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硝酸高壓反應水冷凝器防腐技術研究與應用

2022-07-25 09:04:30蔡小亮
煤炭與化工 2022年6期

蔡小亮

(唐山中浩化工有限公司,河北 唐山 063611)

0 引 言

目前,最常用的硝酸生產(chǎn)工藝為雙加壓法,該生產(chǎn)工藝主要工序為:氨-空氣混合氣體的制備(包括氣體的壓縮);氨催化氧化及熱量回收;一氧化氮的氧化及二氧化氮的吸收;脫硝(即成品酸的漂白);尾氣處理。

該工藝氧化率>96%,吸收率>98%,具有氨利用率高、鉑耗低、吸收率高、尾氣中NOX含量低、污染小、成品酸濃度高、熱能綜合回收利用好等優(yōu)點。

高壓反應水冷凝器是雙加壓法生產(chǎn)工藝中的主要設備之一,主要用于給氧化氮氣體降溫,以便進入吸收塔更好的進行吸收反應。

來自氧化氮壓縮機的高溫氧化氮氣體首先經(jīng)尾氣預熱器進行冷卻;然后,進入高壓反應水冷凝器被循環(huán)水降溫至40 ℃;之后,進入吸收塔發(fā)生吸收反應生成硝酸,在高壓反應水冷凝器內(nèi)部分一氧化氮被空氣中的氧氣氧化成二氧化氮,部分二氧化氮和水反應生成稀硝酸。

由于長時間的生產(chǎn)運行,高壓反應水冷凝器腐蝕加劇,反復發(fā)生泄漏,不僅會造成硝酸裝置連鎖停車,泄漏的氧化氮氣體還會對下游設備、循環(huán)水管網(wǎng)產(chǎn)生很強的腐蝕作用,嚴重時,氧化氮氣體外漏污染環(huán)境。

因此,進一步研究高壓反應水冷凝器腐蝕泄漏原因,采取有效的防腐蝕技術措施,保障高壓反應水冷凝器安全穩(wěn)定運行,對硝酸裝置長、穩(wěn)、優(yōu)安全運行和杜絕環(huán)保問題具有重要作用。

1 高壓反應水冷凝器設備介紹

硝酸高壓反應水冷凝器為固定管板式換熱器,立式安裝,支撐于吸收塔旁,便于縮短管線安裝,該換熱器換熱管材質(zhì)為00Cr19Ni10,板材為022Cr19Ni10,殼側的工作壓力為0.45 MPa,管側的工作壓力為1.0 MPa,殼側的工作溫度為32~42℃,管側的工作溫度為132~40 ℃。

換熱器采用循環(huán)水換熱,循環(huán)水走殼側,氧化氮氣體走管側。在換熱器內(nèi),氧化氣體被循環(huán)水降溫至40 ℃,之后,進入吸收塔進行吸收反應生成硝酸,同時,設備內(nèi)也會有少量的一氧化氮被空氣中的氧氣氧化成二氧化氮,少量的二氧化氮與水發(fā)生反應生成稀硝酸。

換熱器所有列管不占據(jù)整個管板,換熱管排列形成多邊形,換熱器的中心及四周部分不排列管子,所有管子被上、下折流板固定,有利于傳熱,這樣可以避免死角。因死角處易結垢,造成腐蝕。換熱器為了減少溫差應力,設有膨雙波脹節(jié)。

2 泄漏的影響和危害及處理措施

高壓反應水冷凝器主要是用循環(huán)水給氧化氮氣體降溫,循環(huán)水在換熱結束后進入氨蒸發(fā)器B,給氨蒸發(fā)器B提供熱源,用以將氨蒸發(fā)器B內(nèi)的液氨蒸發(fā)成氣氨。

當高壓反應水冷凝器發(fā)生泄漏時,大量的氧化氮氣體進入循環(huán)水中,造成氨蒸發(fā)器B換熱效果下降,氨蒸發(fā)器壓力調(diào)節(jié)閥逐步開大,氣氨壓力持續(xù)降低,氨空比發(fā)生波動。當氣氨壓力降到一定數(shù)值時,氨空比波動到聯(lián)鎖值而發(fā)生連鎖停車。

