文/邢巍,梁峰源,蔡健·廣州廣汽荻原模具沖壓有限公司
汽車市場競爭日益激烈,為了迎合消費者的審美需求,汽車外覆蓋件的產品造型設計多通過棱線來凸顯不同的視覺美觀效果。由于產品存在尖銳凸出的棱線,滑移線缺陷已經成為沖壓制造過程中常見的外觀缺陷。當滑移線缺陷問題遺留到模具制造現場,由于現有工藝的局限性,現場能消除滑移線缺陷的手段就非常有限,并且耗時長效果不大,甚至會影響整個模具開發的進度。因此,在工藝分析前期改善、消除滑移線缺陷具有重要意義。
滑移線是指在拉深過程中板料下表面與模具凸出的尖銳棱線造型接觸,在接觸壓力下材料在棱線處容易產生彎曲硬化,在板料下表面棱線R 角處產生印痕。隨著拉深的進行,棱線兩側的材料流動不均勻,這些印痕最終會滑出棱線R 角的一側,產生一條跟棱線差不多平行的帶狀印痕,稱為滑移線,在板件上打油石后更加明顯,可以直接目視發現。
由于板料有厚度,認為料厚對這種滑移線的印痕有一定的吸收能力。當材料下表面產生的印痕缺陷完全被吸收而沒有在上表面出現滑移線缺陷的情況,涂裝后的板件是沒有滑移線缺陷的,這種情況是可以讓步接受的,沒必要再浪費大量時間去解決這種問題。當材料下表面的印痕滑出棱線R 角并且嚴重到一定程度(接觸應力大于材料屈服強度的1/10),則無法被吸收掉,在材料上表面也產生滑移線缺陷時,板件涂裝后也會存在滑移線缺陷。
根據經驗及實際現場驗證,前期CAE 判斷不會存在滑移線缺陷的一般依據為:⑴滑移線沒有滑出棱線R 角;⑵在滑出R 角的情況下,反彎曲應變不大于0.008 且最大接觸應力小于材料屈服強度的1/10。
某發動機蓋外板(圖1),主棱線R 角半徑約為r5mm,大燈附近最小夾角135°,斷面a-a 零件高度為67mm(圖2)。為了保證零件的剛性,拉延工藝補充面需要做到96mm 的深度,全周采用鎖死筋。工藝排布為拉延、全周修邊、全周正側翻邊,共三工序。

圖1 產品簡圖

圖2 斷面a-a
由于該零件棱線R 角小、夾角小、高度大等因素限制,在前期工藝分析設計階段無法消除滑移線。CAE 分析滑移線滑出距離為15.77mm(圖3),最大接觸應力為28.1MPa(標準要求是25.1MPa)。這個問題作為保留項留到模具制造現場,希望通過現場鉗工改善滑移線問題,但是通過現場鉗工可以優化的手段非常有限,通過長時間的努力并沒有明顯改善,滑移線缺陷(圖4)基本跟前期CAE 分析一致。

圖3 CAE 分析滑出距離

圖4 沖壓零件滑移線缺陷
由滑移線產生的機理可知,解決滑移線缺陷的基本思路主要是減少棱線處材料流動和降低棱線處模具跟材料的沖擊力即接觸應力。基于這個思路通常的解決手段有:⑴沖壓方向的調整;⑵工藝補充面的優化;⑶拉延筋阻力調整。
在制造現場發現滑移線無法消除后,基于現有工藝基礎又進行了大量的CAE 分析驗證,各種分析驗證結果歸納見圖5。結果都沒有消除滑移線缺陷。

圖5 CAE 驗證結果
二次拉延工藝方案的總體思路不變,如圖6 所示。首先,一次拉延除主棱線R 角外其余造型全部拉延到位,棱線R 角改大到r30mm(具體零件具體分析)。目的是加大棱線R 角降低模具跟材料的沖擊力,材料在滑過R 角時不會產生硬化。然后,二次拉延把棱線R 角處拉延到產品狀態,這樣二次拉延時棱線R 角的成形量是很少的,而且兩邊的材料流動是均勻的,不會存在往一側滑動的現象。

圖6 主棱線斷面圖
通過AutoForm 分析驗證,一次拉延后棱線處沒有滑移,最大接觸應力為10.41MPa(圖7);二次拉延后滑移距離為3mm,沒有超出R 角范圍,最大接觸應力為25.17MPa(圖8)。在分析驗證基本達成判定標準的情況下,我們新增了一套模具作為二次拉延工序,最終樣件確認消除了滑移線缺陷(圖9)。

圖7 一次拉延接觸應力

圖8 二次拉延接觸應力

圖9 消除滑移線的零件
二次拉延工藝是不得已而為之,因為會增加工裝成本,以及受生產線工序數的限制等。優先按常規工藝進行優化嘗試,確實需要用到二次拉延工藝,最好是在工藝分析前期就能提前預示。
通過對某發蓋外板出現滑移線缺陷問題基于AutoForm 進行CAE 驗證分析,在常規方法無改善效果的情況下探討研究二次拉延工藝對滑移線缺陷的改善效果,通過模具制造現場的實際驗證,證明該方法可行。同時,反向證明了滑移線判斷依據的可靠性。為往后新車型外覆蓋件開發提供寶貴經驗,可以大大縮短模具開發周期。