*李建偉 馮志剛
(晉能控股裝備制造集團晟泰能源投資有限公司 山西 048000)
趙莊煤業1104盤區回風巷為矩形斷面,凈寬為5500mm,凈高為4400mm,凈斷面積為24.2m2,采用錨索、金屬網、鋼筋托梁聯合支護。由于試驗鉆孔仍未受采動影響,除因煤層疏松質軟局部成型略差外,巷道整體基本完好。該區域西幫側布置有1趟靜壓水管,2趟排水管路,1趟壓風管路。頂部距東幫2m,距頂1.5m處布置有1趟Φ310mm瓦斯抽放管路。東幫側距底板1.5m高度處,均勻布置有1排間距為0.8m的本煤層瓦斯抽放鉆孔(已連入抽放系統)。
地質情況:煤層為4.8~5.5m,平均厚度為5.0m。煤層穩定,結構簡單,厚度無明顯變化。根據煤層厚度變化及回采因素影響,工作面采高控制在4.2~5.5m。煤層傾角0°~11°,平均傾角為3°。煤層為黑色,似金屬光澤,塊狀、粉末狀,外生裂隙發育,階梯狀斷口,層狀構造。煤層結構:煤層可采指數為1,變異系數20%,為穩定煤層,煤層普氏硬度(f)0.5~2.0。煤塵具有爆炸性。煤層自燃傾向性等級為III級,不易自然。地壓為:11.0~14.0MPa,無沖擊地壓危害。直接頂為砂質泥巖,厚3.0m,深灰色,薄層狀,水平層理,見裂隙面,含植物化石碎片,單向抗壓強度為30.4MPa,單向抗拉強度為1.63MPa,普氏系數f=3.1。基本頂為粉砂巖,厚7.3m,深灰色,薄層狀,水平層理,緩波狀層理,單向抗壓強度為29.8MPa,單向抗拉強度為2.12MPa,普氏系數f=3.0;砂質泥巖,厚4.6m,深灰色,薄層狀,水平層理,見裂隙面,含植物化石碎片,單向抗壓強度為30.4MPa,單向抗拉強度為1.63MPa,普氏系數f=3.1。
(1)試驗施工鉆孔地點:1104盤區回風巷(13171橫川向南50~65m),巷道東幫側。
(2)試驗鉆孔設計參數:鉆孔開孔高度距頂板距離2.5~3.0m;鉆孔間距為5m;鉆孔傾角為0°;試驗鉆孔垂直巷幫施工;試驗鉆孔深度為150m(依照施工條件、工藝可做出調整)。
(3)鉆孔實際開孔位置與設計要求誤差不得超過±0.2m(受錨桿、錨索等影響,可適當調整開孔位置),傾角誤差不得超過±1°。
(4)鉆孔施工嚴格執行三定標準(定孔位、定方位、定傾角)。①定傾角,CKR2型煤礦坑道鉆機結構原因,傾角不可調,為0°。②定孔位,以頂板平整處量起,通過使用手拉葫蘆調整CKR2型煤礦坑道鉆機給進梁高度來確定孔位。孔排間距嚴格按要求執行。③定方位,垂直巷幫施工,方位角為90°。
(5)機長根據現場施工情況自行控制洗孔時間,但鉆孔施工到位后洗孔時間不少于30min,保證出渣口處基本返出清水,方可退鉆。
CKR2型全液壓煤礦坑道鉆機專門為松軟煤層反循環鉆進作業而設計。松軟突出煤層反循環鉆進是利用雙壁鉆桿進行鉆進,沖洗液從內外管間送入孔底,再攜帶巖粉或煤粉從內管中返出地面的一種鉆進方法。該鉆進方法在地質鉆探領域屬成熟技術,用該技術很好地解決了復雜地層鉆進和取樣問題,鉆進深度已有超過500m的記錄。將該技術移植到松軟突出煤層的鉆進,具有如下特點:
①由于沖洗液從內管返出,而不是像正循環那樣由孔壁間隙返出,因而最大限度地減少了對煤層的擾動,有效地防止了孔內坍塌的發生,也就避免了卡鉆事故的頻繁發生;
②鉆進過程中孔底釋放的大量瓦斯可由通暢的內管通道返出,沿孔壁滲出的瓦斯通過穩定通暢的孔壁間隙順暢排出,因為不存在瓦斯聚集的情況,因而避免噴孔現象的發生;
③由于沖洗液從內管返出,內管光滑且管徑一致,因而沖洗介質的壓力損失小且恒定,又因為過流斷面要比孔壁間隙小得多,所以滿足煤粉排出地面所需的沖洗液壓力和排量都相對較小,因而可用較小的空壓機或泥漿泵,使設備投資成本降低;
④因為孔壁穩定,坍塌少,鉆桿與孔壁摩擦力減小,因而所需鉆機的扭矩和起拔力都減小,從而減少了鉆機投資;
⑤由于沖洗液從內管返出,可以通過膠管直接導入煤粉接收裝置(集塵器),無需孔口捕塵裝置,更有效改善了施工現場作業環境;
⑥對于縮徑地層,鉆進結束后,可將內管拔出,再下入瓦斯抽排管或割縫管,起到與大通孔鉆桿同樣的作用,因此可用一種鉆桿同時在坍塌和縮徑地層中鉆進。
