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某水電站定子機(jī)座振動(dòng)偏大分析與處理

2022-09-28 09:24:32王勝軍王衛(wèi)玉劉斌
機(jī)械 2022年8期
關(guān)鍵詞:振動(dòng)

王勝軍,王衛(wèi)玉*,,劉斌

某水電站定子機(jī)座振動(dòng)偏大分析與處理

王勝軍1,2,王衛(wèi)玉*,1,2,劉斌1

(1.五凌電力有限公司,湖南 長(zhǎng)沙 410004;2.國(guó)家電力投資集團(tuán)水電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心,湖南 長(zhǎng)沙 410004)

定子機(jī)座是水輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電機(jī)的主要部件之一,定子機(jī)座振動(dòng)偏大影響發(fā)電機(jī)氣隙及機(jī)組電磁穩(wěn)定性,嚴(yán)重情況將導(dǎo)致機(jī)組被迫停機(jī),對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定性及運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益有重要影響。本文針對(duì)某電站3號(hào)機(jī)組定子機(jī)座水平振動(dòng)幅值異常偏大問(wèn)題,分析了其產(chǎn)生原因分析并給出了處理措施,首先基于發(fā)電機(jī)帶勵(lì)磁前后振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁電流的增加造成電磁拉力增大,存在電磁拉力不平衡;其次,對(duì)振動(dòng)頻譜分析發(fā)現(xiàn)引起定子向振動(dòng)幅值增加的頻率成分為2、3、4倍頻,根據(jù)特征判定可能由于定轉(zhuǎn)子不圓引起;最后,在檢修時(shí)排查發(fā)現(xiàn)存在定子機(jī)座固定螺栓松動(dòng),通過(guò)對(duì)定子機(jī)座螺栓、止動(dòng)塊進(jìn)行檢查處理后解決了定子機(jī)座振動(dòng)偏大問(wèn)題。

水電機(jī)組;定子機(jī)座;電磁振動(dòng);電磁拉力

水輪發(fā)電機(jī)組在投運(yùn)一定時(shí)間后可能由于固定及支撐部件松動(dòng)、疲勞及摩擦等問(wèn)題導(dǎo)致其穩(wěn)定性狀態(tài)發(fā)生劣化,影響機(jī)組的安全、穩(wěn)定及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[1-5]。隨著水電機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)的提高,通過(guò)對(duì)其部件振動(dòng)、主軸擺度等實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),可實(shí)時(shí)掌握機(jī)組穩(wěn)定性表現(xiàn)及穩(wěn)定性狀態(tài)長(zhǎng)期的變化趨勢(shì)[6-8]。因此在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,對(duì)其振動(dòng)幅值表現(xiàn)及其變化趨勢(shì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、分析及診斷,對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)組潛在異常問(wèn)題、保障機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行、推進(jìn)水電機(jī)組根據(jù)分析結(jié)果開(kāi)展?fàn)顟B(tài)檢修等都具有重要的意義[9-10]。

水輪發(fā)電機(jī)組屬于大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械,有關(guān)文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì),大約有80%的水電機(jī)組故障信息反映在振動(dòng)信號(hào)中[1-2]。因此對(duì)其振源、振動(dòng)機(jī)理及表現(xiàn)特性的分析是水電機(jī)組根據(jù)分析評(píng)估結(jié)果開(kāi)展?fàn)顟B(tài)檢修很重要的組成部分之一。水電機(jī)組不同形式振動(dòng)的原因及影響各不相同,根據(jù)水電機(jī)組的工作機(jī)制及結(jié)構(gòu)特征,可將不同類(lèi)型的振動(dòng)劃分為三方面,即:機(jī)械原因、水力原因和電氣原因[3-5]。電磁振動(dòng)為由于發(fā)電機(jī)中定子及轉(zhuǎn)子不圓、勵(lì)磁繞組存在匝間短路、定轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)存在軸心不重合、定子鐵芯存在裝壓不緊、分瓣機(jī)座合縫處鐵芯間隙過(guò)大、空氣間隙不均勻、不平衡磁拉力等電氣方面的原因所導(dǎo)致的機(jī)組振動(dòng),電磁振動(dòng)可從頻率成分上分為兩類(lèi):一種為轉(zhuǎn)頻振動(dòng),另一種為極頻振動(dòng)。轉(zhuǎn)子繞組間存在短路、定子和轉(zhuǎn)子間的空氣氣隙不均勻等可能造成發(fā)電機(jī)中磁路不對(duì)稱(chēng),引起電磁拉力的不平衡,從而引起電磁方面轉(zhuǎn)頻振動(dòng);若定子鐵芯松動(dòng)等異常可能引起頻率為100 Hz的電磁極頻振動(dòng)[9-10]。

