馬山玉,李 釗,王志剛,曲曉寧,崔航飛
(1.河南省水利勘測設計研究有限公司,鄭州 450016;2.中國南水北調集團中線有限公司河南分公司,鄭州 450016)
南水北調中線工程是跨地區、 跨流域的特大型調水工程,全線采用自流輸水方式。中線干線工程澧河渡槽, 設計輸水流量320m3/s, 加大流量380m3/s。2020年4月末,中線工程開啟運行以來第一次大流量輸水, 陶岔入渠流量從350m3/s提升至420m3/s。 在此期間,澧河渡槽出現流態紊亂現象,槽內水位異常波動,渡槽出口出現明顯的卡門渦街現象[1],一定程度上制約了中線工程的調水能力, 亟需研究流態紊亂原因并提出流態優化工程措施。
針對卡門渦街[1、2]的研究較多,消除卡門渦街的工程措施研究較少。 在參考南京三叉河河口閘過閘水流流態改善措施[3]和南水北調中線工程十二里河渡槽流態優化措施[1]的基礎上,以澧河渡槽為典型,基于高精度三維水動力學數值計算開展輸水渡槽流態分析研究。為驗證數值計算成果的準確性,考慮到水工物模試驗成本高,周期長的特點,基于3D打印物理模型, 對渡槽出口新建不同長度三角形導流墩后流態改善程度,開展了定性試驗研究。
澧河渡槽采用雙槽布置形式,渡槽總長736m,渡槽為矩型截面,寬10m,設計水深6.13m,加大水深6.83m,渡槽頂部設拉桿橫梁,底部距離加大水位0.1m。 渡槽進、出口閘室中隔墩厚度5m,進出口中隔墩端部分別倒角1.8m和1.3m;渡槽上、下游采用漸變段與梯型總干渠連接。 澧河渡槽工程布置如圖1。

圖1 澧河渡槽布置示意圖
澧河渡槽流態優化試驗水力學模型按照重力相似準則,采用正態模型。 以澧河渡槽竣工圖構建BIM模型,在滿足水深不宜小于3cm的前提下,以3D打印機可打印的最大尺寸確定模型比例為1∶200。模型主要用于流態定性研究,基于3D打印技術和材料制作的模型表面糙率達不到比尺相似要求,但對試驗成果影響不大,可不校正模型糙率,局部不平整處稍作打磨,過水斷面涂抹固態石蠟降低表面黏滯力。
使用3D打印機,選用新型生物降解塑料PLA按1∶200的尺寸打印澧河渡槽建筑物, 包括50m長進口渠道、進口漸變段、進口閘室段渠道、渡槽、渡槽出口閘室段渠道、渡槽出口漸變段等,使用AB結構膠將分塊打印的模型黏接成整體。 用有機玻璃制作蓄水槽及前池水槽,3D打印渡槽模型按高程比例用膠結固定在蓄水槽內。設隔板將前池水槽與蓄水槽隔離,渡槽進口渠道與前池隔梯形缺口黏接, 渡槽出口為自由狀態。蓄水槽外部設儲水箱,通過變頻水泵將水箱內的水按一定的流量抽到前池水槽, 經穩流后流入渠道模型內。水流從模型出口流出后進入蓄水槽,蓄水槽內設帶有截止閥的排水管。 通過變頻調節進入前池水槽的水量, 通過調節排水管上的截止閥控制排水流量。 3D打印部分模型如圖2,水力學模型如圖3。

圖2 3D打印物理模型

圖3 水力學試驗模型
3D打印水力學模型幾何比尺為λL=200, 則流量比尺λQ為式(1):

渡槽設計流量320m3/s,物模流量為式(3):

水力學模型試驗應在設計流量至加大流量的狀態下進行,模型的試驗流量應調控到0.672~0.566L/s。水力學模型使用變頻水泵形成循環水流, 水泵流量4000L/h,共20個變頻檔位。 以10min為單位,量測抽到蓄水槽的水的體積,可推算水泵的流量。經過反復的試驗,水泵的電機處于12檔時流量約0.67L/s;電機處于10檔時流量約0.57L/s。 設計流量試驗前,先將蓄水槽內的水蓄到渡槽出口處水深3.07cm; 加大流量試驗前, 先將蓄水槽內的水蓄到渡槽出口處水深3.41cm,同時開啟水泵和排水閥,將水泵電機調整到驗證的檔位,維持渡槽模型的水位和流量,驗證導流墩安裝前和安裝不同長度導流墩的流態。
通過數值模型模擬的方式, 綜合考慮對原建筑物結構影響、施工難度、流態改善程度、投資等因素后,推薦在渡槽出口新建三角形導流墩,并用數值模型定量研究分析了出口新建10,20,30,40m 4種長度的導流墩方案。
為驗證數值模型的準確性, 采用3D打印水力學模型開展試驗, 研究在渡槽出口新建不同長度導流墩的流態。以3D打印水力學模型,選取現狀及出口加裝20,30,40,60m長度導流墩分別進行流態模擬,定性對比分析加裝不同長度導流墩后對流態變化的影響趨勢,并與數值模型分析流態對比驗證。
3D打印物理模型試驗可以完整模擬澧河渡槽出口流態,現狀條件下,澧河渡槽出口局部流態紊亂,成旋渦狀向前發展,與實際情況相符。物模模擬現狀流態如圖4。

