劉 宇,何兆波,張海濤,唐士明,金俊先
(1.國家能源集團科學技術研究院有限公司,江蘇 南京 210046;2.國能雙遼發電有限公司,吉林 四平 136400;3.國能哈爾濱熱電有限公司,黑龍江 哈爾濱 150000)
振動是影響汽輪發電機組安全性的重要參數之一,機組振動可分為強迫振動與自激振動。火電機組常見的振動故障原因有質量不平衡、動靜碰磨、油膜振蕩與汽流激振等[1]。
質量不平衡是引起振動故障常見原因,現場動平衡是處理旋轉機械振動故障的有效手段[2-5]。
某電廠汽輪機是由哈爾濱汽輪機廠有限責任公司生產的亞臨界參數、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、雙抽供熱凝汽式汽輪機,型號為N330/C255-16.67/0.8/537/537;發電機由哈爾濱電機廠有限責任公司生產,型號為QFSN-300-2;勵磁機型號為JL-1434-4。汽輪機軸系簡圖見圖1。

圖1 機組軸系簡圖
電廠于2020年3月—5月進行A級檢修,于5月19日進行修后首次沖轉,順利定速3000 r/min,而后停機備用。備用期間對勵磁機進行檢修,于6月7日再次進行沖轉,沖轉過程中勵磁機7X振動數值最高超過200 μm,定速后7X振動數值達102 μm,數值偏高。
5月19日A級檢修后首次沖轉,勵磁機轉子通過臨界轉速2300 r/min各軸瓦振動數值見表1,定速3000 r/min后,各軸瓦振動數值見表2。

表1 A修后首次沖轉2300 r/min振動數值

表2 A修后首次沖轉3000 r/min振動數值
備用期間對勵磁機進行檢修,檢修過程中解開勵磁機與發電機對輪,恢復后對輪晃度達80 μm。于6月7日再次沖轉,勵磁機相關各軸瓦振動數值見表3、表4。

表3 勵磁機修后2300 r/min振動數值

表4 勵磁機修后3000 r/min振動數值
由表3、表4中可以看出,勵磁機檢修后,通過臨界轉速時振動以1倍頻為主,且振動數值較首次沖轉發生較大改變。7X振動的頻譜圖與波德圖分別見圖2、圖3。由圖2、圖3中可以看出,勵磁機7瓦振動主要以1倍頻為主,波德圖中可以看出7X振動數值隨著轉速變化存在典型的波峰,判斷7X振動偏高的主要原因為質量不平衡。

圖2 7X振動的頻譜圖

圖3 7X振動的波德圖
對于勵磁機質量不平衡故障,現場動平衡試驗是有效的故障處理手段[6-8]。
a.測量原始振動
把轉子轉速升高到第一臨界轉速附近,測量軸承振幅和相位,根據需要可選用定速或者變速測量。
b.試加重和測量加重后的振動
選取一階試加重,求出各個選定平面上的加重值,依次加到各個平面上。重新啟動轉子,重復第一步驟,測量試加重后的振動。
c.計算一階平衡重量
求出一階平衡重量Q1與試加重P1的比值α1,計算式為
(1)
A1+B1=(A01+B01)-(A0+B0)
(2)
式中:A0、B0為轉子上未加重時在相應轉速下的2個軸承振動;A1、B1為轉子上加了P1后,在2個軸承上引起的加重效應;A01、B01為轉子上加了P1后軸承的振動。
這里的試加重P1實際上為一組重量,為計算平衡方便,一般以某一平面上加重數值和方向為準。
把每個平衡面上的試加重重量分別乘以α1,即可獲得每個平衡面上所需的一階平衡重量的數值和方向。
考慮電廠的啟動周期與加重便利,第1次配重在勵磁機與發電機對輪,加重方向為360 g∠168°,配重后啟動機組,勵磁機相關各軸瓦通過臨界轉速與定速3000 r/min振動數值見表5、表6。

表5 對輪加重后勵磁機2300 r/min振動數值

表6 對輪加重后勵磁機3000 r/min振動數值
由表中振動數值可以看出,在對輪上配重后平衡效果未達到最佳值,臨界轉速下7X振動數值雖有下降,但工作轉速下振動數值依然偏高。
分析認為對輪上加重質量受到限制,且配重的形式為跨外配重,對于型號為JL-1434-4的勵磁機,對跨外配重的振動響應不明顯,如需取得良好的平衡效果,應在轉子的跨內加重。
保留對輪上已有配重,在勵磁機7瓦側風扇環配重340 g∠200°。轉子跨內配重后,再次啟動機組,勵磁機相關各軸瓦通過臨界轉速與定速3000 r/min振動數值見表7、表8。

表7 風扇環加重后勵磁機2300 r/min振動數值

表8 風扇環加重后勵磁機3000 r/min振動數值
勵磁機風扇環加重后,7X啟動過程波德圖見圖4。

圖4 風扇環配重后7X振動的波德圖
通過在勵磁機風扇環上配重,勵磁機轉子平衡良好,順利通過臨界轉速,轉子定速3000 r/min后,勵磁機相關各軸瓦振動數值均達到優秀水平。
本次勵磁機現場動平衡試驗分別在勵磁機與發電機對輪處、勵磁機7瓦側風扇環處進行配重,可以看出在勵磁機轉子跨內與跨外配重效果存在一定的差異,表9為2次配重對7X影響系數的對比。由表9中可以看出,轉子對跨內配重的響應顯著大于跨外,在進行類似振型的平衡時,應優先選擇跨內加重。

表9 2次配重對7X振動影響系數的對比
a.該勵磁機7瓦振動數值偏高的原因為質量不平衡,質量不平衡的振動特征為1倍頻振動分量較大,且振動穩定。
b.采用現場動平衡試驗可較好地解決質量不平衡故障。因檢修條件限制,對輪晃度超標不嚴重情況下,可通過現場動平衡解決振動故障。
c.對于勵磁機轉子,在轉子跨內加重的響應效果要優于跨外,現場動平衡試驗時應優先選擇在轉子跨內進行配重。