同時,由于循環(huán)水管線為碳鋼材質(zhì),大量的氧化氣體進入循環(huán)水中會造成循環(huán)水管網(wǎng)腐蝕,通過對循環(huán)水管線的壁厚檢測,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水管網(wǎng)發(fā)生了不同程度的壁厚減薄現(xiàn)象。

具體檢測數(shù)據(jù)見表1。

表1 循環(huán)水管線壁厚檢測數(shù)據(jù)Table 1 Wall thickness detection data of circulating water pipeline

當高壓反應水冷凝器發(fā)生泄漏時,應手動開大氨蒸發(fā)器B循環(huán)水調(diào)節(jié)閥,增大循環(huán)水流量,增加氨蒸發(fā)器B的換熱量,現(xiàn)場立即打開高壓反應水冷凝器、氨蒸發(fā)器B及管線上的排氣閥門,排凈泄漏的氧化氮氣體,防止循環(huán)水帶入氧化氮氣體影響氨蒸發(fā)器B的換熱效果,保證充足的液氨蒸發(fā)量,維持生產(chǎn)運行,同時,防止氧化氮氣體進入后系統(tǒng)設備及管線發(fā)生腐蝕。

當高壓反應水冷凝器泄漏量增大時,應立即進行停車檢修處理,處理前應保證氨蒸發(fā)器B內(nèi)液氨工藝處理完畢,防止液氨蒸發(fā)造成氨蒸發(fā)器B換熱管凍裂。處理時,先打開高壓反應水冷凝器上下入孔,然后,對殼側進行充水檢查,對泄漏的列管進行封堵處理。

3 泄漏的原因及分析

通過打開高壓反應水冷凝器的上下入孔,對換熱管進行沖水的試漏檢查,發(fā)現(xiàn)泄漏點為發(fā)生腐蝕的換熱管的上部。

3.1 工作溫度高

(1) 高壓反應水冷凝器中氧化氮氣體走管側,進口溫度為132 ℃,出口溫度為40 ℃,進口溫度較高,高溫的氧化氮氣體對304L 不銹鋼腐蝕速度較快,在氧化氮氣體溫度達到或超過135 ℃環(huán)境下,304L 不銹鋼腐蝕速率將會達到4.216 mm/a。

(2) 由于氧化爐廢熱鍋爐盤管發(fā)生過泄漏,廢熱鍋爐盤管封堵了一根,造成后續(xù)系統(tǒng)溫度升高,加速了高壓反應水冷凝器換熱管的腐蝕。

3.2 氧化氮氣體中夾帶稀硝酸

(1) 高壓反應水冷凝器內(nèi)部及入口管線中,會有少量二氧化氮氣體與水發(fā)生反應生成稀硝酸。

(2) 氧化氮壓縮機噴蒸汽流量計由于長期使用發(fā)生損壞,無法正常指示噴蒸汽流量,進行噴蒸汽操作時,經(jīng)常會發(fā)生蒸汽流量過大現(xiàn)象,造成夾帶的稀酸量增大。

(3) 噴水、噴蒸汽閥門在長時間使用后會發(fā)生內(nèi)漏現(xiàn)象,造成后系統(tǒng)生成的稀硝酸增多。

(4) 尾氣預熱器處的疏酸閥發(fā)生損壞,冷凝酸需手動排出,由于手動操作的缺陷,造成有時稀硝酸不能及時排出,進入到高壓反應水冷凝器的內(nèi)部,從而加速了腐蝕。

試驗表明,當溫度在135 ℃環(huán)境下,304L 不銹鋼的年腐蝕速率為0.974 mm/a,而此處的稀硝酸濃度>60%,加快了高壓反應水冷凝器換熱管的腐蝕。

3.3 滯留區(qū)存在氯離子

在高壓反應水冷凝器內(nèi)部,換熱管與管板、折流板之間存在死角,這部分區(qū)域循環(huán)水流動不暢,循環(huán)水被換熱管內(nèi)部的熱氣流不斷加熱,使得此處的氯離子不斷的積累和增濃,從而發(fā)生腐蝕作用。

不銹鋼在含氯介質(zhì)中的適用范圍見表2。

表2 不銹鋼在含氯介質(zhì)中的適用范圍Table 2 Application scope of stainless steel in chlorine containing medium

