999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

Hostalen工藝HDPE裝置產品質量控制的探討

2022-06-17 02:53:10
云南化工 2022年5期
關鍵詞:催化劑產品

梁 辰

(中韓(武漢)石油化工有限公司,湖北 武漢 430000)

Hostalen工藝是淤漿層疊技術的引領者,它開發了許多性能顯著的HDPE雙峰/多峰分子量分布的產品,這些產品將加工性能和力學性能良好結合。它的優勢在于乙烯轉化率高達99.5%,共聚單體1-丁烯和稀釋劑己烷的回收使損失最小化,工藝通用性強,可以覆蓋所有HDPE應用領域的任一寬度范圍的 HDPE 樹脂。操作壓力和溫度都較低,催化劑活性高,收益高,穩定性強。工藝流程簡圖如圖1

圖1 Hostalen工藝流程簡圖

Hostalen低壓淤漿聚合工藝為懸浮聚合,聚合反應在帶有攪拌器的反應器(R1201/R1202/R1203)中進行,用己烷作稀釋劑。懸浮液均勻分散,并通過反應器壁和外部冷卻器將反應熱轉移到夾套水。用丁烯-1作共聚單體,增加短鏈支化度,控制樹脂結晶度,達到調整產品密度的目的。氫氣調節相對分子質量,改變加工性能。在3個反應器中進行連續聚合反應,3個反應器分別對應3個閃蒸罐(D1201/D1202/D1204),懸浮液在閃蒸罐中閃蒸脫氣,通過壓力調節來控制下一個反應器的氣相組成。我們可以選擇兩個及以上的反應器不同的操作模式(串聯ACP模式或并聯K1模式)和反應條件可以生產多種不同牌號的產品。本文的探究中均以膜料牌號ACP9255為例,反應負荷27t/h,反應器串聯操作。反應器操作條件不同,控制第二個及第三個反應器中為低濃度的氫氣和高濃度的共聚單體,這就使得 HDPE 產品擁有多峰分子量分布,且共聚單體也只限定在高分子量支鏈上,其配方部分數據如表1。

表1 膜料ACP9255配方數據

本文著重討論聚合過程中熔融指數(MFR)和密度的控制。其中,MFR與氫乙比的關系為:

lg(MFR)=a×lg(氫乙比)+b( a、b為常數)[1],MFR在氫乙比增加的情況下將增長,反之亦然。產品密度主要取決于1-丁烯濃度,濃度越高產品密度就越低。

1 反應溫度

乙烯的聚合反應是一個強放熱反應,反應的淤料由離心泵送出,并通過外循環冷卻器, 聚合熱通過夾套水系統來撤出。本工藝用一個單一的冷卻系統就將高熱量撤出。對于任何一個聚合工藝而言,溫度和催化劑都是核心。溫度和催化劑進料的提高都會使得MFR升高,MFR的響應速度為聚合反應溫度>催化劑進料>氫氣進料。通過調整氫氣進料量和閃蒸罐壓力(實際上是第二聚合反應器氫氣進料)來微調R1201和R1202的熔融指數。同時,催化劑進料量盡可能不做調整,這樣反應系統平衡不易打破,產品質量更加穩定。

聚合反應達到某個平衡之后,即總壓和各氣相組分的濃度一定時,可根據升溫會提高MFR的結果來找到最適合裝置的反應溫度(不必按照配方表給定的數值),調整幅度一般為0.5℃,并固定反應器反應溫度。通常,第1反應器不加入共聚單體。對于第2反應器、第3反應器而言,升高溫度有利于1-丁烯的共聚,此時提高第1反應器MFR的控制值,使PE分子鏈長度適宜,升溫使共聚單體更好的和高相對分子質量部分共聚,得到相對分子質量更寬分布的產品[2]。例如,牌號ACP9255的三個反應器的最佳溫度分別設定為 84.5 ℃、83 ℃、83 ℃,過高會接近反應器溫度高報值(86 ℃)。固定反應器溫度之后,可通過調節閃蒸罐D1201和D1202的壓力來控制R1202和R1203的MFR。提高閃蒸壓力即可提高第2反應器和第3反應器的氫氣進料量。

