高 偉,王忠臣,李 偉,楊 濤,李文選,韓智發
[陜西延長石油(集團)有限責任公司碳氫高效利用技術研究中心,陜西 西安 710075]
中國石化撫順石油化工研究院于20世紀50年代曾對煤焦油的深加工開展了懸浮床加氫的試驗研究[1-2],取得了一定的成果和經驗。2010年延長石油集團與KBR、BP公司合作[3-6],開發了煤油共煉技術,煤油共煉技術的原料范圍更廣,不僅能單獨加工煤、重劣質油(常減壓渣油、催化油漿、煤焦油等)也可以將煤與重劣質油混合加工,并在反應中添加新的催化劑、添加劑,使轉化率和液體收率進一步提高。
本試驗探索了煤焦油作為原料與煤共煉的可行性及反應性能。試驗中,先用FCC油漿與榆樹灣煤進行共煉,獲取基準數據,然后用煤焦油逐步替代FCC油漿,進行煤焦油與煤共煉,考察了油煤漿在加氫裂化裝置上的反應效果整體轉化情況,以及中試評價裝置試驗運行狀況。
延長石油集團碳氫技術研究中心懸浮床加氫裂化中試裝置加工量為0.15 t/d,具有煤-油共煉、重劣質油(煤焦油、渣油、FCC油漿)加氫裂化兩種加工模式[10]。
懸浮床加氫工藝的核心為懸浮床加氫裂化裝置(圖1),主要由以下幾部分組成:進料罐、高壓進料泵、預熱器、一個含加熱系統的懸浮床反應器、熱高壓分離器(HS)、HS頂的冷卻系統和冷高壓分離器、HS底的低壓分離器。

圖1 懸浮床加氫裂化中試裝置工藝流程示意
添加物質(如催化劑、添加劑等)與原料充分混合后,重油(或油煤漿)自原料罐經高壓進料泵升壓至操作壓力后,與預熱至相同溫度的循環氫、新氫混合,輸送進入加熱器進一步加熱至一定溫度后進入懸浮床反應器,反應器自身帶有電加熱系統,可嚴格控制反應器溫度(450~470 ℃),在反應器內物料進行加氫和熱裂解反應,反應產物經過分離系統進行分離收集。
原料主要性質見表1。

表1 原料的基本性質
從表1可以看出,此次煤焦油的水含量、膠質、瀝青質含量偏高,需要在配料前進行脫水預處理和餾分段切割。切割后煤焦油的膠質、瀝青質含量降低了很多,原料性質得到了改善,有利于裂化[11-12],可作為試驗原料使用。
試驗系統壓力控制在20 MPa,目標溫度468 ℃,進料量為2.2 kg/h,氫油比3 000 L/kg。首先以FCC油漿為溶劑,進行FCC油漿與煤共煉試驗;然后用250 ℃以上餾分的切后煤焦油逐步替代FCC油漿,考察煤焦油作為原料參與煤油共煉反應的可行性[13-14]。
試驗內容包括:1)FCC油漿55%+西灣煤45%;2)切后煤焦油15%+FCC油漿40%+西灣煤45%;3)切后煤焦油25%+FCC油漿30%+西灣煤45%;4)切后煤焦油60%+西灣煤40%。
試驗過程中各工藝參數隨時有波動,但整體保持在平穩狀態,且均在設定值附近小幅波動,由于平衡取樣時間較長,因此,這種波動總體上對平衡取樣影響不大。試驗共進行了4個考察點的考察,各次平衡取樣結果見表2。

