范彥陽,季衛(wèi)斌,覃曉波
(1.貴州安和礦業(yè)科技工程股份有限公司,貴州 貴陽 550081;2.西南地區(qū)煤礦瓦斯防治工程研究中心,貴州 貴陽 550081)
井下瓦斯鉆孔抽采是國內(nèi)煤礦瓦斯抽采的最主要方式[1],對于高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井來說,鉆孔的利用效率直接關(guān)系到瓦斯治理效率和治理效果,由于目前大部分礦井已進入深部開采階段,且多數(shù)煤層為松軟煤層,鉆孔成孔后的穩(wěn)定性保持和防護一直是制約瓦斯高效防治的難點。實際因塌孔導致的鉆孔失效如何快速檢測和判定出來比較困難,有鑒于此,筆者針對我國煤礦特點,從井下抽采鉆孔的失效原因分析出發(fā),建立鉆孔失效原因模型,對塌孔從影響抽采角度進行分類,對多種失效鉆孔原因提出檢測方法,形成逐步排查的抽采鉆孔失效檢測及判定流程,能夠有效指導生產(chǎn)實踐。
如圖1所示,經(jīng)統(tǒng)計分析,當前鉆孔失效的主要類型包括鉆孔塌孔失效、串孔失效以及封孔失效3種。

圖1 抽采鉆孔失效類型及原因統(tǒng)計
鉆孔塌孔出現(xiàn)概率最高、造成塌孔原因也較多,大致分為4個方面[2]:①各種地質(zhì)構(gòu)造因素影響,在斷層、陷落柱、破碎帶等附近孔壁容易失穩(wěn);②巖性較軟導致的塌孔,包括在成孔階段造成的鉆孔失穩(wěn)以及成孔后圍巖蠕變造成的鉆孔破壞;③在地應(yīng)力、瓦斯壓力復合作用下,原有鉆孔破壞后的進一步塌孔;④施鉆過程中鉆具選用不當或鉆進操作水平較差所致,主要為施鉆擾動破壞。
鉆孔串孔對抽采鉆孔失效影響最大,造成鉆孔串孔主要有2個原因[3]:①相鄰鉆孔因為施鉆水平和施鉆質(zhì)量,導致2個鉆孔直接串通;②抽采鉆孔間距設(shè)計不合理,間距過小,在強負壓抽采作用下,鉆孔之間抽采裂隙導通導致間接串孔。這2種串孔情形隨著施鉆裝備的提升,比如定向鉆機和軌跡測量裝置的應(yīng)用,以及鉆工作業(yè)的操作能力可以通過培訓提高,使得當前串孔失效概率大幅降低。
抽采封孔一般會形成密閉抽采氣室[4],封堵裂隙空間及漏氣通道,造成封孔失效的原因主要有:①封孔材料本身漏氣;②煤壁裂隙與外部導通,抽采時空氣從裂隙進入,造成負壓損失和鉆孔失效。
綜上,隨著封孔工藝的改進、封孔深度的增加,以及隨鉆軌跡測量技術(shù)的推廣應(yīng)用,鉆孔串孔和封孔原因?qū)е碌你@孔失效逐步減少,但鉆孔塌孔導致的抽采鉆孔失效難題卻一直未得到有效解決,其中一個主要原因在于檢測和判定塌孔鉆孔比較困難。

圖2 鉆孔內(nèi)部變形塌孔堵塞示意
抽采鉆孔孔壁形變以后嚴重影響了瓦斯抽采效率,在抽采負壓不變的情況下抽采流量與有效橫截面幾何特征相關(guān)。
對于正常未變形的圓形鉆孔,流量表示如下
(1)
式中,ΔP為抽采壓差,MPa;L為鉆孔長度,m;α為摩擦阻力系數(shù),N·S2/m4;r為鉆孔原始半徑,m;Q1為瓦斯流量,m3/min。
如將變形后的鉆孔孔壁看作表面光滑的曲線,對于形變后的鉆孔有
(2)
式中,L0為鉆孔變形區(qū)長度,m;U為變形后鉆孔周界平均長度,m;S為鉆孔變形區(qū)域的平均橫截面面積,m2;k為巖體碎漲系數(shù),常數(shù);Q2為鉆孔變形后抽采瓦斯流量,m3/min。
將(1)(2)2式聯(lián)立,可得
“巴洛克”是一種代表歐洲文化的典型藝術(shù)風格,追求宏偉、奔放、夸張的效果,而巴洛克音樂的特色便是“速度與激情”!維瓦爾第是當時意大利巴洛克音樂的“高產(chǎn)大戶”,他一生創(chuàng)作過六百多首作品,其中最出名、最有新意的就是《四季》。維瓦爾第給《四季》中的每首協(xié)奏曲都單獨取了名字,分別是《春》《夏》《秋》《冬》,這就是最早的“標題音樂”。相傳他還巧妙地為每首作品配上了唯美的十四行詩,這也是之前的音樂家沒做過的(至于那詩到底是不是他本人寫的,就無從知曉了)。
(3)
可以看出鉆孔變形后的流量與變形后鉆孔的幾何形貌密切相關(guān),同時也可以把鉆孔形變的嚴重程度用幾何形貌函數(shù)來表征。所以,鉆孔的變形程度可以用抽采流量來直接反映。