2 催化劑

在本工藝設計中,將催化劑流量串級到乙烯分壓上,根據乙烯分壓的PV值與SP值自動調整催化劑泵的沖程。催化劑是以己烷為溶劑的懸浮液。在催化劑罐中攪拌,總會出現不均勻的情況,可能是共聚單體進料量的偏差,也可能是后續補充了新一批的催化劑。在持續生產中乙烯分壓會出現波動。催化劑加入量與生產負荷有如下關系:

式中,1.5為專利商給出的經驗常數。

此時, 27 t/h 的乙烯進料量需要 53 kg/h 的催化劑進料量。計算可得,每提高 1 t 負荷,需多加 3 kg/h 的催化劑。當乙烯分壓出現發散的趨勢時,應切換至手動模式及時干預,可采用超調的方式。例如,乙烯分壓偏高時,可先多加 3 kg/h 的催化劑, 10 min 后再回調到比初始值多 1 kg/h。超調的部分會在 25 min 后產生變化,若效果不明顯,重復即可。后續生產中,建議將串級取消,改為流量自動控制。操作人員應關注催化劑泵的沖程:當沖程明顯上漲時,先全開OP值;若能沖通堵塞,則回調;若不能,則改用己烷沖洗。

本裝置使用齊格勒納塔催化劑體系,助催化劑為三乙基鋁,每個配方中都有對應的鋁鈦比和三乙基鋁的進料量。最佳的n(Al)/n(Ti)為25~48,此時,催化性能與收率均達到最佳水平[3]。過量的催化劑將會殘存在產品中,使得灰分增大。開車油運期間,加入T2來消除系統中雜質,同時也可以讓系統建立起足夠多的催化活性中心的環境。過多的T2顯然會使n(Al)/n(Ti)超標,導致灰分增加,也會使催化劑的活性下降,反應器的壓力升高,從而間接影響MFR。同時,過量的三乙基鋁在未脫活的母液中流經己烷與蠟分離系統,并隨著液體蠟流入蠟系統,最終形成鋁的氧化物,并在蠟罐中累積。故實際生產中,T2的加入量應合理,并根據工況不同及時調整。建議減少開工油運時T2加入量:每個反應器加入量不超過 200 kg;換新牌號時,第1反應器活性鋁的濃度調整為 1.1 mmol/L(為配方參考值的上限,也適用于其他牌號);當長期運行無活性問題時,則降低至 0.9 mmol/L。

3 熔融指數的控制

對于多峰聚乙烯產品,支鏈在高分子量部分,低分子量則無支鏈。高相對分子量聚乙烯用以保證物理力學性能( 良好的強度 、韌性和耐環境應力開裂性能 )[4],低相對分子量部分改善加工性能(降低樹脂在加工時的壓力和扭矩),最終制備成高、低相對分子質量部分比較集中,相對分子質量合適的產品。相對分子質量的提高,可以提高分子鏈的取向度,使聚合物的抗沖擊強度、剪切強度、抗應力開裂和伸長率得以改善。但是產品的加工性能降低,因此在選擇 MFR 時,要考慮到產品加工性能和物理性能兩個方面。

3.1 氫氣

以第1反應器為例,配方所需氫氣加入量1.6×0.47×27=20.3 kg/h,實際生產中加入量為 34 kg/h。若氫氣中含雜質氮氣,氫氣的體積分數是98%,則氫氣的質量分數為:

(98 ×2) ÷(98 ×2+2 ×64)=60.5%,因此,實際上加入的氫氣為20.3÷60.5%=33.55 kg/h,與實際值接近。所以看起來純度很高的氫氣,因氫氣的相對分子量較小而使得實際加入量要比配方所給的計算值高出很多。以此為條件也可以估算出不同牌號的氫氣加入量。當系統達到穩態時,對氫氣進料量的調整幅度應該盡可能小(0.1或 0.2 kg/h),系統對氫氣的進料變化是敏感的,要保證界區氫氣進料的穩定。當出現上述乙烯分壓波動時,SP值為 136 kPa,所期望的氫乙比為4.3,不同乙烯分壓條件下氫乙比的估算值如表2。

