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PS-Ⅵ催化劑在連續重整裝置擴能中的運用

2022-08-09 01:47:24屠松立中海石油寧波大榭石化有限公司浙江寧波315812
化工管理 2022年21期
關鍵詞:催化劑

屠松立(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)

0 引言

PS-Ⅵ催化劑在連續重整裝置擴能中的運用,是提高連續重整裝置擴能效率的重要內容。催化重整技術作為汽油組分生產的關鍵技術,其主要原料為石腦油。隨著技術的研究發展,連續重整技術得以應用,利用連續重整催化劑,順利完成芳烴、高辛烷值汽油組分生產操作。目前連續重整裝置UOP工藝已經升級到第三代,反應壓力從第一代1.2 MPa調整為0.35 MPa,不僅如此,對比第一代連續重整工藝,第三代氫烴比明顯下降,由5變為2,由此可以看出,連續重整裝置工藝發展逐漸成熟。

催化劑直接影響到連續重整裝置擴能效果,因此要十分重視對催化劑的應用。為了取得更理想的連續重整裝置效能,有效提高催化重整效益,必須不斷優化催化劑反應性能。目前連續重整催化劑的研究持續深入,PS-Ⅵ催化劑作為我國石科院研制成功的催化劑代表,借助新助劑(如:鉑、錫)的加入,搭配獨特工藝,有效提高積炭速率,并且反應溫度控制以及液體收率等均得到優化。

基于此,加大對PS-Ⅵ催化劑在連續重整裝置擴能中的運用的研究力度,積累更多催化重整經驗。

1 深層次研究催化劑性能

PS-Ⅵ催化劑運用的研究,必須對其性能詳細了解,為連續重整裝置擴能中PS-Ⅵ催化劑的運用提供依據。通過對連續重整裝置的研究可以發現,其不僅具有高活性與穩定性,同時選擇性高,并且還具備低積炭與低氫烴比、高空速等優勢,目前發展研究技術不斷成熟,已經達到國際水平[1]。

這種情況下,就必須重視催化劑性能的強化,扎實連續重整裝置研究技術基礎。PS-Ⅵ催化劑主要由石油化工科學院研究,并由湖南建長石化股份公司生產,因其在連續重整裝置中應用的優勢,在催化重整中備受關注。

受到其積炭速率低的影響,對連續重整裝置中處理量以及苛刻度等提出更高要求,為了實現平穩運行,必須從多方面提高,繼而達到連續重整裝置綜合效益最大化的目的[2]。

PS-Ⅵ催化劑的適用性非常強,除了大型連續重整裝置適用之外,對老裝置或者是再生能力受限的裝置均十分適用。

2 連續重整裝置改造創新難點研究

2.1 連續重整裝置改造原則

對于連續重整裝置改造創新來講,改造原則的明確為創新確定方向,并且科學引導連續重整裝置順利完成改造。科學運用PS-Ⅵ催化劑,就必須對連續重整裝置進行改造,遵循連續重整裝置改造原則[3]。

參考UOP公司專利設計,科學梳理連續重整裝置反應器運行原理以及催化劑再生,并且征求專利商同意后,對裝置進行改造,但是因為影響因素比較多,所以改造的技術難度大,還需要大量投資,面臨多方面壓力[4]。

再者連續重整裝置改造期間,重整循環氫壓縮機作為主要組成,對比其他組件其動改比較困難,必須在準備好充足資金的基礎上確定改造。

基于上述情況,連續重整裝置改造中,必須遵循的原則如下:首先是明確改造必要性;其次是催化劑再生部分不參與改造;再次是排除重整裝置反應堆、循環氫壓縮機的改造;最后是在重視改造質量基礎上,盡可能控制資金消耗[5]。

2.2 連續重整裝置改造技術難點分析

連續重整裝置改造涉及多方面內容,因此改造難點也比較多。如表1所示,對原設計原料與催化劑進行了重整裝置改造,主要以擴能為主,從0.6 Mt/a調整為0.8 Mt/a,隨后整理了主要反應條件,并且對結果進行對比。