發(fā)電機(jī)定子機(jī)座是水輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電機(jī)的關(guān)鍵部件,主要作用是承受定子的自重、上機(jī)架以及安裝在其中的其它部件重量,并承受電磁扭矩里和電磁不平衡磁拉力、以及繞組短路發(fā)生時(shí)的切應(yīng)力,其結(jié)構(gòu)由機(jī)座、鐵芯、線棒等部件組成[11-12]。對(duì)于立式機(jī)組定子鐵芯機(jī)座水平方向振動(dòng),根據(jù)GB/T 7894-2009[13]中的規(guī)定,對(duì)于轉(zhuǎn)速小于100 r/min機(jī)組,其幅值應(yīng)不超過(guò)40 μm。2015年7月1日,GB/T 7894-2009實(shí)施了第一號(hào)修改單,其中要求轉(zhuǎn)速小于100 r/min的立式機(jī)組定子機(jī)座水平振動(dòng)應(yīng)不大于120 μm。

某水電站位于長(zhǎng)江一級(jí)支流沅水下游的沅陵縣境內(nèi),共安裝有5臺(tái)250 MW混流式機(jī)組,總裝機(jī)容量1250 MW,1996年底5臺(tái)機(jī)組全部投產(chǎn),電站由華中網(wǎng)調(diào)直調(diào),以發(fā)電為主,兼有防洪、航運(yùn)等綜合效益,至今已運(yùn)行32年,為華中電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行做出了重要貢獻(xiàn)[14-15]。電廠在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)組定子機(jī)座振動(dòng)相比其它機(jī)組偏大,定子振動(dòng)幅度偏大會(huì)引起定子鐵芯、定子線棒及上機(jī)架附屬設(shè)備疲勞受損,引起緊固件松動(dòng)、金屬焊縫出現(xiàn)裂紋,在嚴(yán)重的情況下會(huì)發(fā)生共振,導(dǎo)致機(jī)組出力發(fā)生大幅度波動(dòng),嚴(yán)重地會(huì)造成發(fā)電機(jī)組被從電力系統(tǒng)中解列,直接影響機(jī)組的使用壽命,并產(chǎn)生嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失[16-18]。

本文對(duì)該電站機(jī)組定子機(jī)座振動(dòng)偏大的現(xiàn)象、原因分析及處理措施進(jìn)行了詳細(xì)的論述,為類(lèi)似振動(dòng)問(wèn)題的解決處理提供參考借鑒。

1 機(jī)組基本參數(shù)

電站安裝有5臺(tái)250 MW混流式機(jī)組,總裝機(jī)容量1250 MW,設(shè)計(jì)多年平均發(fā)電量53.7億kWh,采用壩后式廠房,至常德崗市、婁底民豐兩回500 kV電壓出線。通航建筑物為單線連續(xù)三級(jí)船閘,通航船只最大噸位為2×500 t,設(shè)計(jì)年貨運(yùn)量250萬(wàn)噸,年過(guò)木量46萬(wàn)m3。1~5號(hào)機(jī)組安裝有北京奧技異PSTA2100型機(jī)組測(cè)振測(cè)擺監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)組振動(dòng)、擺度、壓力脈動(dòng)等狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集。