表2 不同乙烯分壓條件下氫乙比的估算值

由表2可知,乙烯分壓偏差越大,氫乙比偏的越厲害。熔融指數主要受反應器中的氫氣含量控制,更精確地說,真正決定平均分子量的是氣相(乙烯分壓給定)中氫氣和乙烯的分壓比。通過分析反應器氣相的濃度,對氫氣和乙烯的分壓進行測定。己烷稀釋劑中氫氣和乙烯的濃度與氣相中的組分成比例, 如果其它工藝數據(如溫度、氣體進料、活化劑濃度等)不穩定,則通過氫氣進料進行MFR控制是不準確的。氫乙比與目標產生偏差時,應優先考慮是否要調整催化劑進料量,反復調整氫氣進料量來滿足期望值,明顯是不合理的。牌號切換過程或是指數出現大的偏差時,可采用類似上述催化劑進料量的超調方式,快速達到期望的氫乙比,獲得期望的MFR,從而減少過渡料。

3.2 停留時間

這里的停留時間指的是:在穩態時,乙烯進入反應器生成聚乙烯顆粒,至離開反應器所度過的平均時間。用己烷充填反應器,加外循環至反應器總料位的80%共需 170 t,故估算實際生產中反應總體積約為170÷0.68=250 m3。3個反應器尺寸相同,先計算R1201停留時間:

乙烯進料=27×0.47=12.69 t/h

己烷進料=12.69×3=38.07 m3/h

R1201物料體積流量=12.69÷0.47(堆密)+38.07=65.07 m3/h

R1201停留時間=250÷65.07=3.84h

同理,計算R1202停留時間=250÷(27×0.8÷0.47+27×0.8×4)=1.89 h

R1203停留時間=250÷(27÷0.47+27×5)=1.30 h

由此易知,增加反應負荷,可減少停留時間。聚合工段停留時間偏長。針對不同的反應器應設計不同的采樣頻次,合理安排工作。

調整氫氣進料量至期望的氫氣乙烯比之后,設一個停留時間內得到的新床含量為C,則有

T=T平均×ln[舊床含量/(1-C)],其中,舊床含量為1,T=T平均,解得C=63.21%。

當T=2T平均,此時C為兩個停留時間內得到的新床含量,解得C=86.47%。

當T=3T平均,此時C為三個停留時間內得到的新床含量,解得C=95.02%。

計算停留時間對于生產的指導意義在于,不同牌號或是不同生產負荷情況下,操作人員可結合停留時間和MER計算公式,來推斷出控制指標中心值所對應的氫乙比,做出正確的判斷并提前干預。若等待化驗結果出來再做調整,則為時已晚。化驗結果應該是驗證之前操作是否正確。通過上述計算,床層置換有很長時間去完成,且本身就是混合物的聚乙烯漿料樣品,存在偶然性。當化驗結果出現明顯偏差時,若在此期間沒有重大調整,可采取復樣的手段或是繼續觀察。當混煉機負荷不變時,齒輪泵電流和換網器壓差與MFR的關系為反比,也可根據這個做出判斷。建議根據停留時間的計算結果,設計出各采樣點的合理采樣時間和頻次,確定最佳的溫度和氫乙比,減少調整幅度,穩定產品質量。

4 產品密度

1-丁烯在聚合反應中形成支鏈,增加了分子間的距離,降低了分子鏈的規整程度,從而降低了產品的結晶度,改變了產品的密度。當密度增加時,可以改善產品的硬度、拉伸屈服強度和熱穩定性,但過高的結晶度會增加材料的脆性,使得產品的抗沖擊強度和抗應力開裂性能下降。由于共聚速率較低,1-丁烯通常是過量的,但是過量的1-丁烯使母液中的1-丁烯濃度相應增加,會產生更多的副產物蠟,所以引入回收1-丁烯非常有必要。來自反應器的尾氣,以及來自己烷精制單元的輕組分,經加壓后被送至用丁烯回收塔中,未反應的共聚單體被回收并循環回到反應器中,殘留的廢氣被送至乙烯裝置回收利用,或送至火炬。根據實際生產經驗,回收的1-丁烯質量約占聚合反應所需1-丁烯總量的27%~29%。在引入含有大量1-丁烯的母液時,必須考慮到回收1-丁烯的含量。

馬寶軍在生產中發現[5],若共聚單體中1,3-丁二烯含量超標,在現有催化劑的體系下會聚合生成聚丁二烯橡膠,造成催化劑的損失,使催化劑活性降低。

5 結語

本文針對聚合工段的產品質量控制優化做出以下建議:

1)各生產單位應根據實際工況,固定反應溫度。根據升溫能提高MFR的原則,調整幅度為 0.5 ℃,提高第1反應器的MFR控制值;提高第2反應器和第3反應器的溫度,獲得相對分子質量更寬的產品。