表1 鉆孔穩(wěn)定性分級





圖3 鉆孔塌孔程度分級示意
依據(jù)塌孔時間與鉆進成孔的時間劃分如下3種情形[2]:第1種是鉆進時嚴重塌孔,主要塌孔原因是地應(yīng)力很大或煤體強度很低、孔壁不穩(wěn)定等影響,在鉆進過程中受到鉆具鉆進擾動的影響出現(xiàn)的塌孔,屬于鉆機力學直接作用導致塌孔;第2種是鉆進后的變形或剝落,同樣因地應(yīng)力較大或者煤體強度較低、孔壁處于塑性區(qū)[5],在鉆進過程由于鉆具支撐不會出現(xiàn)坍塌,而當退鉆后即很快出現(xiàn)孔壁變形或剝落;第3種是鉆進后的蠕變縮頸,主要發(fā)生在軟煤,其中鉆孔失穩(wěn)變形與時間關(guān)系較大,故成孔后孔壁的變形一直在隨時間持續(xù)增加,在一定時間后,孔的直徑和截面大幅度減小,孔的形狀不再是規(guī)則的圓形而是橢圓,或者不規(guī)則的類平面橄欖球形,這種縮徑對瓦斯抽采通道影響最大,也不容易快速檢查判定出來及對應(yīng)修復。
部分學者[6-7]認為,塌孔不止影響鉆孔的抽采瓦斯流量,在塌孔堵孔區(qū)域抽采負壓也有較大影響,根據(jù)地面模擬試驗了完整孔、局部塌孔(后半程鉆孔煤渣充填)、堵孔(全孔段煤渣充填)3種情形下的負壓和流量變化。
完整鉆孔:完整孔抽采負壓沿孔長大致呈線性分布,其負壓損失較小,鉆孔不同部位負壓較接近,孔內(nèi)負壓與煤層瓦斯壓力差亦比較接近,鉆孔不同部位抽采瓦斯量亦基本相同,故鉆孔抽采流量沿孔長亦大致呈線性分布??卓谪搲涸礁?,鉆孔抽采流量越大,鉆孔負壓損失越大,不過與孔口負壓相比仍較小。
局部塌孔:與完整孔相比,塌孔時總負壓損失比完整孔總負壓損失有所增加,其抽采總流量比完整孔抽采總流量略有降低。可見孔底塌孔對瓦斯抽采效果影響不大。
堵孔:鉆孔完整段負壓損失較小,堵孔段孔內(nèi)煤體與周圍煤體互相接觸成為連續(xù)介質(zhì),塌孔段瓦斯流動變成了滲流,此段抽采壓力變成了此處的煤層瓦斯壓力,堵孔段壓力為0 kPa;鉆孔完整段負壓損失有所增加;與完整孔和塌孔時抽采流量相比,堵孔時鉆孔抽采流量明顯降低,這主要是由于抽采鉆孔有效抽采長度減少造成的。
綜上所述,不論鉆孔塌孔堵孔處于鉆進的哪個階段,反映在抽采時期表現(xiàn)為抽采流量、抽采濃度、抽采負壓的變化。因此,通過統(tǒng)計分析依據(jù)對理論流量的影響可以實現(xiàn)對鉆孔塌孔堵孔的初步排查,并通過對孔內(nèi)抽采流量和負壓的沿程變化趨勢可以確定塌孔的程度和塌孔點位置,從而為針對性修復提供思路。

為測定鉆孔內(nèi)沿程負壓和流量的變化,借鑒孔內(nèi)漏氣檢測技術(shù)[8-10],設(shè)計孔內(nèi)負壓測定裝置如圖4所示,煤礦常用的抽采管直徑范圍為42~75 mm,薄壁不銹鋼管具有質(zhì)量小、表面光滑、受壓不易變形的優(yōu)勢,因此,取氣管件采用直徑為25 mm的薄壁不銹鋼管,每節(jié)1~1.5 m,設(shè)計長度為100 m。為方便井下操作,接頭外連接多功能瓦斯參數(shù)測定儀,該裝置同時也可直接判斷出鉆孔明顯的物理塌孔位置。

圖4 鉆孔內(nèi)負壓測定裝置示意
設(shè)計抽采鉆孔失效的判定流程如圖5所示。

圖5 抽采鉆孔失效判定流程
2021年6月,在某礦應(yīng)用抽采鉆孔失效判定技術(shù),累計發(fā)現(xiàn)塌孔或堵孔失效鉆孔超過30個,部分塌孔失效鉆孔參數(shù)見表2。

表2 某礦塌孔判定測定結(jié)果
對上述抽采鉆孔應(yīng)用中壓注水修復技術(shù),修復至今單孔抽采濃度均保持在40%~65%(對比修復之前鉆孔單孔濃度均小于10%),單孔瓦斯抽采流量也達到同組鉆孔平均流量的0.9倍以上。
(1)對抽采鉆孔塌孔進行了分類,按照塌孔影響瓦斯抽采流量可以分為A~D這4個等級,并給出鉆孔抽采流量的理論計算公式和不同穩(wěn)定性程度鉆孔流量與理論流量的關(guān)系,A級鉆孔穩(wěn)定性最好;鉆進后的圍巖變形以及鉆孔圍巖蠕變是松軟煤層塌孔的最主要情形。
(2)提出鉆孔漏氣和鉆孔串孔快速測定技術(shù),鉆孔串孔主要依據(jù)觀測負壓和調(diào)節(jié)鄰近影響鉆孔后的抽采狀態(tài)變化來判斷,鉆孔漏氣主要通過測定淺孔段孔內(nèi)不同位置瓦斯?jié)舛群脱鯕鉂舛葋砼卸ā?/p>
(3)研究了完整鉆孔、局部塌孔、堵孔3種情形下不同抽采負壓時的鉆孔內(nèi)負壓、抽采流量與孔口距離的關(guān)系,掌握了堵孔和塌孔時的抽采負壓、流量變化規(guī)律,最終集成建立了抽采鉆孔失效判定流程,實現(xiàn)了逐步排查和分類處理。