馬崇振
(長沙礦冶研究院有限責任公司,湖南 長沙 410012)
我國是最大的鐵礦石消費國,除國內(nèi)礦山大量開采外,每年仍需從澳大利亞、南美等地進口大量鐵礦石。 世界鐵礦資源經(jīng)過數(shù)十年大規(guī)模開采,高品質(zhì)資源已寥寥無幾,鐵礦資源整體呈現(xiàn)貧、細、雜的特點。 對低品質(zhì)、高雜質(zhì)鐵礦資源進行開發(fā)利用顯得尤其重要[1]。
眾所周知,鐵精礦中硫含量超標會嚴重影響后續(xù)冶煉工序及質(zhì)量。 據(jù)統(tǒng)計,鐵精礦中硫含量每增加0.1%,高爐冶煉焦比增加5%[2]。 磁黃鐵礦磁性、比重與磁鐵礦相似,裸露于空氣中易氧化,導致其可浮性很差,磁鐵礦和磁黃鐵礦的高效分離成為重要的研究方向之一[3],也取得了一定成果[4-9]。
本文以國外某高硫鐵礦為研究對象,根據(jù)礦石特性,采用階段磨礦-階段磁選進行鐵礦石提鐵,獲得高硫鐵粗精礦,進而使用反浮選脫硫工藝,進一步提鐵降雜,以期獲得高品質(zhì)鐵精礦。
試驗樣品為國外某磁鐵礦石(以下簡稱原礦),原礦主要化學成分分析結果見表1,鐵物相分析結果見表2,硫物相分析結果見表3。 從表1 ~3 可以看出:原礦中主要成分為Fe、SiO2和Al2O3。 原礦中硅酸鐵中鐵為不可利用鐵;碳酸鐵及赤褐鐵礦中鐵屬于難回收鐵;磁黃鐵礦及黃鐵礦中鐵均為硫化鐵;硫化鐵中硫是有害雜質(zhì),需去除。

表1 原礦主要化學成分分析結果(質(zhì)量分數(shù))/%

表2 鐵物相分析結果

表3 硫物相分析結果
根據(jù)前期“磁選-浮選”工藝試驗和“浮選-磁選”工藝試驗等多方案探索,初步認定先磁選后浮選流程用于該磁鐵礦的提鐵降硫分選效果較好。 根據(jù)原礦工藝礦物學性質(zhì)與特點,借鑒國內(nèi)外磁鐵礦脫硫選礦生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,初步確定選礦原則流程為:磨礦-濕式磁選-反浮選,原則流程見圖1。

圖1 試驗原則流程
3.1.1 磨礦細度試驗
磨礦設備為Φ200 mm×300 mm 圓筒型棒磨機,每批試驗樣品質(zhì)量1 000 g,磨礦濃度70%;磁選設備為CRIMMΦ400-300 電磁式圓筒磁選機,給礦濃度25%,圓筒轉(zhuǎn)速25 r/min。 進行了二段磨礦細度條件試驗,試驗流程見圖2,結果見表4。 由表4 可知,磨礦細度對選別指標有一定影響,隨著二段磨礦細度增加,磁精礦鐵品位從61.23%升高到66.50%;磨礦細度達到-0.038 mm 粒級占80%以后,鐵品位及回收率變化不明顯。 考慮到磨礦成本,確定二段磨礦細度為-0.038 mm粒級占80%。

圖2 磨礦細度試驗流程

表4 二段磨礦細度試驗結果
3.1.2 磁場強度試驗
按圖2 所示流程,在二段磨礦細度-0.038 mm 粒級占80%條件下,進行了二段磁選磁場強度試驗,結果見表5。 由表5 可知,隨著二段磁場強度增加,磁精礦產(chǎn)率從38.13%升高到41.42%,鐵品位從66.50%降低到64.76%;精礦中硫含量受磁場強度影響不明顯??紤]到設備加工成本和原礦適應性,初步確定二段弱磁選磁場強度為0.12 T。