2)將催化劑串級的操作方式,改為流量自動控制。根據催化劑與生產負荷的關系,提出應對催化劑波動時,催化劑進料量先超調,后回調的操作方式。

3)減少開車油運期間三乙基鋁加入量。切到新牌號時,第1反應器的活性鋁的濃度調整為配方上限值,當長期運行無活性問題,則降低至中心值。

4)穩定界區氫氣壓力和來源。當產品質量出現波動時,優先考慮催化劑的影響,根據本裝置氫氣的純度,可估算切至另一牌號的氫氣進料量。

5)通過停留時間的計算,設計合理的采樣時間和頻次。結合MFR與氫乙比的計算公式,推斷出當前工況最佳的氫乙比控制值。

6)引入丁烯回收系統,降低母液中1-丁烯的濃度。

猜你喜歡
催化劑產品
好產品,可持續
現代裝飾(2022年4期)2022-08-31 01:39:32
從靈感出發,邂逅好產品
現代裝飾(2022年3期)2022-07-05 05:55:06
直接轉化CO2和H2為甲醇的新催化劑
鋁鎳加氫催化劑在BDO裝置運行周期的探討
新型釩基催化劑催化降解氣相二噁英
掌握情欲催化劑
Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:45:06
V2O5-WO3/TiO2脫硝催化劑回收研究進展
2015產品LOOKBOOK直擊
Coco薇(2015年1期)2015-08-13 02:23:50
復合固體超強酸/Fe2O3/AI2O3/ZnO/ZrO2催化劑的制備及其催化性能
應用化工(2014年3期)2014-08-16 13:23:50
新產品
玩具(2009年10期)2009-11-04 02:33:14
主站蜘蛛池模板: 在线观看视频99| 最新亚洲av女人的天堂| 热re99久久精品国99热| 香蕉eeww99国产在线观看| 国内熟女少妇一线天| 国产一区二区三区在线无码| 亚洲AV免费一区二区三区| 欧美国产综合色视频| 欧美午夜性视频| 亚洲精品制服丝袜二区| 中文字幕在线日本| 亚洲永久视频| 国产特级毛片| 国产AV无码专区亚洲精品网站| 日韩欧美网址| 欧美一级黄色影院| 美女国内精品自产拍在线播放| 日韩成人在线网站| 亚洲国产精品一区二区第一页免 | 无码专区在线观看| 国产菊爆视频在线观看| 色综合网址| 高清国产va日韩亚洲免费午夜电影| 毛片一级在线| 国产制服丝袜91在线| 99这里只有精品免费视频| 亚洲侵犯无码网址在线观看| 国产一级毛片网站| 亚洲无码高清一区| 波多野结衣AV无码久久一区| 欧美α片免费观看| 久久综合国产乱子免费| 亚洲成a人片在线观看88| 免费A级毛片无码免费视频| 亚洲一区毛片| 亚洲天堂精品视频| 无码粉嫩虎白一线天在线观看| 四虎成人精品| 久久亚洲日本不卡一区二区| 国产中文一区二区苍井空| 免费无码AV片在线观看国产| 国产福利一区视频| 免费在线a视频| 亚洲精品大秀视频| 四虎免费视频网站| 这里只有精品国产| 狠狠色丁香婷婷综合| 欧美成人午夜视频| 国产91久久久久久| 国产精品区视频中文字幕| 国内精品久久九九国产精品| 国产特一级毛片| 最新国产网站| 国产原创自拍不卡第一页| 国产丰满大乳无码免费播放| 国产精品亚洲一区二区三区z| 欧美19综合中文字幕| 免费a级毛片视频| 国产另类视频| 久久人与动人物A级毛片| 日本一区二区三区精品AⅤ| 无码中字出轨中文人妻中文中| 亚洲网综合| 四虎国产成人免费观看| 日韩免费毛片| 97国产精品视频自在拍| 操美女免费网站| 国产第二十一页| 免费在线观看av| 在线综合亚洲欧美网站| 国产美女精品在线| 欧美中文字幕第一页线路一| 欧美黄网站免费观看| YW尤物AV无码国产在线观看| 国产h视频在线观看视频| 一级香蕉视频在线观看| 国产成人精品亚洲日本对白优播| 久久国产精品嫖妓| 中文无码精品a∨在线观看| 国产成人精品在线1区| 91青青草视频在线观看的| 亚洲天堂2014|