相象文,張國寧
1.安徽交通職業技術學院,安徽 合肥 230051; 2.浙江吉利汽車研究院有限公司,浙江 寧波 315336
隨著轎車的普及和人們生活水平的提高,汽車使用過程中的振動、噪聲和聲振粗糙度(noise,vibration,harshness,NVH)性能越來越多的受到消費者和主機廠的重視,NHV性能是衡量汽車乘坐舒適性的重要指標,主要指駕乘人員感受到的車內振動和噪聲,提升汽車NHV性能,需要改善產生振動和噪聲的零部件結構,控制其振動源和噪聲源。近幾年,國內自主品牌汽車在提升NVH性能方面進步較快,車內噪聲水平明顯下降。現階段路面激勵噪聲和風噪聲是車內噪聲的主要來源,其中路面激勵噪聲尤為明顯,此噪聲長時間作用于車內易引起駕乘人員的疲勞和煩躁,降低駕乘舒適性。路面激勵噪聲問題的分析和控制是整車質量控制的重要方面[1-2]。
降低路面激勵噪聲有多種方法,如車身使用加強板、敷設阻尼材料等。李仲奎等[3]采用加強板優化車身結構,提升車身局部剛度及NVH性能,但研究側重于初期仿真設計,未涉及樣車試驗及阻尼優化設計;鄭玲等[4]基于優化準則法,針對壁板阻尼減振降噪問題建立了拓撲優化模型,采用雙向漸進法得到了壁板阻尼材料減振降噪的優化布局,該研究給出了理論方面的指導,未提及實車驗證效果。
某轎車樣車在進行整車NVH性能主觀評價試驗時發現,以60 km/h的中等速度通過粗糙瀝青路面時后排座出現隆隆聲。通過四輪定位、輪胎動平衡等檢查和調整參數后,后排座的隆隆聲依然存在,可排除四輪定位失準和輪胎動平衡參數異常導致車內噪聲的可能性。將樣車空擋進行滑行檢驗,噪聲依然存在,排除了發動機異常振動引起的車內噪聲,因此引發車內噪聲的原因指向了路面激勵[5-9]。
本文分析路面激勵的傳遞路徑,利用計算機輔助工程(computer aided engineering,CAE)軟件對整車模型進行有限元仿真,分析車內噪聲峰值的主要頻率及對噪聲貢獻量大的結構板件,通過優化車身結構并進行實車試驗驗證優化方案,達到降低車內噪聲、提高車身NVH性能的目的。
路面激勵引起的噪聲分為0~100 Hz的低頻噪聲和100 Hz以上的高頻噪聲,低頻噪聲易引發駕乘人員不適感,嚴重時導致惡心、嘔吐現象[10]。根據路面激勵源建立路面激勵傳遞路徑模型,如圖1所示。由圖1可知:路面將振動傳遞給輪胎,輪胎通過懸架及底盤與車身的連接點將振動傳遞給車身,引起車身振動,產生噪聲,噪聲通過車身內部聲腔在駕乘人員耳朵處產生響應[11-12]。

圖1 路面激勵的傳遞路徑模型
車身板件受到外界激勵產生振動,不同板件的振動對車內噪聲輻射的貢獻量不同。因此,分析路面激勵引起的車內噪聲問題時,首先應找到對車內噪聲貢獻量較大的結構板件,然后有針對性的優化該板件結構,抑制板件振動,提高車身NVH性能[13-15]。
采用CAE軟件對轎車樣車的整車模型進行路面激勵噪聲模擬測試,輸入參數為粗糙瀝青路面、不平度功率譜密度、車速為60 km/h的路譜激勵[16]。分析仿真結果可知:當駕駛員右耳處噪聲頻率為80、98、200 Hz時,后備箱置物板存在局部模態。路面激勵作用下主要噪聲頻率對應的車身模態如圖2所示。

a)80 Hz b)98 Hz c)200 Hz
對轎車樣車進行路面激勵噪聲實車試驗,試驗條件為在粗糙瀝青路面上轎車樣車以60 km/h的速度勻速行駛。路面與輪胎的激勵通過懸架系統和車身連接點進行傳遞,并在車內噪聲響應點響應[17-18],得到車內噪聲測試曲線如圖3所示。由圖3可知:車內噪聲峰值頻率主要集中在74、94、107、114、218、400 Hz,其中107、114、218 Hz的噪聲經試驗分析是由輪胎激勵經懸架系統模態共振放大引起,可通過懸架的吸振器優化,本文不再展開說明。

圖3 車內噪聲測試曲線
優化車身NVH性能時,以駕駛員右耳處和后排乘客左耳處為車內噪聲響應點,分析車身各板件對噪聲的貢獻量,采取措施改變車身板件的固有頻率,避免發生共振。優化車身NVH性能常用的方法有:改變車身壁板厚度和截面積、使用加強板、敷設阻尼材料、處理車身表面蒙皮等,應用每種方法都需要考慮車身壁板的最優化布局。
由圖2可知:后備箱置物板局部模態較明顯,車身振動時變形較大,對噪聲的貢獻量較大。擬采用在后備箱置物板加裝1個加強板的鈑金優化方法,提高該位置板件的剛度,改變局部模態,降低車內噪聲[19]。后備箱置物板加裝加強板布置方案如圖4所示,圖中藍色板件為加強板,厚1.0 mm,質量為0.62 kg。

