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新型CBC-SHO柴油低溫流動改進劑的研究

2022-05-27 07:55:08靳璐璐于海洋何伶俐高藝珊龍小柱
沈陽化工大學學報 2022年1期
關鍵詞:催化劑效果

靳璐璐,于海洋,高 祿,何伶俐,高藝珊,龍小柱

(沈陽化工大學 化學工程學院, 遼寧 沈陽 110142)

柴油是輕質石油產品[1],在冬天尤其是在寒冷的北方,柴油中所含的正構烷烴即蠟會析出蠟晶,妨礙柴油機的運行,給柴油的儲存、運輸、使用造成了很大的阻礙[2-5].而柴油低溫流動性改進劑是常用在柴油中的一種添加劑[6-7],能夠有效降低柴油的冷濾點.已有的柴油低溫流動性改進劑在柴油的存放、輸送和使用方面不是很理想,限制柴油在較低的溫度下使用.本文采用新原料合成新型CBC-SHO爪形大分子柴油低溫流動改進劑(DFI)[8-10],其可以明顯地改善柴油低溫使用性能,具有廣闊的發展前景和研究價值.

本文以1,3丁二醇、檸檬酸、硬脂酸、混合醇(十六醇和十八醇的物質的量比4∶1)為原料,對甲苯磺酸作為催化劑,二甲苯作為溶劑,通過連續酯化反應合成CBC-SHO爪形大分子,利用單因素實驗和正交試驗確定最優的合成條件,并將CBC-SHO加入到沈陽蠟化廠0#柴油中,分析測定其對柴油冷濾點的影響.

1 實驗部分

1.1 合成原料

1,3丁二醇、檸檬酸、二甲苯、對甲苯磺酸、十六醇、十八醇,AR;硬脂酸,CP.

1.2 柴油低溫流動改進劑的制備

1.2.1 CBC的制備

將1,3丁二醇和檸檬酸加入三口燒瓶中,添加二甲苯作為溶劑,并且在分水器中添加適量的攜水劑二甲苯.此時,啟動電動攪拌槳并開始緩慢加熱,通冷凝水,當溫度達到80 ℃時,加入對甲苯磺酸作為催化劑,然后加快加熱速度,仔細觀察燒瓶及分水器中的現象.當分水器中第一滴水出現時,記錄下此溫度及出水量,并將之作為CBC合成的起點.當反應達到理論出水量時,停止加熱,得到CBC.化學反應方程式如下:

1.2.2 CBC-S的制備

在已合成CBC基礎上,待溫度冷卻至80 ℃時,在三口燒瓶中添加已稱量好的硬脂酸和催化劑(對甲苯磺酸).繼續加熱,當達到規定時間時,記錄下此時溫度及出水量,然后停止加熱,得到CBC-S.化學反應方程式如下:

1.2.3 CBC-SHO的制備

在第二步反應合成CBC-S基礎上,待溫度冷卻到80 ℃時,在三口燒瓶中添加已稱量好的混合醇(十六醇與十八醇的物質的量比為4∶1)以及對甲苯磺酸.繼續加熱,當達到規定時間時,記錄下此時的溫度及出水量,得到CBC-SHO.化學反應方程式如下:

1.3 性能評價

取少量的CBC-SHO柴油低溫流動改進劑,按照一定的比例添加到沈陽蠟化廠0#柴油中,對其助濾效果進行評價,得到最佳加劑量和最優的助濾效果數據.

2 實驗結果與討論

2.1 CBC反應條件的確定

實驗過程中,為了研究實驗條件對所制備CBC助濾效果的影響,分別做如下單因素實驗.

2.1.1 酸醇物質的量的比(檸檬酸與1,3丁二醇物質的量的比)對助濾效果的影響

控制溶劑用量(以檸檬酸與1,3丁二醇總質量和為100%計,以下同)為75%,反應時間為1.1 h,酯化溫度為120 ℃,催化劑用量(以檸檬酸與1,3丁二醇總質量和為100%計,以下同)為0.5%,酸醇物質的量的比分別為2∶1、2.1∶1、2.2∶1、2.3∶1、2.4∶1,制備CBC,測定降濾效果(ΔCFPP),實驗結果見圖1.