電站3號(hào)機(jī)組基本參數(shù)如表1和表2所示,機(jī)組為混流式機(jī)組,額定轉(zhuǎn)速為68.18 r/min,發(fā)電機(jī)制造廠家為哈爾濱電機(jī)廠,機(jī)組定子機(jī)座固定螺栓型號(hào)為M56*140,數(shù)量為48顆。

表1 發(fā)電機(jī)基本參數(shù)

表2 水輪機(jī)基本參數(shù)

2 定子機(jī)座振動(dòng)偏大現(xiàn)象

電站3號(hào)機(jī)組在開(kāi)機(jī)帶上勵(lì)磁之后定子機(jī)座振動(dòng)較大,2、3號(hào)機(jī)組定子機(jī)座振動(dòng)幅值對(duì)比如圖1所示,在230 MW負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),3號(hào)機(jī)組定子機(jī)座向振動(dòng)幅值為48 μm,2號(hào)機(jī)組定子向振動(dòng)幅值為26 μm,3號(hào)機(jī)組比2號(hào)機(jī)組大了22 μm。

3號(hào)機(jī)組定子向振動(dòng)在不同勵(lì)磁電流下表現(xiàn)如圖2所示,其表現(xiàn)出隨著勵(lì)磁電流增加而增大的趨勢(shì),振動(dòng)幅值超GB/T 7894-2009修訂前的振動(dòng)允許值40 μm。

針對(duì)3號(hào)機(jī)組11月14號(hào)一次開(kāi)機(jī)過(guò)程,利用頻譜瀑布圖對(duì)定子機(jī)座向振動(dòng)的頻率成分進(jìn)行分析,將頻譜瀑布圖頻率范圍切換到所有頻率結(jié)果如圖3(a)所示,從圖中可以看出頻率成分集中在10倍頻以下。0~10倍頻頻率范圍內(nèi)頻率成分如圖3(b)所示,從圖中可以看出勵(lì)磁電流在906 A以下時(shí)振動(dòng)主頻都為轉(zhuǎn)頻,其他頻率成分幅值較小;勵(lì)磁電流在906 A以上時(shí),頻譜中有明顯的2、3、4倍頻,其中主頻為3倍頻,次頻為2倍頻,1倍頻也存在,但幅值相對(duì)較小。

圖1 2、3號(hào)機(jī)組定子機(jī)架X向振動(dòng)幅值對(duì)比

圖2 機(jī)組開(kāi)機(jī)后定子機(jī)架X向振動(dòng)變化趨勢(shì)

定子機(jī)架向振動(dòng)峰峰值及頻率成分趨勢(shì)如圖4(a)所示,從圖中可看出2、3、4倍頻幅值變化趨勢(shì)與峰峰值變化趨勢(shì)基本一致,也說(shuō)明峰峰值增加主要是由于2、3、4倍頻幅值的影響。振動(dòng)頻率成分與勵(lì)磁電流相關(guān)性分析結(jié)果如圖4(b)所示,從圖中可明顯看出2、3、4倍頻幅值與勵(lì)磁電流呈現(xiàn)正相關(guān)性。

檢修前對(duì)3號(hào)機(jī)組進(jìn)行變勵(lì)磁試驗(yàn),定子向振動(dòng)隨勵(lì)磁電流相關(guān)性曲線如圖5所示。不同勵(lì)磁電流下定子機(jī)座向振動(dòng)幅值如表3所示。可看出定子向振動(dòng)有隨勵(lì)磁增加而增大趨勢(shì),并且勵(lì)磁電流在705 A以上時(shí),定子向振動(dòng)幅值超過(guò)40 μm,進(jìn)一步證明發(fā)電機(jī)存在電磁拉力不平衡,隨著勵(lì)磁電流的增加,電磁拉力不平衡力增加,引起定子機(jī)座水平振動(dòng)增大。

圖3 不同勵(lì)磁電流下定子機(jī)架X向振動(dòng)頻率成分

圖4 定子X(jué)向振動(dòng)頻率成分與勵(lì)磁電流相關(guān)性分析

圖5 變勵(lì)磁過(guò)程定子機(jī)座振動(dòng)變化趨勢(shì)分析

表3 不同勵(lì)磁電流下定子機(jī)座X向振動(dòng)幅值

3 原因分析

水電機(jī)組可能由于電磁拉力不平衡導(dǎo)致其振動(dòng)偏大,而電磁拉力不平衡的產(chǎn)生原因主要有[2-3]:

(1)氣隙不均勻:振幅隨勵(lì)磁電流增大而增大;引起導(dǎo)軸承振動(dòng);定子振動(dòng)頻率表現(xiàn)為轉(zhuǎn)頻或倍轉(zhuǎn)頻。

(2)定轉(zhuǎn)子不圓:振動(dòng)頻率為轉(zhuǎn)頻或其倍頻,轉(zhuǎn)子不圓可能引起2、3、4甚至更高頻率成分的變化,取決于轉(zhuǎn)子的形狀;振幅隨勵(lì)磁電流增大而線性增大。

(3)定子分?jǐn)?shù)槽次諧波磁勢(shì):振動(dòng)頻率為l00 Hz;振幅隨負(fù)載電流的增大而增大。

(4)機(jī)座合縫不好:振動(dòng)頻率為l00 Hz;冷態(tài)(室溫)時(shí)振動(dòng)最強(qiáng);隨著鐵芯溫度的升高,振動(dòng)和噪聲逐漸減小;熱態(tài)時(shí),振動(dòng)恢復(fù)到正常水平。

從上述分析可知3號(hào)機(jī)組定子向振動(dòng)幅值與勵(lì)磁電流有正相關(guān)性,勵(lì)磁電流在700 A以上時(shí)定子向振動(dòng)幅值超過(guò)40 μm。勵(lì)磁電流較大時(shí),振動(dòng)主頻都為3倍頻,次頻為2倍頻;當(dāng)勵(lì)磁電流較小時(shí),振動(dòng)主頻為1倍頻,頻譜中未出現(xiàn)異常的工頻及其倍頻成分。由此分析得出引起定子向振動(dòng)幅值增加的原因?yàn)椋喊l(fā)電機(jī)存在電磁拉力不平衡,勵(lì)磁電流的增加造成電磁拉力增大,引起定子向振動(dòng)中2、3、4倍頻成分的出現(xiàn)以及其幅值的增加,從而導(dǎo)致其振動(dòng)幅值增加,可能由于定轉(zhuǎn)子不圓引起。

4 問(wèn)題處理

機(jī)組檢修期間對(duì)定子機(jī)座振動(dòng)問(wèn)題進(jìn)行隱患排查治理,通過(guò)排查發(fā)現(xiàn)定子機(jī)座固定螺栓存在松動(dòng)現(xiàn)象,在檢修時(shí)拆除了松動(dòng)螺栓的原有止動(dòng)塊,將螺栓緊固后,重新焊接止動(dòng)塊,使止動(dòng)塊緊貼螺栓頭部起到完全防松的作用。同時(shí)對(duì)其它機(jī)組的定子機(jī)座固定螺栓進(jìn)行全面檢查并畫(huà)防松標(biāo)記,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常,并將定子機(jī)座固定螺栓作為今后設(shè)備巡視重點(diǎn)關(guān)注部位。

檢修后變勵(lì)磁過(guò)程定子機(jī)座水平振動(dòng)變化趨勢(shì)如圖6所示,從圖中可以看出相比檢修前定子機(jī)座水平振動(dòng)幅值明顯降低,在勵(lì)磁電流為1000 A時(shí)幅值從50 μm下降到27 μm。定子機(jī)座振動(dòng)幅值降低到國(guó)標(biāo)限值以下,說(shuō)明檢修對(duì)松動(dòng)螺栓的處理措施起到了良好效果。

圖6 檢修后變勵(lì)磁過(guò)程定子機(jī)座水平振動(dòng)變化趨勢(shì)

