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大皇山建筑石料礦爆破開采根底分析與處理技術

2022-09-29 04:01:28杜磊石磊牛松峰
采礦技術 2022年5期
關鍵詞:效果

杜磊,石磊,牛松峰

(北京中科力爆炸技術工程有限公司, 北京 101318)

0 引言

舟山大皇山凝灰?guī)r建筑石料礦位于舟山市定海區(qū)岑港街道桃夭門社區(qū),礦區(qū)處于海島丘陵區(qū),近東西向展布,最高海拔+249.72 m,最低海拔+6 m。礦區(qū)面積為 1.0481 km2,年生產規(guī)模為1227萬t,約合473.7萬m3,設計服務年限為15 a,于2018年開始基建,2020年4月通過基建驗收。礦石主要為晶屑玻屑凝灰?guī)r、流紋斑巖和沉凝灰?guī)r,結構致密,屬堅硬巖類。礦區(qū)內斷層、節(jié)理不發(fā)育,巖體總體完整。開采標高為+249.72~+6 m,設計開采臺階高度15 m,現(xiàn)開采標高為+141 m,因礦山北側、東側各有一條生產線,且位于礦山老宕面坡底,距離老宕面坡底的距離分別為30 m和10 m。根據(jù)剝離區(qū)現(xiàn)狀及開挖區(qū)的地形條件、選用的鉆爆設備、巖石的塊度要求及巖石的穩(wěn)定性,設計采用水平臺階開挖,鉆孔孔徑為 115 mm,孔網參數(shù)為7.0 m×3.3 m,梅花孔布置,采用Φ90 mm乳化炸藥,底部耦合裝藥,中上部為不耦合連續(xù)裝藥結構,填塞高度不小于 3.5 m。采區(qū)內巖層主要為凝灰?guī)r類巖石,巖石節(jié)理、裂隙不發(fā)育,比較堅硬,屬于堅硬巖石類,但+126 m平臺以上節(jié)理裂隙較多,根底現(xiàn)象較多。

1 爆破根底現(xiàn)象及不利影響

1.1 根底成因

爆破根底是由于沖擊力過弱,沒能使爆破礦石完全破壞而產生的。現(xiàn)實生產過程中,炮孔底部抵抗線過大,往往造成前排布孔位置出現(xiàn)根底。前排爆破孔距、鉆孔情況、裝藥與超深也是造成根底的重要因素。常見的根底成因包括地質條件因素、炸藥及爆破器材因素、鉆孔情況、施工工藝等,主要可以概括為以下4個方面。

(1)巖石性質。巖石性質是對爆破效果至關重要的影響因素。巖石橫向裂隙多[1],垂直巖體傾角少會降低炸藥能量利用率,制約爆破效果。在爆破作業(yè)過程中,首先應考慮爆破巖石的層理、斷層、性質等對爆破效果的影響。

(2)后排孔藥柱位置。當藥柱頂部與底部相對爆破臺階底盤水平的標高位置長度一定時,藥柱中心位置距離孔口越近,其后沖破壞范圍就越大,后沖角度也越大,新形成的爆破臺階邊坡角度變緩,新臺階在進行下次爆破時,前排孔底部抵抗線增大,難以克服下次爆破的底部阻力,使根底現(xiàn)象增加[2]。

(3)前排孔距與超深。孔距過小,會使生產成本增大,經濟性降低[3];孔距過大,又會使爆破效果變差,難以達到理想的開采率,厚巖層、難爆破部位殘留根底。針對不同的工程項目,應該因地制宜,探討合適的前排孔距達到最佳的爆破效果;同一礦區(qū),也要因不同礦石爆破性能的差異確定不同的孔距與超深值。

(4)穿孔狀況。穿孔質量影響著爆破效果,塌孔、堵孔一旦發(fā)生,將不利于炮孔裝藥作業(yè),從而導致炮孔裝藥不足、炮孔拒爆等問題,最后產生爆破根底。現(xiàn)實前排穿孔作業(yè)中,也常見由于水平穿孔過大或上次爆破作業(yè)力度過大,產生根底。

