李金錄
(汾西礦業兩渡煤業,山西 靈石 031302)
當開采煤層頂板為堅硬厚巖層時,采面回采期間礦壓顯現顯著,容易導致采面異常來壓或者瓦斯異常涌出等情況,給煤炭安全高效回采帶來影響[1-2]?,F階段礦井對于厚堅硬頂板處理技術包括有采空區充填、高強度液壓支架、頂板弱化等[3-5]。采空區充填是通過充填物給堅硬頂板一定支撐,使其僅彎曲變形而不出現垮落,從而降低礦壓顯現程度;高強度液壓支架是液壓支架給頂板足夠的支撐力,可抵抗頂板垮落時產生的動載荷影響,確保采面回采安全;頂板弱化是采用水力壓裂、深孔爆破等,避免頂板大面積垮落[6-8]。以51303 綜采工作面回采為例,針對開采的13#煤層堅硬厚頂板、礦壓顯現顯著等問題,提出用深孔爆破方式對頂板進行弱化,本文對頂板弱化技術實施情況進行分析。
51303 綜采工作面回采的13# 煤層厚度3.6 m,賦存穩定,埋深平均450 m,走向、傾向長度分別為890 m、125 m。采面整體位于一區域單斜構造背面,煤層傾角均值11°。13#煤層偽頂局部缺失,偽頂厚度0.2 m,直接頂厚度2.9 m 砂質泥巖,基本頂為厚度9.9 m 砂巖,具體煤層頂底板巖性見圖1。

圖1 煤層頂底板柱狀圖
為掌握煤層頂板參數,在采面回采巷道內布置鉆孔對頂板進行取樣,具體測定結果見表1。13#煤層直接頂抗壓強度31 MPa、基本頂抗壓強度53 MPa,結合相關理論研究成果計算得到采面回采時初期來壓步距可達到53 m,若采空區頂板突然垮落會導致礦壓顯現劇烈、瓦斯異常涌出等,因此需要采取適當措施對頂板進行弱化。

表1 13#煤頂板巖性參數
2.1.1 切眼鉆孔布置
在采面切眼內布置2 類深孔預裂爆破鉆孔,鉆孔分別布置在切眼頂板距離兩幫1 m 位置。根據采面切頂煤層賦存以及頂板巖性情況,在切頂頂板位置處基本頂厚度約為11.35 m,設計的爆破弱化鉆孔孔深均為10 m;爆破鉆孔7 個為一組,組內鉆孔間距1.6 m;組間鉆孔間距為5.0 m,鉆孔孔徑50 mm??撞贾萌缦马搱D2 所示。

圖2 切眼內頂板弱化鉆孔布置示意圖
2.1.2 運輸巷鉆孔布置
由于回風巷靠近已回采完畢的51301 采空區,靠近采空區側頂板已基本垮落,為此爆破鉆孔僅在采面運輸巷內布置。在運輸巷內距離煤柱幫1.0 m 位置向頂板施工爆破鉆孔,孔深12 m,鉆孔垂直頂板布置。巷道內爆破鉆孔間距均為1.8 m、鉆孔孔徑50 mm。具體如下頁圖3 所示。

圖3 運輸巷內頂板弱化鉆孔布置示意圖
2.2.1 鉆孔裝藥量
鉆孔裝藥量會直接影響深孔預裂爆破弱化效果,具體裝藥量可通過下述經驗公式(1)確定。

式中:M 為單個爆破鉆孔裝藥量,kg;A 為裝藥常數;β1、β2、β3為指數;α 為弱化頂板抗壓強度。
依據現場實際情況,頂板弱化深度按照10 m 進行計算,則鉆孔內裝藥量應控制在2.35 kg 以上,即單個鉆孔內藥卷裝入量為10 卷。
2.2.2 裝藥工藝
切眼以及運輸巷內布置的爆破鉆孔封孔長度為5.4 m,裝藥長度控制在6.6 m 以上,采用不耦合裝藥方式,單節裝藥長度控制在2.2 m。裝藥載體為Φ40 mm 雙縫預裂管。采用Φ40 mm PVC 管作為藥卷載體向孔內下放藥卷。由于鉆孔內下方的藥卷數量較大,爆破時產生的能量較高,為此封孔時需特別注意,應確保炮泥封堵緊實、嚴密。
為考察切頂以及運輸巷內施工的爆破鉆孔對堅硬頂板弱化效果,頂板弱化前后采用鉆孔窺視儀(型號YTJ20)對頂板裂隙擴展情況進行考察。具體頂板弱化前后情況如圖4、圖5 所示。從圖4、圖5 中看出,在對頂板堅硬巖層弱化前,鉆孔孔壁光滑、裂隙不發育,是由于煤層基本頂強度大、膠結性好等導致;對煤層頂板弱化后,鉆孔孔壁均出現變形且發育貫通裂隙,表明頂板弱化效果較好。

圖4 弱化前鉆孔窺視圖

圖5 弱化后鉆孔窺視圖
51303 綜采工作面頂板弱化采面初次來壓、周期來壓步距分別為31 m、13 m~19 m,來壓期間采面液壓支架工作阻力為4 300 kN,采面來壓顯現不明顯,液壓支架安全閥均未開啟,采面煤壁始終保持穩定。51301 綜采工作面為51303 綜采工作面鄰近采面,兩個工作面地質條件、頂板條件較為相似,51301 綜采工作面采面初次來壓、周期來壓步距分別為53 m、18 m~24 m,來壓期間煤壁出現一定程度片幫情況,采面液壓支架工作阻力為6 500 kN,部分液壓支架出現安全閥開啟情況,同時采空區瓦斯涌出有所增加。通過上述分析得出,對51303 綜采工作面頂板堅硬巖層進行弱化后,采面初次來壓及周期來壓步距等均有所降低,同時礦壓顯現不明顯,不會給采面回采帶來影響。
1)51303 綜采工作面直接頂為厚度較大且較為堅硬的砂巖,若不對頂板進行弱化,則采面來壓期間容易礦壓顯現明顯,煤壁出現一定片幫情況且采空區瓦斯涌出有所增加,給采面安全回采帶來一定制約。
2)提出采用深孔爆破方式對頂板進行弱化,具體在切眼以及運輸巷內頂板施工鉆孔,降低堅硬頂板完整性以及強度。依據現場情況,對深孔爆破鉆孔布置方案以及頂板弱化工藝等進行分析,并進行工程應用。
3)現場應用后,煤層上覆堅硬頂板裂隙發育,巖層完整性以及強度等均有所降低;采面初次來壓及周期來壓步距均降低至31 m、13 m~19 m,來壓顯現不明顯,液壓支架以及煤壁等均保持穩定,表明現場采用的堅硬頂板弱化技術取得較好成果。