圖1 酸醇物質的量的比對助濾效果的影響

由圖1可以看出:檸檬酸和1,3丁二醇在不同物質的量比下助濾效果有較大差別.隨著檸檬酸物質的量增加,助濾效果先增加再降低.在檸檬酸與1,3丁二醇物質的量的比為2.1∶1時,助濾效果達到最大,再增加檸檬酸用量助濾效果反而下降. 可見酸醇物質的量的比對助濾效果影響較大.當酸醇混合達到一定比例時,再繼續增加檸檬酸的用量,會導致酸過量,反應不能完全進行,給反應造成負擔.因此,最適宜的酸醇物質的量比為2.1∶1.

2.1.2 催化劑用量對助濾效果的影響

控制溶劑用量為75%,反應時間為1.1 h,酯化溫度為120 ℃,酸醇物質的量的比為2.1∶1,催化劑用量分別為:0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%,制備CBC,測定ΔCFPP.催化劑用量對助濾效果影響如圖2所示.由圖2可以看出:當催化劑用量較少時,助濾效果隨其投入量的增加而增加,促進反應向正方向進行;當投入量達到0.8%時,助濾效果最佳;催化劑用量繼續增加時,助濾效果反而下降.催化劑加入量過大時,會對反應本身產生影響,且藥品有一定的浪費.因此,最適宜的催化劑用量為0.8%.

圖2 催化劑用量對助濾效果的影響

2.1.3 溶劑用量對助濾效果的影響

控制反應時間為1.1 h,酯化溫度為120 ℃,酸醇物質的量的比為2.1∶1,催化劑用量為0.8%,溶劑用量分別為65%、70%、75%、80%、85%,制備CBC,測定ΔCFPP.

由圖3可知:隨著溶劑用量的增加,助濾效果也逐漸增加;溶劑用量達到80%時,助濾效果最高;再增加溶劑用量,助濾效果反而下降.依據化學反應平衡移動原理,反應達到平衡后繼續增加溶劑用量,反應物濃度會降低,活化分子減少,活化分子之間有效碰撞頻率下降,正反應生成CBC的速率降低;溶劑用量過低時,致使反應物濃度太高,反應物分子之間發生有效碰撞空間位阻增大,阻礙CBC生成.因此,最適宜的溶劑用量為80%.

圖3 溶劑用量對助濾效果的影響

2.1.4 反應時間對助濾效果的影響

控制溶劑用量為80%,酯化溫度為120 ℃,酸醇物質的量的比為2.1∶1,催化劑用量為0.8%,酯化反應時間分別為1 h、1.1 h、1.2 h、1.3 h、1.4 h,制備CBC,測定ΔCFPP.

從圖4中可以看出:隨著反應時間的推移,助濾效果逐漸增加;當反應時間為1.3 h時,助濾效果達到最高;繼續增加反應時間,助濾效果反而下降.反應時間低于最優值時,單體酯化反應程度較低,無法達到與蠟相互作用的要求.當達到助濾效果最優時,繼續增加酯化反應時間,導致發生鏈轉移的概率增加,分子鏈的結構發生改變,影響助濾效果.因此,最適宜的酯化反應時間為1.3 h.

圖4 反應時間對助濾效果的影響

2.1.5 正交試驗

在單因素實驗的基礎上,對其進行正交試驗,確定此步驟的最優條件.選擇了4個因素分別為A(催化劑用量)、B(檸檬酸與1,3丁二醇物質的量比)、C(溶劑用量)、D(反應時間),不考慮各因素的相互影響,因素水平見表1,結果與分析見表2.

表1 正交試驗的因素與水平表

表2 L9(34)正交試驗結果與分析

由表2可知:合成CBC的最優酯化條件為:催化劑用量為0.7%,n(檸檬酸)∶n(1,3丁二醇)=2.1∶1,溶劑用量為80%,反應時間為1.3 h.此時,柴油的冷濾點降低了12 ℃.

2.2 CBC-S反應條件的確定

單因素實驗確定步驟同上.結果表明,合成CBC-S的單因素反應條件為:催化劑用量(以CBC與硬脂酸的質量和為100%計,以下同)為0.7%,n(CBC)∶n(硬脂酸)=1∶1,溶劑用量(以CBC與硬脂酸的質量和為100%計,以下同)為80%,反應時間為1 h.

