黃慧,黎敏
長慶油田分公司機械制造總廠 陜西西安 710201
應用柱塞氣舉排水采氣裝置是低產低效、致密氣藏最經濟有效的排水采氣工藝,也是長慶油田現行的排水采氣主要措施之一,平均提高單井產氣量32.2%。
緩沖定位器是柱塞氣舉排水采氣裝置的重要組成部分,主要工作原理:當柱塞下行撞擊緩沖定位器時,一方面,緩沖定位器受沖擊作用開始下行,通過壓縮緩沖彈簧將柱塞動能轉換為彈簧勢能,大幅降低瞬時撞擊沖擊載荷,從而緩解自身及柱塞的沖擊動能,有效保護柱塞和緩沖定位器的完好性[1];另一方面,通過卡定在油管與油管接箍之間的凹槽中,實現柱塞下落的定位功能。
圖1所示打撈頭為緩沖定位器頂部零件,材料為3Cr13不銹鋼,經調質處理后硬度為250~280HBW。此零件是柱塞落地時直接接觸、撞擊的零件,也是后期打撈緩沖定位器的關鍵零件。打撈頭盲孔螺紋M22×2-6H與芯桿聯接,用于壓縮緩沖彈簧,要求表面粗糙度值Ra≤3.2μm,該螺紋質量可靠性是影響緩沖定位器功能完整性和強度的重要因素。

圖1 打撈頭
本文以緩沖定位器打撈頭(以下簡稱“打撈頭”)M22×2-6H盲孔螺紋為研究對象,針對該螺紋在實際加工過程中出現的問題開展研究,并結合筆者積累的工作經驗提出相應的解決對策,供同行參考。
打撈頭批量生產過程中,由于M22×2-6H盲孔螺紋屬于細牙螺距螺紋,所以采用車削的方法是經濟、高效的。然而,受限于盲孔螺紋結構和材料切削性能[2],該螺紋在實際車削時存在以下問題。
1)排屑性能差。與加工外螺紋、通孔螺紋相比,該盲孔螺紋加工時因內部空間狹小,切屑形成后容易在孔內滯留[3,4],滯留在孔中的殘余切屑會刮傷、拉傷已加工表面,影響螺紋的加工質量。使用切屑清除鉤鉤出內孔中的切屑存在安全隱患,使用普通高壓氣槍吹掃切屑的效果也不理想。
2)材料強度高,切削溫度高,導致刀具壽命低,頻繁停機換刀。這是由于:①3Cr13材料加工硬化嚴重,導致剪切滑移區金屬材料的切應力增加,使得切削加工后的表面硬度比未加工表面硬度高 1.4~2.2倍[5],加之3Cr13材料中含有高硬度的碳化物微粒(如Cr3C2、SiC),因此刀具容易劇烈磨損,這一點從實際加工過程中可以得到印證。②3Cr13材料導熱性差、切削熱量大,造成切削溫度高。③采用徑向進給方式的螺紋車削方法,切屑控制難,振動傾向大,產生的V形切屑作用于切削刃的彎曲壓力大,刀尖圓弧負荷大。
打撈頭加工工藝路線如下。
(1)下料 鋸床下φ45mm×91mm/3Cr13圓 鋼料。
(2)熱處理 調質處理后的硬度為250~280HBW。
(3)粗車 自定心卡盤夾持,平端面,鉆中 心孔。
(4)半精車/精車 一夾一頂,車外徑各部至圖樣尺寸。
(5)半精車/精車 自定心卡盤夾持,車端面,保證總長;鉆螺紋底孔;加工螺紋。
(6)鉗 分度頭自定心卡盤夾持,鉆φ4mm通孔;鉆2個φ6.5mm×6.75mm側孔。
車削刀具宜選用螺距為2mm的公制60°全牙型螺紋車刀。一方面能確保螺距、牙頂、牙底和牙高精確、一致,螺紋強度高,加工效率高;另一方面可有效避免毛刺的形成,省去后續的去毛刺工序,生產效率高。
螺紋刀片選用基于物理氣相沉積(PVD)工藝的TiN涂層WC硬質合金材料,相比于YT、YG和YW材料,TiN涂層表面硬度高,耐磨性、耐熱性、抗粘附性和耐用性好。鏜桿選用整體WC硬質合金材料,保證同時兼顧足夠的剛性、強度和容屑空間。
為降低切削抗力、降低切削溫度和改善排屑性能,螺紋車削采用改進式反向側向進給方法。兩刀之間均具有一個軸向進給,軸向進給方向朝外,軸向進給角一般取1°~5°,這樣可控制切屑,使之流向孔外,避免切屑在盲孔內堆積。具體方法:分7次進刀進行車削,背吃刀量ap依次為0.18mm、0.17mm、0.16mm、0.15mm、0.14mm、0.12mm和0.08mm,兩刀之間軸向位移差依次為0.005mm、0.005mm、0.005mm、0.005mm、0.009mm和0.02mm。需要說明的是,最后一次進刀產生的切屑應為完整的、無缺口的V形切屑,確保螺紋牙型完整。
