鄧萬里,李 霽,陳偉昌
(寶山鋼鐵股份有限公司能源環保部,上海 201900)
為響應國家鋼鐵行業超低排放管控要求和煤氣源頭脫硫指導性意見,寶鋼擬對焦爐煤氣(COG)總管進行精脫硫改造,確保使用混合煤氣的熱軋序列(包括厚板、鋼管)加熱爐SO2達到超低排放標準。對此,需要以合理的方案完成精脫硫系統與原焦爐煤氣管網的主接口作業。
盡管論證確定了精脫硫的工藝方案和場地,但因為COG 是各混合煤氣用戶的主力燃料,若是接口作業導致熱軋序列全面停產,將嚴重影響冷軋序列乃至前端鐵鋼生產組織,因此要確保將COG 主管網接口作業對生產影響最小。
將寶鋼復雜的COG 管網圖簡化(圖1),對煤氣系統的特點分析如下:

圖1 正常運行時的煤氣管網示意及水封隔斷狀態
(1)一期COG 與三期COG 之間相對獨立又互有聯系[1],各冷軋單元串為整體,日常使用三期COG,在焦化區配以水封閥組的連通/隔斷,優先向冷軋單元供應品質較優的COG;熱軋序列(4 加壓、9加壓、2加壓、7加壓、10加壓)日常經過W1、W2水封使用一期COG,精脫硫裝置的出入口即設置于W1水封后。
(2)COG 發生量無法滿足深加工的煤氣需求,因此引入天然氣(NG)補充熱量,當COG 平衡緊缺時,可在4 加壓(一熱軋)、9 加壓(厚板)、10 加壓(三熱軋)與高爐煤氣(BFG)、轉爐煤氣(LDG)混合,部分或全部替代該煤氣站所用COG。
(3)煤氣管網的一些關鍵位置上設置的連通水封,可臨時改變氣流走向,如通過W4/W3、W6、W7的操作,可將三期COG 分別引向4 加壓、7 加壓、11加壓,減少NG 的補充量;通過W5 的操作,可在2 加壓年修時以1加壓向混鐵車等用戶供應COG。
基于以上分析,主管道切斷接口是可行的。原計劃利用2021 年底的初軋和鋼管年修安排2 加壓停運,其它熱軋序列單元進行煤氣流路切換和NG補充,實施精脫硫主接口作業。作業期間,W1、W2、W3 封水并加堵盲板,COG 系統隔斷狀態將如圖2所示。

圖2 精脫硫接口期間的煤氣管網示意及水封隔斷狀態
當作業方案準備就緒,上游天然氣供應出現問題,只能支持一個熱軋單元停用COG,公司生產物流難以維持。經研究,精脫硫接口推遲至2022 年3月進行,作業時間包括停復役、置換、堵抽盲板等限定在80 h。考慮到煤氣平衡難度大,公司安排厚板停運、初軋轉入保溫,但要求確保鋼管正常生產,從而基本不影響生產組織。因此,如何在缺少高熱值煤氣的情況下保證鋼管(2 加壓)用氣,成為亟需解決的問題。
2加壓于1985年建成投運,主要服務于初軋,鋼管區域,是寶鋼供氣范圍最廣、控制較為復雜的煤氣站。由于初軋及鋼管使用的熱值不同,零星用戶又使用純焦爐煤氣,2 加壓采用先加壓后混合的工藝滿足多用戶需求[2]。主要設備組成包括:
(1)本管煤氣混合裝置。LDG通過DN550流量調節閥進入供2加壓方向的BFG 主管道,采用“流量比例”方式進行控制,主煤氣流量取自初軋、鋼管煤氣混合裝置的BFG 流量之和,LDG 混入比例在20%~50%可調。
(2)煤氣加壓機。包括BFG 加壓機45 km3/h(3用 1 備),將 BFG(含LDG)由 8 kPa 升壓至 15 kPa,COG 加壓機 30 km3/h(2 用 1 備),將 COG 由 6 kPa 升壓至16 kPa。
(3)初軋煤氣混合裝置。升壓后的COG 通過DN450 調節閥,升壓后的 BFG 通過 DN900 調節閥,采用“壓力~流量比例”方式進行混合控制,BFG 主導混合壓力,COG 按流量比例混入,混合后為12 kPa、7 200 kJ/m3,用氣高峰時流量50 km3/h。
(4)鋼管煤氣混合裝置。COG 通過DN400 和DN300 調節閥,BFG 通過 DN800 和 DN500 調節閥,大小管對應匹配為“1系、2系”兩套混合裝置。采用“大小管~壓力~流量比例”方式進行控制,BFG 主導混合壓力,COG 按流量比例混入,混合后為12 kPa、10 000 kJ/m3,用氣高峰時流量50 km3/h。
調節閥具有節流效應,鋼管煤氣混合裝置的BFG 有效調節量≤40 km3/h,如果不能摻混高熱值煤氣,BFG的需量將顯著超過管道設備流通能力。
3.2.1 1加壓COG聯網供氣
路由上可以從1 加壓通過DN700 連通管和W5向2 加壓后的煤氣混合裝置聯網供氣G(如圖2 所示),但兩站之間管線長達4 km,流通量有限,連通管只在以下場景使用:1 加壓(12 kPa)與1 座高爐和煉鋼同步定修時,由2 加壓(16 kPa)向其余高爐供氣;2 加壓與初軋和鋼管同步年修時,由1 加壓(12 kPa)向混鐵車(降壓至10 kPa)等用戶供氣。
鋼管爐窯工況允許2加壓混合煤氣出站壓力低至11 kPa。考慮到COG 混入BFG 需克服調節閥的縮徑阻損,其壓力不能低于12 kPa。COG 參混壓力取決于1 加壓出口壓力和沿途壓降ΔP。對ΔP按(1)式計算:

式中:ΔP——壓力降,kPa;
α——局部阻損系數,取15%;
λ——氣體與管道的摩擦系數,取0.03;
v——氣體流速,m/s;
g——重力加速度,9.81m/s2;
l、d——管道長度、直徑,m;
ρ、ρ0——標態下的煤氣密度、含濕量,kg/m3;
KV——體積校正系數[4]。
為了盡量準確,要先計算DN700 連通管自連鑄節點(參見圖2)至2加壓的壓降,再按節點流量和管徑繼續向上游計算壓降。計算結果如圖3,由此可知,當起點的1 加壓出口壓力在15.3 kPa、末端的2加壓COG 參混壓力為10 kPa,連通管的最大流量約13 km3/h,扣除途中混鐵車等零星用氣,可有10 km3/h的COG供鋼管使用。

圖3 起點壓力與連通管流量的關系
3.2.2 9加壓倒流供NG
由于有煤氣混合裝置的存在,理論上只要壓力參數和流向匹配、管道沒有阻斷,任一種煤氣可以在龐大的煤氣管網內流通抵達任一用氣點。
9 加壓采用先混和后加壓的工藝,以BFG、COG、NG先混合,再加壓后送往厚板,其中加壓具備BFG+COG、BFG+NG、BFG+COG+NG三種模式[3]。
在COG 主管網接口作業期間,9 加壓的加壓站停運,只要閥門在手動模式下適當組合,壓力較高的NG 就可以倒流入BFG 管道。這無疑是一種反常規甚至是冒險的做法,因為正常情況下煤氣混合系統有嚴格的工藝保護,規定煤氣的流向,防止煤氣亂竄而影響主管網上的其它用戶;但似乎也是可行的方案,因為BFG 會源源不斷地被2 加壓抽送到鋼管方向,控制好流量,NG 并不會在大口徑的BFG 管道中逆流流向上游的4加壓。
9 加壓的NG 通過煤氣混合裝置倒流入BFG 主管道混合時,混合點的BFG 沒有流量檢測,若是手動調節NG 流量,或是NG 按定流量控制,會導致鋼管混合煤氣熱值波動。圖4 模擬了COG 按20%比例混入,NG 按定流量控制下的混合煤氣熱值,隨混合煤氣流量變化產生不同的偏差,這種結果顯然不利于鋼管生產。

圖4 不同NG流量的混合煤氣熱值
應當采取自動控制手段使混合煤氣熱值相對穩定,以2 加壓檢測的BFG 流量作為9 加壓NG 混入的依據。經過反復試算,圖5 給出鋼管在給定熱值11 300 kJ/m3、NG 和 COG 各按 20% 混入比時的流量變化范圍:NG在4 km3/h~8 km3/h,COG在5 km3/h~10 km3/h,均處于流量調節閥可調范圍內。計算表明,在合理的兩次混合比例下,出站熱值可以達到預設值。從這個角度來看,不推薦在兩次混合之間再混入LDG,不僅是因為加大了控制復雜度,而且NG 流量因此減少,NG 流量調節閥會進入小流量的難控范圍。

圖5 不同混合煤氣用量下NG和COG的混入量
3.2.3 混合煤氣熱值調整
上節所述對鋼管給定熱值11 300 kJ/m3,雖然較正常熱值(10 000kJ/m3)有所提高,但降低了混合煤氣需求量,可以使BFG 流量不超過40 km3/h,有助于避免出現BFG 在鋼管煤氣混合裝置的流通瓶頸,使得流量和壓力調節受控。
1 加壓的聯網供COG 量貢獻給了鋼管,初軋煤氣混合裝置沒有COG 可用,這意味著初軋所用的混合煤氣熱值將由9 加壓NG 一次混入BFG 時確定。通過計算,預計供給初軋的混合煤氣熱值最低在9 600 kJ/m3。
經過與用戶溝通,以上熱值調整得到了認可。
鋼管/初軋煤氣混合裝置、9 加壓各自采用西門子PLC(S7-400)控制,并通過能源中心計算機控制平臺(EMS 系統,基于西門子Wincc 開發)進行上位集成控制。為了避免人工控制帶來的熱值偏差、保障鋼管生產和初軋保溫,在控制系統中臨時搭建功能模塊,以實現閉環控制,這也是保供鋼管用氣品質的重要環節。
控制功能模塊如圖6 所示,對煤氣兩次混合過程控制仍在各自PLC 的“FIC”回路完成。所需開展的工作是設計EMS 系統服務器熱值計算、將熱值信號通過服務器向9加壓PLC傳遞、實現NG混入比例外設定等程序,基本路線如下:

圖6 不同混合煤氣用量下NG和COG的混入量
(1)計算鋼管混合煤氣熱值。在EMS 系統的Wincc 服務器中建立內部臨時變量——鋼管混合煤氣熱值,腳本程序按(2)式作短周期計算:

式中:H鋼——鋼管混合煤氣熱值,kJ/m3;
HB、HC、HN——BFG、COG、NG 熱 值 ,3 200、17 500、36 000 kJ/m3;
FB——鋼管 1 系、2 系 BFG 合計流量,FB=FB1+FB2,km3/h;
FC——鋼管 1 系、2 系 COG 合計流量,FC=FC1+FC2,km3/h;
FN——9 加壓NG 大小管合計流量,FN=FN1+FN2,km3/h;
N鋼——NG分配至鋼管的比例,按(3)式計算。

式中:FB3——初軋BFG流量,km3/h。
(2)熱值偏差報警。熱值計算結果實時顯示在EMS 系統的 2 加壓與 9 加壓監控畫面中,按 11 300±1 000 kJ/m3設置熱值正負偏差報警,便于必要時人工干預。
(3)改變介入9 加壓NG 混入比例。9 加壓PLC原本構建了煤氣比例計算模塊(FRC),自動根據目標熱值和參混煤氣熱值計算出參混煤氣比例。在PLC 中退出 FRC 模塊,NG 的 FIC 回路接受臨時熱值計算模塊給定的NG 參混比例a,a在EMS 操作畫面可開放設定。
(4)BFG 流量修正。正常運行時,2加壓的BFG中摻混了來自本管煤氣混合裝置的LDG,由于LDG密度(1.35 kg/m3)與BFG密度(1.38 kg/m3)相近,LDG混入比例的變化對BFG 的流量測量影響不大。但NG(0.74 kg/m3)摻混入 BFG 后,“BFG”密度降為1.25 kg/m(3按NG 占比20%),密度差將造成BFG 的流量測量產生偏差,需要以系數b補正。
不考慮濕度變化,根據GB/T 18215.1-2000《城鎮人工煤氣主管道流量測量差壓式流量計》所附示值修正公式,對BFG 流量檢測值需乘以密度比的倒數開方(1.35/1.25)1/2,即b=1.05,將此修正系數b在監控畫面上開放設定。
經過充分的準備,焦爐煤氣主管網接口于2022年3 月1 日至4 日實施。對于加壓站包括煤氣混合裝置的操作全程由能源中心遠程操作,大致步驟為:
(1)厚板停運,9加壓進入BFG保壓方式。
(2)將臨時控制程序向 9 加壓、2 加壓 PLC 導入,設置NG 混入比例a=20%、BFG 流量修正系數b=1.05。
(3)手動將9 加壓COG 調節閥、切斷閥關閉;BFG調節閥、切斷閥全開。
(4)初軋轉入保溫后,鋼管以混合煤氣熱值11 300 kJ/m3為控制目標,實施9 加壓、鋼管、初軋煤氣混合裝置聯調操作:①手動控制NG 大小管工況,逐步將NG 經BFG 大小管混入BFG 系統,在達到目標流量后將NG 調節閥切至自動控制;②手動逐步減少鋼管混合裝置COG 混入量至10 km3/h 以下,將COG比例設定為20%;③逐步停止初軋COG混入。
(5)提升1 加壓出站壓力至15.3 kPa,完成向2加壓的COG供應。
(6)全面轉入自動控制模式。
其它停復役和施工等現場作業略。
接口作業80 h 期間鋼管煤氣流量和熱值情況如圖7 所示:小時平均熱值為11 316 kJ/m3,最高熱值12 700 kJ/m3,最低熱值9 721 kJ/m3。最低熱值出現時,鋼管混合煤氣用量低至22 km3/h,應該是調節閥在低負荷下的控制精度不能確保所致。總體效果滿意。

圖7 接口作業期間鋼管煤氣流量和熱值
本次焦爐煤氣精脫硫與主管網的接口作業,由于要解決主煤氣切斷期間向鋼管區域的保供問題,成為寶鋼煤氣系統技術難度最大的作業之一。項目團隊通過嚴謹分析、周密計算,并得益于煤氣加壓和混合系統的靈活性、可靠性,以反常規的方案和操作完成了既定目標。