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某車型方向盤和車身抖動問題的分析和優(yōu)化

2023-01-03 10:55:02謝貴山趙肖斌覃鵬飛黃金旺
汽車零部件 2022年12期
關(guān)鍵詞:振動結(jié)構(gòu)分析

謝貴山,趙肖斌,覃鵬飛,黃金旺

上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西柳州 545007

0 引言

隨著汽車技術(shù)的快速發(fā)展,顧客對汽車質(zhì)量、安全、NVH的關(guān)注度也越來越高,提升汽車的NVH性能已成為國內(nèi)外各大主機廠的重要研究工作,而改善汽車的NVH性能主要通過研究和解決汽車運行過程中的噪聲、振動以及舒適性問題。汽車的方向盤和車身是影響顧客駕駛感受的重要因素,方向盤和車身的抖動容易造成駕駛員和乘員的疲勞,從而影響乘坐舒適性和駕駛體驗,甚至?xí)绊懙叫熊嚢踩R虼耍嚩秳訂栴}也愈發(fā)受到重視,汽車行業(yè)對汽車抖動問題進(jìn)行深入研究和探討[1-4]。

本文針對某車型的方向盤和車身抖動問題,利用有限元軟件進(jìn)行原因分析,識別問題區(qū)域,并探索解決方案,最后對實車進(jìn)行了驗證,從而提升了整車的NVH性能。

1 SUV車型的NVH問題

某SUV車型的部分成品車在怠速開啟空調(diào)時,出現(xiàn)方向盤抖動嚴(yán)重的情況,且車內(nèi)有壓耳膜感。正常車與抖動車的加速度振動頻響分析如圖1所示,故障車在43 Hz處方向盤X、Y、Z向振動響應(yīng)比正常車大3倍左右:正常車在43 Hz處方向盤振動峰值分別為0.45、0.21、0.35 m/s2,故障車輛的振動峰值分別為3.42、2.18、2.24 m/s2。基于以上分析,該車型在43 Hz方向盤及車身處存在抖動問題,提升該車怠速開空調(diào)工況抖動性能,需要降低43 Hz方向盤及車身振動響應(yīng)。

圖1 正常車與抖動車的加速度振動頻響分析

2 NVH問題的原因分析

本文對出現(xiàn)的方向盤和車身抖動問題進(jìn)行實車排查分析,即對整車子系統(tǒng)進(jìn)行全面診斷分析,通過深入診斷分析找出了問題的根源所在,并進(jìn)行了優(yōu)化,從而提升了整車NVH性能。車輛抖動問題原因的分析流程如圖2所示。

圖2 車輛抖動問題原因的分析流程

由圖2可知,造成方向盤和車身抖動的主要原因有動力總成、電子扇振動傳遞,發(fā)動機本體噪聲、電子扇本體噪聲的空氣傳遞等,下面對各激勵源和傳遞路徑進(jìn)行測試確認(rèn):

(1)空氣傳遞主要是發(fā)動機本體噪聲傳遞和電子扇本體噪聲傳遞,對前艙進(jìn)行了超聲波測試確認(rèn),確認(rèn)密封和隔聲符合要求,排除此原因。

(2)振動傳遞主要是動力總成振動傳遞和電子扇振動傳遞。對發(fā)動機本體進(jìn)行了振動測試,對壓縮機本體進(jìn)行了隔振率測試,確認(rèn)振動和隔振率符合要求,排除此原因。

(3)前懸掛是電子扇傳遞路徑之一,對副車架到車身隔振率測試,確認(rèn)隔振符合要求,排除此原因。

(4)對電子扇進(jìn)行動不平衡量測試和隔振率測試,發(fā)現(xiàn)動不平衡率和隔振率超標(biāo),最終確認(rèn)導(dǎo)致該車型在怠速開空調(diào)工況下出現(xiàn)方向盤和車身抖動問題的根本原因是電子扇動不平衡量超標(biāo)及其隔振不足引起。

根據(jù)上述分析和測試排查說明,該車型在怠速開空調(diào)工況下由于電子扇動不平衡量超標(biāo)及電子扇隔振不足導(dǎo)致方向盤和車身抖動問題發(fā)生。

3 NVH問題的解決方案

針對電子扇動不平衡量超標(biāo)屬于零件質(zhì)量問題,供應(yīng)商通過生產(chǎn)質(zhì)量的控制得到了解決。針對隔振不足的問題,可通過減小阻尼比,降低位移傳遞率,提升隔振效果。提高電子扇安裝點的動剛度,對散熱器安裝點與車身進(jìn)行間隙配合設(shè)計,進(jìn)一步減少振動傳遞。散熱器和電子扇在車身上的安裝結(jié)構(gòu)如圖3所示,其截面結(jié)構(gòu)如圖4所示,散熱器通過上、下一共4個隔振橡膠固定在車身上、下彎梁上,隔振橡膠對散熱器的振動傳遞具有隔振作用。改變隔振橡膠的隔振率是解決該車型方向盤和車身抖動問題的關(guān)鍵,目標(biāo)是通過改進(jìn)隔振橡膠來衰減激勵能力傳遞,以下對隔振橡膠進(jìn)行了4種改進(jìn)方案的分析和對比。

圖3 散熱器和電子扇在車身上的安裝結(jié)構(gòu)