如表1所示可以發現,若連續重整裝置選擇原設計方案,并且使用的原料與催化劑均以原設計為主,對裝置進行多方面改造,開工時數出現明顯變化,從原來的8 000 h/a變為8 400 h/a,并且進料體積空速也出現變化,從1.15 h-1變成1.46 h-1,處理量也明顯變化,從原來的75 000 kg/h增加至95 238 kg/h,但是依然存在一些不足。首先是循環氫壓縮機不做出改造調整,相關程序不變,氫油摩爾比明顯下降,原來為2.30,改造后為1.84;其次是積炭速率方面,從原來的27.69 kg/h,變成了48.58 kg/h,受到整體改造的影響,催化劑碳含量明顯超出規定標準,規定值為5.00%,實際為7.13%;這樣一來就會影響到催化劑的積炭速率,不符合催化劑應用標準,甚至會引發燒焦困難的情況,再生器內構件被燒壞,催化劑運用風險增加。

表1 連續重整裝置擴能期間的反應條件整理及結果預測

除此之外,連續重整裝置改造期間,重整原料組成以及改造調整中性質等發生變化,原料改造之前的芳烴潛含量為49.82%,改造后的潛含量則變成47.48%。不僅如此,原料體積分數同樣出現變化,改造之前為52.03%,改造之后則降低為48.90%。通過對催化劑運用原理分析掌握,原料體積分數與催化劑相對積炭速率之間為反比例關系,體積分數減少,相對積炭速率升高。因為連續重整裝置的改造,導致原料受影響變差,這樣一來催化劑積炭速率明顯受到影響而增加,增加率達到6%。從這些方面可以發現,連續重整裝置改造期間,最大的技術難題為積炭速率過高。因此在連續重整裝置改造創新期間,需加大這方面的研究力度。

2.3 連續重整裝置改造創新方案設計

結合上述分析,為了放大PS-Ⅵ催化劑的作用,要有效控制催化劑積炭速率,及時對連續重整裝置改造技術方案進行調整,并且有效解決其中的技術難點,在此基礎上,更好地嵌合PS-Ⅵ催化劑與連續重整裝置[6]。

作為新型連續重整催化劑類型,PS-Ⅵ催化劑不管是在積炭速率方面還是在穩定性方面都具有突出優勢,該催化劑應用空間不斷擴大,連續重整效率也非常明顯。通過對PS-Ⅵ催化劑的實際應用以及實驗室研究,發現對比原來的催化劑類型,PS-Ⅵ催化劑在各方面均更有成效,首先是積炭速率明顯下降,下降率達到20%;其次是液體收率增加;最后是氫氣產率增加[7]。

方案創新設計之前,積炭速率為51.50 kg/h,PS-Ⅵ催化劑的加入,使得積炭速率為41.20 kg/h,下降比例為20%。雖然下降明顯,但是依然與催化劑再生部分應用需求存在差距,這種情況下,對創新方案深層次設計,并對C5+生成油RON參數值再次調整,因為C5+生成油RON的變化,催化劑積炭速率出現明顯變化,在降低20%基礎上再次降低17%,如此不僅已經滿足了催化劑再生部分參數需求,并且積炭速率已經達到34.20 kg/h,此數值已經充分體現出PS-Ⅵ催化劑在連續重整裝置改造中運用的價值[8]。

3 PS-Ⅵ催化劑在連續重整裝置擴能中的工業運用

在連續重整裝置擴能中PS-Ⅵ催化劑的運用主要包括三方面:一是催化劑填裝;二是脫水干燥;三是標定結果。以下對PS-Ⅵ催化劑實際運用方面進行詳細研究。

3.1 催化劑填裝

PS-Ⅵ催化劑在連續重整裝置擴能中的運用,催化劑填裝是重要環節。PS-Ⅵ催化劑填裝應用之前,首先檢查連續重整裝置,保證裝置基本功能的前提下,及時清理裝置中存放的原來應用的催化劑,并且再次檢查內部構件,徹底清掃后,將提前準備好的PS-Ⅵ催化劑及時填裝進去。此次研究中,根據工業應用需要,PS-Ⅵ催化劑裝入量為51.22 t,主要涉及三個反應器與連續充值裝置再生器,此外還包括下部緩沖罐,填裝量分別為6.12、13.3、24.0、3.5、4.3 t。

