方 吉
(上海振華重工(集團)股份有限公司,上海 200125)
經濟全球化蓬勃發展,港口在國際貿易及物流中作為主要載體,作用舉足輕重。近年來大型運輸船不斷下水,國際海運貿易需求與日俱增,越來越多的航運公司和碼頭運營商參與到港口的新建和擴建工程中,新岸橋的交付量一直維持在高位。岸橋的交付涉及卸船、安裝恢復、通電、調試、試車等階段,所有的工作要在合同規定的期限內完成,才能避免高額的延期罰款,因此交付過程中如果出現設備的故障問題,如何快速高效地解決十分關鍵。
某項目起升電機安裝接線,開始送電調試后陸續發生異響情況。電機是德國品牌,供應商委托上海的維修商到現場檢查后,懷疑是潤滑油不足,多次加油測試以后,異響問題仍未解決。用戶要求暫停調試,直至異響問題徹底解決。期間通過馬達軸承加油、優化馬達參數、馬達罩殼接地等方法檢查馬達異響和振動問題,所有方法都只是稍有改善但未解決問題。后續聯系第三方振動檢測公司,對電機進行振動檢測分析,檢測結果如下:
(1)對1#、2#馬達所有測點的速度譜進行分析,主要振動頻率為變頻器輸出頻率90 Hz 的高次諧波及一倍振動頻率為29.97 Hz。由于一倍頻振幅微小,說明轉子動平衡良好。
(2)對1#、2#馬達所有測點的加速度譜、時間波形、軸承包絡譜進行分析,主要振動頻率為變頻器輸出的90 Hz 高次諧波,另外一組振動頻率為111 Hz 的諧波,經計算此頻率為SKF6226 軸承外圈故障。
(3)斷電測試,1#馬達斷電后2000~5000 Hz 有明顯的駝峰,加速度振幅由3.8g 下降到1.5g。2#馬達斷電后變頻器輸出高次諧波頻率消失,在2000~5000 Hz 也有明顯的駝峰,加速度振幅由0.9g 下降到0.1g。振動分析工程師推斷,1#、2#馬達的噪聲來源于變頻器輸出頻率90 Hz 的高次諧波與軸承故障頻率的高次諧波產生共鳴,建議檢查1#、2#馬達是否有接地異常、漏電等現象;此軸承損壞的原因可能是電流經過,因振幅微小建議持續監控振動值即可。
根據檢測結果,安排電機返廠,送到上海維修商車間進行檢修,更換軸承后安裝測試,異響問題得以解決。
某項目卸船完成后安排1 號和2 號機放高壓電纜,準備做電纜頭,1 號機完成以后,人員準備放電纜時發現2 號機高壓電纜與聯系梁欄桿接觸的地方已經磨損破皮:該處電纜只用了一層三防布包裹,三防布磨出現一個洞,該處欄桿油漆也被磨損。而1 號機該處電纜位置除了有三防布、用扎絲扎住,里面還多一層橡膠墊保護,1 號機的電纜未發現磨損。該破損位置距離端部約15 m,用戶要求后續更換新電纜。現場判斷懷疑是基地發運前綁扎2 號機高壓電纜時,在與欄桿接觸位置未使用橡皮墊保護,僅包裹了一層三防布,在海運過程中該處電纜小幅高頻晃動,與欄桿反復摩擦導致電纜破皮損壞。后續通過和用戶的協商,決定采用套管進行修補的方案,由電纜廠家提供專用的電纜套管及操作手冊,對電纜完成修復保護。
某項目卸船期間在2 號機準備放高壓電纜做頭時,發現無法手動打開制動器釋放電纜,電氣主管和廠家工程師電話溝通多次,直到晚上21:00 仍未解決問題。1 號機則很順利,手動打開制動器就放下了電纜。后續用戶把卷盤電機拉到碼頭車間進行檢修,發現電機轉子已經生銹卡死,而且電機有拆過的痕跡。用戶處理了生銹以后經過測試,臨時裝上2 號機暫時恢復調試。用戶向廠家索要了一個新的卷盤電機作為備件。
某項目卸船期間,發現3 號機陸側面海左邊第二個大車電機線管嚴重燙傷、露出鐵皮,里面電纜應沒有損壞但需要后續調試時才能確定是否有問題。電機支座也有燙傷痕跡,在電機外部還留有滅火器干粉,應該是著火后被干粉滅火器撲滅的。查看其他幾臺機,發現1 號機同樣位置的大車電機線管也有輕微燙壞。
經過質量事故分析,認為是船上人員割除陸側下橫梁海綁撐管時,掉下的高溫鐵渣落在線管上,燙壞線管,3 號機陸左第二個大車電機線管被燙到著火,然后被干粉滅火器撲滅,1 號機陸左第二個大車電機電纜被輕微燙壞。三防布只把整個電機包起來,但線管裸露在外。
后來打開電機,抽出電纜,更換軟管。以后在船上進行割除海綁撐管作業時,船運公司需要注意用木板等遮蓋大車部分,避免火星掉下,燙傷電機軟管。
