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關于CO變換技術優化的一種設計實施方法

2022-10-13 09:36:02張學衡
低溫與特氣 2022年4期
關鍵詞:催化劑系統

張學衡,于 良

(中昊光明化工研究設計院有限公司,遼寧 大連 116031)

0 引 言

CO碳變換工序的工作原理是水蒸氣與CO在觸媒上進行反應生成氫氣與二氧化碳,是合成氨系統、合成甲醇系統及制氫系統經常使用的重要工序。在正常生產中由于蒸汽含水量及溫度的變化,變換爐經常處于不穩定的狀態,嚴重影響了整個系統的平穩運行,為了改善變換工藝的運行狀態,針對性的提出了優化方案,以達到生產系統穩定、高產、優質和低耗的目的[1-3]。

1 現場面臨的情況

自氫氣制備系統運行以來,CO變換工序變換爐一直處于不穩定的操作狀況,開車升溫周期6~8 h,并且產出的CO嚴重超標,嚴重影響了后續生產的平穩進行,延長了開車周期。經過多次試驗,確定主要有以下幾點原因:1.一段變換爐入口溫度過高,制約了變換爐觸媒活性,影響變換反應速率。2.段間換熱器換熱效率低,導致二段變換溫度過高。3.氣液分離器壓差過高,維持時間較短,制約了生產負荷的提高。4.二段出口CO超標,影響后續甲醇洗工序平穩運行。5.工藝氣汽比偏離設計值1.4,水汽較少。6.由于觸媒升溫管線過長,使前后溫差過大,溫差在50℃左右。

針對以上幾點原因,確定了以下幾個主要的影響因素:1.變換爐入口溫度過高,影響變換反應速率。2.換熱器換熱效率低。3.氣汽比偏離設計值1.4,水汽較少。4.二段出口CO超標,影響后續甲醇洗工序平穩運行。

2 確定優化的目標

針對以上幾點影響因素,通過對變換爐入口溫度的控制、換熱器旁路改造以及注水調溫,使變換爐入口溫度從300℃降至275℃。增加低壓氮氣放空改造,起到預熱作用。更換氣液分離器填料形式,解決壓差大的問題。

3 原因分析

針對前述主要影響因素進行分析如下。

1.變換爐入口溫度過高,影響變換反應速率。

溫度在變換反應中起著重要作用。首先,變換反應是放熱反應,從反應動力學可知溫度升高反應速度常數增大反應速度增大。但放熱反應會隨著溫度升高平衡常數減小,所以溫度對二者影響是相反的。其次,對某種催化劑和一定氣相組成,必將出現最大的反應速度值,其對應的溫度即為最佳反應溫度,它是平衡溫度、反應活化能的函數,如式(1)。

Tm=Te/[1+(RTelnE2/E1)/(E2-E1)]

(1)

式中,Tm為最佳反應溫度,K;Te為平衡溫度,K;R為氣體常數,1.987 cal/(mol·K);E1、E2為正逆反應的活化能,cal/(mol·K)。

同樣反應溫度越低,變換反應的平衡常數Kp和反應熱值越大。反應速率與溫度的關系見圖1。變換反應的最佳反應溫度可用式(2)計算。

(2)

式中,y(CO)、y(CO2)、y(H2)分別為水煤氣中CO、CO2、H2的原始摩爾分數;n為水蒸氣與水煤氣的摩爾比;X為CO的轉化率;E1、E2為正逆反應的活化能,與催化劑種類及活性有關。

圖1 反應速率與溫度的關系

由此可知,Top與氣體的原始組成、轉化率及催化劑有關。當催化劑和原始組成一定時,隨著CO轉化率X的增加,平衡溫度Te及最佳反應溫度Tm均降低,其轉化率與溫度的關系見圖2。對同一轉化率,最佳反應溫度一般比相應的平衡溫度低幾十度。

圖2 放熱可逆反應的轉化率與溫度的關系

在實際運行期間,變換爐入口溫度為285℃左右,最高值為 297℃,而變換催化劑K8-11H的使用溫度為200~500℃。在8.0 MPa,H2O/氣=1.4的條件下使用,系統運行初期入口溫度265~275℃是合適的,入口溫度過高會造成熱點溫度超過480℃,縮短催化劑的使用壽命,偏離最佳反應溫度。

2.換熱器換熱效率低。

換熱器為兩氣相換熱,設有旁路。根據實際生產情況,分析很可能是工藝氣分配不均,造成變換爐入口溫度偏高。

主要影響因素為:1)系統氣量分配不均;2)旁路管線共用一管線口徑過小;3)人員操作經驗和培訓不足;4)閥門可能內漏及負荷偏低等(見圖3)。

圖3 換熱效果分析

3.工藝氣氣汽比偏離設計值1.4,水汽較少,影響變換反應速率。

蒸汽比例即水蒸氣與原料氣(或一氧化碳)的體積比,它對生產與經濟效益都有重要影響。大量過剩的水蒸氣在絕熱反應器中起著熱載體的作用,將反應熱取出。因此,對CO濃度或原料氣中氧含量高的情況,要防止蒸汽比例降低,反應熱不能充分移出而使催化劑燒壞[2]。