表5 二段磁選磁場強度試驗結果
影響浮選的因素主要有調(diào)整劑、捕收劑、抑制劑和活化劑等,本次試驗主要探索粗選調(diào)整劑、捕收劑、抑制劑和活化劑用量對分選指標的影響。 以二段磨礦-二段磁選所得精礦作為浮選給礦進行試驗,試驗設備為實驗室型浮選機,試驗流程見圖3。 其中調(diào)整劑CD的主要官能團為—SO42-,捕收劑GP-2 為組合藥劑,其主要官能團為二者均為長沙礦冶研究院有限責任公司自主開發(fā)的藥劑。

圖3 浮選試驗流程
3.2.1 調(diào)整劑CD 用量試驗
按圖3 所示流程,在活化劑硫酸銅用量300 g/t、捕收劑GP-2 用量800 g/t、抑制劑硅酸鈉用量300 g/t、起泡劑3#油用量4 g/t 條件下,進行了調(diào)整劑CD 用量試驗,結果見表6。 從表6 可以看出,CD 用量1 000 g/t 時,精礦中硫含量可降至較低水平,繼續(xù)增加CD 用量,精礦中硫含量降低不明顯。 綜合考慮,選擇CD 用量1 000 g/t。

表6 調(diào)整劑CD 用量試驗結果
3.2.2 捕收劑GP-2 用量試驗
CD 用量1 000 g/t,其他條件不變,進行了捕收劑GP-2 用量試驗,結果見表7。 從表7 可以看出,GP-2用量從600 g/t 增加至800 g/t 時,精礦中硫含量增加幅度較大。 本次浮選主要目的是脫硫,選擇捕收劑GP-2 用量600 g/t。

表7 捕收劑GP-2 用量試驗結果
3.2.3 抑制劑用量試驗
捕收劑GP-2 用量600 g/t,其他條件不變,進行了抑制劑硅酸鈉用量試驗,結果見表8。 從表8 可以看出,硅酸鈉用量200 g/t 時,精礦中硫含量可以降至較低水平,之后繼續(xù)增加硅酸鈉用量,精礦中硫含量有增加趨勢。 綜合考慮,選擇硅酸鈉用量200 g/t。

表8 抑制劑硅酸鈉用量試驗結果
3.2.4 活化劑用量試驗
硅酸鈉用量200 g/t,其他條件不變,進行了活化劑硫酸銅用量試驗,結果見表9。 從表9 可以看出,硫酸銅用量從300 g/t 增加至400 g/t 時,精礦中硫含量增加幅度較大。 本次浮選主要目的是脫硫,選擇硫酸銅用量300 g/t。

表9 活化劑硫酸銅用量試驗結果
在條件試驗基礎上,進行了實驗室小型閉路試驗。試驗流程見圖4,結果見表10。 采用階段磨礦-階段磁選、磁選精礦反浮選脫硫工藝流程,可獲得產(chǎn)率34.02%、鐵品位67.09%、鐵回收率69.80%、硫含量0.047%的鐵精礦產(chǎn)品。

圖4 閉路試驗流程

表10 閉路試驗結果
鐵精礦主要成分分析結果見表11。 由表11 可知,鐵精礦中主要成分為Fe 和SiO2,有害雜質(zhì)硫和磷含量很低,屬于品質(zhì)較高的鐵精礦產(chǎn)品。

表11 鐵精礦主要成分分析結果(質(zhì)量分數(shù))/%
1) 原礦屬于含硫高的鐵礦。 原礦主要有用礦物為磁鐵礦,伴生有少量赤褐鐵礦、磁黃鐵礦、黃鐵礦等礦物;主要脈石礦物為石英、鐵質(zhì)硅酸鹽。
2) 影響該礦石回收的主要因素有三,一是原礦中磁鐵礦和磁黃鐵礦嵌布粒度很細,磨礦細度-0.038 mm粒級占80%左右時,磁黃鐵礦和磁鐵礦方能達到理想的解離度;二是磁黃鐵礦和磁鐵礦磁性相近,僅依靠磁選很難將其分離;三是磁黃鐵礦磁性強,可浮性差,僅采用常規(guī)捕收劑很難達到有效降硫的目的。
3) 全流程試驗采用階段磨礦-階段磁選進行拋尾,得到鐵粗精礦,進而采用“一粗三精三掃”反浮選流程進行脫硫,最終可獲得產(chǎn)率34.02%、鐵品位67.09%、鐵回收率69.80%、含硫0.047%的鐵精礦。