黃鋒,李敬亞,周樹光
(長沙開元儀器有限公司,湖南 長沙 410100)
破碎是煤樣制備的關鍵工序[1-2],在GB/T 474標注[3]中,破碎應該用機械設備,破碎機要求破碎粒度準確,破碎時試樣損失和殘留少。粒度小于3 mm的煤樣,如使之全部通過3 mm圓孔篩,則可用二分器縮分出100~120 g用于制備一般分析試驗煤樣[4-6]。反之,如果3 mm的煤樣不能100%通過3 mm圓孔篩,則不能縮分出不少于100 g去制備一般分析試驗煤樣;因為過篩率不符合要求而直接縮分出100~120 g制備分析試樣,則可能導致制備的分析試樣失去代表性。
生產中用于3 mm破碎的設備為對輥破碎機,其原理如圖1所示。對輥破碎機由兩個輥輪、支撐軸承、壓緊彈簧和支架組成,兩個輥輪在電機的帶動下做相向轉動。物料從進料口到達輥輪上方,經輥輪擠壓,變成較小顆粒,從兩輥輪下方排出[7-10]。

圖1 對輥破碎機原理圖
在郭曉明等[11]的研究中,對于內水較高、片狀顆粒較多的試樣,或煤樣中含有較多煤矸石,均會影響破碎后煤樣過篩率。所以,對輥破碎機在破碎煤樣時,往往存在壓片現象,一次破碎達不到100%通過3 mm圓孔篩,一般需要破碎后進行篩分,篩上物再次進行破碎,直至全部通過3 mm圓孔篩。
為實現一次破碎后過篩率達到100%,設計了一種篩分破碎機,結構如圖2所示,實物圖如圖3所示。篩分破碎機主要由進料斗、破碎腔、主軸、錘頭、篩板、驅動機構組成。其工作原理為:待破碎的物料由設備頂部的料斗進入破碎腔工作區,受到轉動錘頭與篩板的擠壓破碎,此時,小于篩板孔徑的物料便從篩板排出,而粒度較大的物料,彈回至破碎腔內繼續破碎,直至腔內物料全部透篩。其中錘頭有特殊角度,能將物料向下擠壓。同時錘頭與主軸直接是間隙配合,錘頭能在主軸軸向浮動,浮動的最大間隙小于破碎粒度。當物料全部破碎完成后,錘頭能完全貼合篩板,使得篩板上無殘留。

圖2 篩分破碎機結構示意圖

圖3 篩分破碎機實物圖
為檢驗篩分破碎機是否可用于煤樣的制備過程,選用粒度為6 mm,干基灰分約31.00%的煤樣作為試驗樣品,對其進行了三個方面的試驗研究:破碎后煤樣的過篩率,使用3 mm圓孔篩,要求過篩率為100%;破碎后樣品的收集率,要求不小于98.0%;以篩分破碎機作為設備方法,對輥破碎機作為國標方法,針對灰分指標,檢驗設備方法與國標方法的可替代性。試驗場景如圖4所示。

圖4 篩分破碎機試驗場景圖
試驗研究篩分破碎機的過篩率、收集率、和國標方法的可替代性。三個試驗為遞進關系,在過篩率符合要求的前提下,才開展收集率試驗;收集率符合要求的前提下,才開展和國標方法的可替代性試驗。三個試驗全部合格,篩分破碎機才可用于煤樣的制備過程。試驗指標要求如下:
(1)篩分破碎機破碎后煤樣的過篩率S(使用3 mm圓孔篩篩分),要求S=100%。
(2)破碎后樣品的收集率LS,要求LS≥98%[10]。
(3)以篩分破碎機作為設備方法,對輥破碎機作為國標方法,針對灰分指標,檢驗設備方法與國標方法的可替代性[11]。
煤樣標稱最大粒度為6 mm,干基灰分約31.00%。
(1)樣品破碎。取質量在800 g~1 200 g之間的樣品,投入篩分破碎機完成破碎,收集破碎后的樣品。按此方式,完成10個樣品的破碎。
(2)篩分試驗。取破碎后樣品,稱取重量mO;然后用3 mm圓孔篩,按GB/T477[12]方法完成樣品的篩分,取出篩上物,稱取重量mS。
(3)計算過篩率。按公式(1),計算破碎后樣品的過篩率S。