切削用量:主軸轉速n=800r/min,使用水溶性切削液冷卻。
螺紋車削進給方法對比如圖2所示。

圖2 螺紋車削進給方法對比
螺紋數控車削參考程序如下。
G99;
M04 S800;
T0202;
M08;
G00 X18.0 Z25.0;
G92 X20.0 Z-21.093 F2.0;(啟動螺紋切削循環)
G00 X18.0 Z25.005;(軸向位移0.005mm)
G92 X20.36 Z-21.088 F2.0;(徑向進刀0.36mm)
G00 X18.0 Z25.01;(軸向位移0.005mm)
G92 X20.7 Z-21.083 F2.0;(徑向進刀0.34mm)
G00 X18.0 Z25.015;(軸向位移0.005mm)
G92 X21.02 Z-21.078 F2.0;(徑向進刀0.32mm)
G00 X18.0 Z25.02;(軸向位移0.005mm)
G92 X21.32 Z-21.073 F2.0;(徑向進刀0.30mm)
G00 X18.0 Z25.025;(軸向位移0.005mm)
G92 X21.6 Z-21.068 F2.0;(徑向進刀0.28mm)
G00 X18.0 Z25.034;(軸向位移0.009mm)
G92 X21.84 Z-21.059 F2.0;(徑向進刀0.24mm)
G00 X18.0 Z25.054;(軸向位移0.02mm)
G92 X22.0 Z-21.039 F2.0;(徑向進刀0.16mm)
G00 X100.0 Z100.0;
M09;
M30;
工藝驗證試驗利用長城機床廠CK7163×1500數控車床對打撈頭M22×2-6H盲孔螺紋進行車削。打撈頭的前序加工工作根據圖樣和工藝要求已完成,螺紋底孔尺寸控制在φ(20±0.03)mm,螺紋底孔表面粗糙度值Ra≤6.3μm。試驗選取100件工件作為試驗樣本,采用前述工藝、刀具,螺紋檢測量具使用M22×2-6H螺紋通止規、公制60°螺紋樣板、0~150mm游標卡尺和表面粗糙度比較樣塊,試驗結果如下。
1)試驗樣本的表面粗糙度值Ra均控制在1.6~3.2μm。
2)試驗樣本均通規通、止規止,符合螺紋規檢測要求。
3)試驗樣本的螺紋牙側與螺紋樣板均無透光現象,試驗樣本牙型角、螺距均滿足螺紋樣板的檢測要求。
4)試驗樣本的螺紋小徑控制在φ(20±0.03)mm。
因此,試驗樣本M22×2-6H盲孔螺紋均滿足圖樣要求。
本文基于盲孔螺紋車削中存在的問題進行工藝研究。通過改進螺紋車削方案,選擇合適的螺紋刀具,改善切削用量,提高了螺紋切削性能和加工穩定性,得出以下結論。
1)通過改進式反向側向進給方法在打撈頭M22×2-6H盲孔螺紋車削中的應用,改善了切屑流向,解決了螺紋車削過程排屑性能差的問題。
2)通過TiN涂層材料刀片和整體WC硬質合金鏜桿在3Cr13材料螺紋加工中的應用,解決了刀具壽命低的問題。
3)通過現場試驗,得到了車削M22×2-6H盲孔螺紋的最佳切削用量。
20221109
專家點評
該文以M22×2-6H盲孔螺紋為研究對象,針對螺紋加工中出現的排屑困難,刀具壽命低、頻繁停機換刀等問題開展工藝研究,結合實踐經驗提出相應的解決對策,通過選擇合適的螺紋刀具和工藝方法,改善切削用量,提高了螺紋切削性能和加工穩定性。
文章的實用性很強,工藝改進與實踐經驗相結合,在數控車床上,通過改進式反向側向交替進給的方法降低切削抗力,使切屑自動流向孔外,解決了盲孔螺紋車削中的排屑問題;通過涂層刀片和硬質合金鏜桿的應用,解決了刀具壽命低的問題。通過現場工藝試驗,得到了盲孔螺紋的最佳切削用量。為小孔徑盲孔螺紋的數控車削加工積累了經驗。