路光遠,張盼龍,宋 虎,張曉峰
1洛陽礦山機械工程設計研究院有限責任公司河南洛陽 471039
2礦山重型裝備國家重點實驗室 河南洛陽 471039
從 20 世紀 90 年代開始,立盤過濾機作為氧化鋁廠品種過濾的關鍵設備,應用廣泛。隨著原材料鋁礦品位的變化及生產工藝的改變,原有立盤過濾機越來越不能適應現有的生產需要,需要對原過濾機進行升級改造,提高其生產產能及自動化程度?,F以國內某大型氧化鋁廠 120 m2立盤過濾機改造為例,進行詳細說明。
某氧化鋁廠目前在用 120 m2立盤過濾機 8 臺,用 6 備 2,運行 10 余年,由于原材料鋁礦品位的變化及生產工藝的改變,現有產能不能滿足生產需要。原立盤過濾機自動化程度低,個別設備存在槽體漏料、軸密封漏料及扇形板變形等問題,現場運行維護工作量較大。
針對上述問題,綜合考慮成本及施工工期等因素,選擇在原設備基礎上進行升級改造,以滿足提產目的。為了提高其產能,升級改造后的立盤過濾機過濾面積為 180 m2,過濾面積提高 50%。針對目前立盤過濾機運行中出現的問題,利用原設備的基礎,對槽體、中心軸、分配頭、軸密封和扇形板等關鍵部件進行升級改造,同時對部分部件進行創新設計,以提高設備的整體自動化程度。
由于過濾面積增加,扇形板直徑變大,需要對原槽體進行加大,經過計算,單槽半徑增加了 660 mm(見圖 1)。為利用原槽體及設備基礎,將原槽體外徑、下料口、進料口、溢流口下移 660 mm,防止因槽體外徑變大而影響其強度,同時對單槽焊縫處進行加固處理。為了提高自動化程度,在槽體踏板側增加液位檢測裝置,可在主控室觀測過濾機的實時運行情況。

圖1 槽體改造簡圖
原 120 m2立盤過濾機 1 盤扇形板數量為 30 塊,每塊扇形板的角度為 12°,中心軸的流道為 30 個;改造后,扇形板數量增加到 60 塊,每塊扇形板的角度為 6°,如圖 2 所示。

圖2 改造后的扇形板布置
利用原中心軸,創新性地采取 1 個流道供 2 塊扇形板一拖二結構,故需要對原中心軸支架套進行改造。改造方案:把原支架套整體切掉,每個流道都進行加高,做成一個下圓上方的結構,上面變寬,相對于圓心的中心角為 12°,流道與支架套進行圓周焊接,保證每個流道的密封性;把支架套加工出 60 個固定扇形板的圓孔,扇形板用 S 鉤螺栓固定,固定可靠,拆卸方便[1]。改造后中心軸支架套的應用如圖 3所示。

圖3 改造后中心軸支架套
此種改造方案不但節省了成本,而且縮短了施工工期,改造后結構強度和剛度均滿足實際使用要求,過濾面積提高了 50%。
在立盤過濾機運行過程中,分配頭處于靜止狀態,與中心軸上 (轉動) 的分配墊配合將中心軸自然分區,把中心軸依次分為吸液區、吸干區、過渡區、吹風卸料區等區域[2]。原設備分配頭在運行過程中油路堵塞,潤滑不良,設備拆解后分配頭表面及扇形塊磨損嚴重,起不到密封和分區的作用。改造時,對原分配頭表面進行整體加工、研磨,達到設計要求的平面度和粗糙度,并與分配墊進行配合檢查,達到設計要求的精度,防止漏料情況出現;對油槽進行重新優化,以保證潤滑脂能充分潤滑分配頭與分配墊,同時加工新的扇形塊對原來的進行更換,防止分配頭在工作過程中出現竄風現象;在分配頭的內圈和外圈增加自潤滑耐磨材料,有效延長分配頭使用壽命;為了保持現場環境衛生,在分配頭與分配墊結合處增加了分配頭護罩。
軸封在立盤過濾機運行過程中的主要作用是保證供料液位,一般情況下中心軸下半部分需要沒入料漿中,對中心軸沒入料漿部分進行密封。原軸封是機械式的,因長期運行而磨損嚴重。此次改造采用一種新式密封方式 (見圖 4),在中心軸與槽體接觸處用 L 型法蘭與槽體焊接,采用一定厚度的橡膠圓環板,橡膠圓環板圓孔直徑小于中心軸直徑,用壓緊法蘭通過壓緊螺栓固定在 L 型法蘭上,依靠橡膠板的彈性變形包裹住中心軸而起到密封作用,在使用過程中通過調節螺栓可以補償橡膠板的磨損。此種密封結構具有結構簡單[3]、維護方便、成本低等優點,現場使用情況良好,滿足生產要求。

圖4 新式軸密封結構
原扇形板為碳鋼邊框+高分子材料,質量為 20 kg,不便于拆卸,且此種結構在高溫情況下容易出現變形。改造時,采用全碳鋼扇形板 (見圖 5),其內部采用中空結構,設置多道加強肋板,兩面用沖網孔鋼板。此種結構可以控制單個扇形板質量低于 15 kg,方便拆卸,減小了換布的工作強度,且不易變形,過濾性能好。扇形板頂部導軌外圈由特制槽鋼卷成,整圈分成 4 節,節與節之間用螺栓和工藝塊連接 (見圖6),該結構具有剛度大、運行穩定的優點。扇形板與導軌采用新的連接方式 (見圖 7),在更換扇形板和濾布時,只需要把頂緊螺栓松開,取下彈簧夾和 U 形夾,松開扇形板根部固定螺栓,旋轉一下即可取出扇形板,不需要拆導軌,大幅度縮短了更換扇形板和濾布的時間,提高了檢修效率和運行效率。實踐證明,該方案簡單、可靠、實用性強。

圖5 改造后的扇形板

圖6 導軌和導軌間的連接方式

圖7 扇形板和導軌連接方式簡圖
傳動裝置仍然利用大小齒輪、滑動軸承支撐結構,用原電動機,同時對大小齒輪進行維修處理,將原軸瓦換成了耐磨性更好的銅瓦;在過濾機上增加集氣罩,以收集堿蒸汽及氧化鋁粉塵,保證車間環境衛生良好。
改造后,過濾機帶料運行,在相同轉速下,濾餅厚度約為 25 mm,真空度為 0.03 MPa,和改造前濾餅厚度基本一樣;在運行過程中,傳動電動機電流為60 A,額定電流為 75 A,滿足使用要求;濾餅含水率為 13%~ 15%,滿足生產要求。由此可見,通過對原120 m2立盤槽體、中心軸、分配頭、扇形板、軸密封及其他部件的改造,過濾面積增加為 180 m2,在相同轉速下,濾餅厚度保持不變,產能提高近 50%,同時對整個真空系統影響不大,設備運行穩定,使用效果良好,達到了升級改造的目的。
立盤過濾機的升級改造是在不改變原有基礎的情況下,對關鍵部件進行改造,同時對某些部件進行創新性設計改造。改造后,過濾面積增加了 50%,通過帶料后濾餅產能的對比,產能增加 50%,各項指標滿足生產要求。一臺設備改造工期 50 d 內完成,相對新設備可減少一半的工期,在不影響生產的情況下,改造工期短;且此種改造不到新設備費用的一半,費用低,具有很好的經濟效益。
綜上所述,此次改造達到了預期目的,投資少,工期短,節能降耗,符合可持續發展的理念,為氧化鋁廠用大型立盤過濾機的升級改造積累了一定的經驗。