王星星,王亞軍
(晉能控股煤業(yè)集團 同忻煤礦,山西 大同 037000)
同忻礦8102 工作面為一盤區(qū)孤島工作面,開采煤層為石炭系C3-5 號層,煤層厚度為12.9~22.7 m,埋深為446 m,采用綜合機械化放頂煤開采,采煤機割煤高度為3.8 m,其余均通過低位放頂煤支架放出。工作面長度為251 m,共穩(wěn)設140個支架,其中ZF21000/27.5/42 型正四連桿低位放頂煤支架139 架,ZFG21000/29/42H 型過渡支架7架(頭3 架、尾4 架)、1 組ZTZ30000/27.5/42 型端頭支架(兩架一組) 支護頂板,采用自然垮落法管理頂板。
8102 工作面為同忻礦首個孤島工作面,8102工作面東部為實煤區(qū),北部為8103 工作面采空區(qū)(該工作面已于2015 年采完),西部為3 條盤區(qū)大巷,南部為8101 工作面采空區(qū)(該工作面已于2010 年采完)。8102 工作面與8103 工作面和8101工作面均留設6 m 小煤柱。
8102 工作面開采周期為2020 年6 月至2021年6 月,工作面開采過程中受本工作面回采超前支撐壓力、鄰近采空區(qū)側向支撐壓力和上覆煤柱壓力集中影響,礦壓現(xiàn)象強烈。該工作面至開采結束,共來壓46 次,初次來壓步距為127 m,周期來壓45 次,8102 工作面平均周期來壓步距為24 m,工作面自采位600~900 m 工作面周期來壓顯現(xiàn)比較明顯,支架受力大、活柱下縮量大、安全閥開啟、炸幫底鼓嚴重、溜子栽斜、推進困難等。
如圖1 所示,根據(jù)四鄰關系及上覆層間對照關系,8102 工作面在1400 m 停采位置附近,無上覆煤柱影響;2102 巷也已進入實煤區(qū),不受8101 采空區(qū)側向支承壓力影響;5102 巷在1400 m 采位仍然受8103 采空區(qū)側向支承壓力影響,同時受5102巷系統(tǒng)巷、回風繞道以及頂抽巷位置影響,1400 m 位置已經是最終位置,無法再往后推遲。

圖1 同忻礦8102 孤島工作面四鄰關系及停采位置說明Fig.1 Four-neighbor relationship and stoping position of 8102 isolated working face in Tongxin Mine
同忻礦以往一直采用傳統(tǒng)的停采支護方案,分為支架主頂梁支護和擴寬機道支護,支架主頂梁采用4 排工字鋼錨索、1 排鋼帶錨桿進行支護;擴寬機道采用5 排鋼帶錨桿、1 排組合錨索、1 排走向工字鋼進行支護,如圖2 所示。

圖2 同忻礦以往工作面停采設計Fig.2 Design of stopping mining of previous working face in Tongxin Mine
8102 孤島工作面在停采位置附近仍然受應力疊加影響,為實現(xiàn)快速停采,在保證安全的前提下對停采設計進行優(yōu)化,使用鋼絲繩代替部分支護。
支架主頂梁優(yōu)化為2 排工字鋼錨索和1 排無支護的工字鋼,同時增加部分鋼絲繩;擴寬機道采用5 排鋼帶錨桿、1 排鋼帶錨索、1 排組合錨索和1排走向工字鋼,以往工作面采用ZF15000/27.5/42支架,8102 孤島工作面采用ZF21000/27.5/42 支架,支架變長,故機道寬度由原來的6.25 m 擴寬至7.1 m,因此機道支護增加1 排錨桿+鋼帶支護。具體支護方式如圖3 所示。

圖3 同忻礦8102 工作面優(yōu)化后停采設計Fig.3 The stoping design of 8102 working face after optimization in Tongxin Mine
支護優(yōu)化前后具體對比見表1。

表1 同忻礦綜放工作面停采支護優(yōu)化前后比較Table 1 Comparison between before and after optimization of stop mining support in fully mechanized caving face of Tongxin Mine
8102 孤島工作面通過對停采設計優(yōu)化后,較以往工作面相比,雖然采用ZF21000/27.5/42 型支架,擴寬機道寬度由之前的6.25 m 增加到7.1 m,需多補打1 排鋼帶錨桿,但是通過對主頂梁工字鋼錨索進行優(yōu)化,較以往相比,停采時間大大縮短,實現(xiàn)了工作面的快速停采,見表2。

表2 同忻礦各綜放工作面停采時間對比Table 2 Comparison of stopping time of each fully mechanized caving face in Tongxin Mine
通過與以往工作面相比,經過優(yōu)化后,雖然8102 孤島工作面傾斜長度平均增加了38.8 m,支架數(shù)量平均多出22 架,但是停采時間最短,平均節(jié)省了5.6 d,實現(xiàn)了安全高效快速停采。
8102 孤島工作面經過合理優(yōu)化后,整體支護上減少73 根3.8 m 工字鋼,減少786 根8.3 m 錨索,減少584 根2.8 m 錨桿,當然也增加了一部分鋼絲繩和6.3 m 的錨索。
停采期間節(jié)省費用主要有兩部分,即材料費用和人工費用。
(1) 材料費用。減少73 根3.8 m 工字鋼費用104533 元,減少786 根8.3 m 錨索費用310863 元,減少584 根2.8 m 錨桿費用141912元,增加7000 m 鋼絲繩(12 根橫向、147 根縱向) 費用為77000 元、增加232 根6.3 m 錨索費用74588 元。此次快速停采主要節(jié)省材料費用共計約為40.6 萬元。
(2) 人工費用。停采支護人工費用情況根據(jù)以往停采支護用工用時情況,預計優(yōu)化前需要17 d完成停采支護,實際優(yōu)化后用12 d,節(jié)約時間5 d。按照每日早班+夜班共計120 人,每工500 元/d計算,此次工藝共計節(jié)約人工費用30 萬元。
因此本次停采設計優(yōu)化后共節(jié)省材料和人工費用為70.6 萬元。
同忻礦8102 孤島工作面在停采期間雖然仍受應力疊加影響,在保證安全的前提下,通過對原有停采設計進行優(yōu)化,增加部分鋼絲繩,僅用12 d 完成所有停采支護,較以往工作面平均節(jié)省5.6 d,實現(xiàn)了安全高效快速停采。此次8102 工作面通過優(yōu)化后,整體支護上減少73 根3.8 m 工字鋼、減少786 根8.3 m 錨索、減少584 根2.8 m 錨桿,節(jié)省材料費用和人工費用共計70.6 萬元,經濟效益顯著。此次實習安全快速停采支護,為大同礦區(qū)特厚煤層綜放工作面停采提供了經驗,具有推廣的價值。