宋亮 王登
(沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司 遼寧沈陽 110000)
丙烯透平壓縮機(jī)屬于離心式壓縮機(jī),是大型化工生產(chǎn)領(lǐng)域中的重要設(shè)備組成,可以發(fā)揮出較好的制冷效果,為化工生產(chǎn)提供足夠的冷量。喘振是壓縮機(jī)表現(xiàn)出的一種性能反常的現(xiàn)象,壓力、流量的異常都是其重要組成,容易產(chǎn)生一些類似于喘息的噪音,并且伴有一定振動規(guī)律。喘振現(xiàn)象容易引發(fā)機(jī)組的部件損壞問題,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)碰撞和爆炸性事故,會對企業(yè)造成嚴(yán)重的人身和經(jīng)濟(jì)損失,因此,必須要對壓縮機(jī)的喘振故障做出分析和優(yōu)化,以減少不良影響的發(fā)生。
對于丙烯透平壓縮機(jī)而言,其流量若持續(xù)減少至某個(gè)特定數(shù)值之后,其葉片沖角會受到較大的影響,增加至某一特定的數(shù)值之后,會存在“旋轉(zhuǎn)脫離”的表現(xiàn)[1]。上述現(xiàn)象的發(fā)生會造成較大的脈動現(xiàn)象,也會讓葉片受到周期性作用力的影響,最終引發(fā)葉片振動的問題。
喘振屬于離心式壓縮機(jī)的固有故障特性,會對離心式壓縮機(jī)的正常運(yùn)行性能造成一定的影響,容易引發(fā)管網(wǎng)內(nèi)部的周期性振蕩問題,使得壓縮機(jī)組的運(yùn)行處于不夠穩(wěn)定的狀態(tài)當(dāng)中。對于壓縮機(jī)的喘振現(xiàn)象而言,其發(fā)生與機(jī)組的工藝參數(shù)具有密切的關(guān)系,其中的任何一個(gè)參數(shù)發(fā)生了改變,都有可能是引發(fā)機(jī)組喘振的重要因素。機(jī)組出口的流量、溫度和壓力,入口的壓力,導(dǎo)向葉輪的開度及閥門的開通度等因素,都是影響喘振現(xiàn)象的內(nèi)容組成,會對管網(wǎng)流量的變化產(chǎn)生較大影響。普遍而言,管網(wǎng)容量越大,所產(chǎn)生的喘振頻率就會越低,振幅的表現(xiàn)會越大。反之是管網(wǎng)容量越小,所產(chǎn)生的喘振頻率就越高,振幅的表現(xiàn)就越小[2]。由上述內(nèi)容可以明顯看出,壓縮機(jī)組出現(xiàn)喘振現(xiàn)象的主要原因是氣體流量較低,在具體操作中需要對該問題進(jìn)行關(guān)注。不同壓縮機(jī)因受到自身特點(diǎn)的影響會產(chǎn)生不同的喘振曲線圖,圖1為本次研究的喘振曲線圖。

圖1 透平壓縮機(jī)喘振原理圖
氣體流量低是造成喘振現(xiàn)象的根本性原因。在具體的操作中,引發(fā)低流量現(xiàn)象發(fā)生的原因比較多,一般可以將其歸納為幾個(gè)方面的原因:一是壓縮機(jī)的出口壓力處于升高狀態(tài),此時(shí)的輸出管線壓力較輸出壓力要高,這種現(xiàn)象會對出口造成憋壓問題,氣體會重新倒流到壓縮機(jī)組當(dāng)中,最終引發(fā)氣體流量偏低的現(xiàn)象;二是入口的流量較規(guī)定值要低,尤其是在開停機(jī)的時(shí)候,入口本身會有流量過低的表現(xiàn),閥門若開度較大,就會導(dǎo)致壓縮機(jī)入口處的流量處于較低的狀態(tài)當(dāng)中;三是機(jī)組的流量指示原件受到了故障問題的影響,導(dǎo)致流量顯示出現(xiàn)了一定的問題[3]。
本文將某化工企業(yè)的項(xiàng)目作為實(shí)例來進(jìn)行詳細(xì)分析,該生產(chǎn)線配置的壓縮機(jī)為丙烯壓縮機(jī),通過利用蒸汽透平的方式對設(shè)備的運(yùn)行產(chǎn)生足夠的驅(qū)動效果,讓設(shè)備在高溫、高壓等特殊的條件下也進(jìn)入到運(yùn)行狀態(tài)當(dāng)中。將丙烯作為壓縮機(jī)的主要介質(zhì),采用變轉(zhuǎn)速的方式對其設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整,以發(fā)揮丙烯透平壓縮機(jī)的真正價(jià)值。