圖4 散熱器和電子扇在車身上的截面結(jié)構(gòu)

3.1 改進(jìn)方案1

將散熱器上隔振橡膠內(nèi)徑擴(kuò)大1 mm,使散熱器上安裝點與車身間隙配合。原結(jié)構(gòu)與改進(jìn)方案1結(jié)構(gòu)示意如圖5所示。

圖5 原結(jié)構(gòu)與改進(jìn)方案1結(jié)構(gòu)示意

原狀態(tài)與改進(jìn)方案1的效果對比見表1。由表可知,方向盤X、Y、Z向振動分別降低了2.46、1.74、1.57 m/s2,車身抖動改善明顯,但仍存在抖動感。

表1 原狀態(tài)與改進(jìn)方案1的效果對比 單位:m/s2

3.2 改進(jìn)方案2

將散熱器下隔振橡膠內(nèi)徑擴(kuò)大2 mm,使散熱器下安裝點與車身間隙配合。原結(jié)構(gòu)與改進(jìn)方案2結(jié)構(gòu)示意如圖6所示。原狀態(tài)與改進(jìn)方案2的效果對比見表2。由表可知,方向盤X、Y、Z向振動分別降低了1.00、0.59、0.58 m/s2,車身抖動改善不明顯。

圖6 原結(jié)構(gòu)與改進(jìn)方案2結(jié)構(gòu)示意

表2 原狀態(tài)與改進(jìn)方案2的效果對比 單位:m/s2

3.3 改進(jìn)方案3

將散熱器上、下隔振橡膠內(nèi)徑分別擴(kuò)大1、2 mm,使散熱器下安裝點與車身間隙配合。上下隔振原結(jié)構(gòu)與改進(jìn)方案3結(jié)構(gòu)示意如圖7所示。原狀態(tài)與改進(jìn)方案3的效果對比見表3,由表可知,方向盤X、Y、Z向振動分別降低了2.39、1.78、1.47 m/s2,車身抖動改善明顯,但仍存在抖動感。

圖7 上下隔振原結(jié)構(gòu)與改進(jìn)方案3結(jié)構(gòu)示意

表3 原狀態(tài)與改進(jìn)方案3的效果對比 單位:m/s2

3.4 改進(jìn)方案4

將散熱器上隔振橡膠內(nèi)接觸面采用花鍵形式,使散熱器與車身配合存在松動。原結(jié)構(gòu)與改進(jìn)方案4結(jié)構(gòu)示意如圖8所示。原狀態(tài)與改進(jìn)方案4的加速度振動頻響對比如圖9所示。

圖8 原結(jié)構(gòu)與改進(jìn)方案4結(jié)構(gòu)示意

圖9 原狀態(tài)與改進(jìn)方案4的加速度振動頻響對比

原狀態(tài)改進(jìn)方案4的效果對比見表4。由表可知,方向盤X、Y、Z向振動分別降低了2.83、1.70、1.79 m/s2,且較接近目標(biāo)值0.4 m/s2,車身無抖動感。改進(jìn)方案4比之前3個改進(jìn)方案有明顯改善效果,而且車身抖動問題得到解決,后期對改進(jìn)方案4進(jìn)行實車驗證。

表4 原狀態(tài)與改進(jìn)方案4的效果對比 單位:m/s2

4 方案驗證

散熱器上隔振橡膠采用花鍵形式,并經(jīng)實際裝車驗證。結(jié)果表明,方向盤振動X向降低了1/2,Z向降低了0.2~0.8 m/s2。因此該方案能有效衰減來自電子扇X向以及Z向的振動往車身的傳遞,改善整車怠速開空調(diào)抖動問題。

散熱器上隔振橡膠內(nèi)接觸面采用花鍵形式共驗證了5臺車,原狀態(tài)與改進(jìn)方案的振動驗證結(jié)果對比見表5。由表可知,方向盤的X向加速度降低了0.52~1.91 m/s2,Y向降低了0.04~0.25 m/s2,Z向降低了0.2~1.41 m/s2,電子扇主動側(cè)X向降低了0.1~0.34 m/s2,Y向降低了0.01~0.33 m/s2,Z向降低了0.47~1.58 m/s2,電子扇被動側(cè)X向降低了0.06~0.11 m/s2,Y向降低了0.11~0.36 m/s2,Z向降低了0.09~0.31 m/s2,降幅范圍為10%~70%,改善效果明顯。

表5 原狀態(tài)與改進(jìn)方案的振動驗證結(jié)果對比 單位:m/s2

5 結(jié)束語

本文對某車型在43 Hz處方向盤和車身抖動大的問題進(jìn)行分析,通過振動、隔振率、動不平衡量超聲波測試確認(rèn)了故障原因為電子扇的動不平衡量和隔振率超標(biāo),研究了提升散熱器隔振方案。經(jīng)對比發(fā)現(xiàn)采用花鍵隔振橡膠方案隔振最優(yōu),經(jīng)實車驗證該改進(jìn)方案改善效果顯著,降低了方向盤和車身的抖動,滿足質(zhì)量目標(biāo)要求,提升了整車NVH性能。采用花鍵隔振橡膠是有效解決散熱器隔振問題方法,是解決此類問題的可行方法,對解決方向盤和車身抖動問題具有參考價值。

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