鄭祖杰
(江蘇省特種設備安全監督檢驗研究院無錫分院 無錫市 214000)
產生裂紋的設備是1000m3氮氣球罐,制造標準為GB12337-1998《鋼制球形儲罐》、TSG R0004-2009《固定式壓力容器安全技術監察規程》,制造日期是2013年09月30日,設計壓力為3.15MPa,設計溫度為-19/50℃,主體材料是Q370R,材料標準是GB713-2008《鍋爐和壓力容器用鋼板》,主體壁厚為48mm,腐蝕裕量為1.0mm,焊接接頭系數是1.0,允許/監控使用壓力為3.00MPa,首次檢驗日期是2019年03月,使用壓力范圍為1.50~2.40MPa,使用溫度范圍為-10~50℃,使用介質是氮氣。
該球罐設計壓力3.15MPa,平時使用壓力最高2.4MPa。據使用單位反映,由于煉鋼用氣量較大,每次用氣會產生0.3~0.5MPa的壓力波動,每天波動100多次,一年波動5000次左右,六年總計波動已有30000次左右。根據JB4732-1995《鋼制壓力容器分析設計標準》(R2005)第3.10條“疲勞分析的免除”,該球罐壓力波動范圍0.5MPa,未超過設計壓力的20%(0.63MPa),循環次數不計,而全范圍壓力循環次數及溫度波動循環次數總和不超過1000次,屬于3.10條規定的可免除疲勞分析的情況。因此,疲勞載荷可不做為缺陷產生的主要原因來考慮。

此次磁粉檢測發現的裂紋大都位于下極與下溫帶連接處,相對比較集中,考慮存在強力組裝和熱處理工藝控制不良導致的應力無法釋放。依據檢驗方案,對焊接接頭外表面進行100%磁粉檢測、內表面進行100%熒光磁粉檢測,共發現幾十處處表面裂紋,有縱向裂紋(圖2、圖4)、又有橫向裂紋(圖3),少數延伸至熱影響區。其中有一條縱向焊趾裂紋,斷斷續續總計500mm(圖1)。對裂紋進行打磨消除后,形成的凹坑最深12mm。……