同時(shí)為防止同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生,電廠在運(yùn)行階段通過(guò)建立日常監(jiān)測(cè)制度,每周對(duì)定子機(jī)座的振擺數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量,對(duì)振擺數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。按照GB/T 7894-2009的要求,該機(jī)組定子機(jī)座水平振動(dòng)應(yīng)不大于40 μm;按照2015年7月1日實(shí)施的GB/T 7894-2009第一號(hào)修改單要求,定子機(jī)座水平振動(dòng)應(yīng)不大120 μm,對(duì)定子機(jī)座振動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注處理。

5 結(jié)論

本文針對(duì)某電站3號(hào)機(jī)組定子機(jī)座水平振動(dòng)幅值異常偏大問(wèn)題現(xiàn)象、原因及處理措施進(jìn)行了論述,主要結(jié)論如下:

(1)某電站3號(hào)機(jī)組定子向振動(dòng)有隨勵(lì)磁增加而增大趨勢(shì),引起定子向振動(dòng)幅值增加的原因?yàn)閯?lì)磁電流的增加造成電磁拉力增大,引起定子向振動(dòng)中2、3、4倍頻成分的出現(xiàn)以及其幅值的增加,從而導(dǎo)致其振動(dòng)幅值增加。

(2)機(jī)組檢修期間通過(guò)排查發(fā)現(xiàn)定子機(jī)座固定螺栓存在松動(dòng),檢修時(shí)拆除了松動(dòng)螺栓的原有止動(dòng)塊,將螺栓緊固后,重新焊接止動(dòng)塊,使止動(dòng)塊緊貼螺栓頭部起到完全防松的作用,檢修后定子機(jī)座振動(dòng)相比檢修前幅值明顯降低。

(3)本文對(duì)該電站機(jī)組定子機(jī)座振動(dòng)偏大的現(xiàn)象、原因分析及處理措施,可為類(lèi)似問(wèn)題的解決提供參考借鑒。

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Analysis and Treatment of Excessive Vibration of Stator Frame in a Hydropower Station

WANG Shengjun1,2,WANG Weiyu1,2,LIU Bin1

( 1.Wuling Power Corporation Ltd., Changsha 410004, China; 2.Hydropower Industry Innovation Center of State Power Investment Corporation Limited, Changsha 410004, China )

Stator frame is one of the main components of hydro turbine generator unit. The excessive vibration of the stator frame will affect the air gap of the generator and the electromagnetic stability of the unit. In severe cases, the unit will be forced to shut down, which has a significant influence on the safety and stability of the unit and the economic benefits of operation. Aiming at solving the problem of the abnormally large horizontal vibration amplitude of the stator frame of unit 3 in a power station, this paper analyzes the causes and proposes the treatment measures. Firstly, based on the comparative analysis of the vibration data before and after the generator is excited, it is found that the increase of excitation current leads to the increase of electromagnetic tension and the imbalance of electromagnetic tension. Secondly, through the analysis of vibration spectrum, it is found that the frequency components causing the increase of stator X-direction vibration amplitude are 2, 3 and 4 times frequency. These characteristics determine that the non-circular stator and rotor may be the causes. Finally, during the maintenance, it is found that the fixing bolts of the stator frame are loose. After checking and handling the bolts and stop blocks of the stator frame, the problem of excessive vibration of the stator base is solved. The cause analysis and treatment measures for excessive vibration of stator frame provide reference for solving similar problems.

hydropower unit;stator frame;electromagnetic vibration;electromagnetic tension

TV734.2+;TK05

A

10.3969/j.issn.1006-0316.2022.08.001

1006-0316 (2022) 08-0001-06

2022-03-09

國(guó)家電力投資集團(tuán)統(tǒng)籌科研項(xiàng)目:水輪發(fā)電機(jī)組關(guān)鍵部件故障診斷研究”(TC2020SD01)

王勝軍(1983-),男,湖南長(zhǎng)沙人,工程師,主要從事水電生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理工作,Email:wang_wsj@wldl.com.cn。*通訊作者:王衛(wèi)玉(1991-),男,山東煙臺(tái)人,博士后,工程師,主要從事水電智能遠(yuǎn)程運(yùn)維技術(shù)研究,E-mail:932255041@qq.com。

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