李艷君,袁 帥,朱冬月,霍小臭,高新貝
(濰柴動力股份有限公司 國際應(yīng)用工程中心,山東 濰坊 261000)
柴油機中冷系統(tǒng)的主要作用是降低發(fā)動機進氣溫度,提高進氣密度,從而提高發(fā)動機的燃燒效率,降低燃油消耗。其組成部件包括空氣濾清器、增壓器和中冷器以及部分管路。
目前市場上常見的中冷器形式有風冷式和水冷式。水冷式中冷系統(tǒng)是利用水循環(huán)帶走中冷器中氣體的部分熱量,冷卻效率高,但由于組成部件較多,結(jié)構(gòu)復雜,故制造成本高。風冷式冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)則較為簡單,組成部件少,但需要較長的連接管路,空氣阻力較大,為保證連接管路的可靠性,對管路支撐結(jié)構(gòu)及管路本身的強度,抗變形能力要求較高。
本文采用有限元方法,基于Hypermesh、Fluent和Abaqus等有限元分析軟件,對中冷管上翹問題進行分析和優(yōu)化改進,解決了中冷管變形問題,提高了中冷系統(tǒng)可靠性。
我司配套的某型號發(fā)電設(shè)備發(fā)動機,在使用過程中出現(xiàn)中冷管上翹,固定中冷管的支架發(fā)生塑性變形的市場故障。經(jīng)初步分析,判定為中冷管會受到一個較大的沖擊力,且左端為膠管連接,容易產(chǎn)生較大的位移。固定中冷管的支架剛度不夠,在中冷管受到較大沖擊力時,支架產(chǎn)生塑性變形。
本文對該中冷管系統(tǒng)進行流體、變形量及強度分析,通過增加板材的厚度及更改支架的結(jié)構(gòu),提高整個系統(tǒng)的剛度,通過對比前后兩個方案支架的變形量及支架的強度,確定優(yōu)化后的方案較原方案有很大的改善。優(yōu)化后的支架目前已投入使用,且至今未出現(xiàn)過類似故障。
對中冷管系統(tǒng)進行模型的前處理,三維模型如圖1所示,計算中用到的各部件材料屬性如表1所示。

圖1 中冷管系統(tǒng)模型

表1 各部件材料屬性
對中冷管、中冷管支架等進行前期的網(wǎng)格劃分,中冷管采用二階殼單元,中冷管支架采用二階四面體單元,整個系統(tǒng)的有限元模型如圖2所示。

圖2 有限元模型
中冷管彎管拐角處受到的氣流沖擊力通過流體仿真軟件Fluent計算獲得。為準確求解管路流場,設(shè)管道入口為質(zhì)量流量進口,管道設(shè)置為壁面,管道出口設(shè)置為壓力出口,管路壓力分布云圖如圖3所示。

圖3 管路壓力分布云圖
整個系統(tǒng)進行變形量計算時,各部件之間采用TIE連接,其接觸定義如圖4所示。仿真計算時,限制機冷蓋與機體連接的螺栓孔的六向自由度,計算邊界如圖5所示。

圖4 接觸定義

圖5 邊界條件定義
對該中冷管支架進行變形量計算分析,變形量云圖如圖6所示。

圖6 變形量云圖
該中冷管支架最大變形量是0.751 2 mm,根據(jù)變形量云圖改進結(jié)構(gòu),對原支架進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進。
根據(jù)中冷管支架變形量云圖,對該支架進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,固定支架螺栓由兩顆增加到三顆,同時增加支架的板厚及結(jié)構(gòu),以提高支架的整體剛度。優(yōu)化后中冷管支架結(jié)構(gòu)如圖7所示。

圖7 優(yōu)化后結(jié)構(gòu)
對優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)重新進行變形量計算分析和靜強度計算分析。
從計算結(jié)果可以看出,優(yōu)化后的支架變形量明顯變小,說明優(yōu)化后的支架剛度有較大的提高。優(yōu)化后支架最大變形量為0.202 4 mm,變形量云圖如圖8所示。

圖8 優(yōu)化后變形量云圖
優(yōu)化后的中冷管支架,在六向沖擊下產(chǎn)生的最大Mises應(yīng)力為89 MPa,低于材料Q235的屈服強度限值235 MPa,支架靜強度滿足設(shè)計要求,計算結(jié)果如表2所示,最大Mises應(yīng)力分布云圖如圖9所示。

表2 優(yōu)化支架在各向沖擊下應(yīng)力分布云圖

圖9 優(yōu)化后最大Mises應(yīng)力分布云圖
本文利用Hypermesh、Fluent和 Abaqus對某發(fā)動機中冷管系統(tǒng)進行前期處理、流體仿真和結(jié)構(gòu)仿真,分析了故障的主要原因是中冷管系統(tǒng)剛度較低,在中冷后沖擊力作用下,中冷管支架變形量較大,出現(xiàn)塑性變形。根據(jù)計算結(jié)果對支架進行優(yōu)化,優(yōu)化后的支架重新計算變形量及強度,變形量較原方案減少,且靜強度滿足要求。將優(yōu)化后的支架已重新投入市場驗證,市場反饋未再出現(xiàn)類似故障。