3.4 循環(huán)水水質(zhì)差

循環(huán)水水質(zhì)較差,導致了高壓反應水冷凝器換熱效果下降。由于公輔循環(huán)水站為敞開式結構,造成循環(huán)水水質(zhì)較差,含有較多的泥沙,有時還會夾帶較大的垃圾物品,堵塞了換熱管,使得高壓反應水冷凝器的換熱效果下降,造成了內(nèi)部的氧化氮氣體和稀硝酸溫度升高,進一步加速了設備的腐蝕。

3.5 排氣管線結垢

高壓反應水冷凝器排氣管線位于氧化氮氣體的入口,溫度較高,長時間運行出現(xiàn)結垢現(xiàn)象,造成高壓反應水冷凝器入口處換熱效果不好,溫度升高,造成換熱管腐蝕速度加快。

3.6 二次脹接

在維修過程中,對換熱管進行了二次脹接,管材本身內(nèi)部存在細小缺陷,二次脹接擴大了缺陷,在使用過程中換熱器熱應力較大,整體設備會出現(xiàn)伸縮,該缺陷在伸縮過程中易疲勞損壞。

4 預防措施

4.1 降低氧化氮氣體中夾帶的稀酸量

(1) 對噴蒸汽流量計進行檢修,準確計量噴蒸汽流量,防止噴蒸汽過多造成下游管線、設備夾帶的稀硝酸量增大。

(2) 定期更換噴水、噴蒸汽手閥,防止閥門內(nèi)漏夾帶稀硝酸。

(3) 對尾氣預熱器疏酸閥進行更換,選用質(zhì)量好的疏酸閥,防止人工排酸不及時,導致硝酸進入下游管線,從而造成設備發(fā)生腐蝕。

4.2 對高壓反應水冷凝器排氣管線進行改造

(1) 利用停車檢修時間,首先對現(xiàn)有的排氣管線進行更換,加粗排氣管線,防止排氣管線結垢而導致的循環(huán)水流動不暢,造成高壓反應氣水冷凝器入口溫度過高。

(2) 將高壓反應水冷凝器四周排氣支管更換為不銹鋼材質(zhì),防止冷凝器泄漏后快速腐蝕排氣支管線導致泄漏。

(3) 在排氣管線手閥前增加就地高點排氣,一方面可保證及時將氣體全部排出,另一方面可及時發(fā)現(xiàn)高壓反應水冷凝器是否發(fā)生泄漏。同時,當高壓反應水冷凝器發(fā)生泄漏時,可及時將排氣切開就地排放,防止泄露的氧化氮氣體腐蝕下游設備和管線。

4.3 定期對高壓反應水冷凝器進行清洗

在高壓反應水冷凝器循環(huán)水回水管線上增加反沖洗接口,利用停車檢修時間對高壓反應水冷凝器進行反沖洗,利用每年的大修時間對高壓反應水冷凝器進行化學清洗,清除換熱器中的污垢和雜質(zhì),始終保持換熱器具備良好換熱效果。

4.4 對循環(huán)水水質(zhì)進行監(jiān)控

每個白班對高壓反應水冷凝器循環(huán)水上水和回水總管的pH 值進行試紙檢測,每2 d 對冷凝器循環(huán)水上水和回水總管取樣分析硝酸根離子,及時判斷冷凝器管側是否有氧化氮氣體泄漏,保證回水的pH 值在正常范圍內(nèi)。

4.5 對高壓反應水冷凝器材質(zhì)進行升級

如對冷凝器進行更換,新設備要對管板采用整體304L 材質(zhì),不用爆炸復合板,管材厚度由2 mm改為2.5 mm,提升管材強度。

4.6 在高壓反應水冷凝器入口增加分布器

根據(jù)冷凝器以往漏點分布來看,漏點都集中在冷凝器中間位置的換熱管上,此部分換熱管正對著進口管線,氣體流量大、溫度高,夾帶的稀硝酸也多,在此處加上分布器使氧化氮氣體均勻分布,減少中間位置換熱管的腐蝕。

5 結 語

硝酸高壓反應水冷凝器發(fā)生泄漏后,不僅會造成硝酸裝置停車,還會腐蝕設備、管線。通過高壓反應水冷凝器泄漏預防和解決措施的實施,冷凝器泄漏情況得到了有效解決,2 a 以來,高負荷運行未出現(xiàn)泄漏情況,效果明顯。

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