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某廠2號機小機潤滑油水分超標原因淺析

2022-07-07 04:00:30何磊
科技研究·理論版 2022年11期

何磊

摘要:某廠2號機組小機潤滑油油質水分及顆粒度長時間超過國標合格標準,小汽輪機潤滑油長期帶水運行,使機組運行存在嚴重安全隱患。針對小機潤滑油水分超標的現象,淺析原因,并從運行角度采取針對性措施。

關鍵詞:潤滑油;水分超標;原因及措施

一、引言

小機汽輪機運行是由潤滑油在轉子和軸承間形成油膜進行潤滑,防止動靜摩擦的,對小機的安全運行有重要重要作用。潤滑油長期帶水運行會導致油質劣化,產生氣泡、乳化現象,使油膜不均勻甚至被破壞,嚴重影響潤滑油的性能,甚至可能會導致小機軸承軸瓦磨損,發生動靜摩擦,造成嚴重的設備損壞事故。另外,潤滑油中水分含量過高,長時間與金屬部件發生接觸,金屬接觸表面可能會產生不同程度的銹蝕,銹蝕產生的雜物會引起調速系統卡澀,甚至造成停機事故,所以在運行過程中必須嚴格控制潤滑油質量,保證油中水分、顆粒度等指標在國標范圍內。

二、機組運行概況

國能神華九江電廠小汽輪機為給水泵驅動裝置,用于1052MW超超臨界燃煤機組給水泵,本機組是由哈爾濱汽輪機廠有限責任公司設計制造的單缸、末級雙分流、單軸、雙驅、沖動式、下排汽凝汽式、外切換型鍋爐給水泵汽輪機。

小汽輪機型號:G40-1.0-2

額定進汽壓力:1.063MPa

額定進汽溫度(主汽閥前):382.36 ℃

額定排汽壓力:4.9kPa

額定進汽流量:153.05t/h

小汽輪機本體是主要由轉子、隔板、汽缸、調節閥、主汽閥、軸封、軸承箱、擋油環、盤車裝置、基架等部件組成的整體快裝式結構。共有四個軸承箱,軸承箱中通入0.16~0.2MPa壓力的潤滑油。小機軸封采用梳齒式機械密封,分為上、下兩半組成,位于轉子穿出汽缸的位置,前軸封布置在前汽缸前端,用以防止汽缸內蒸汽向外泄漏,避免高溫蒸汽沖入前軸承箱導致軸承溫度升高及潤滑油進水;后軸封布置在后汽缸后端,用于將排汽腔室與外界大氣隔離,防止大氣漏入后汽缸影響排汽真空度,防止機組真空惡化。

自2月份起2號機組小機潤滑油油質化驗水分超過100ppm國標標準值,小機油箱回油觀察窗有明顯乳化現象,隨之潤滑油顆粒度超過7級,由以上現象推斷出小機潤滑油中有外部水源進入或者凈化、排煙裝置故障等原因導致油中帶水,影響了潤滑性能,造成軸承磨損增大,從而導致油中顆粒度隨之超標。

三、原因分析

1、小機潤滑油凈化裝置故障、出力不足,或者排煙風機倒轉導致大量水分及其他雜質無法排出,積存在油箱內;

2、小機軸封壓力調整不當,軸封壓力偏高,大量軸封蒸汽進入潤滑油中污染油質。由于小機軸封供汽調門調節特性差,負荷變動期間軸封壓力在30~60KPa波動,而正常小機軸封壓力只需要維持在20~30KPa左右。而且由于小機軸封減溫水調門內漏,若要維持軸封溫度在160℃以上,必須保證小機軸封均壓箱溢流閥有30%以上開度,變負荷期間需手動調整,更加大了小機軸封壓力的波動。

3、軸封蒸汽帶水,由于軸封減溫水內漏嚴重,軸封均壓箱中水量較大,且軸封均壓箱疏水管在2月份有漏點缺陷,在處理過程中可能導致疏水管道通流面積減小,疏水不暢,更加劇了蒸汽帶水現象;

4、潤滑油冷卻器內漏,水漏入油中。正常情況下,由于潤滑油壓在0.5MPa,開式水壓力在0.28MPa左右,油壓遠大于水壓,因此運行側冷卻水很難漏入油中。2號機小機B側冷油器由于油側有漏點,將油側進出口門關閉隔離,可能出現水進入油側的情況,通過油側排空進入油箱中;

5、給水泵密封水入口調整閥溫差設置不當或調節失靈,密封水壓力高會沿軸向串至軸承回油中;密封水壓力偏小,給水泵內大量高溫水漏出,由于密封水回水靠近軸承回油腔室,同時回油腔室呈負壓,高溫水汽化后被吸入回油腔室中造成油中進水;

6、小機出力不足,長時間處于調門全開狀態,進氣量較大,軸向位移增大,導致軸承或密封部件磨損,軸封蒸汽及密封水直接串入油中。

四、解決方案探討

1、加裝外置潤滑油凈化裝置,并從油箱底部排油口接管,防止由于水密度重量大于油,大量水分沉積在油箱底部,導致化驗的取樣不合格;

2、檢查小機潤滑油排煙風機是否有倒轉現象,關閉倒轉排煙風機出口手動門;

3、適當調整小機油箱負壓,適時停運排煙風機或關小出口手門,避免軸承腔室處微負壓對軸封蒸汽的引流;

4、適當調低軸封壓力,控制軸封蒸汽流量和外漏量,高、低壓軸封壓力可通過軸封均壓箱至高、低壓軸封分手門調整;檢修期間對小機軸封壓力調節閥,減小軸封壓力波動;

5、加裝氣密油擋,隔離蒸汽與油接觸面。由于高壓前軸封存在漏汽問題,導致軸承箱內進汽,尤其是高負荷下,從而使潤滑油油質不合格。現將汽輪機軸承箱外油擋改為氣密式結構及增加一套氣密油 擋供氣裝置,消除油擋積碳及軸承箱進汽的隱患,提高潤滑油油質,改造方案如下圖:

6、更換小機軸封減溫水調門及軸封均壓箱疏水管道,保證蒸汽過熱度,防止蒸汽帶水;

7、關閉備用側冷卻器排空至小機油箱手動門,防止水側內漏;

8、變負荷過程中,關注汽泵密封水壓力變化,正常汽泵兩端泄水口應無水或不連續的水滴,否則表明密封水量太大,調整密封水進回水溫度差值在5~7℃左右,回水溫度過高說明密封水壓力偏小;

9、增加軸加風機出力,防止由于回汽不暢導致的軸封外漏;

10、運行中注意小機調門開度,防止長時間處于全開狀態,監視MTSI參數,發現問題及時處理。

五、總結

經過上述方案改造后,2號機組小機潤滑油油質水分明顯下降,保持在0~30ppm,在國標允許范圍內。此次小機潤滑油進水異常的主要原因在于軸封壓力過高,通過改造小機軸封調節門和減溫水調門改善了軸封壓力波動的問題,并且通過投入氣密油擋,防止軸封蒸汽進入軸承油箱中,雙管齊下取得了良好的效果。

參考文獻

[1]G40-1.0-2型給水泵汽輪機產品使用說明書

[2]2號機小汽輪機高低壓軸封加裝氣密油擋技術改造方案

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