本次研究所使用的壓縮組從開工以來表現(xiàn)出了一定的問題。首先,需要對喘振流量的選擇進(jìn)行關(guān)注。在具體的設(shè)計(jì)過程中,需以穩(wěn)定條件的最大喘振流量為依據(jù),并在正常條件下適當(dāng)?shù)卦黾哟窳髁?,使其達(dá)到一定的設(shè)計(jì)余量。各企業(yè)在對壓縮機(jī)閥門進(jìn)行選擇時(shí),也需要將其作為標(biāo)準(zhǔn)來選擇。本次所選用的機(jī)組在實(shí)測中出現(xiàn)了流量偏小的現(xiàn)象,使得壓縮機(jī)組的工作點(diǎn)始終都處在喘振區(qū)當(dāng)中,對機(jī)組的開啟和停機(jī)操作都會產(chǎn)生較大影響,容易帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)性問題。其次,需要對機(jī)組的入口壓力自動控制進(jìn)行重視。本次研究中自動控制回路因受到喘振影響,無法投入到正常的運(yùn)行模式當(dāng)中,只能使用完全手動操作的方式對其進(jìn)行控制,不僅對生產(chǎn)線的工作人員綜合能力提出了較高的要求,同時(shí)也對生產(chǎn)現(xiàn)場的控制效果發(fā)揮產(chǎn)生了一定的制約,未能發(fā)揮出丙烯透平壓縮機(jī)真正的作用。
在對本次研究所選用的丙烯壓縮機(jī)的控制系統(tǒng)進(jìn)行分析后,得出一定的問題,具體如下。(1)對壓縮機(jī)的基本情況進(jìn)行觀察可知,所選用的防喘振控制閥及其流量不符合最大防喘振流量的數(shù)值,使得機(jī)組工作點(diǎn)始終處在喘振區(qū),影響了開停機(jī)的正常運(yùn)行。(2)對壓縮機(jī)的喘振線情況進(jìn)行關(guān)注可知,它無法針對實(shí)際工況與設(shè)計(jì)工況之間的偏差問題發(fā)揮出應(yīng)用的補(bǔ)償性作用。(3)對選用的機(jī)組實(shí)際情況進(jìn)行觀察可知,喘振線精度不足,并未達(dá)到設(shè)計(jì)要求的相關(guān)水平。(4)整個(gè)壓縮機(jī)組都采用手工操作的控制方式,無法發(fā)揮出良好的控制效果。(5)該壓縮機(jī)組采用的是簡單的PID串級控制,未能對喘振控制器與速度之間的耦合進(jìn)行綜合考慮,易對機(jī)組性能產(chǎn)生較大影響。上述的問題導(dǎo)致丙烯透平壓縮機(jī)組的防喘振閥一直處在開啟狀態(tài)當(dāng)中。
以原有的丙烯透平壓縮機(jī)防喘振系統(tǒng)為主要的依據(jù),從技術(shù)層面對其進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和改造,以期獲得更好的防喘振控制效果。首先,要對出口和入口的流量進(jìn)行關(guān)注,這是壓縮機(jī)出現(xiàn)喘振問題最先需要關(guān)注的問題,合理選擇防喘振控制閥及其流量是非常重要的內(nèi)容,需要加強(qiáng)對其的關(guān)注。其次,需對現(xiàn)場的喘振試驗(yàn)進(jìn)行關(guān)注,對先進(jìn)的計(jì)算分析方法進(jìn)行利用,以完成實(shí)測防喘振線的計(jì)算和繪制,借助此種方式來提升實(shí)測防喘振控制的有效性。最后,需要對壓縮機(jī)的性能提升進(jìn)行關(guān)注,自動化和智能化是需要重點(diǎn)關(guān)注的問題,尤其是在面對復(fù)雜回路的時(shí)候,解耦控制是非常重要的思路,此種方式可以減少不必要的人力資源浪費(fèi)和其他控制性問題。
流量和壓力變化會對壓縮機(jī)的工作狀態(tài)產(chǎn)生影響,可能會表現(xiàn)出喘振現(xiàn)象。為了對該現(xiàn)象的發(fā)生實(shí)施合理控制,保證處于運(yùn)行狀態(tài)的機(jī)組工作點(diǎn)不會出現(xiàn)接近喘振點(diǎn)的現(xiàn)象,防喘振控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是一項(xiàng)極為重要的工作。此種系統(tǒng)需具備強(qiáng)大的計(jì)算能力,當(dāng)壓縮機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)點(diǎn)出現(xiàn)接近喘振線的現(xiàn)象時(shí),防喘振系統(tǒng)進(jìn)入到自動運(yùn)行狀態(tài)之后,會將閥門處于開啟狀態(tài),以此促進(jìn)機(jī)組再循環(huán)量的增大,讓壓縮機(jī)組進(jìn)入到正常穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài)當(dāng)中[4]。
