李 欣
(華昱能源化工山西有限責任公司,山西晉城 048000)
華昱能源化工山西有限責任公司硫回收尾氣處理裝置現有2臺離心式引風機,型號為Y6-51-12.5D,材質為316L,體積流量為70 000 m3/h,風壓為4 kPa,額定轉速為1 470 r/min,配套電機功率為132 kW,屬無密封普通風機,結構簡單。自2019年離心式引風機投用以來,經常出現殼體腐蝕、葉輪腐蝕問題,2~3個月需要停車檢修處理一次(見表1),設備故障率高,檢修任務重,無法滿足系統長周期運行要求[1]。

表1 引風機歷次檢修明細表
2019年10月10日,引風機A跳車,經檢查為電流過載保護。盤車時盤不動,經拆檢發現風葉腐蝕非常嚴重,葉輪前蓋板已經腐蝕完全,葉片已經減薄扭曲成卷,且風機殼體內部積酸嚴重,硫膏已經埋過葉輪下沿(見圖1、圖2)[2-3]。

圖1 風機葉輪

圖2 殼體積酸
在運轉不足2個月的時間內,風機殼側板腐蝕穿孔,介質外漏;經揭蓋拆檢查看,風機殼內壁存在大量凹凸不平的腐蝕麻點,且已由原壁厚6 mm減為不足3 mm(見圖3、圖4)。

圖3 機殼側板

圖4 軸封
風機采用雙列調心滾子軸承,型號為22320。滾珠表面調制層脫落且有銹色,保持架有麻點,滾道出現不均勻坑點,整盤軸承卡澀不流暢(見圖5)。

圖5 軸承
風機進出口管道出現不同程度的腐蝕泄漏,入口調節器葉片出現腐蝕脫落(見圖6)。軟連接原采用DN1000碳鋼外壓條式蒙皮非金屬膨脹節,軟連接部位保溫棉冒煙氣,相應位置鋁皮穿孔減薄成蜂窩紙片狀[4]。

圖6 調節器
軸承室靠近風機殼體部位固定地腳螺栓明顯松動,運行時發出異常聲音,開機最大振動值可達7.8 mm/s,且二次灌漿層出現多處開裂。
風機葉輪、殼體原設計材質為316L。316L是以鉬為基礎的奧氏體不銹鋼,具有很好的抗一般腐蝕及點腐蝕、裂隙腐蝕性。316L一般在大氣環境下和溫和環境下有更佳的耐腐蝕性,在硫酸溶液中,與鉻鎳類型不銹鋼相比,有更好的耐腐蝕性,但是硫酸的濃度對腐蝕速率的影響相當大。
實際運行中的裝置尾氣數據與工藝包提供數據相差較大,酸霧質量濃度為319 mg/m3,且煙氣中含濕量增加,形成硫酸霧滴,體積分數可達10%以上。
經查閱316L材質的耐腐蝕曲線及相關資料,在實際溫度和酸霧濃度下,該材質腐蝕速率遠遠大于0.5 mm/a,無法滿足使用要求。
該風機為無軸密封風機,設備在運行過程中,大量酸性尾氣從風機殼與軸周徑處泄漏,部分氣體順軸承壓蓋骨架密封竄入軸承室,導致油脂變質,大量沉積物位于軸承室底部,軸承潤滑失效,軸承磨損嚴重,聲音異常。
臨床痊愈:中醫臨床癥狀、體征消失或基本消失,證候積分減少≥90%;顯效:中醫臨床癥狀、體征明顯改善,證候積分減少≥70%;有效:中醫臨床癥狀、體征有所改善,證候積分減少≥30%;無效:中醫臨床癥狀、體征無明顯改善,證候積分減少<30%。
原設計管道采用Q235材質,內襯玻璃鱗片,理論上玻璃鱗片對于酸性介質可以起到抗腐蝕作用。查看原有管道,發現原涂覆鱗片施工質量不過關,涂覆不均勻,使用過程中,部分鱗片起皮鼓包、脫落,導致金屬表面暴露遭受介質腐蝕。
軟連接采用螺栓外壓固定式,使用過程中酸性尾氣逐漸腐蝕內伸式裸露螺栓,繼而沿螺栓孔外泄,一定時間內密封部位失效,冒出煙氣,稀酸滴落,導致腐蝕越來越嚴重。
原葉輪采用316L材質,經分析無法滿足現有酸性氣工況,故長時間運行后葉片減薄至消失,平衡失效,風機振動加劇,地腳螺栓松動,需要定期緊固;在周而復始的振動下風機基礎開裂,導致殘缺不全。
根據設備運行情況和國內類似廠家的研究探討,唯有風機變更材質才能適應現有工況。
葉輪材質由316L改為昭和乙烯基樹脂,即耐酸堿玻璃鋼(FRP)。該材質是一種以酚醛環氧樹脂為骨架的乙烯基酯樹脂,具有優異的耐溶性、耐化學藥品性,以及優良的耐氧化性能,特別在高溫環境下,保持良好的力學性能及耐腐蝕性能。該材質可以在95 ℃下保持長期不改性。
(1) 陶瓷高分子材料
(2) 乙烯基高溫鱗片
鱗片是由不飽和有機一元羥酸和環氧樹脂進行開環酯化反應而得,中間骨架為環氧樹脂的一類不飽和聚酯。其有優良的耐化學介質、高溫濕態腐蝕性介質,具備極低的水蒸氣滲透率、硬化收縮率、線膨脹系數等優點。
為切實保護好軸徑,避免酸性介質的腐蝕,有效杜絕酸性氣外漏竄至軸承室而損壞軸承,通過設計完成了一種新型密封(見圖7)。該密封采用耐腐蝕四氟做成梳齒,且軸徑處外引低壓氮氣強制密封,避免酸性尾氣外漏,可達到零泄漏、上下密封體定位銷精準定位,以及簡化裝配難度的目的。