1.2 根底不利影響

根底是爆破石方挖走后底板上留下的超出設計平臺0.5 m以上的凸出巖坎,根底的存在,不但影響臺階的平整度,造成平臺積水、運輸車輛通行困難,而且為了不影響下次臺階爆破,需要提前處理根底,增加破碎或爆破處理成本。根底對爆破施工產生不利影響主要為以下3個方面:

(1)降低挖運效率。根底附近,爆后巖石一般都很密實,而且常伴有大塊,需要進行大塊挑揀或破碎后才能挖裝,不利于采掘作業(yè),影響挖裝效率。大面積根底將使挖裝效率降低,設備故障增多,增加了運輸車輛損壞的風險。開采平臺高低不平、平臺積水、運輸車輛通行困難,影響運輸車輛通行,容易產生爆胎、翻車等安全隱患。

(2)降低臺階爆破質量。開采平臺不平整,雨水天氣容易造成大面積積水,如不及時處理積水,容易產生水孔,影響平臺鉆孔及裝藥堵塞質量。如果根底出現(xiàn)在臺階底部,若不處理,將改變臺階爆破的前排抵抗線,容易造成更多根底和大塊,甚至臺階爆破沒有松動。

(3)增加爆破綜合成本。為了處理根底,需要對根底進行破碎或爆破,增加了破碎錘的機械臺班或者鉆孔爆破成本,最終增加爆破綜合成本。當根底凸出平臺高0.5~1.0 m、體積較小時,一般采用破碎錘進行機械破碎;當出現(xiàn)大面積根底,用機械破碎效率較低,一般采用潛孔鉆打孔爆破。根據(jù)根底的大小鉆3~5 m深的淺孔,堵塞不少于2.5 m,再進行裝藥、聯(lián)網、爆破。大面積根底可以單獨爆破,少量可以與臺階爆破一起爆破。

2 根底統(tǒng)計及根底產生原因分析

2.1 原臺階爆破方案

根據(jù)招標文件要求、礦山初步設計說明、礦產資源開發(fā)利用及安全設施設計方案、礦體賦存特征以及礦區(qū)范圍的地形地貌特征和已形成的開采現(xiàn)狀,礦山選擇露天開采,開拓方式為公路開拓汽車運輸。采礦工序為穿孔→爆破→二次破碎→鏟裝→運輸→排巖,即采用潛孔鉆機穿孔、中深孔爆破、機械二次破碎、裝載機裝載、汽車運輸,排至指定地點,最低開采標高為+6 m。

采場邊坡參數(shù):臺階高度為 15 m;工作臺階坡面角為75°,設計終了臺階坡面角為53°(第四系及強風化層終了臺階坡面角不大于 45°),最終幫坡角為 44°;安全平臺寬為 5 m、清掃平臺寬為 8 m;3個安全平臺間隔設置1個清掃平臺。安全平臺設在+111 m、+96 m、+81 m、+51 m、+36 m、+21 m,清掃平臺設在+66 m開采水平;采場最終邊坡角為44°,最小裝運平臺寬度為60 m,裝運平臺最小工作線長度為120~150 m。

根據(jù)礦區(qū)地形可知,礦區(qū)最高標高+249.72 m位于礦區(qū)的中部,礦區(qū)內的資源量也主要集中在中部區(qū)域。根據(jù)“自上而下”的開采順序及盡快達產的要求,礦山開拓系統(tǒng)及首采工作面主要布置在礦區(qū)中部。

根據(jù)剝離區(qū)現(xiàn)狀及開挖區(qū)的地形條件、選用的鉆爆設備、巖石的塊度要求及巖石的穩(wěn)定性,設計采用水平臺階開挖。臺階基本參數(shù)如圖1所示。采區(qū)內巖層主要為凝灰?guī)r類巖石,巖石節(jié)理、裂隙不發(fā)育,比較堅硬。屬于堅硬巖石類,為了達到預期的爆破效果,選用爆速較高的乳化炸藥,藥卷直徑d=90 mm。