圖4 后備箱置物板加裝加強板布置方案
采用CAE軟件進行鈑金優化模擬試驗,對比優化前、后車內噪聲的變化,驗證優化方案的合理性[20]。后備箱置物板加裝加強板前、后車內噪聲聲壓級如圖5所示。由圖5可知:優化后頻率為60~120 Hz的噪聲明顯降低,駕駛員右耳處噪聲平均降低約6 dB,后排乘客左耳處噪聲平均降低約8 dB,說明后備箱置物板加裝加強板可以降低車內低頻噪聲。

a)駕駛員右耳 b)后排乘客左耳
通過模態應變能分析軟件得到后備箱置物板變形云圖,如圖6所示。由圖6可知:置物板(圖中標注紅框的位置)在車輛振動時變形較大,對噪聲的貢獻量較大,因此需要對置物板進行振動控制。

圖6 置物板變形云圖
阻尼能消耗系統振動能量,通過將系統的振動能量、聲能轉變為熱能或其他形式的能量,可抑制板件的振動并降低輻射噪聲[21]。因此可以對后備箱置物板敷設阻尼材料,抑制振動,降低噪聲。按照與車身連接方式的不同,阻尼材料分為熱熔類片狀阻尼、磁吸類片狀阻尼和粘貼類片狀阻尼3種。
采用漸進優化算法對置物板阻尼材料敷設進行布局,初步方案如圖7a)所示,敷設阻尼材料在降低噪聲的同時增加了車身質量,因此需要優化置物板阻尼材料的敷設布局。
考慮到工程應用的方便性和實用性,以車身動態損耗因子(一個振動周期內阻尼消耗的能量與總的機械振動能之比)最大、阻尼材料體積最小為目標[22-25],提高材料的利用率。經過對置物板阻尼的材料類別、敷設布局和面積進行最優化分析與計算,置物板阻尼材料敷設優化方案如圖7b)所示。優化方案采用磁吸類片狀阻尼(圖中藍色部分)和熱熔類片狀阻尼(圖中紅色部分)2種,與初步方案相比,阻尼材料敷設面積減少48%,質量減少54%。

a)初步方案 b)優化方案
敷設阻尼材料前、后后備箱置物板的振動曲線如圖8所示。由圖8可知:后備箱置物板敷設厚2.0 mm的阻尼材料能有效降低頻率為320~450 Hz的噪聲,噪聲最大降低10 dB,說明后備箱置物板敷設阻尼材料對降低車內高頻噪聲有效。

圖8 敷設阻尼材料前、后后備箱置物板的振動曲線

圖9 置物板焊接加強板前、后后排乘客左耳處噪聲與振動曲線
根據優化設計方案,在后備箱置物板上焊接加強板。焊接加強板后的樣車以60 km/h的車速在粗糙路面上進行試驗,得到置物板焊接加強板前、后后排乘客左耳處噪聲與振動曲線如圖9所示。由圖9可知:后備箱置物板焊接加強板后,頻率為60~80 Hz、110~140 Hz的振動加速度明顯降低;后排乘客左耳處頻率為65~120 Hz的噪聲有所降低,特別在頻率為74 Hz時,噪聲降低約4 dB,說明該方案有效。
后備箱置物板敷設阻尼材料前、后,車內噪聲對比如圖10所示。由圖10可知:置物板敷設阻尼材料后,頻率為250~450 Hz的車內噪聲明顯降低,特別在頻率為400 Hz時,車內噪聲降低約10 dB。實車試驗與CAE仿真分析結果表明置物板敷設阻尼材料對降低車內高頻噪聲有效。

圖10 置物板敷設阻尼材料前、后車內噪聲對比
1)采用CAE軟件對整車模型進行路面激勵噪聲模擬測試,發現頻率為80、98、200 Hz時,整車后備箱置物板存在局部模態;通過實車試驗,發現噪聲峰值頻率分別為74、94、400 Hz,仿真測試和樣車試驗均表明車內既存在低頻噪聲又存在高頻噪聲。
2)在后備箱置物板焊接加強板,改變板件的固有頻率,優化后頻率為60~120 Hz的噪聲明顯降低,尤其是在頻率為74 Hz時,后排乘客左耳處噪聲降低約4 dB,說明置物板焊接加強板對降低路面激勵引起的低頻噪聲有效。
3)在置物板上敷設阻尼材料消耗系統振動能量,優化后頻率為250~450 Hz時的噪聲明顯降低,在頻率為400 Hz時車內噪聲降低約10 dB,說明敷設阻尼材料對降低路面激勵引起的高頻噪聲有效。