在目前變換系統中,由于德士古氣化工藝溫度未能達到設計值,同時換熱不佳、手動閥微調不穩及

蒸氣量的不足,使系統低負荷運行,造成了變換系統氣汽比偏低(見圖4),需要對變換系統氣汽比進行優化改造。

圖4 氣汽比分析

水蒸氣的影響較大,而水蒸氣用量決定了水/工藝氣的比值,該氣汽比對反應速率的影響規律與其平衡轉化率相似,在氣汽比<1.4時,提高氣汽比,可使反應速率增長較快,但當氣汽比>1.4后,反應速率增長就不明顯了,故一般選用氣汽比為1.4左右。但是,過高的蒸汽比例會帶來下述缺點:1)增加蒸汽消耗;2)增加系統阻力或者降低生產能力;3)變換爐內反應溫度無法維持;4)蒸汽比例過大,會減少反應時間,降低變換率。

氣汽比主要影響因素如表1所示。

表1 氣汽比影響因素

4.二段出口CO超標(原因分析見圖5),影響后續甲醇洗工序平穩運行。

圖5 變換爐CO偏高分析

綜合上述四大方面原因分析,反復排查,共找出主要原因有:1)系統氣量分配不均;2)換熱器換熱不好;3)與設計煤種不同,氣化溫度偏低;4)氣液分離器壓差過高;5)增加調節閥TV04029;6)入變換爐水蒸氣量不足。

4 優化設計

1.換熱器達不到預定的換熱效果,需要改造換熱器旁路變成兩股獨立的管線增加換熱效果。

2.氣液分離器填料更換為金屬鮑爾環,增加氣汽接觸面積。

3.由德士古氣化工藝過來的245℃溫度偏低(設計值256℃),導致工藝氣入變換爐溫度超標(一般在280~300℃)。為了解決此問題,需要引進一條管線將高壓鍋爐給水注入預變換爐中(見圖6),進行注水降溫,管路要插入大約1 m處,高壓鍋爐給水是接在如圖6中E0404B注水管線閥TV04029后導淋處。

圖6 注水管改造圖

4.考慮到工藝氣冬季防凍等一系列問題,另從高壓鍋爐給水去的4"管線增加去氣液分離器的給水1"管線來確保防凍。

5.在生產實踐中,雖然增加鍋爐水裝置可以把變換爐入口溫度控制在指標上,但是由于鍋爐給水熱量不足,不能使鍋爐水完全氣化,存在氣帶水現象,這樣對催化劑有一定的損害。可以利用合成系統副產10.5 MPa飽和蒸汽,溫度315℃,作為變換用蒸汽,與之前的高壓鍋爐給水在氣液分離器處碰頭,一起通過增加的高壓鍋爐給水管路進入變換系統,作為變換系統氣汽比的雙重調節手段(如圖7)。

圖7 飽和蒸汽管改造圖

5 實施后的效果及效益

1.氣液分離器的填料采用之前的晶體填料,分離器的壓差一般在0.4 MPa,最大可達到0.6 MPa,而更換完之后的氣液分離器填料采用金屬鮑爾環填料,壓差可以維持在0.2 MPa左右,系統負荷可以由原來的85%提高到95%。

2.在引進高壓鍋爐給水管線之后,一段變換爐入口溫度有明顯的下降并且在設計范圍之內。解決了變換爐入口溫度過高問題,增加了參與反應的水蒸氣量。具體數據如表2所示。

表2 溫度與CO含量表

3.提高變換爐變換率,使得有效氣成分增加,增加了氣汽比。

4.由于變換爐入口溫度得以降低,使得變換爐溫度可以控制在設計范圍內,降低了催化劑的毒性,有效延長催化劑使用壽命。以一段爐為例,如果未采取措施,一段催化劑壽命在2 a左右,而改造之后催化劑壽命能延長1~3 a左右,而催化劑使用周期的延長,減少了停車的頻率,平均每年可節約30 m3催化劑。

6 結 論

通過以上的分析與改造,在CO變換系統工業生產中,設計實施需要特別注意以下幾點:

1.選擇氣汽比較高、抗毒性較強及低溫時活性較好的變換催化劑。

2.嚴格控制氧量、蒸汽、硫化物等含量,壓力平穩操作。

3.進入變換爐系統的蒸汽增加過濾與汽水分離設備,加強水質、氣質的凈化工作。

4.制定合理的氣汽比操作規程,氣汽比太高和太低都會影響變換效果。

5.選擇合適的換熱器,事實證明變換爐入口溫度過高會降低變換速率。

6.盡量采用低壓變換系統,有利于延長催化劑實際使用周期。

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