魯 鵬
(中國石油大慶石化公司化工一廠,黑龍江 大慶 163714)
某石化公司50×104t/a裂解汽油加氫裝置于2012年9月建成投產。裝置氣相物料損失主要在在脫戊烷塔頂的C4及輕組分排放、汽提塔尾氣排放2個點,2股排放分別進入熱火炬和酸火炬,排放總量為500 kg/h。2015年,經過對排放情況進行信息采集、分析和模擬計算,掌握排放氣體性質,通過回收的方式,將裝置尾氣回收至裂解氣壓縮機,達到了尾氣綜合利用的目的。
裝置采用2段加氫工藝技術,生產的加氫汽油送給芳烴抽提裝置做原料,副產品C5和C9送出裝置進行進一步加工[1]。
尾氣組成中的H2含量為23.645%、C4烴類為11.575%,均具有回收價值,加氫裝置幾股尾氣操作壓力不盡相同,均高于裂解氣壓縮機1級入口壓力,因此根據2股尾氣的壓力及流量回收至乙烯裝置壓縮機入口處管線,以形成最優化的回收方案。
脫C5塔頂尾氣主要為不冷凝的C4組分,汽提塔頂尾氣主要為反應后加氫汽油中溶解釋放出的H2及部分輕組分,該部分尾氣均可送入乙烯裝置裂解氣壓縮機入口,重新進行分離和回收處理。尾氣組成相對穩定;裂解汽油中C5及以上輕組分組成穩定;脫C5塔塔頂操作條件始終保持穩定;反應系統產物均為穩定的加氫汽油,反應壓力及汽提塔塔釜溫度、塔壓均保持穩定狀態,其塔頂排放氣流量、組成穩定[2]。
能否在不增加額外壓縮設備的情況下,通過2股尾氣的自壓將尾氣送入乙烯裝置裂解氣壓縮機入口,是驗證的關鍵。其工作條件分別如下:
利用汽提塔回流罐現有放空口回收尾氣條件:流量200~500 kg/h(正常),300 kg/h(最大);壓力0.50 MPa(正常),0.78 MPa(最大);溫度40℃(正常),50℃(最大),30℃(最小)。
利用脫C9塔回流罐現有放空口回收尾氣條件:流量50~300 kg/h(正常),100 kg/h(最大);壓力0.13 MPa(正常),0.2 MPa(最大);溫度63.1℃(正常),65℃(最大),40℃(最小)。
裂解氣壓縮機入口氣體現有流量295 t/h(最大),284 t/h(正常),26 t/h(最小);入口壓力0.027 MPa(正常),0.038 MPa(最大),0.020 MPa(最小)。
利用先進模擬軟件驗證2股不同尾氣在不同流量、壓力下所需達到的產品要求。在軟件模擬過程中,主要進行了尾氣壓力及流量的復核性計算,對實際回收過程及流程提出的條件進行核對;對2股尾氣同時并入的條件以及單獨并入的運行狀態的演示,為異常情況的運行狀態提供數據支持,并能提供裝置瓶頸或異常部位。
2股尾氣的物性分析見表1。

表1 尾氣物性分析
脫C9塔回流罐尾氣回收線從原氮氣注入線雙閥之間引出,經調節閥B控制送至裂解氣壓縮機,氮氣注入線雙閥前加調節閥A。脫C9塔回流罐壓力低于指標時,調節閥B以及調節閥都處于關閉狀態,補氮調節閥A打開;脫C9塔回流罐壓力高于指標時,調節閥B打開,補氮調節閥A關閉;當脫C9塔回流罐壓力增大,調節閥B全開仍不能滿足壓力控制要求時,放空調節閥開始打開[3]。
汽提塔回流罐尾氣回收線從原放空線雙閥之間引出,經調節閥C控制送至裂解氣壓縮機。調節閥C與原壓力控制閥以及壓力遠傳組成分程控制系統。正常情況下由調節閥C進行控制,調節閥全關;當壓力增大,調節閥C全開仍不能滿足壓力控制要求時,調節閥開始打開[4]。
改造項目從2017年6月至今,脫戊烷塔頂的C4及輕組分排放、汽提塔尾氣排放實現全回收,實現長期穩定運行,損失率及綜合效益顯著改善[5]。
效益主要從3個方面計算。
(1)2017年累計回收尾氣量為2 208 t,2018年累計回收尾氣為2 952 t;
(2)H2回收2017年為522.082 t,2018年698 t;烴類回收2017年為255.576 t,2018年為341.694 t;
(3)2017年、2018年物料價格:H28 831元/t、10 651元/t;C43 091元/t、3 787元/t;
費用總計:回收H2效益+回收C4烴類效益。
2017年 效 益 為540.05萬 元;2018年 效 益 為872.84萬元。
通過流程改造的方式,實現了裂解汽油加氫裝置尾氣的回收,降低了裝置損失,并實現了回收的經濟效益,目前該流程系統運行狀態良好,回收物料滿足上游裝置生產過程。通過裝置的優化調整,為生產實際提供了充分的數據支持,為裝置今后的節能降耗生產提供了調整依據和對比數據。