試驗結果見表1。

表1 過篩率試驗結果
由表1可知,對于試驗煤種,篩分破碎機破碎后樣品篩上物質量為0,過篩率為100%,符合要求。
收集率是指煤樣破碎后收集到的樣品質量占破碎前質量的百分比。煤樣在破碎過程中,由于揚塵、被風力帶走、撒漏、殘留等會導致的煤樣質量損失。所以,收集率反映了煤樣在破碎過篩中揚塵、撒漏、殘留等因素的影響是否顯著。
(1)試樣準備。稱取10個質量在800 g~1200 g之間的樣品。
(2)樣品破碎。取準備好的樣品,稱取重量mI;將樣品投入篩分破碎機完成破碎,收集破碎后的樣品,稱取重量mO。
(3)計算收集率。按公式(2),計算收集率LS。

試驗結果如表2所列。由表2可知,對于試驗煤種,篩分破碎機破碎前后樣品平均重量損失為2.8 g,破碎后樣品收集率為99.7%,大于98%,符合要求。

表2 煤樣損失試驗結果
整個試驗的流程如圖5所示。

圖5 試驗流程圖
(1)試樣準備。取6 mm煤樣,使用3 mm二分器將煤樣縮分為兩份,分別編號A和C,構成一個試樣對。按上述方法完成10個試樣對,分別編號A1、C1;A2、C2;…;A10、C10。
(2)試樣制備。將編號為A1~A10的樣品,通過篩分破碎機完成破碎;將編號為C1~C10的樣品,通過對輥破碎機完成破碎,并使之全部通過3 mm圓孔篩。將所有破碎后煤樣按GB/T 474方法制備一般分析試驗煤樣,并做好封裝標志。
(3)試樣化驗。將一般分析試樣A1~A10,C1~C10送化驗室,按GB/T 212[13]方法測試煤樣干基灰分。
灰分可替代性分析試驗數據見表3。
(1)準確度分析。根據表3中的試驗結果,按GB/T 18510中與國家標準方法比較的方法B進行可替代性檢驗。
按公式(3),計算統計量t。

式中:n為試驗對數,個。
查GB/T 18510中表2得,自由度為9時,tt=2.262。

按公式(4),計算差值d在95%概率下的置信區間

查GB/T 212表2,當灰分質量分數>30.00%時,灰分測定的再現性臨界差Ad為0.70%。置信區間[-0.69,0.65]在[-0.70,0.70]的區間內,符合要求。
所以,對于試驗煤種,設備方法與國標方法的準確度無顯著性差異。
(2)灰分精密度分析。表3中,重復測定偏差Wi為每個方法制備的第i個煤樣重復測定結果間的差值。

表3 灰分可替代性分析數據

由表3中試驗結果,按公式(5),計算設備方法的重復測定方差。

按公式(6),計算國標方法的重復測定方差。


按公式(7),計算統計量F

查GB/T18510中表3得,自由度為9時,Ft=3.18。

所以,對于試驗煤種,設備方法的精密度不比國標方法的精密度差。
綜合設備方法與國標方法的準確度和精密度分析結果,可知:對于灰分指標,設備方法可以替代國標方法。篩分破碎機可以用于煤樣制備過程。
為實現一次破碎后3 mm過篩率達到100%,設計了一種煤樣篩分破碎機。為檢驗其是否可應用于煤樣的制備過程,選用粒度為6 mm,干基灰分約31.00%的煤樣作為試驗樣品,對其開展了過篩率、收集率、與國標方法的可替代性三個方面的性能試驗。
對于試驗煤種,篩分破碎機破碎后的煤樣使用3 mm圓孔篩過篩,篩上物質量為0,過篩率為100%,符合要求。對于試驗煤種,篩分破碎機破碎前后樣品平均重量損失為2.8 g,破碎后樣品收集率為99.7%,大于98%,符合要求。
以篩分破碎機作為設備方法,對輥破碎機作為國標方法,開展了可替代性試驗,試驗的結果為:對于灰分指標,設備方法可以替代國標方法。
本研究選用試驗煤種,分析了灰分指標的可替代性,如有必要,建議進一步開展其他煤種以及其他指標的試驗研究。