于光遠,杜艷玲,劉素麗,何 方,王亮亮
(河鋼集團邯鄲鋼鐵公司,河北 056015)
六西格瑪管理法是通過設計和監控過程,將可能的失誤減少到最低限度,從而使企業可以做到質量與效率最高,對需要改進的流程進行區分,找到高潛力的改進機會,優先對其實施改進。六西格瑪管理法業務流程改進遵循DMAIC 五步循環改進法,即D-定義、M-測量、A-分析、I-改進、C-控制五個階段。邯鋼自2010 年成功研發汽車板后,受到國內廣大汽車制造商的青睞。隨著市場份額的提升,汽車用戶逐漸增多,不同地區不同用戶對邯鋼冷軋深沖汽車用鋼DC04 提出了力學性能延伸率≥45%的要求(標準為≥38%),并且要求延伸率穩定化。目前邯鋼DC04 合格率99%條件下,成品延伸率范圍為43%左右,如果按用戶條件交貨將導致邯鋼DC04合格率降低至70%左右。邯鋼針對該用戶對DC04延伸率的特殊需求,組建了DC04提升延伸率攻關團隊,按照六西格瑪DMAIC[1]方法對DC04延伸率質量進行了持續改進。
本文從煉鋼、熱軋、冷軋方面對DC04汽車板延伸率的關鍵影響因子進行了分析梳理,確定了熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、平整延伸率為顯著影響因子,通過DOE優化試驗,確定了DC04最佳軋制工藝方案。
經界定,在不增加生產成本的條件下滿足汽車用戶的需求,則DC04 汽車板需要滿足:延伸率≥45%;延伸率ppk 值達到1.0 以上。按照客戶要求,對現有DC04 的延伸率數據進行分析,目前邯鋼DC04 延伸率分布狀態如圖1 所示。由圖1 可看出,目前邯鋼汽車板DC04 延伸率的均值為43.58%,標準差為1.664,ppk 為0.28。由此得出結論:延伸率的均值和變異都需要進行質量改進。

圖1 邯鋼DC04延伸率現狀分布
圖2 為DC04 主要生產工藝流程圖。為了找出影響DC04延伸率的工藝參數,邯鋼組建了DC04提升延伸率攻關團隊,對煉鋼、熱軋、冷軋工序生產過程的關鍵影響因子進行了分析梳理(煉鋼成分以原料輸入作為影響因子)。通過樹形圖(見圖3)識別了影響CTQ/CTP的影響因子;通過CE矩陣(見圖4)初步確認加熱出鋼溫度、熱軋終軋溫度、熱軋卷取溫度、酸軋壓下率、連退均熱溫度、連退緩冷溫度、平整延伸率[2-5]等對DC04延伸率有影響,經篩選,確定熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、連退快冷溫度、連退平整延伸率四項為顯著影響因子。

圖2 DC04主要生產工藝流程圖

圖3 樹形圖

圖4 CE矩陣
收集過程數據對DC04 延伸率波動進行分析。針對過程數據收集,制定了詳細數據收集計劃,數據收集計劃涵蓋了操作定義、數據來源和位置、收集樣本數量、數據采集時間范圍、數據采集方法、數據采集人員以及同時采集的其他數據。

圖5 測量系統分析結果
由分析結果可以看出,測量系統的GR&R=3.13%和P/T=4.76%小于10%、ndc=29 大于5,因此測量系統可接受。
測量系統滿足要求,通過回歸分析[6]篩選、查找出對汽車用鋼DC04 延伸率影響顯著的因子,具體分析驗證見圖6。從分析結果可以看出,熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、連退平整延伸率對延伸率影響顯著。

圖6 回歸分析
對熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、連退平整延伸率現狀進行分析,見圖7、8、9。由圖7、8、9 可以看出,熱軋終軋溫度和連退均熱溫度總體上受控,但控制ppk 水平低,平整延伸率異常點較多,控制水平較低。

