1.1 MPa,部分點(diǎn)外特性也出現(xiàn)竄油,竄油區(qū)域相對(duì)前期擴(kuò)大[4]。

2)單向閥兩側(cè)壓差異常。通過(guò)對(duì)空濾進(jìn)行檢測(cè),空濾內(nèi)部清潔,無(wú)異物進(jìn)入及堵塞等問(wèn)題,曲軸箱壓力正常,無(wú)嚴(yán)重壓差問(wèn)題。

3)補(bǔ)氣管漏氣。對(duì)補(bǔ)氣管外觀進(jìn)行確認(rèn),無(wú)裂紋、氣孔等本體缺陷,通過(guò)對(duì)管路施加0.1 MPa的氣壓進(jìn)行試漏,保壓能力好,補(bǔ)氣管本體無(wú)泄漏問(wèn)題。

4)單向閥處存在異物。對(duì)單向閥進(jìn)行通氣驗(yàn)證,正向通氣,氣體可正常通過(guò),反向通氣,氣體截留,無(wú)法通過(guò),說(shuō)明單向閥內(nèi)部無(wú)堵塞問(wèn)題。

5)單向閥膜片未裝配。對(duì)單向閥拆卸,單向閥膜片等分體零部件齊全,無(wú)漏裝零部件。

6)零部件尺寸排查。對(duì)閥座直徑、單向閥膜片尺寸、單向閥膜片行程及閥座與膜片配合尺寸進(jìn)行排查檢測(cè),尺寸檢測(cè)滿足圖樣要求,無(wú)尺寸超差問(wèn)題。

7)膜片和閥座密封面表面質(zhì)量。對(duì)表面是否存在氣孔、飛邊及裂紋等質(zhì)量缺陷進(jìn)行排查,無(wú)明細(xì)缺陷。

8)故障件拆解排查。發(fā)現(xiàn)膜片內(nèi)圓與閥座外圓存在接觸,經(jīng)過(guò)放大鏡觀察發(fā)現(xiàn)膜片與閥座有干涉情況,如圖7、圖8所示。

圖7 膜片與閥座干涉圖

圖8 干涉部位放大圖

拆卸不竄油的單向閥,對(duì)膜片與閥座之間的配合進(jìn)行對(duì)比分析,膜片與單向閥不干涉,間隙實(shí)測(cè)為0.05 mm,如圖9所示。

圖9 膜片與閥座間隙圖

9)零部件尺寸排查。選取失效件和合格件進(jìn)行對(duì)比分析,對(duì)膜片和閥座尺寸件檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果如表1所示,經(jīng)過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn),2個(gè)單向閥的膜片圓柱度存在較大差異。

表1 檢測(cè)數(shù)據(jù)

小結(jié):膜片與閥座間隙在運(yùn)行的過(guò)程中,由于膜片圓柱度超差,膜片重力原因,存在膜片與閥座干涉,關(guān)閉困難,造成竄油問(wèn)題[2]。

2.4 結(jié)構(gòu)分析

單向閥結(jié)構(gòu)如圖4所示,膜片和閥座之間無(wú)有效支撐,且膜片在整機(jī)狀態(tài)為豎直狀態(tài),在重力作用下產(chǎn)生徑向微變形,不利于膜片關(guān)閉,存在失效的隱患[1]。

結(jié)論:1)問(wèn)題一,單向閥膜片周邊存在飛邊,在開(kāi)關(guān)過(guò)程中飛邊與閥體干涉,導(dǎo)致膜片關(guān)閉困難,導(dǎo)致單向閥竄油問(wèn)題。2)問(wèn)題二,由于膜片圓柱度超差,導(dǎo)致膜片與閥座干涉,在運(yùn)行的過(guò)程中間隙不足,導(dǎo)致膜片關(guān)閉困難,造成竄油問(wèn)題。3)膜片在整機(jī)狀態(tài)為豎直狀態(tài),膜片和閥座之間無(wú)有效支撐,膜片因重力存在變形、膜片與閥座干涉問(wèn)題導(dǎo)致膜片關(guān)閉困難。

3 整改對(duì)策

1)方案一:將膜片工藝由注膠改為沖壓,保證膜片尺寸及公差,避免飛邊產(chǎn)生。

2)方案二:對(duì)膜片圓柱度進(jìn)行100%投影監(jiān)控,保證膜片尺寸合格。

3)方案三:結(jié)構(gòu)優(yōu)化。優(yōu)化單向閥結(jié)構(gòu),在膜片和閥座之間增加彈簧,如圖10所示,實(shí)現(xiàn)自密封,避免出現(xiàn)竄油問(wèn)題。

圖10 更改后單向閥結(jié)構(gòu)

4 效果驗(yàn)證

1)方案一:整改后樣件進(jìn)行臺(tái)架竄油試驗(yàn),共計(jì)驗(yàn)證55臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī),均未出現(xiàn)竄油問(wèn)題。

2)方案二+方案三:優(yōu)化后樣件臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)證,完成補(bǔ)氣試驗(yàn)、竄油試驗(yàn)及單向閥耐久試驗(yàn),均無(wú)異常,方案通過(guò)。

5 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)以上分析和整改,針對(duì)單向閥竄油問(wèn)題,首先應(yīng)先將單向閥的原理搞清楚,再結(jié)合故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,對(duì)主要結(jié)構(gòu)膜片進(jìn)行制造質(zhì)量和尺寸分析,確定由于膜片與閥座干涉導(dǎo)致膜片關(guān)閉不到位,采取膜片的制造質(zhì)量,采用提高膜片密封能力的方案對(duì)竄油問(wèn)題進(jìn)行整改。

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