圖7 軸封結構圖
現有管道斷開后重新進行石英噴砂處理,去除貼敷不實的舊層及雜物,按照玻璃鱗片施工工藝進行作業,且根據環境溫度進行充足的養護固化。
入吸收塔段為方形煙道,氣液混合物在煙道內部形成稀酸,極易加速腐蝕。此段管道經常出現泄漏,故將此管段材質更換為內襯聚四氟金屬。
將原蒙皮式軟連接改型為聚四氟法蘭連接式結構,有效避免金屬裸露于腐蝕介質中。
原有風機年維修費用約為48萬元(按3個月維修一次計算);改型后風機年維檢修費用預計1萬元/臺(按每年常規檢查一次計算),每年可省檢修費用48萬元(含保溫、低值材料消耗1萬元)。
每次停車檢修按4 d檢修周期計算,影響硫酸產量約為960 t,按100元/t價格計算,效益損失約為9.6萬元;中壓廢鍋副產3.8 MPa蒸汽產量為2 208 t,按80元/t價格計算,效益損失為17.7萬元。每次停車直接效益損失約為27.3萬元,年度合計109.2萬元(4次)。
硫回收尾氣處理裝置停車期間,氣化爐改為3臺低硫煤種,按每臺爐每天1 500 t消耗計算,每次停車期間每臺爐可節省原料費用60萬元,3臺爐年可增收效益720萬元。年度可增收效益為877.2萬元。
2020年9月,利用系統大修時間,將風機葉輪材質改為FRP。2021年10月,拆檢風機后發現,整個葉輪完好,無嚴重破損,證明該材質符合工況要求。
2020年4月至2021年4月,經過比對,發現KN22使用效果不如玻璃鱗片效果顯著,故果斷采用玻璃鱗片修復風機殼體。
2020年11月,更換新改型的四氟軟連接;至2022年4月拆開檢查,該部件完好無損。
2022年4月,對該風機進行單體大修時,對軸徑部位進行尺寸測量,軸徑并未被磨損腐蝕。
改造前,由于設備故障問題影響系統穩定運行,排放不達標;改造后,設備運行平穩,維修成本較低,環保有保證,系統可穩定投用。
從經濟效益數據和從長遠利益來看,在安全穩定生產、節能降耗、環保意義方面,硫回收尾氣處理裝置前置引風機的改造是成功的。