王玉會, 王 帥, 相文明, 張海鑫
(日照鋼鐵控股集團有限公司, 山東 日照 276806)
為實現公司產能平衡,日鋼14 號高爐進行不放殘鐵停爐中修,單位爐容產量達到9 792.13 t。本次停爐于18:08 開始停止上料,次日02:50 風口部分吹空,為減少中修扒料工作,后又穩定送風直至05:03 料線降至風口中心線以下休風。
為確保停爐降料面過程安全順利,停爐前準備工作應當包括:隱患的排查與治理及臺賬的監控,重點對煤氣管路薄弱位置、爐皮薄弱部位、漏水冷卻設備等進行排查;進行洗爐作業,清理爐墻黏結物,避免降料面過程中的爆震等造成爐墻渣皮大量脫落;進行預休風作業,安裝爐頂打水設備設施,并實現主控室遠程操作,提高鐵口角度,盡可能出凈渣鐵;如有需要進行放殘鐵作業,需要落實好放殘鐵設備設施的制作及安裝工作;根據停爐前生產實際情況,推導表風量、表氧量與理論數據的偏差關系,為推導料面位置做好數據支撐;有條件的可以安裝機械探尺探測料面實際位置,安裝爐頂煤氣取樣導出管,便于分析停爐過程中的煤氣成分變化。
降料面當日14:35—15:30,僅休風55 min,以檢查更換打水管為重點。14 號高爐停爐打水系統共計8支自動打水槍可以實現噴頭霧化效果,還有4 支手動高壓水管鉆孔打水槍。自動打水流量35 t/h,手動打水流量可達60 t/h。
降料面過程中的打水霧化效果是影響降料面速度和爐內爆震的核心,所以預休風時對打水系統進行維護是至關重要的,自動打水槍噴頭及霧化效果如圖1 所示。

圖1 自動打水噴頭及霧化效果
合適的洗爐料能夠保證高爐爐墻的干凈,且能避免渣皮脫落造成的爆震[1]。
本次降料面作業準備時間較短,停爐前一天中班至停爐當日夜班合計消耗錳礦20 t,洗爐作業重點通過輕負荷、提爐溫、降低爐渣堿度進行熱酸洗。降料面當日白班按照煤比150 kg/t、燃料比535 kg/t 控制。為避免預休風后爐溫下行,13:10 將入爐焦比提高至550 kg/t,燃料比按照710 kg/t 控制,配加34 kg/t 蛇紋石。停爐物料成分如表1 所示,爐內洗爐爐料調劑情況如表2 所示。

表1 停爐料成分

表2 降料面洗爐料調劑
從實際效果來看,所用燒結礦配加海砂及印礦,鐵水w(Ti)高達0.127%,爐渣w(Al)=17.04%,不利于渣鐵流動。但鐵水物理熱控制在不低于1 500 ℃,鎂鋁質量比達到0.863,此外燒結鐵料超特粉及羅伊山粉的高配比保障了鐵水w(Mn)達到0.61%,充分保障了渣鐵流動性。
與2015 年1 月21 日降料面作業對比,本次停爐前鐵水成分及渣相控制情況如表3、表4 所示。

表3 停爐前鐵水成分及爐溫控制

表4 停爐前渣相控制
本次降料面全程富氧,煤氣回收時間受外管網漏點影響,總計4 h,對比上一代高爐休風降料面操作,煤氣回收時間增加2 h 25 min,減少了能源浪費,料面降到風口中心線以下位置,如圖2 所示,達到預期效果。

圖2 停爐后從風口看爐內死料柱
降料面過程中,高爐頂溫度控制手段主要有三種:第一種是控制降料面初期使用打水至飽和狀態的蓋面焦,第二種為爐頂打水,第三種手段就是及時減風并配合調節風溫。其中爐頂的均勻打水是頂溫控制的最有效手段,但頂溫的控制又直接影響打水在爐內的存在狀態,關系到降料面過程的安全與穩定。因此,頂溫控制不宜偏高也不宜偏低。如果頂溫控制過低,打水在料面積存,當出現異常爐況比如崩滑料、坐料等時,打濕的爐料急劇過熱,易產生水蒸氣爆炸;若頂溫控制過高,一方面易造成爐頂設備損壞,另一方面煤氣中的H2含量會大幅上升。
14 號高爐為無料鐘爐頂,切煤氣前,控制頂溫上限不超過300 ℃,TRT 入口溫度不超過200 ℃,切煤氣后頂溫按照不超過400 ℃控制,且氣密箱溫度不超過70 ℃。為避免頂溫過高,在降料面開始前,將爐頂冷卻N2量開到最大。18:08 停止礦石上料后,共計上蓋面焦3 批,每批9.66 t,共28.98 t。降料面過程中的自動打水槍打水261.7 t,手動打水量606.2 t,合計867.9 t。全程頂溫控制趨勢如圖3 所示。

圖3 降料面過程頂溫控制
降料面初期保持全風作業,并于19:01 將氧氣由10 100 m3/h 加至11 000 m3/h。21:00 理論推測料線在15 m,雷達探尺測量料線12.9 m,21:28 爐頂煤氣w(CO2)達到最低為4.7%,料面已進入爐腰下部區域。22:00 接到煤氣管道有漏點的能源通知,要求停止回收煤氣,22:08 切煤氣,煤氣回收共計240 min。次日02:50 風口出現個別吹空,為減少停爐后扒料工作,后又持續送風至05:03,期間雷達探尺基本全程顯示17.2 m,降料面結束。降料面風氧使用情況如表5 所示。

表5 降料面過程風氧使用
降料面過程風氧控制結合爐頂打水全程爆震可控。頂壓波動>10 kPa 的爆震共計5 次,最大波動出現在23:00 時,頂壓由5 kPa 上升至28 kPa,該次爐頂波動分析為料面進入爐腹下部,出現渣皮大幅脫落所致。
降料面開始后,考慮預休風第一爐平均w(Si)=0.29%,物理熱1 475 ℃,為改善熱狀態,噴煤持續到21:24,保障了渣鐵的流動性,同時風溫控制不低于950 ℃。降料面過程共計出鐵3 次,其中第3 爐延長出鐵間隔60 min,目的是通過渣鐵浮力來提升死焦堆高度,促進死焦堆的燃燒。降料面過程各爐出鐵情況如下頁表6 所示。

表6 降料面過程出鐵概況
14 號高爐中修停爐,安全平穩地將料面降到風口中心線以下,通過實踐經驗,還有以下幾個方面需要改善。
1)本次洗爐時間短,爐墻清洗不徹底,降料面至爐腹區出現一次較大爆震,頂壓波動達23 kPa,建議停爐前2~3 d 執行洗爐作業。
2)本次降料面全程富氧,且爐腰以上區域保持正常氧量,在很大程度上縮短了降料面時間。
3)預休風作業在降料面前4 h 進行,復風后爐溫低,物理熱僅1 475 ℃,通過停止上料后持續噴煤,有效保障了降料面過程中渣鐵物理熱的充沛。
4)設備設施的完善是降料面的重要保障,本次降料面過程中,煤氣管道存在漏點,高爐切煤氣時間較早。
5)預休風時應精確校對自動打水能力,本次降料面過程中自動打水槍最大打水量達20.3 t/h,手動打水量偏大,霧化效果較差,爐內頂壓發生波動>10 kPa的情況達到5 次。