圖1 臺階基本參數(shù)

爆破參數(shù)匯總見表1。

表1 深孔爆破參數(shù)

2.2 根底統(tǒng)計

進入 2021年以來,在施工過程中,發(fā)現(xiàn)平臺底板高低不平,且根底過多。礦山爆破費用約占礦石總成本的 15%~20%[4],為處理根底而進行的二次爆破不僅影響生產效率,還造成了單耗升高、成本浪費。為找到根底產生的原因,對2021年1月到5月的根底處理所鉆炮孔長度[5]和根底所在位置分別進行了統(tǒng)計,結果分別見表2和表3。

表2 2021年1-5月處理根底鉆孔與總鉆孔的數(shù)量

表3 2021年1-5月各工作面處理根底鉆孔長度

表2、表3顯示,2021年1月到5月處理根底鉆孔15 461 m,鉆孔個數(shù)共計6034個,處理根底鉆孔平均孔長2.56 m。而爆破總鉆孔合計總長142 911 m,鉆孔14 541個,平均孔長9.83 m。需要處理的根底鉆孔占到爆破總鉆孔的10.74%。其中3月處理根底鉆孔占比最多,達13.32%,占比最少的1月也達到了9.67%。從+156 m至+111 m的三處平臺與新生產線道路中,根底占比最多的是+156~+141 m工作面平臺,高達11.71%;根底占比最少的+126~+111 m工作面平臺根底總孔長也達到了5.86%。根底數(shù)量多、鉆孔長、占比大,不僅給施工造成困難,拖慢爆破掘進進度,也浪費了人力物力與財力。

2.3 大量根底產生的原因分析

從表2、表3可以看出,截至5月底,礦山共鉆孔142 911 m,處理根底鉆孔為15 461 m,平均占比為10.74%,其中5月份根底鉆孔米數(shù)最多,達4950 m,3月份根底占比最大,為13.32%;3月份+141~+126 m平臺根底占當月平臺總鉆孔米數(shù)的15.27%。根據(jù)施工實際情況和各平臺的地質情況,可以得出大量根底出現(xiàn)的原因有以下5點:

(1)爆破工作面推進方向的選取不合理。礦區(qū)因為受宕渣船運力不足的影響,使+141 m平臺東西兩側堆積大量宕渣,影響了工作面的開拓,致使爆破推進方向只能由南向北。此時受礦巖走向、結構面以及節(jié)理、裂隙發(fā)育的影響,爆破時爆炸能量遇節(jié)理、裂隙產生泄露,造成根底[6]。在生產過程中也曾試過改變起爆順序等措施來克服不利的地質條件,但效果并不明顯。

(2)礦巖涌水。正常裝藥時,底部采用耦合裝藥,中上部采用不耦合裝藥。由于炮孔內的水無法排出,在水的浮力作用下,炮孔底部裝藥密實度不夠,裝藥質量達不到要求[5],形成根底。

(3)孔網參數(shù)不合理。原孔網參數(shù)為7.0 m×3.3 m。孔距布置過大,炮孔間距遠大于最小抵抗線,相鄰炮孔裂隙大,產生的爆炸裂隙難以貫通臺階底部,兩孔間距超出爆破漏斗作用范圍,也極易產生根底。

(4)超深不合理[7]。原施工方案超深取值為1.0 m,由于超深淺,底部裝藥量少,底部炸藥能量不足以克服底盤的夾制作用,造成根底。超深過長,會使藥柱中心高度下降,但增加填塞長度,孔口極易產生大塊。

(5)底盤抵抗線過大[8]。原底盤抵抗線為4.02 m,爆破時炸藥能量難以到達臺階根部,前排孔孔底產生根底,進而直接影響到后排孔甚至整個爆區(qū)產生大面積根底。

