洪 雨
(大慶榆樹林開發有限責任公司生產運行部,黑龍江 大慶 163000)
長距離凈化油管線的投產一直以來是個難題,特別是長距離凈化油管線的投產,投產前需要對新建管線建立熱場,常規的方法是分段帶壓封堵作業、熱洗建立熱場等,但同時帶來的問題是投入大量的資金、人力、物力,而且投產時間長。此次在投產榆二聯外輸管線過程中應用了清管器分隔技術,為長距離凈化油管線投產提供了新的技術 方法。
榆二聯至中間加熱站新外輸管線2012年鋪設完成,管線規格:長20km,管徑Φ159×4.5mm,輸送介質凈化油(含水3‰以下)。
管道帶壓封堵技術是一種安全、經濟、快速高效的在役管道維搶修特種技術。它能在不間斷管道介質輸送的情況下完成對管道的更換、移位、換閥及增加支線的作業,也可以在管道發生泄漏時對事故管道進行快速、安全地搶修,恢復管道的運行。封堵作業程序如下:
(1)挖符合要求的高空作業平臺;
(2)確定封堵點,剝離管線保溫層、防腐層,將管線清潔干凈;
(3)確保施焊處管壁厚無嚴重的腐蝕及損傷;
(4)焊接高壓封堵三通、低壓封堵三通、壓力平衡短節及排油短接,合格后進行下一步作業;
(5)安裝壓力平衡閥、低壓封堵夾板閥、高壓封堵夾板閥、組裝開孔機后用氮氣充壓至與管線內壓力相等,檢查各焊縫無泄漏后氮氣置換出設備內空氣,合格后帶壓開孔;
(6)安裝封堵器,安裝結束后進行封堵;
(7)通過平衡孔驗證封堵效果,若達不到封堵要求,應重新進行封堵;
(8)開排油孔并通過排油孔排空隔離管段內 介質;
(9)在指定點進行切管作業,結束后用銅制工具清理兩頭斷開管線內污物,再用煤油清洗管線內部,安裝橡膠囊并沖入氮氣,在打黃油墻后方可 動火;
(10)焊接閥門安裝法蘭及管線碰頭三通后安裝閥門;
(11)通過低壓封堵三通取出橡膠囊,解除高壓封堵;
(12)安裝高壓封堵三通堵塞、法蘭盲板;安裝低壓封堵三通堵塞、法蘭盲板;安裝壓力平衡短節絲堵及螺帽。
在欲作業的管道中,按作業的要求置入相應系列的清管器。清管器皮碗的外沿與管道內壁形成彈性密封,用管輸介質產生的壓差為動力,推動清管器沿管道 運行。
(1)投產前的準備
新管線與舊管線進行連接,新舊管線形成并聯;收球桶進行改造,增加2處DN50出水口,用高壓水龍帶連接;中間站內挖200m3排水坑備用;提前2d對外輸油進行升溫,延長管線的停輸時間;
(2)投產過程
停運舊管線,倒通污水流程沖線10min,防止剩余油進入新管線發生凝堵;啟運兩2臺外輸爐加熱,污水升溫至75℃,外輸泵60m3/h外輸;2h后投送第一個清管器,轉正常輸油流程,然后間隔20min投送第二個清管器,利用清管器形成兩個隔段,保證了之后的輸油含水;
(3)投產收尾
第一個清管器按照預計時間進行了回收,隨后進行取樣化驗,含水3.5‰;在第二個清管器收到后,取樣化驗,化驗結果為3‰,說明清管器的密封分隔效果良好,達到了預期效果;投產總共耗時10h,舊管線利用自然壓差回收260m3原油,新管線按照計劃按時投產成功。

圖1 封堵作業圖

圖2
分段帶壓封堵方法,20km的管線按照每5km一次投產作業施工,需要進行4次帶壓封堵作業,費用按照20萬元/次,共計需要施工費用80萬元;按照清管器分隔技術投運,購買清管器、改造管線等共計需要施工費用2萬元;兩種方法相比,應用清管器分隔技術投運經濟效益明顯。
結合此次投產,在長距離凈化油管線投產過程中,清管器分隔技術與帶壓封堵技術相比,具有以下特點:
(1)投產時間短,減少停產時間,消除原油管線凝管隱患;
(2)安全高效,只要做到方案精細、按規程操作,就可以滿足凈化油管線投產的需要,最大限度的規避風險;
(3)經濟效益好,減少施工投入,最大限度的回收舊管線原油,避免原油損失。