劉劍 王延清 楊金龍 張民子


摘要:某電廠2×660MW機(jī)組鍋爐冷態(tài)啟動從點(diǎn)火到帶滿負(fù)荷時間需8~10小時,溫態(tài)啟動需4~6小時。面對近年來煤炭價格的持續(xù)攀升,為降低發(fā)電成本,部分鍋爐的燃用煤種偏離了設(shè)計(jì)煤種,不得以摻燒劣質(zhì)煤種,鍋爐燃煤品質(zhì)持續(xù)惡化,鍋爐啟動時間長、燃油量大,啟動成本不同程度的升高。為提高啟動速度,使鍋爐點(diǎn)火時已處于熱風(fēng)的環(huán)境,進(jìn)行臨爐熱一次風(fēng)母管聯(lián)絡(luò)改造。
關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐;磨煤機(jī);啟動速度;節(jié)能
前言:某電廠2×660MW超超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐由哈爾濱鍋爐廠股份有限公司生產(chǎn)的HG-2039/26.15-PM4型超超臨界變壓運(yùn)行直流爐,鍋爐形式為單爐膛、一次再熱、前后墻對沖燃燒,尾部雙煙道結(jié)構(gòu),采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫、平衡通風(fēng),露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐,無爐水循環(huán)泵,配置4臺雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)。鍋爐配套脫硝裝置,鍋爐尾部采用選擇性催化還原脫硝工藝(SCR)。A側(cè)熱一次風(fēng)出口設(shè)置有蒸汽暖風(fēng)器,機(jī)組啟動期間,采用蒸汽加熱入磨一次風(fēng)暖風(fēng)器,提高熱一次風(fēng)溫,A磨煤機(jī)入磨熱風(fēng)溫度平均約140℃,A磨煤機(jī)出口風(fēng)粉溫度平均約43℃。
根據(jù)上述運(yùn)行數(shù)據(jù)可知,在當(dāng)前熱一次風(fēng)蒸汽暖風(fēng)器投運(yùn)的情況下,鍋爐磨煤機(jī)啟動初期的一次風(fēng)溫仍偏低,容易造成啟動初期點(diǎn)火效果不理想,燃料燃盡率低,且未燃盡的油污、碳粒會對脫硫系統(tǒng)、空預(yù)器系統(tǒng)產(chǎn)生不利的影響。同時,在機(jī)組啟動過程中,從A磨暖風(fēng)器投入到投粉共耗時約1小時,且A磨煤機(jī)啟動約6個小時后,入磨風(fēng)溫才達(dá)到280℃,機(jī)組啟動過程中一次風(fēng)溫升溫速度較慢,對初期投粉的燃盡性影響時間較長,機(jī)組啟動時間一定程度上受到熱一次風(fēng)溫的影響。
2改造方案策劃
鍋爐冷態(tài)啟動從點(diǎn)火到帶滿負(fù)荷時間需8~10小時,溫態(tài)啟動需4~6小時。鍋爐啟動時間長、燃油量大,啟動成本不同程度的升高。為提高啟動速度,使鍋爐點(diǎn)火時已處于熱風(fēng)的環(huán)境,可進(jìn)行鄰爐熱一次風(fēng)母管聯(lián)絡(luò)改造。鄰爐熱一次風(fēng)母管聯(lián)絡(luò)在一臺爐正常運(yùn)行、另一臺爐啟動第一臺磨時方可投入,磨運(yùn)行正常或者機(jī)組并網(wǎng)后應(yīng)及時切除鄰爐熱一次風(fēng)母管聯(lián)絡(luò)系統(tǒng),防止兩臺爐相互影響。
3改造后安全可靠性分析
鄰爐熱一次風(fēng)方式系統(tǒng)相對復(fù)雜,聯(lián)通管線長,熱一次風(fēng)壓高,壓差、溫差大,連通操作牽涉到正常運(yùn)行鍋爐等原因。安全可靠性比暖風(fēng)器加熱方式差。主要表現(xiàn)如下:(1)兩爐均停運(yùn)時的影響。因無熱風(fēng)來源,第一臺鍋爐冷爐啟動初期無法使用微油點(diǎn)火,如無蒸汽暖風(fēng)器加熱,則鍋爐啟動初期需要投大油槍以使一次風(fēng)溫達(dá)到一定值后方可啟動磨煤機(jī)進(jìn)行微油點(diǎn)火。因此,即使進(jìn)行鄰爐熱一次風(fēng)互聯(lián)改造,現(xiàn)有的熱一次風(fēng)蒸汽暖風(fēng)器也需備用。(2)熱風(fēng)互聯(lián)運(yùn)行操作風(fēng)險(xiǎn)。鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)的風(fēng)門擋板調(diào)節(jié)特性一般不會太好,且正常運(yùn)行爐一次風(fēng)壓較高,在隔離門打開或調(diào)節(jié)門調(diào)節(jié)連通的過程中可能會出現(xiàn)正常運(yùn)行鍋爐一次風(fēng)壓的波動,從而影響正常運(yùn)行鍋爐的安全。同時,連通操作風(fēng)險(xiǎn)還來自于運(yùn)行值班人員的操作熟練程度。(3)熱一次風(fēng)聯(lián)絡(luò)關(guān)斷門不嚴(yán)對臨爐的影響。考慮到當(dāng)兩臺爐熱一次風(fēng)關(guān)斷門均不嚴(yán)漏熱風(fēng)時,停運(yùn)鍋爐因漏入熱風(fēng)將檢修無法進(jìn)行,為此在熱一次風(fēng)關(guān)斷門和熱一次風(fēng)風(fēng)調(diào)節(jié)門間隔倉處各加裝一個排空門和冷卻風(fēng)門,冷卻風(fēng)取自鍋爐密封風(fēng)機(jī)出口,在兩臺爐熱一次風(fēng)關(guān)斷門不嚴(yán)漏風(fēng)時,開啟排空門并開啟冷卻風(fēng),可確保熱一次風(fēng)不漏入停運(yùn)鍋爐。
4改造后經(jīng)濟(jì)性分析
(1)磨煤機(jī)啟動時間分析。采用熱一次風(fēng)聯(lián)通后,磨煤機(jī)進(jìn)口冷熱風(fēng)混合溫度應(yīng)可達(dá)到臨爐正常運(yùn)行機(jī)組的熱一次風(fēng)溫度,理論上磨煤機(jī)通風(fēng)暖磨后即可啟動,且使啟動爐的A磨給煤量的調(diào)節(jié)不再受到干燥出力的限制,從通風(fēng)暖磨到磨煤機(jī)啟動,時間少于暖風(fēng)器加熱方式。(2)燃燒效率情況分析。熱風(fēng)聯(lián)通后,磨煤機(jī)進(jìn)口冷熱風(fēng)混合溫度明顯高于暖風(fēng)器加熱方式,磨煤機(jī)啟動20t/h或更高煤量下,預(yù)計(jì)出口溫度能保持在85℃或以上,而在蒸汽暖風(fēng)器加熱方式下,因磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)溫不高,初期磨煤機(jī)出口溫度在40-50℃左右,需要鍋爐運(yùn)行近4h磨煤機(jī)出口溫度才能提升到75℃左右。文獻(xiàn)數(shù)據(jù)顯示,鍋爐冷爐啟動飛灰可燃物可從無熱風(fēng)加熱的27.0%左右降至10.0%左右,鄰爐熱一次風(fēng)方式在冷爐啟動初期煤粉燃燒效率要高于蒸汽暖風(fēng)器加熱方式。從磨煤機(jī)啟動時間點(diǎn)開始算,熱一次風(fēng)聯(lián)通方式鍋爐啟動時間要少于蒸汽暖風(fēng)器啟動方式。其原因在于一次風(fēng)粉溫度的提高,有利于煤粉的燃盡,有利于爐膛溫度較快的提升。同時,由于啟動時間縮短,啟動用油量將會減少,由啟動初期干燒造成的氧化皮生產(chǎn)也會相應(yīng)的減少。(3)一次風(fēng)機(jī)電耗、排煙溫度變化分析。鄰爐熱一次風(fēng)方式,因熱風(fēng)量利用大,鄰爐一次風(fēng)機(jī)電耗會增加,同時鄰爐的排煙溫度會有所下降。啟動初期考慮系統(tǒng)損耗,鄰爐一次風(fēng)量預(yù)計(jì)增加60t/h左右,鄰爐一次風(fēng)機(jī)電耗會增加。(4)對脫硫系統(tǒng)的影響。因鄰爐熱一次風(fēng)方式在鍋爐冷爐啟動初期有利于煤粉的充分燃燒,相對低的飛灰可燃物含量將有利于濕法石灰石-石膏脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行安全。
5實(shí)施及效果驗(yàn)證
2021年4月檢修期間用時25天完成改造工作。2021年5月19日#2爐啟機(jī)鄰爐熱一次風(fēng)投入使用,大約60分鐘磨煤機(jī)分離器出口送粉平均溫度可以達(dá)到75℃,較改造前縮短了約5個小時,改造成功。與造前比較,采用臨爐熱一次風(fēng)啟動每次節(jié)約啟動時間2小時,節(jié)約燃煤70噸,節(jié)約燃油10噸,節(jié)約除鹽水200噸,節(jié)約廠用電1萬度,合計(jì)每次啟動節(jié)約成本6.3萬元。
結(jié)束語:此次應(yīng)用為火電廠快速響應(yīng)電網(wǎng)啟機(jī)要求,提供了實(shí)踐案例。
參考文獻(xiàn):
[1]孫德利,羅洪新,劉有江.300MW機(jī)組鍋爐鄰爐熱一次風(fēng)聯(lián)絡(luò)的應(yīng)用研究[J].發(fā)電技術(shù),2013