3 解決辦法及其實施效果

3.1 解決辦法

為提高爆破作業(yè)效果、提高生產效率、降低礦山開采總成本,根據(jù)根底產生的原因提出了如下針對性的解決辦法:

(1)改變爆破工作面的推進方向。在+141 m平臺西側宕渣出運完畢后,各個工作面的推進方向從自南向北,改為由西向東。由與巖石節(jié)理走向斜交,改為平行或近乎垂直[9],如圖2所示。爆破現(xiàn)場根據(jù)巖石走向,調整起爆方向,進而調整爆破自由面方向,以減少根底的產生。

圖2 爆破方向與節(jié)理走向關系

(2)加強底部裝藥。針對炮孔內部存水的問題,前期也采取了吹水、抽水等措施,但因存在交叉作業(yè)且?guī)r石裂隙過多,炮孔內的水并無明顯減少。故在底部裝藥時,采取劃破成品炸藥包裝袋的方式,進行吊裝,盡量加大底部裝藥量,降低裝藥重心。

(3)選擇合理的孔網參數(shù)。根據(jù)礦山爆破的孔徑和裝藥直徑,確定礦山爆破的合適孔網,90 mm藥卷的最大推動距離約為直徑的35倍[7],將孔距調整為6.2 m,并根據(jù)巖石性質和爆后效果進行調整,排距不變。

(4)增大超深。在原有超深1 m的情況下,將超深增加0.5 m,即把超深提高到1.5 m。同時,含水巖層中的液體滲入炮孔,炮孔含水也會導致實際可用超深低于設計值,在解決炮孔內部水問題后,進一步增大超深,以充分保證超深實際值。

(5)嚴格控制底盤抵抗線。當?shù)妆P抵抗線過大時,應在臺階爆破前處理完畢或與臺階爆破一同處理(應先于臺階爆破起爆)。

3.2 實施效果

2021年6 月以后,根據(jù)根底改進措施實施爆破,并對根底情況進行了統(tǒng)計,統(tǒng)計結果見表4和表5。

表4 2021年6-7月處理根底鉆孔與總鉆孔的數(shù)量

表5 2021年6-7月各工作面處理根底鉆孔長度

從表4和表5可以看出,6月總鉆孔為42 896 m,其中處理根底鉆孔為 2725 m,7月總鉆孔為35 718 m,其中處理根底鉆孔為2308 m,較4、5月降低約2000 m。除6月+141~+126 m平臺因處理前期存在的根底鉆孔占比較大外,各平臺根底占比均大幅下降,而且7月+141~+126 m平臺根底也由原來占每月根底總數(shù)的65%降至47%。

從措施實施前后爆破效果對比分析可知,6-7月較1-5月平均根底占比降低約40%,平均孔長增加了13%,炸藥單耗降低10%,在改善爆破效果的同時,也降低了爆破成本,取得了良好的經濟效益。

4 結論

通過統(tǒng)計處理根底所需的鉆孔,結合現(xiàn)場實施過程和各平臺地質狀況,分析得出了根底產生的原因,并提出了改正措施。后續(xù)實施中取得了顯著的效果,項目總結可得到以下結論。

(1)爆破現(xiàn)場根據(jù)巖石走向,調整起爆方向,進而調整爆破自由面方向,減少了根底的產生。

(2)在底部裝藥時,采取劃破成品炸藥包裝袋的方式進行吊裝,加大了底部裝藥量,降低了裝藥重心。

(3)根據(jù)礦山爆破的孔徑和裝藥直徑,合理優(yōu)化了孔網參數(shù)。

(4)重視超深參數(shù)對工程的影響,適當加大了超深;同時嚴格控制底盤抵抗線,當?shù)妆P抵抗線過大時,在臺階爆破前處理完畢或先于臺階爆破起爆與臺階爆破一同處理。這些措施取得了較好的效果,平均根底占比降低約40%。

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