某項目光纖由基地電氣調試部制作和測試,并經過第三方監造驗收。抵達現場后,用戶在測試和連接理貨室光纜時發現有幾芯不通,西門子測試RCMS(遠程起重機管理系統)時同樣發現光纖存在不通的情況。因此,用戶請了光纖廠家對4 臺機整機光纖做測試,結果發現較多光纖衰減值高甚至不通,并出具了測試報告。隨即用戶將光纖問題放進了整改中,現場又聯系光纖廠家對光纖頭進行清潔、擦拭,重新測試(這部分工作需要額外付費給光纖廠家)時發現大部分光纖衰減值有所下降,還是有幾芯不通。其中1#機有兩芯不通(從滑環到中繼箱),用戶要求這兩芯要修復。現場聯系可以做光纜頭的廠家,進行熔接處理后該問題得到解決。
某項目剛卸完船,在安裝恢復階段,現場安裝大車掃軌器時發現,大車上預留的螺栓孔歪斜,掃軌器無法安裝,3 臺機共12個掃軌器,孔的位置不正確,螺栓孔現場沒有辦法重新開,鋼板太厚,只能重新制作掃軌器支架。
某項目卸船期間,船上人員割除海綁時火星濺落導致氧氣乙炔皮帶著火,火勢瞬間增大導致1 號機海側大車8 號電機電纜和三防布燃燒,看火人員拿滅火器撲滅不及導致電機電纜和電纜槽都被燒壞,損壞嚴重。此處的電纜多數是從電氣房直接敷設下來的,從損壞情況來看,外皮破損的肯定需要截斷、不能使用。如果余量足夠,只需要電工重新接下線,否則可能會需要更換整根電纜,由此引起的時間延誤和耗費人工將嚴重影響交機進度。
某項目進行恢復和調試工作時,大車下橫梁和立柱處,以及機房周圍的光燈三防布已經被解除,監理發現較多投光燈燈罩上存在燒焦的黑點,黑點集中在LED 投光燈發光光源中心,數量較多。現場經過初步調查,由于灼焦的點都是在發光光源中心點,從外觀上判斷像是被發光光源中心的熱量灼傷的。由于現場投光燈還未開始送電,投光燈內部還不知道是否損壞,初步分析是基地油漆施工前,會將投光燈用三防布包扎,但是晚上仍然會送電開燈干活,導致投光燈熱量散發不出去,時間長了會將燈罩灼焦。
某項目3 號機由碼頭司機操作,做8 h 額載耐久試車,發生了海測吊具電纜(雙起升橋吊)墜纜事故,當時起升高度39 m,碼頭司機在發現墜纜時也拍下了緊停,但已經來不及,吊具電纜仍然墜到底后又反轉了3 圈,導致根部電纜被拉壞,結構和滑環箱也可能存在損傷,需要廠家檢查并給出修復方案。
經過查看CMS 回放,9:36:21,小車開到前大梁位置,突然報小車打滑錯誤,隨后小車停止,司機放掉了手柄,3 s 后吊具卷盤Ready 信號丟失,卷盤制動器報錯,接著吊具電纜開始下墜,等碼頭司機反應過來拍緊停的時候,電纜已經拉壞。1 號機在之前調試中也發生過類似事故,導致電纜拉壞,卷盤結構變形,但當時是在動起升時卷盤與電纜的速度不同步導致的,而這次3 號機是在機構已經停掉的情況下,電纜突然下墜,有所不同。另外,7 號機和9 號機在之前的調試過程中也發生過墜纜,但是由于及時拍下緊停,未造成電纜損壞。吊具卷盤供應商7 月初來現場處理過墜纜的問題,僅僅更換了9 號機的編碼器,但是墜纜問題并沒有得到解決,很有可能所有的機器都存在隱患。后經供應商徹底檢查,更改了驅動器程序,解決了該故障。
(1)記錄每一個缺損件的處理情況。如需公司發貨,需知道到貨時間等信息,并合理安排工作和計劃,以免被缺損件影響進度和交機。
(2)發運前狀態需要各部門一起控制好,盡量將能在基地完成,發運前必須完成,包括調試和試車工作。不能完成的,需要將所需材料和耗材準備好隨船發運。另外基地耐久試車需要認真對待,及時發現問題和解決。
(3)多批次發運的,第一批發運時盡量將后面幾批材料和耗材考慮進去,因為第一船設備到岸后往往現場工作量比后幾批要大,一些在后幾批設備上下發的修改單,第一批肯定也要完成,而且如果第一批材料和耗材不夠時可以讓后面設備帶過來。
(1)基地在物資裝箱發運時清單制作一定要規范、清晰,避免設備到岸后物資查找困難,甚至存在物資與清單不符現象。
(2)涉及到交機時間緊,面臨罰款風險的項目。建議多準備一些電氣方面關鍵以及易損壞元器件,以防現場調試試車時出現損壞,否則容易造成項目交機延誤。
(3)在發運前需檢查裝箱清單,避免現場安裝部件漏發造成進度的延誤。
(4)在發運前,對于需要預裝的部件如高壓導向架、防風拉桿、頂軌器等都需要進行預裝,包括其中如支座和法蘭墊板等,檢查螺栓是否可以穿過。防風拉桿除預裝外還需要逐一檢查開檔尺寸。