馬社忠,史乃博
(1.濮陽石油化工職業技術學院,河南 濮陽 457000;2.河南豐利石化有限公司,河南 濮陽 457000)
在石化行業中,蒸汽作為一種常用的熱能載體,應用十分廣泛。蒸汽在傳熱過程中釋放顯熱和汽化潛熱,產生大量的飽和凝結水。該凝結水所具有的熱量可占到蒸汽全熱量的20%~30%,且壓力、溫度越高,凝結水所含有的熱量就越多[1-2],因此凝結水余熱回收利用具有很高的經濟價值和節能潛力。目前煉廠內比較常用的回收方案有:凝結水密閉回收梯級閃蒸汽再利用、凝結水伴熱采暖等[3]。河南豐利石化有限公司(以下簡稱“豐利石化”)是一家典型的煉油企業,其凝結水量較大,約65 t/h左右,凝結水溫度165 ℃,壓力0.65 MPa左右,具有較高的熱能有待回收。本文重點介紹豐利石化在凝結水余熱回收再利用方面的典型案例,分析投用后的節能效果。
河南豐利石化建有100 萬t/a丙烯原料生產裝置(以下簡稱“202單元”)、40 t/a輕芳烴選擇性加氫裝置 (以下簡稱“210單元”)、10 萬 t/a丙烯提純裝置(以下簡稱“219 單元”)、4 萬 t/a MTBE 裝置 (以下簡稱“222單元”)等。全廠凝結水量65 t/h左右,且溫度、壓力較高,能源浪費嚴重。
202單元凝結水主要來源于蒸汽加熱設備,其蒸汽換熱設備主要有穩定塔底重沸器202-E-320A、解析塔底重沸器202-E-306。兩臺重沸器均采用1.0 MPa蒸汽作為熱源,其中穩定塔底重沸器所排凝結水8.6 t/h,溫度198 ℃,壓力0.75 MPa,解析塔底重沸器凝結水3 t/h,溫度 115 ℃,壓力 0.52 MPa。
由此可見,202單元穩定塔底凝結水溫度較高,壓力較大,狀態基本為飽和蒸汽,可利用價值較高。實際運行中該凝結水直接并入廠區凝結水管網,導致凝結水管網帶汽,水擊嚴重。進入凝結水站后,壓力降低,導致凝結水罐閃蒸出大量蒸汽,能源浪費嚴重。
210單元換熱設備使用蒸汽由3.5 MPa中壓蒸汽經減溫減壓后變為1.25 MPa、210 ℃的蒸汽。該單元換熱設備用汽優化前數據,如表1所示。
由表1可知,210單元凝結水量大,且溫度、壓力較高,基本上為飽和蒸汽,同樣具有很高的回收利用價值。在實際運行中,該單元凝結水直接送至全廠凝結水管網,是導致全廠凝結水溫度較高的主要原因,能源浪費嚴重。

表1 210單元蒸汽換熱設備數據一覽表
219單元與222單元使用低壓蒸汽作為熱源,供裝置內重沸器使用。其重沸器運行溫度較低,設計負荷較小,使用蒸汽量相對較少,具有很大的優化潛力。該單元換熱設備用汽優化前數據,如表2所示。

表2 219、222單元換熱設備數據一覽表
為了盡可能回收凝結水余熱,減少水擊現象,提高能源利用效率,制定方案時遵循“溫位遞減,分級利用”的原則,制定并實施了以下方案。
根據202單元解析塔底重沸器、穩定塔底重沸器的運行參數要求,結合蒸汽的實際使用情況,采用蒸汽分級利用的方案,將穩定塔底重沸器的高溫凝結水作為熱源,送入解析塔底使用,減少解析塔底蒸汽的消耗,同時回收凝結水余熱。改造后流程如圖1所示。

圖1 202單元蒸汽分級利用流程圖
技改后穩定塔底重沸器的凝結水通過新增DN100的管線,引至解析塔底重沸器,作為熱源并入低壓蒸汽管線。實際操作過程解析塔底重沸器優先使用凝結水,熱量缺口可通過原蒸汽管線補入低壓蒸汽,補入量通過蒸汽調節閥控制。
實際運行效果:穩定塔底重沸器凝結水全部送入解析塔底重沸器后,解析塔底重沸器蒸汽幾乎停用,節約低壓蒸汽3 t/h。凝結水通過再次利用后,溫度由198 ℃降至140 ℃,壓力由0.75 MPa降至0.35 MPa。穩定塔底重沸器凝結水余熱回收效果顯著。
根據210單元凝結水排放指標,其凝結水狀態基本為飽和蒸汽,富含大量余熱,進入凝結水系統后,造成整個凝結水管網溫度、壓力均較高,能源浪費嚴重。結合219、222單元蒸汽使用情況、操作溫度等指標,可將210單元凝結水引入219、222單元,作為塔底重沸器熱源。經測算,若改為210單元凝結水,三臺重沸器需約17.5 t/h。抽提系統停運的情況下,缺口3.5~6.5 t/h,可從重沸器入口補充低壓蒸汽,滿足熱量需求。若抽提系統投用后(凝結水20 t/h),足夠219、222單元重沸器使用。改造后流程如圖2所示。

圖2 210單元蒸汽分級利用流程圖
210單元凝結水進入本裝置凝結水罐前,通過新增DN 100的管線,送入219、222單元,作為219-E-102、222-E-104、222-E-109的熱源。投用時,可先投用210-E-102,待其運行平穩后,投用222-E-109,最后投用222-E-104,抽提停用期間,盡可能讓222-E-104補充蒸汽(因其物料加入溫度加高,熱量需求較大)。
投用效果:該方案投用時,抽提系統處于停運狀態,為保證該方案平穩運行,E-104未投用該凝結水。經測算脫丙烷塔重沸器E-102節約蒸汽1.6 t/h左右,甲醇回收塔重沸器E-109節約蒸汽0.9 t/h左右。
經過上述方案實施后,凝結水站接收各裝置凝結水的溫度為145 ℃,總量約60 t/h,其低溫熱量仍有利用空間。結合除鹽水站流程,進行了以下優化改造,回收低溫熱量。
(1)優化動力除氧水流程,增加除鹽水/凝結水換熱器,使各裝置凝結水進入凝結水罐之前,與除鹽水換熱,提高除氧器的上水溫度,進而減少除氧器的蒸汽消耗。
(2)利用除鹽水站現有流程,增加原水/凝結水換熱器,利用凝結水余熱加熱原水,原水加熱至40 ℃左右后,進入除鹽水系統,有利于除鹽水離子交換設施的運行[4]。
按照1.0 MPa蒸汽150 元/t測算,上述方案投用后可節約蒸汽1.65萬噸/年,每年降低成本支出247.5萬元,經濟效益良好。
通過本方案的實施,不僅解決了凝結水管網溫度高、水擊的問題,同時對凝結水的余熱進行回收利用,實現了能源的高效利用,降低了生產成本,取得了較好的經濟效益,為蒸汽的分級利用,熱力管網的優化提供了新思路。