3.2 脫水干燥處理

對于PS-Ⅵ催化劑的運用,結合連續重整裝置具體情況以及PS-Ⅵ催化劑運用標準,需對還原態PS-Ⅵ催化劑進行特殊的脫水干燥處理,這樣才能保證PS-Ⅵ催化劑的效用。脫水干燥處理之前,先將反應器入口溫度進行調整,待加熱到規定的370 ℃后,借助重整反應進料系統及時將提前準備好的精制油引入,與此同時還要不斷增加反應器溫度,要求按照20~30 ℃/h的標準,將溫度提升至480 ℃,同步對PS-Ⅵ催化劑恒溫脫水并進行干燥處理。開工初期對PS-Ⅵ催化劑脫水干燥處理,精制油要求必須定期注入氯,參考循環氫氣的變化對注氫量進行控制,還要時刻關注水含量變化。要求PS-Ⅵ催化劑脫水干燥處理必須以480 ℃的狀態保持5 d,根據精制油循環氫氣變化情況,去判斷PS-Ⅵ催化劑的穩定性。若水含量降低達到規定的50 μg/g數值,證明PS-Ⅵ催化劑脫水干燥處理完畢。

3.3 標定應用結果

隨著脫水干燥處理最后階段的到來,PS-Ⅵ催化劑在連續重整裝置中的應用進入到標定結果階段。19—20日期間,連續重整裝置反應器入口溫度分別為490、495、500、505 ℃,結合當前溫度條件對辛烷值進行檢測,發現重整生成油在PS-Ⅵ催化劑連續重整裝置處理下,辛烷值主要為97.0、98.1、99.2、100.3。隨后再次對PS-Ⅵ催化劑使用變化等加以觀察整理,并且組織展開12 h標定結果工作。對比原來所應用的催化劑,反映PS-Ⅵ催化劑應用下連續重整效果。具體對比數值涉及反應部分物料平衡參數,如表2所示。

如表2所示,連續重整裝置中運用PS-Ⅵ催化劑,對比原來的催化劑,雖然進料芳烴潛含量相對來講比較低,但是辛烷值卻明顯提高,不僅達到穩定值100.3,同時汽油收率也明顯提高,由此可以看出,PS-Ⅵ催化劑在連續重整裝置中的運用活性明顯更高。此外純氫產率與芳烴產率分別提高0.31%、5.18%,從這方面可以證明,對比原來的催化劑,PS-Ⅵ催化劑應用優勢更明顯。隨后對催化劑再生系統方面進行標定結果評定(如表3所示),結合PS-Ⅵ催化劑應用操作條件相關內容與結果(如表4所示),再生劑氯含量、碳含量等數值統計表可以發現,PS-Ⅵ催化劑在連續重整裝置中的使用,使再生碳含量參數明顯降低,原來的催化劑碳含量均≥3%,但是PS-Ⅵ催化劑碳含量則為2.04%。根據研究數值可以發現,PS-Ⅵ催化劑在連續重整裝置中的運用,保持相同辛烷值條件與相同碳含量條件,PS-Ⅵ催化劑的加工量明顯提升,至少提升20%,并且穩定性良好。在PS-Ⅵ催化劑的實際應用中,氯含量相對來講更加平穩,均維持在1.1%左右,如表5所示。

表2 連續重整裝置中運用PS-Ⅵ催化劑下的反應部分物料平衡參數

表3 PS-Ⅵ催化劑與原應用催化劑進料性質、結果評定

表4 連續重整裝置再生系統操作條件

表5 積碳量、氯含量地整理統計

4 結語

綜上所述,對于連續重整裝置來講,PS-Ⅵ催化劑的應用,從很多方面提高了連續重整生產處理效率。加上PS-Ⅵ催化劑的低積炭速率、高選擇性、穩定性等優勢的體現,對比原來的催化劑應用,各方面百分比以及參數等都朝著理想方向調整,由此可以看出PS-Ⅵ催化劑是連續重整生產作業的重要進步。結合上述研究,為PS-Ⅵ催化劑未來應用提供可參考依據,積累更多經驗。

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