某螺旋焊管生產線采用了后擺式生產機組,其主要設備包括飛焊車、 銑邊機、 遞送機、 成型機、 后橋等, 如圖1 所示。 飛焊車上主要設備由開卷機、 轎平機、 剪切對焊機、 夾送機組成; 后橋上主要設備有飛剪設備、 鋼管輸出輥道; 遞送機采用上、 下輥雙電機驅動結構, 兩臺電機由一個變頻控制單元進行控制。 遞送速度控制的穩定性直接關聯到鋼管成型、 焊接質量, 如果遞送機遞送力矩輸出不平穩導致速度波動, 會造成鋼管焊接燒穿或焊縫形貌異常。

當遞送機采用上、 下兩輥獨立傳動結構, 兩臺電機分別驅動上、 下輥時, 容易出現兩輥力矩分配不均衡, 造成帶鋼遞送速度不穩定。 主要原因是電控系統設計時, 只考慮了對速度環的穩定控制,對帶鋼長時間運行過程中, 上、 下輥線速度誤差積累造成的力矩失衡不能及時糾正, 從而出現帶鋼打滑、 遞送速度波動。 改進后的遞送機電控系統采用西門子S120 調速器, 利用其速度環和力矩控制的兩個系統功能, 較好地解決了這個問題。
設計選用西門子S120 調速器的CU320-2DP 6SL3040-1MA00-0AA0 作為控制單元, 選用兩臺6SL3310-1TE33-1AA3 作為電機功率模塊,硬件系統組建如圖2 所示。

遞送機上、 下輥由兩臺電機驅動, 選用一個驅動控制器來控制, 相比于兩臺獨立電機驅動器系統響應速度更快, 系統內部數據交換穩定可靠。 控制設計方案中采用雙環控制即速度環和電流環控制, 速度環作為外環, 電流環作為內環,速度環的輸出作為電流環的輸入。 當速度環輸出值達到最大時, 此時的電流環會根據輸入值的變大, 而將其輸出值也調整到限定的最大值, 通過在S120 驅動器里進行相應的轉矩設置限制和合理的參數配置, 使得上、 下輥電機力矩快速達到平衡、 穩定。 圖3 為上輥速度設置通道圖。
如圖2所示,在MATLAB仿真中,LMS算法在約100次后達到了收斂狀態。且收斂誤差達到大約0.03數量級。

使用STARTER 軟件設置上、 下輥驅動器均工作在速度模式下, 進入專家菜單列表將兩輥驅動器的P1300 參數設置為21, 即帶編碼器的速度控制模式。 上輥主速度設定值來自下輥速度輸出值,通過讀取下輥r63[0] 的數值獲得, 并賦值在r2050中; 上輥速度設置偏置從參數P2900 獲得, 根據實際調試效果將上輥主速度的偏置設置為1.02 時,運行效果比較理想; 同時將上輥驅動器的力矩限幅P1522 參數設置為讀取下輥力矩輸出值r79 的數值。 圖4 為上輥力矩限制設置通道圖。
由圖4可知,新疆降水突變點為1986年;北疆降水突變點為1986,1997年,南疆降水突變點為1986年,突變點分布如表1。

速度飽和與力矩控制電控系統應用于生產線遞送機上, 進行X80 鋼級Φ1 420 mm×18.4 mm鋼管的生產, 機組運行速度設定為1.50 m/min,取得了較好的生產效果。 不僅有效降低了帶鋼對接焊縫通過遞送機時打滑現象的發生, 也提高了帶鋼遞送速度的穩定性。 生產現場機組遞送速度監測數據見表1。
當遞送機運行起來時, 由于上、 下輥之間存在微小的速度差異, 那么上輥電機將很快進入速度飽和狀態, 其力矩受下輥制約, 短時間內上、 下輥電機力矩達到平衡并逐步穩定。 一旦發生機械負載異常變化時, S120 調速器系統即刻退出速度飽和狀態; 由于速度環的作用,系統可有效控制遞送機單輥瞬時失速故障的發生, 防止遞送機打滑故障的出現, 從而提高了遞送速度的穩定性。

圖5 為上、 下輥力矩跟蹤記錄曲線, 蘭色曲線為下輥力矩未進過濾波的數據曲線, 黃色曲線為下輥力矩未進過濾波的數據曲線。 圖6 為上、下輥電機電流記錄曲線。 通過遞送機監測數據、力矩跟蹤曲線和電流記錄曲線可以看出, 遞送機上、 下輥的力矩控制比較理想, 且速度運行穩定。
相當于現代建筑設計中的大樣圖。在鄉土建筑中,冬瓜梁、牛腿、屋脊、柱礎、檐口等不同做法具有相當突出的地方特色,如余少慧碩士學位論文《錢塘江流域冬瓜梁研究——以婺州地區為例》[11]中對冬瓜梁的源流進行探究,得出冬瓜梁的主要分布地區是徽州和婺州,并以此為中心進行輻射狀影響。諸如此類研究提供了以小見大的視角,從構件出發探尋鄉土營造的源流規律。


對于采用上、 下兩輥結構的遞送機, 要實現輸出較為理想的帶鋼遞送效果, 其電控設計就必須重視力矩均衡控制。 采用速度飽和與力矩控制的設計, 可以使帶鋼遞送速度運行平穩, 減少帶鋼在運行過程中, 尤其是對接焊縫通過遞送機時產生的打滑現象。 該設計方案在螺旋焊管機組使用后, 生產運行已兩年多時間, 系統運行平穩、可靠, 有效地保證了機組的運行穩定性和鋼管焊接質量。
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