圖2為防喘振控制的原理圖,由此可以看出,對機(jī)組的氣體流量做減少處理時(shí),曲線2(機(jī)組運(yùn)行過程曲線)會沿著曲線1(機(jī)組本身的特性)朝著左上方的方向進(jìn)行移動,并且會逐漸到達(dá)曲線4(喘振曲線)的區(qū)域當(dāng)中。想要保證機(jī)組對喘振區(qū)的合理規(guī)避,需要對管網(wǎng)中的氣體流量做出增大處理,采用自動化的閥門開啟方式,讓機(jī)組的進(jìn)口循環(huán)量得以提升,就可讓機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)達(dá)到曲線3(平穩(wěn)運(yùn)行)的狀態(tài)當(dāng)中,實(shí)現(xiàn)機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。

圖2 透平壓縮機(jī)組防喘振控制圖
在對防喘振流量進(jìn)行確定時(shí),需要將最大閥門系數(shù)下的喘振流量數(shù)據(jù)作為主要的參考依據(jù),并且在設(shè)計(jì)時(shí)需要留出一定的設(shè)計(jì)余量,避免出現(xiàn)實(shí)測流量偏小的現(xiàn)象,盡可能地讓機(jī)組的工作點(diǎn)遠(yuǎn)離喘振曲線,避免在機(jī)組開啟和停機(jī)的時(shí)候出現(xiàn)較大的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
對于多數(shù)的制造廠家而言,在開展設(shè)計(jì)工作時(shí),大都會留有一定的設(shè)計(jì)余量,無法對喘振線的精準(zhǔn)性做到完全的保證,因此,都主動為買家提供一套理論測算喘振線,將其作為實(shí)測過程中的內(nèi)容參考,避免理論喘振線與實(shí)測喘振線出現(xiàn)較大的偏差性問題[5]。除此之外,設(shè)備在出廠之前無法實(shí)現(xiàn)工藝氣配比等參數(shù)的制定,使其基本不具備獲得實(shí)測喘振線的機(jī)會,因此,需要提供一定參考。機(jī)組設(shè)備在啟用的過程中,可以將理論喘振線參考內(nèi)容作為依據(jù),利用其來分析不同轉(zhuǎn)速下的喘振線,便于后續(xù)做出較為精準(zhǔn)的實(shí)測喘振線勾畫,滿足壓縮機(jī)的實(shí)際需求,同時(shí),為壓縮機(jī)的自動化發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。
4.2.1 臨界喘振點(diǎn)
將以往的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)作為依據(jù)可看出,當(dāng)壓縮機(jī)處于正常運(yùn)行狀態(tài)時(shí),防喘振閥門的工作點(diǎn)處于遠(yuǎn)離喘振區(qū)的狀態(tài),但是在開啟、停機(jī)或不正常的工況下啟動防喘振閥門,依舊不會對整個(gè)工作的運(yùn)行流程產(chǎn)生較大影響。
4.2.2 喘振點(diǎn)
對于需要開展準(zhǔn)確測試喘振點(diǎn)的機(jī)組而言,想要提升測試的精準(zhǔn)度,需注意到機(jī)械儀表此時(shí)所存在的延時(shí)性問題。一般要在判斷出口壓力表數(shù)值的基礎(chǔ)上,利用人耳對其聲音的變化進(jìn)行細(xì)致傾聽。由此可發(fā)現(xiàn),機(jī)組在喘振即將發(fā)生時(shí),會表現(xiàn)為明顯的聲音改變,而這種改變早于儀表參數(shù)數(shù)值的變化。利用此種方式來展開測試,可以更早地發(fā)現(xiàn)喘振點(diǎn)的位置,并且具有更強(qiáng)的精準(zhǔn)性。在開展喘振點(diǎn)測試時(shí),一般是對以往速度周圍的3~5 個(gè)速度進(jìn)行合理選取,如80%、85%、95%、100%,利用區(qū)間的速度來開展實(shí)測喘振測試的工作。將選取好的喘振點(diǎn)與實(shí)測的數(shù)據(jù)作為主要的依據(jù),對喘振曲線進(jìn)行修正,做好防喘振流量的合理設(shè)置,能夠在很大程度上提升機(jī)組運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。