圖7 終軋溫度現狀分布
根據熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、連退平整延伸率實際分布狀態,采用5why、變異源、一般線性模型等工具進行分析,發現寬度規格變化、鋼種變化對連退均熱溫度波動影響顯著,熱軋厚規格與薄規格對熱軋終軋溫度存在影響,噴嘴堵塞情況與平整延伸率有較強相關性,具體見圖10、11、12。

圖10 多變異分析
針對影響熱軋終軋溫度波動,應增開熱軋機架間冷卻水,保證厚規格的終軋溫度統一;針對連退均熱溫度波動,應根據連退寬度規格變化制定并下發合理的過渡卷方案;針對噴嘴堵塞、平整液殘留的問題,應增加工作輥的擠干效果,同時增加清理平整機噴嘴的頻次,保證噴嘴正常吹掃。

圖8 連退均熱溫度現狀分布

圖9 連退平整延伸率現狀分布

圖11 熱軋薄厚規格雙樣本檢驗

圖12 一般線性模型(GLM)分析結果
針對分析階段查找出的熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、連退平整延伸率三個顯著影響因子,運用DOE 實驗設計方法,設計了熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、連退平整延伸率三因素兩水平的DOE實驗方案,對成品延伸率進行了研究改進,具體方案如表1所示。

表1 改進成品延伸率的DOE試驗
初始擬合從圖13 可看出,中心點較平緩,無較大起伏,變異可接受。通過簡化模型分析(見圖14)看出剩余因子的P 值小于0.05,模型簡化完成;RSq 達到92.35%,具有預測能力。失擬P 值0.818,說明模型擬合良好,不存在失擬。熱軋終軋溫度、均熱溫度、平整延伸率、終軋溫度*平整延伸率、均熱溫度*平整延伸率影響顯著。

圖13 延伸率的散點圖

圖14 延伸率與因子響應曲面回歸分析結果
圖15 是經過計算機回歸方程模擬試運行多次后的結果,延伸率分布在48.6~50.39%之間,模型構建成功,得到回歸方程為:延伸率=-151+0.23×終軋溫度- 0.018×均熱溫度+77.5×平整延伸率-0.167×終軋溫度×平整延伸率+0.083×均熱溫度×平整延伸率,試運行結果完全滿足要求。

圖15 延伸率的曲面圖和模擬試運行結果
經過試運行,邯鋼制定了熱軋不同厚度DC04機架冷卻水制度,制定了連退平整噴嘴清理周期,優化了連退排產計劃,在連退增加過渡卷,保證退火均熱溫度在控制過程中的異常變異得到消除,生產工藝更加穩定。通過固化這些消除變異的方案,同時找到了三個影響因子的最佳匹配點,及熱軋終軋溫度為920±14℃,連退均熱溫度為820±10℃,平整延伸率為≤1.0%,邯鋼DC04的延伸率最終控制在了47.78±3.3%的水平,按照45%交貨條件判定的合格率由最初的70%提高至96.7%。圖16 為改善前后邯鋼DC04 延伸率的直方圖對比,表2 為改善前后的數據對比。由圖16和表2可以看出,改善效果顯著。

表2 改善結果匯總

圖16 成品延伸率分布范圍
通過運用六西格瑪DMAIC 的管理方法,消除流程中的異常變異源,邯鋼汽車板DC04 的生產控制穩定程度得到顯著提高,減少了成品延伸率分布波動大的問題。通過統計工具,邯鋼得出了將延伸率提升到45%交貨條件下的關鍵影響因素的合理工藝控制點,以及影響關鍵控制點的根本原因。
經過試運行后,固化了改進工藝,邯鋼所生產出來的DC04 成品延伸率控制在45%的水平,合格率控制在96.7%以上,既滿足了用戶高延伸率要求,又降低了邯鋼DC04的降級改判率,在贏得客戶的同時,樹立了良好的邯鋼汽車板品牌形象。