在做完前幾組實驗確定好最優單因素后,對其進行正交試驗,確定此步驟的最優工藝條件.選擇了4個因素分別為A(催化劑用量)、B(CBC與硬脂酸的物質的量的比)、C(溶劑用量)、D(反應時間),不考慮各因素之間的相互影響,因素水平見表3,結果與分析見表4.

表3 正交試驗的因素與水平表

表4 L9(34) 正交試驗結果與分析

由表4可知,合成CBC-S的最優酯化條件為:催化劑用量為0.7%,n(CBC)∶n(硬脂酸)=1∶1.0,溶劑用量為85%,反應時間為0.9 h.此時,柴油的冷濾點降低了14 ℃.

2.3 CBC-SHO反應條件的確定

單因素實驗確定步驟同上.結果表明,合成CBC-SHO的單因素反應條件為:催化劑用量(以CBC-S與十六、十八混合醇質量和為100%計,以下同)為0.8%,n(CBC-S)∶n(十六、十八混合醇)=1∶4.0,溶劑用量(以CBC-S與十六、十八混合醇質量和為100%計,以下同)為80%,反應時間為1.0 h.

在單因素實驗基礎上,對其進行正交試驗,確定此步驟的最優條件.選擇了4個因素分別為A(催化劑用量)、B(CBC-S與混合醇的物質的量的比)、C(溶劑用量)、D(反應時間),不考慮各因素之間的相互影響,因素水平見表5,結果與分析見表6.

表5 正交試驗的因素與水平表

表6 L9(34)正交試驗結果與分析

由表6可知,最佳酯化工藝條件為:催化劑用量為0.8%,n(CBC-S)∶n(混合醇)=1∶4.0,溶劑用量為85%,反應時間為0.9 h.此時,柴油的冷濾點降低了15 ℃.

2.4 對產品的紅外色譜分析表征

對CBC-SHO柴油低溫流動性改進劑進行紅外表征,結果如圖5所示.

圖5 紅外光譜

將圖5的紅外光譜與紅外各基團特征峰對照表對比可知:飽和碳上的C—H伸縮振動區為3000~2700 cm-1,CBC-SHO在2 911.76 cm-1處具有強吸收峰,屬于—CH3的C—H伸縮振動;在2 836.867 cm-1處有強吸收峰,屬于—CH2的C—H伸縮振動;C—H面彎曲振動區為1475~650 cm-1,CBC-SHO在1 374.82 cm-1處有中等強度吸收峰,屬于—CH2的C—H面內彎曲振動;在2 929.21 cm-1、2 911.76 cm-1處有強吸收峰,說明分子中有—(CH2)n—存在;O—H的伸縮振動區為3750~3000 cm-1;CBC-SHO 在3 496.58 cm-1處有締合寬大的中等強度吸收峰,屬于O—H伸縮振動,說明分子中有—OH官能團;酯基的伸縮振動區為1300~1050 cm-1,CBC-SHO在1 150.13 cm-1處出現了酯基強吸收峰,證明了C===O是以—COO—C形式存在的,說明分子中有—COOR酯官能團.由此可見,化合物CBC-SHO為爪形大分子,與所設計的分子結構基本吻合.

3 結 論

研究了新型CBC-SHO柴油低溫流動改進劑的合成工藝,考察了其應用效果,得出以下幾個結論:

(1) 確定了合成CBC反應最佳工藝條件為:n(檸檬酸)∶n(1,3丁二醇)=2.1∶1,催化劑用量為0.7%,溶劑用量為80%,酯化時間為1.3 h.

(2) 確定了合成CBC-S反應最佳工藝條件:n(CBC)∶n(硬脂酸)=1∶1,催化劑用量為0.7%,溶劑用量為85%,酯化時間為0.9 h.

(3) 確定了合成CBC-SHO柴油低溫流動改進劑的最佳工藝條件:n(CBC-S)∶n(混合醇)=1∶4,催化劑用量為0.8%,溶劑用量為85%,酯化時間為0.9 h.

(4) 紅外光譜表征合成產物的結果表明,化合物CBC-SHO為爪形大分子,與目標分子結構基本一致.

(5) 在最優條件下合成的新型CBC-SHO爪形大分子柴油低溫流動改進劑,可以使沈陽蠟化廠0#柴油冷濾點降低15 ℃.

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