據(jù)相關(guān)研究可發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)內(nèi)部的不同防喘振控制回路與性能控制回路之間具有不同的耦合關(guān)聯(lián)系,這種聯(lián)系使得整個(gè)控制關(guān)系都受到了較大影響。若對耦合關(guān)系中的一個(gè)單個(gè)回路做出調(diào)整,其周邊的回路也會受到較為明顯的影響。若二者之間不具備解耦控制的關(guān)系,調(diào)整其中的單個(gè)回路,會對部分控制系統(tǒng)的正常運(yùn)行產(chǎn)生較大影響,使其無法順利地進(jìn)入到自動運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)當(dāng)中??傮w而言,回路之間所形成的相互作用會一定程度上加大轉(zhuǎn)速調(diào)整的難度。
為對不同回路之間相互耦合擾動問題進(jìn)行解離處理,需要相關(guān)的操作人員在對系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)用時(shí),將閥門調(diào)整到手動狀態(tài)當(dāng)中,并且要對其開度進(jìn)行適當(dāng)擴(kuò)大,以此種方式來實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)工作點(diǎn)與喘振線之間的距離控制,讓機(jī)組運(yùn)行工作點(diǎn)盡可能處于遠(yuǎn)離喘振區(qū)的狀態(tài)當(dāng)中[6]。上述方法雖然可以發(fā)揮出解除部分干擾的作用,但是其能耗量較大。因此,需要對更高級別的解耦控制算法進(jìn)行關(guān)注,可通過設(shè)置機(jī)組入口壓力控制器的方式,將防喘振閥門和轉(zhuǎn)速的控制轉(zhuǎn)變?yōu)樘厥獾姆殖炭刂?,并且該分程點(diǎn)處于可變狀態(tài)當(dāng)中,一般是以壓縮機(jī)工作點(diǎn)在喘振圖的位置為依據(jù)來進(jìn)行變化。當(dāng)壓力控制器的輸出值處于50%~100%的區(qū)間時(shí),動態(tài)分程點(diǎn)的左右會出現(xiàn)徘徊區(qū),當(dāng)壓力控制器輸出值處于大于動態(tài)分程點(diǎn)2%的狀態(tài)時(shí),壓縮機(jī)會有轉(zhuǎn)速提高的表現(xiàn)。當(dāng)壓力控制器的輸出值減少到小于分程點(diǎn)2%的狀態(tài)時(shí),壓縮機(jī)的回流閥呈現(xiàn)出開啟狀態(tài),能夠減少手動調(diào)控所產(chǎn)生的系統(tǒng)不穩(wěn)定性和能耗過高的問題,讓整個(gè)系統(tǒng)都平穩(wěn)地過渡到穩(wěn)定的狀態(tài)當(dāng)中。
綜上所述,丙烯透平壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行對整個(gè)生產(chǎn)過程都具有重要作用。本次研究對原有的入口流量和氣閥開度進(jìn)行合理控制,做好壓縮機(jī)的流量喘曲線的整合,能夠?qū)嚎s機(jī)工作點(diǎn)進(jìn)入到喘振區(qū)的問題進(jìn)行合理的規(guī)避。對上述防喘振優(yōu)化措施進(jìn)行應(yīng)用之后,不僅能夠更好地實(shí)現(xiàn)節(jié)能性目標(biāo),為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造出更多的經(jīng)濟(jì)效益,還能在不出現(xiàn)喘振故障的基礎(chǔ)上,讓壓縮機(jī)設(shè)備朝著更加智能化的方向發(fā)展。