表2 平衡取樣結果
表2中1-1和1-2是進行FCC油漿與煤共煉時的兩次平衡取樣結果,可以看出兩次取樣煤轉化率、渣油轉化率和瀝青質轉化率基本平行,但液體收率卻相差較大。結合之前試驗數據判斷,相對而言,1-1的數據更為可靠,可以作為后續試驗效果判別的參與依據。
表2中2-1和2-2是進行煤焦油摻入率為15%時的平衡取樣結果,兩次結果平行性較好,兩組數據與1-1的數據對照來看:煤轉化率基本相同,對液收影響不計;>525 ℃餾分轉化率2-1/2的低最多為1.76%,對液收的負面影響約為1.76×((31%×15%+13%×40%)/55%)=0.32%;油漿中<525 ℃餾分69%,煤焦油中<525 ℃餾分87%,煤焦油加入量為15%時,對液收的正面影響約為15%×(69%-87%)=2.7%;瀝青質轉化率基本相當,對液收的影響不計。綜合以上四方面,2-1和2-2液收比1-1最大可能點提高2.4%,而平衡取樣的結果是2-1提高了1.3%,2-2提高了0.9%;從液體收率來看,2-1/2這兩組數據都無異常,但2-1的C1-C4收率明顯與其他數據偏差較大,2-1和2-2的反應器四點平均溫度分別為466.9 ℃和467.2 ℃,基本相等,與其他平衡取樣的反應溫度也基本無差別,C1-C4收率不應當出現大幅變化。綜合考量,2-2的數據更為可靠,可作為煤焦油摻入率為15%時的平衡取樣結果。
表2中3-1和3-2是進行煤焦油摻入率為25%時的平衡取樣結果,兩次結果平行性也比較好。從3-1和3-2兩組數據與1-1的數據對照來看:煤轉化率基本相同,對液收影響不計;>525 ℃餾分轉化率也基本相當,對液收影響忽略;油漿中<525 ℃餾分69%,煤焦油中<525 ℃餾分87%,煤焦油加入量為25%時,對液收的正面影響約為25%×(69%-87%)=4.5%;瀝青質轉化率高3%,對液收的正面影響3×45%×94%=1.27%。綜合以上四方面,3-1和3-2液收比012-1-1最大可能提高5.7%,而平衡取樣的結果是3-1提高了0.6%,3-2提高了約1.89%,從液體收率來看3-1和3-2這兩組數據都無異常,但2-1的C1-C4收率明顯與其他數據偏差較大, 3-1和3-2的反應器四點平均溫度分別為467.9 ℃和467.5 ℃,基本相等,與其他平衡取樣的反應溫度也基本無差別,C1-C4收率不應當出現大幅變化。因此,取3-2的數據作為煤焦油摻入率為25%時的平衡取樣結果。
表2中4-1和4-2是進行煤焦油摻入率為60%時的平衡取樣結果,兩次結果平行性不好,相差較大,但二者的反應器四點平均溫度分別為466.8 ℃和467.1 ℃,基本相等,與其他平衡取樣點的反應器四點平均溫度也無差別。從4-1和4-2兩組數據與1-1的數據對照來看:粗略地估算,油漿中<525 ℃餾分為69%,煤焦油中<525 ℃餾分為87%,煤焦油加入量為60%時,對液收的正面影響約為60%×87%-55%×69%=14.25%,因此,從4-1和4-2兩組數據的液體收率比1-1提高10%以上都是有可能的,而實際平衡取樣的結果是,4-1提高了11%,4-2是提高了7.4%,均未超過最大可能的范圍,兩組數據的液體收率看不出異常來,但是4-1的煤轉化率接近100%,這種可能性不大,而且其加工損失也與其他數據相差更大,相對而言,4-2的數據比4-1的更可靠,故取4-2作為煤焦油摻入率為60%時的平衡取樣結果。
a.從試驗整體效果來看,煤焦油可作為煤油共煉的有效溶劑油使用,可與油漿聯合使用,也可直接與煤混合加氫反應,目前市場上工業生產裝置已得到廣泛應用。
b.煤焦油摻入量為15%、25%和60%時,液體收率總體呈上升趨勢,而相較于FCC油漿,煤焦油中烷烴含量降低,芳烴含量降低,而膠質、瀝青質含量升高,H/C比降低,可見,煤焦油的供氫性能更差,渣油(>525 ℃以上組分)轉化率也相應更低,但仍可達84%以上。
c.煤焦油的芳香分含量低,供氫性能稍差,加氫反應效果較差,而煤焦油中的大分子物質多是膠質、瀝青質,更難于裂化,需深入研究煤焦油各段餾分的性質,優化餾分切割工藝條件,以獲取更加理想的餾分。同時,還應進一步研究改善煤焦油供氫性能的其他技術。
d.油煤漿的成漿性能明顯提高,輸送效果變好,但本次試驗進料系統仍有波動,不如以往試驗平穩,說明油煤漿性能與生產要求還是存在一定差距,有待于進一步研究和提高。