圖4 渡槽出口現狀流態
出口加裝20m長度導流墩后,澧河渡槽出口流態有一定改善,但總體還成旋渦狀向前發展。 流態如圖5。

圖5 渡槽出口加裝20m導流墩流態
出口加裝40m長度導流墩后,澧河渡槽出口流態改善明顯,旋渦狀基本消失。 流態如圖6。

圖6 渡槽出口加裝40m導流墩流態
出口加裝60m長度導流墩后,澧河渡槽出口流態基本穩定,旋渦狀消失,與加裝40m導流墩效果基本相同。 流態如圖7。

圖7 渡槽出口加裝60m導流墩流態
為研究對比3D打印水力學模型的可靠性, 對比分析了渡槽出口未安裝導流墩前現場的實際流態、3D打印物模模擬的流態和數值模型模擬的流態,以及在渡槽出口加裝不同長度導流墩后, 通過數模和物模分別模擬的流態。
3.1.1 渡槽現狀實際流態
根據現場觀測顯示,渡槽過流320m3/s流量時,澧河渡槽出口漸變段流態紊亂, 左右兩槽水流以中隔墩為中心,呈周期性擺動現象,擺動周期約為8s,并伴隨有旋轉方向相反的反對稱旋渦向下游傳遞,即呈現出流體力學中典型的”卡門渦街”現象,流量越大流態越紊亂,現場實際流態如圖8(a)。
3.1.2 3D打印模型模擬流態
采用3D打印水力學模型, 模擬加大流量下渡槽出口的流態如圖8(b),渡槽出口的卡門渦街現象,流態擺動趨勢與實際流態接近。
3.1.3 數值模型模擬流態
數值模型模擬渡槽出口流場分布如圖8 (c),流態如圖8(d),模擬結果顯示:由于出口墩頭寬平,渠水急劇繞流,使得墩頭后流態紊亂,左右兩槽水流以中隔墩為中心,呈周期性擺動現象,數模、物模模擬結果與澧河渡槽當日現實觀測結果完全一致。

圖8 現狀出口流態對比
為給消除流態紊亂的工程措施及方案設計提供參考依據,采用數值模型,模擬了渡槽出口新建10,20,30,40m三角形導流墩的流態,數值模型計算不同尺寸導流墩流速分布如圖9。


圖9 數值模型出口不同尺寸導流墩流速分布
流態對比結果顯示,出口安裝10m導流墩后“卡門渦街”現象仍未消失,但與現狀相比尾流擺動幅度和頻率有所降低;20m導流墩“卡門渦街”現象基本消失, 但仍存在微小擺動;30m和40m導流墩尾流擺動現象完全消失。隨著導流墩的加長,左右側流速分布更加對稱。
3D打印物理模型能夠模擬出渡槽現狀流態,能與數值模型和現場觀測現象吻合。 通過對出口加裝不同尺寸導流墩進行流態模擬試驗,3D打印物理模型試驗可定性模擬渡槽流態的變化趨勢, 通過試驗可知渡槽出口加裝30m(或大于30m)長度導流墩后,澧河渡槽出口流態改善明顯,旋渦狀基本消失,與數值分析結果及推薦優化方案結論基本一致。
(1)3D打印水力學物理模型,可以用于試驗研究建筑物現狀流態和優化措施流態。
(2)3D打印模型糙率高、打印效率低,建議復雜的曲面采用3D打印, 模型的平面部分采用與比尺糙率接近的亞克力等材料, 將3D打印的模型精細打磨后與亞克力材料黏接形成水力學模型。
(3)用于流速分布、體型優化等模型試驗研究時,建議采用大型3D打印機和大比尺模型,可提高試驗數據的精度。