①動力區別:CKR2型鉆機動力頭型式為頂驅式,最大給進力600kN,最大提拔力380kN,給進/回拖速度1.8/2.7m/s,最大扭矩5300N·m。以ZDY4200LPS(A)型煤礦用履帶式全液壓坑道鉆機為例,動力頭型式為回轉給進式,最大給進力123kN,最大起拔力123kN,給進/回拖速度0.78m/s,最大扭矩4200N·m。
②鉆桿區別:CKR2型鉆機利用Φ89mm×1m雙壁鉆桿。雙壁鉆桿進行鉆進,沖洗液從內外管間送入孔底,再攜帶巖粉或煤粉從鉆桿內管中排渣至巷內。鉆桿拆、裝是在給進梁內槽進行。煤礦用履帶式全液壓坑道鉆機鉆桿拆、裝是在回轉裝置尾部進行。
③鉆頭區別:CKR2型鉆機采用Φ98mm反循環取芯鉆頭。礦用履帶式全液壓坑道鉆機胎體式復合三翼內凹鉆頭。
移鉆→進行“三定”(定孔位、傾角、方位角)→穩鉆→開孔→安裝孔口防噴裝置、防回火裝置→打鉆(鉆進→鉆桿入孔→鉆桿回拉→裝入鉆具→一次行程后二次鉆進)→專用水便→鉆進→停止鉆進→卸水便→(上鉆桿重復以上打鉆作業)→打鉆到設計進尺→洗孔→退鉆→退鉆完畢→臨時封孔→現場標準化動態達標。
①開孔使用羅盤、卷尺和線繩等確定鉆孔參數,嚴格按規定執行“三定”標準。
②鉆孔實際開孔位置與設計孔誤差不得超過±200mm,傾角、方位角誤差不得超過±1°(受錨桿、錨索等影響,可適當調整開孔位置)。
③“三定”確定后,在開孔位置下風側300~500mm,平行于孔口,懸掛便攜式瓦檢儀、一氧化碳便攜儀。
④鉆孔開孔后,將孔口防噴裝置插入孔內,用鐵絲將孔口防噴裝置固定在巷幫上,孔口防噴裝置外壁和孔內壁間用棉紗封嚴,確保不漏氣。把瓦斯抽采接口與抽采系統相連,孔口連接孔口防噴裝置時必須經過氣水分離器再連接抽采管路。
⑤單孔鉆孔結束后,對鉆孔時長及鉆孔過程中鉆機的使用情況做好記錄。
⑥鉆孔施工完畢后必須按規定將封孔管下到位,下管下不到位時,必須重新進行套孔,套孔時必須按規定使用好孔口防噴裝置,杜絕瓦斯事故,或者是退鉆后不要取下孔口裝置,下管下到位后再取下,避免重復安裝影響施工效率。
①鉆機操作人員必須熟練掌握鉆機操作技能,嚴格按鉆機使用說明書及操作規程操作。
②開始鉆進時,要合理輕壓慢進,前20m要控制給進壓力,保證鉆孔平直,司機作業期間要觀察各壓力變化情況,并進行記錄。
③接卸鉆桿前,鉆頭退離孔底至少300mm。停鉆2h以上時,停鉆前施工負責人應根據孔內情況決定是否將鉆桿拉出。
④接卸鉆桿需要敲砸時,必須使用銅錘,嚴禁使用鐵器、管鉗敲砸鉆桿。
⑤上鉆桿時,要認真檢查鉆桿質量,彎曲、壞扣或磨損嚴重的鉆桿嚴禁使用。連接鉆桿時,鉆桿應不堵塞,對準絲扣,用鉆機緊固后,方準開啟鉆機。
⑥鉆機操作人員要精力集中,與上卸鉆桿人員配合一致,聽從一個口令,以免誤動作傷人,采用鉆機動力擰開鉆桿后人工接卸鉆桿。
⑦鉆進時若給進緩慢或不給進,應立即起鉆查明原因,采取措施后方可鉆進。
⑧鉆孔施工過程中,若孔內有異常情況時,必須立即停止鉆進,切斷鉆機電源,但不得拔出鉆桿,施工負責人及時匯報抽采工區和隊值班室,判斷清楚原因,并采取措施后,待恢復正常后方可恢復作業。
⑨每個鉆孔施工完畢后,必須將鉆孔封孔。封孔不能正對孔口操作。
施工時最大工效:單班進尺35m;而同等扭矩、功率的礦用坑道鉆機單班最大進尺為60m左右。

表1 CKR2型鉆機軟煤巖鉆探試驗記錄
CKR2型全液壓煤礦坑道鉆機專門為松軟煤層反循環鉆進作業而設計。松軟突出煤層反循環鉆進是利用雙壁鉆桿進行鉆進,沖洗液從內外管間送入孔底,再攜帶巖粉或煤粉從內管中返出地面的一種鉆進方法。有以下優點:減少了對煤層的擾動,有效地防止了孔內坍塌的發生;沿孔壁滲出的瓦斯通過穩定通暢的孔壁間隙順暢排出,因而避免噴孔現象的發生;沖洗液從內管返出,可以通過膠管直接導入煤粉接收裝置(集塵器),無需孔口捕塵裝置,更有效改善了施工現場作業環境;鉆桿與孔壁摩擦力減小,因而所需鉆機的扭矩和起拔力都減小,從而減少了鉆機投資。
在高瓦斯礦井施工本煤層瓦斯抽放鉆孔時,面對松軟煤層,采用反循環鉆進的方式,有效防止了孔內坍塌的發生,提高了鉆孔的成孔率,改善了作業環境,降低了鉆孔施工強度有利于礦井的生產銜接安排。達到了預期的效果,緩解了掘進接替和生產被動的緊張局面,也給礦井創造了更好的生產前提條件。對高瓦斯及突出礦井的軟煤巖鉆探起到很大參考意義和價值。