陳志勇 趙 勇
(1.新疆伊寧市供熱有限公司,新疆 伊犁哈薩克自治州 835000;2.煙臺云灃生態環境產業發展股份有限公司,山東 煙臺 264000)
本文圍繞煙氣超低排放改造,主要研究以下三項內容:
一是分析目前常用的脫硫、脫硝、除塵技術。
二是以伊寧市供熱有限公司第四熱源廠超低排放項目為例,分析其在脫硫脫硝及除塵超低排放改造的技術路線。
三是分析改造后SO2、NOx 及煙塵的排放濃度。從收集的數據可以看出,伊寧市供熱有限公司第四熱源廠超低排放改造效果顯著。
此次改造技術,方案成熟、技術合理、實施高效、效果顯著,給后續參與改造的熱電廠提供參考。熱電廠實施超低排放改造,既是響應國家政策,又在保護環境,行使企業的社會責任。煙氣執行超低排放改造,功在當下,立在千秋。
脫硫方面主要脫硫技術有干法脫硫、半干法和濕法脫硫,其中石灰(石)-石膏濕法脫硫運用最廣泛。石灰(石)-石膏濕法脫硫技術,技術成熟、應用廣泛、成本低廉。目前,在我國90%燃煤熱電廠的脫硫系統,應用的是石灰石(石)-石膏濕法脫硫技術。但單純的技術設計無法滿足熱電廠對煙氣脫硫效率提出的更高要求,因此必須采取其他增效措施,例如,增加噴淋層數量、采用雙托盤的技術、應用液柱塔技術、設置雙循環的濕法脫硫技術等。[1]
脫硝方面,目前,降低 NOx 濃度的方法主要有以下三類:
一是爐膛噴射技術。
二是應用低氮燃燒技術,通過低氮燃燒器,降低燃料在燃燒過程中氮氧化物的產生。
三是煙氣凈化處理技術,主要有濕法凈化和干法凈化兩種脫硝方法。
現在主要應用的煙氣脫硝方法有:選擇性催化還原技術(SCR)、選擇性非催化還原技術(SNCR)和其他脫硝方法等。[2]
目前,我國大部分熱電廠采用SNCR+SCR 結合技術、低氮燃燒技術+SCR 技術等方式降低NOX濃度,該方法成果明顯、成本可控。此外,還可以增大催化劑數量、增加噴槍數量等措施,來降低NOX濃度,滿足超低排放的要求。[3]
除塵方面,早期,應用較為廣泛的是布袋除塵技術、靜電除塵技術等單一手段除塵技術,隨著排放標準不斷提高,我們積極學習國外先進工藝,因此,目前在我國濕式電除塵技術、低溫靜電除塵技術、旋轉電極靜電除塵技術、電袋復合除塵技術等工藝技術的應用也較為廣泛。[4]
伊寧市供熱有限公司伊寧市供熱有限公司第四熱源廠為2×46MW+2×70MW 機組。煙氣入口參數及排放要求見表1。

表1 煙氣入口參數及排放要求
本項目將現有雙堿法脫硫系統改造為石灰-石膏濕法脫硫系統,脫硫劑選用石灰粉。四臺鍋爐按兩爐一塔布置,塔內循環工藝,共新建兩臺脫硫塔,每臺脫硫塔煙氣處理能力按1 臺46MW 和1 臺70MW 鍋爐煙氣量設計,原有設備如石膏脫水系統、工藝水系統、水池、制漿系統能利舊部分利舊。
性能指標:脫硫處理系統總的設計脫硫效率為98.5%,原始SO2排放濃度按1500mg/Nm3,SO2排放濃度<35mg/Nm3。
該項目所采用的石灰-石膏濕法脫硫工藝,主要由石灰漿液制備與供應系統、SO2吸收與氧化系統、煙氣系統、工藝(業)水系統、石膏脫水系統、漿液排放回收系統等組成。采用直接外購石灰粉配漿方式,外購的石灰粉用汽車罐車運輸至漿液制備區域,以氣力輸送的方式把石灰粉輸送至石灰粉倉。
此外,本項目脫硫效率在96%以上,因此采取了以下三項措施提高脫硫效率:
1.在原第2、3 層的噴淋層間增大吸收塔高度,設置合金托盤。合金托盤可以積存脫硫循環液,可以實現在單塔內形成兩種噴淋系統的效果。托盤將噴淋層分為上下兩部分,位于下方的噴淋層實現預洗滌的作用,去除煙氣中夾帶的HCl、HF 和飛灰,因此上噴淋層的脫硫效率顯著提高。煙氣通過第一級噴淋層后,塔內煙氣更加均勻,有利于提高二級脫硫效率。
2.適當增加循環泵揚程。
3.噴槍采用高效單向雙頭噴嘴,其具有提高噴淋覆蓋、強化二次霧化效果的作用,因而噴淋層覆蓋率至500%以上。
