徐 賀,方盛遠
(浙江晉巨化工有限公司,浙江衢州 324004)
浙江晉巨化工有限公司(簡稱晉巨化工)氨水生產裝置采用常壓吸收工藝。氣氨與除鹽水在并流噴射器內混合發生吸收反應,產生的濃氨水經板式冷卻器冷卻分離,通過氨水濃度在線分析儀后的液相進入氨水裝置產品槽。產品槽內氨水通過輸送泵輸送至灌裝工序成品儲槽,槽內氨水利用灌裝泵輸送至氨水發貨鶴管。此工藝流程中,氨水裝置產品偶爾有絮狀物,品質穩定性差;同時,氨水儲存、輸送、灌裝工藝流程中需二次輸送,氨氣從氨水裝置產品儲槽呼吸閥排至大氣,造成氨水產品濃度損失以及裝置氨耗高等問題。
為克服現有工藝技術存在的缺陷,決定對氨水裝置進行技術改造,提升除鹽水品質,優化氨水儲存、輸送、灌裝工藝流程。改造工作于2021年5月完成并投用,經過6個月的運行,改造后的氨水生產裝置,其產品品質穩定性得到大幅提高,裝置氨耗大幅下降,節能效益明顯。
改造前,氨水生產裝置工藝流程見圖1。

圖1 改造前,氨水生產裝置工藝流程示意圖
改造前,存在的問題包括:
(1) 除鹽水中含有雜質,導致氨水產品內偶爾有絮狀物,造成氨水濃度在線分析儀精度失準,產品品質穩定性受影響。
(2) 氨水儲存、輸送、灌裝工藝管線復雜,需二次輸送,產品中氨氣從氨水裝置產品儲槽呼吸閥放空排出[1],降低了成品氨水濃度,倒逼氨水裝置生產濃度提高,導致裝置氨耗增加。
改進措施如下,改造后的水生產裝置工藝流程示意圖見圖2。

圖2 改造后,氨水生產裝置工藝流程示意圖
(1) 除鹽水進口管處增加過濾器,濾除雜質,提高除鹽水潔凈度,進一步提高氨水純度。
(2) 優化縮減儲存、輸送、灌裝工藝流程,將氨水輸送泵出口管與產品儲槽鶴管連接,產品儲槽直接用作成品儲槽,取消灌裝泵。
(3) 設置現場/遠程控制輸送泵,將開關安裝至成品灌裝工序,由成品灌裝員工遠程控制開停,減輕員工勞動強度。
(1) 在除鹽水進口增加過濾器后,濾除除鹽水中的雜質,其潔凈度增強,氨水的純度得到進一步提高,氨水濃度分析儀穩定性提高,產品穩定性增加[2]。
(2) 成品儲槽取消后,有效保證了氨水生產與灌裝時氨水濃度的一致性,消除了原氨水二次儲存過程中氨氣揮發現象[3],氨水產品濃度損失問題得到有效解決。
(3) 取消灌裝泵后,全年節約電能8.8萬kW·h,同時減少了傳動設備維護保養工作量。
(4) 進一步提高充裝自動化水平,利用氨水成品灌裝崗位遠程控制輸送泵后,省去現場開泵二次輸送的環節,進一步減輕員工的工作量。
改造前后工藝運行數據對比見表1。

表1 改造前后工藝參數對比表
由表1可知:經過改造后,氨水產品質量分數穩定在20.6%~21.0%,符合國家標準[4]。經實際運行證明,在氨水裝置生產負荷為20萬t/a情況下,噸氨水氣氨消耗由原來約213 kg下降至210 kg,全年節約用氨量400 t。
通過此次技術攻關,簡化了氨水輸送、灌裝工藝流程,便于員工操作和崗位互學,解決了氨水產品含量損失問題,大大降低裝置氨耗。目前,該工藝流程已實現長周期平穩運行,達到節能降耗目的,取得較好的經濟效益。本次技術改造為氨水生產裝置提供了一種新的節能技術,對于行業具有較好的借鑒意義。