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新型高效節能間歇式球磨機的設計

2022-11-29 11:36:10藍天寶
佛山陶瓷 2022年11期
關鍵詞:筒體效率

藍天寶

(科達制造股份有限公司,佛山 528313)

1 新型高效節能間歇式球磨機簡介

本機為濕法間歇式球磨機,主要用于陶瓷工業中破碎粉磨和混合各種硬度的陶瓷原料,也可用于建筑、化工行業物料的細磨和混合。

球磨機主要由筒體、主軸承、鋼筋水泥支座、傳動部分等組成。筒體與傳動部分之間是通過一組強力三角V帶連接傳動起來的,三角V帶一端是包在傳動部分的小帶輪的槽坑上,另一端包在筒體表面上。主要技術參數如下:

容積:56 m3

裝料量:30 T

主機功率:132 kW

輔機功率:11 kW

工作轉速:12.5 r/min

輔助轉速:0.76 r/min

2 傳動部分的組成

本機的傳動部分主要由主電機、輔助電機、聯軸器、主減速器、輔減速器、離合器、末級皮帶組等組成。主電機和輔助電機用西門子電機(中國)有限公司的高效節能電機(2級能效),型號分別為:1TL0001-3AB23-3AA4-132kW,1TL0001-3DB23-3AA4-11kW;電機效率由原來的94.2%提高到95.4%。主減速箱用寧波東力傳動設備股份有限公司的DLH2SH11-20模塊化高精度減速器;減速器效率由原來的93%提高到95%~96.5%。

傳動部分分為主傳動和輔傳動兩部分。主傳動用于實現筒體內的物料粉磨;輔傳動的作用是:當下料或出料定位時,由輔助電機與小減速箱之間的制動器來實現的,由于制動器自身的自鎖功能,可以使筒體轉動到需要的任何位置上停止并立即制動。下料或出漿時,筒體不會產生由于重心變化等原因引起的晃動,增加安全性。另外,鑲內襯時也可使用輔助傳動定位。

其中主傳動和輔傳動只能單獨進行工作,它們用一剛性離合器分開,并設有電器聯鎖裝置。主電機采用軟啟動或變頻啟動的方法啟動。

3 傳動部分設計

根據現場的實際情況分析,客戶現有的球磨機設備存在研磨效率低,能耗消耗大,安裝可擴展空間不足等弊端。需要針對這些逐一升級設計。達到提高效率、降低能耗、節能減排的目的,同時也要滿足安裝空間的要求。

3.1 傳動變頻控制

球磨機工作過程是以介質運動為基礎的,物料顆粒的粉磨過程發生在介質與介質間和介質與襯板間。介質運動分為拋落式(適應粗磨),瀉落式(適應細磨),離心式(失去粉磨作用)。

圖1 球磨機受力分析圖

圖2

根據以上三種運動方式及受力情況,為了提高球磨效率,球磨機節電器采用矢量控制計算,把力進行縱向和橫向分解,使其成為轉軸中的標量并加以控制,同時用模糊理論對球磨機進行追蹤采樣,從而調整輸出轉矩和速度。使其用最經濟的電量達到最佳的粉磨效果。如上圖所示。其綜合節電率達到8%~20%。

3.2 左移傳動部分設計

由于球磨機基礎中心線(即球磨機筒體中心線)離廠房立柱墻只有4.5m,根據陶瓷原料設備設計規劃的要求,需留有人工通道至少1m,則實際可用空間只有3.5m(見圖3)。按照30T球磨機設計規范以及廠房設備規劃規范,進核算球磨機基礎中心線到傳動部分基礎最右邊的距離為至少應為4.1m,小帶輪的包角為180°-α=116.5°。在滿足使用要求的情況下,經V帶傳動的設計計算,V帶的數量應為24根。因此根據實際情況來設計滿足客戶現場的使用要求。傳動部分需整體向左移動,這樣必然會導致小輪的包角變小,傳動效率降低,使用功率下降,對皮帶的壽命和設備的使用性能下降。為了克服這一弊端,滿足使用要求,左移后的小帶輪包角為180°-α=103.5°。經V帶傳動的設計核算,V帶的數量應增加為26根。保證輸出功率的有效傳遞。其中,縱向的變化不影響使用性能和安裝要求,可以忽略。

圖3 左移傳動部分設計

3.3 彈性柱銷聯軸器設計

連接兩軸或軸和回轉件,在傳遞運動和動力過程中一同回轉而不脫開的一種裝置。球磨機傳功部分聯軸器主要包含電機聯軸器和帶輪聯軸器兩部分。電機聯軸器聯接電機輸出軸和減速器輸入軸,按照JB/T7511-1994聯軸器的選用計算,電機聯軸器的計算轉矩為T=3499.3N·m。再按照GB/T5014-1985彈性柱銷聯軸器設計要求,確定柱銷中心分布圓直徑D=220mm,柱銷直徑d=30mm,柱銷長度為l=60mm,柱銷數量為z=12件,柱銷材料選用尼龍6,聯軸器零件圖見圖4,組裝圖見圖5;同時經核算尼龍6柱銷所受的切應力小于尼龍材料的許用切應力11MPa,尼龍6柱銷所受的壓強力小于尼龍材料的許用壓強力8MPa~11 MPa。故滿足現場工況的使用要求。

圖4 聯軸器零件圖

圖5 聯軸器組裝圖

帶輪聯軸器的計算轉矩為T=69986N·m。再按照GB/T5014-1985彈性柱銷聯軸器設計要求,確定柱銷中心分布圓直徑D=420mm,柱銷直徑d=50mm,柱銷長度為l=100mm,柱銷數量為z=16件,柱銷材料選用尼龍6,同時經核算尼龍6柱銷所受的切應力小于尼龍材料的許用切應力11MPa,尼龍6柱銷所受的壓強力小于尼龍材料的許用壓強力8~11 MPa。故滿足現場工況的使用要求。

聯軸器的有限元的分析,模擬校核聯軸器的應力及剪切力的受力情況,如圖6所示。

圖6 聯軸器的有限元的分析

由于球磨機采用節能變頻控制,彈性柱銷聯軸器替代傳統的液力耦合器;第一、節省成本,制造方便;第二、減少功率的損失,提高傳遞效率,第三、后期維護方便。

3.4 聯組V帶傳動

球磨機的功率是通過V帶傳動傳遞到筒體上,從而帶動筒體的工作運轉;皮帶的傳動效率決定了功率的傳遞效率,普通單根V帶的傳動效率為92%~96%(繩芯結構),在實際使用過程中,根據經驗總結,單根V帶在配組時存在長短不一,在工作時受力不均勻,或產生跳動或產生翻帶的現象,使傳動功率損失,降低了傳動效率。聯組V帶是將幾根普通V帶的頂面用膠簾不等距粘結而成。使用聯組V帶在傳動中各根V帶載荷均勻,結構緊湊,可減少運轉中振動和橫轉,提高了傳動效率,使用壽命周期長。

4 結語

1)球磨機傳動變頻控制,節省用電量,減少電量的損耗;傳動部分采用節能電機,高精度減速器不僅保證了其使用要求,同時達到提高工作傳動效率,節能降耗的目的。

2)球磨機傳動部分左移保證了傳動部分在有限的空間里滿足使用要求,確保其在生產過程中穩定性與可靠性。

3)聯組V帶傳動,提高傳動效率,避免翻帶、跳帶現象,延長使用壽命,降低客戶后期維護成本。

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