本項采用爐內SNCR+爐外SCR 聯合脫硝技術,新建一套尿素溶解制備系統供四臺鍋爐使用,每臺鍋爐設置一套SNCR 爐內脫硝裝置,每臺爐新建一套爐外SCR 脫硝系統。通過改造鍋爐尾部受熱面,提供SCR脫硝系統反應所需的溫度區間。
性能指標:脫硝系統設計脫硝效率90%,原始NOx濃度按350mg/Nm3,NOx 排放濃度<50mg/Nm3。
SNCR+SCR 聯合煙氣脫硝技術是SNCR 工藝的還原劑噴入爐膛技術同SCR工藝利用未反應氨結合起來,或利用SNCR 和SCR 還原劑需求量不同,分別分配還原劑噴入SNCR 系統和SCR 系統的工藝有機結合起來,達到所需的脫硝效果,它具有SNCR 工藝費用低和SCR脫硝效率高的優點。SNCR+SCR 聯合脫硝工藝的脫硝效率可達到≥86%,氨逃逸<5mg/Nm3。
本項采目現有靜電除塵器大修,更換損壞的極板極線,確保除塵效率;并在脫硫后增設濕式靜電除塵器,同時脫硫增容改造協同除塵技術,除霧器為兩級屋脊除霧器,提高除塵效率。
性能指標:入口煙塵濃度<5000mg/Nm3,靜電除塵器設計除塵效率99%;新建濕式靜電除塵器設計除塵效率85%,確保煙囪出口煙塵濃度<10mg/Nm3。
根據靜電除塵器具體情況:
1.機械部件檢修。
2.電氣元件檢修。
現有2×65t/h+2×100t/h 鍋爐煙氣經靜電除塵后煙塵含量<30mg/Nm3,但通過濕法脫硫后煙氣中的煙塵濃度大約為30-40mg/Nm3,本方案濕式電除塵器入口煙塵設計濃度為50mg/Nm3,處理后煙塵排放濃度降至10mg/Nm3,設計除塵效率85%。
濕式電除塵器與干式電除塵器相比,二者的主要區別有兩點:
1.工作原理相似,但是清灰方式不同。WESP 采用水噴淋清洗,而ESP 采用振達方式清灰容易產生二次揚塵;應用的煙氣環境(流速、含塵濃度、溫度)不同。
2.WESP 不受煙氣特性及比電阻的影響,而ESP 受煙氣特性和比電阻的影響較大。
本項目濕式電除塵器技術的特點有:
1.收塵極板采用新型耐腐蝕復合材料,蜂窩形式布置,充分利用有效空間,流場分布均勻,耐腐蝕,放電強力穩定,使設備電壓、電流處于較高參數,保證較好的收塵效果。
2.結構布置靈活,可置于吸收塔出口凈煙道處,也可以布置于脫硫塔塔頂,或者布置于電廠合適的空地上。
3.運行時無需連續噴入堿性水,依靠電場管束中收集的霧滴形成溢流實現清灰的功能。
4.高壓電源采用恒流和高效火花控制裝置,避免閃絡拉弧現象,保證電場穩定。
5.沖洗方式優化,包括簡化供水系統、選用耐腐蝕、導電性強的增強碳纖維復合材質極板,無需噴淋堿液。
6.通過凝并裝置的處理可以增加單個粉塵的比電阻,促進單個粉塵的長大使其滿足被電離撲集的要求,提高除塵效率。
改造后的SO2、NOx、煙塵分析曲線詳見圖1。

圖1 超低排放改造后SO2、NOx、煙塵排放濃度
上述數據表明,改造后的SO2排放濃度可穩定在20mg/Nm3左右,NOx 排放濃度控制在40mg/Nm3以下,煙塵排放濃度<10mg/Nm3,污染物濃度可以滿足相關排放標準要求。
為了響應國家政策,伊寧市供熱有限公司伊寧市供熱有限公司第四熱源廠對2×46MW+2×70MW 機組鍋爐實行超低排放改造有以下三點:
為保證脫硫效率,采用濕法脫硫工藝技術,選擇石灰石膏法脫硫技術,采用兩爐一塔的方案對脫硫塔進行改造,最終脫硫改造效率可達98.5%以上。
采用SNCR+SCR 聯合脫硝技術,增加催化劑數量,預留備用催化劑空間,增加聲波吹灰裝置,提高脫硝效率。改造結果:脫硝效率達到95%,滿足超低排放標準的要求。
采用靜電除塵結合濕電除塵工藝,充分利用原有設備,結合場地特點、施工便利性、綜合成本控制和系統穩定性等因素,增加提效措施,控制出口煙塵濃度。改造后的煙塵去除效率可達99.8%,排放濃度低于10mg/Nm3。
隨著科技進步和時代發展,環保相關法律法規也會更加嚴格、更加完善,熱電廠超低排放改造技術的研究也將更加深入,未來不斷探索研發新技術、新產品、新工藝、新材料也必將成為環保發展永恒的主題。