羅建偉
(唐山唐鋼氣體有限公司, 河北 唐山 063000)
現(xiàn)代冶金材料、化工、鋼鐵等領(lǐng)域生產(chǎn)過程中廣泛用到惰性氣體做能源介質(zhì),如O2、N2、Ar。空分設(shè)備的主要功能即利用空氣分離技術(shù)把這些氣體處理到標準純度,以供生產(chǎn)使用。某企業(yè)采用的空分設(shè)備已用于生產(chǎn)一段時間,其功能和性能均能達到設(shè)計和生產(chǎn)要求,但是生產(chǎn)中用氧量和空分設(shè)備匹配不夠完善,存在無功損耗大、氧氣放散率高等問題。怎樣提高設(shè)備利用率,生產(chǎn)中保持設(shè)備低負荷運行,減少能耗,是該公司當前急需改進的內(nèi)容。且空分設(shè)備當前已具備DCS 控制系統(tǒng),為空分裝置自動化優(yōu)化改造奠定了基礎(chǔ)[1]。
某企業(yè)采用的空分設(shè)備主要由四部分組成:空氣壓縮系統(tǒng)、預冷及純化系統(tǒng)、分餾塔系統(tǒng)、貯存氣化系統(tǒng)。空分設(shè)備系統(tǒng)構(gòu)成復雜,必須具備完善的技術(shù)及工藝設(shè)計才能妥善實現(xiàn)自動化運行。空壓機作為空分設(shè)備能耗最大的結(jié)構(gòu),用于給空分設(shè)備加工原料空氣。預冷系統(tǒng)以及純化系統(tǒng)共同構(gòu)成空分設(shè)備的凈化系統(tǒng),完成空氣中雜質(zhì)和有害成分的篩選凈化,由空壓機加工過的原料空氣具有較高的溫度,需要經(jīng)過預冷系統(tǒng)冷卻,之后進行篩分凈化,去除空氣中H2O、CO2、C3H3等對生產(chǎn)過程有害的成分。分餾塔系統(tǒng)的功能是經(jīng)凈化的壓縮空氣深度冷卻,在逐級精餾出O2、N2、Ar 等氣體。
該企業(yè)采用的空分設(shè)備系統(tǒng)中用到了分子篩純化、增壓透平膨脹機以及上塔規(guī)整填料的內(nèi)部壓縮工藝。工藝流程如圖1 所示。

圖1 空分設(shè)備工藝流程
空分設(shè)備原料為空氣,空氣進入塔后先經(jīng)過空氣過濾器,清除其中的灰塵雜質(zhì),然后進入透平壓縮機,經(jīng)壓縮溫度升高,后經(jīng)預冷系統(tǒng)冷卻處理至15 ℃,然后被送入分子篩純化系統(tǒng)凈化處理,除去其中有害物質(zhì)。凈化后空氣分兩部分,一部分進入換熱器,被反流的O2、N2等冷卻后進入下塔,經(jīng)下塔初步分離得到富含氧氣的液態(tài)空氣。另一部分增壓機增壓后進入主換熱器,經(jīng)過絕熱膨脹獲得冷量。下塔底部得到的富氧液空經(jīng)過冷進入上塔,頂部N2通過冷凝蒸發(fā)器經(jīng)液氧作用成為液氮,一部分成為下塔回流液體,另一部分經(jīng)過冷后進入上塔參加精餾。所有進入上塔的物質(zhì)經(jīng)上塔處理,在上塔頂部得到N2產(chǎn)品,底部得到O2。液氬的獲取是通過從上塔中部提取氬餾分氣,之后經(jīng)粗氬塔精餾得到粗氬氣,再將粗氬氣引入精氬塔進一步精餾,在精氬塔底部得到液氬產(chǎn)品。
為優(yōu)化控制過程并實時監(jiān)測生產(chǎn)過程,必須準確掌握生產(chǎn)參數(shù),如溫度、液位、壓力,進而妥善控制設(shè)備啟停、運行等過程,進而生產(chǎn)出優(yōu)良產(chǎn)品。為實現(xiàn)控制系統(tǒng)的自動化技術(shù),需要在原DCS 控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上通過預測控制、工藝手段等實現(xiàn)控制系統(tǒng)與生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)交換,實現(xiàn)生產(chǎn)過程中穩(wěn)調(diào)參數(shù)變化,進而提高生產(chǎn)效率,產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗。
自動變負荷控制即根據(jù)O2產(chǎn)量的變化,在保證氣體產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上,調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù),利用較短的時間調(diào)節(jié)到最優(yōu)生產(chǎn)負荷,減少O2放散率,提高生產(chǎn)效率。
自動變負荷控制設(shè)計建立于先進DCS 控制系統(tǒng)之上。DCS 控制系統(tǒng)不僅是實現(xiàn)空分設(shè)備先進控制的前提條件,同時也是實現(xiàn)自動變負荷控制的基礎(chǔ)。DCS 控制系統(tǒng)對配置要求嚴格,需具備性能優(yōu)異的執(zhí)行機構(gòu)和儀器儀表,具備完善的保護、報警裝置,同時DCS 系統(tǒng)還應(yīng)具備能夠與上位機進行數(shù)據(jù)交互的通訊接口,即OPC 接口,OPC 接口具備讀寫功能,保證上位機實時監(jiān)控運行數(shù)據(jù),如PID 調(diào)節(jié)器參數(shù)等。
先進系統(tǒng)DCS 控制的控制中心為上位機,硬件系統(tǒng)通過以太網(wǎng)與上位機建立物理連接。實現(xiàn)上位機對現(xiàn)場設(shè)備的優(yōu)化控制,完成現(xiàn)場設(shè)備的精準控制和及時管理。先進控制系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

圖2 先進控制系統(tǒng)
在自動變負荷控制系統(tǒng)中,空分設(shè)備先進控制器為一個包含多個子控制器的控制系統(tǒng),各子控制器互相獨立,相互作用,緊密聯(lián)系。先進控制器作為各子控制器的統(tǒng)一控制器,其功能為統(tǒng)一優(yōu)化控制變量,由先進控制器優(yōu)化的變量兼顧了各子控制器的自身需求和彼此之間的影響,能滿足空分設(shè)備平穩(wěn)運行、自動變負荷控制等的要求。
2.2.1 空壓機子系統(tǒng)控制器設(shè)計
空壓機子系統(tǒng)主要用于提供空分設(shè)備生產(chǎn)運行所需的空氣和冷量。該部分控制器的設(shè)計主要是實現(xiàn)空壓機入口處導葉開放程度和流量的自動調(diào)節(jié)跟蹤,確保提供足夠且穩(wěn)定的空氣。對于冷量,系統(tǒng)根據(jù)預計目標與實際工況的偏差來計算冷量的需求變化,從而在空分設(shè)備負荷發(fā)生變化時,及時作出中間調(diào)整,平衡負荷變化引起的冷量供需偏差[2]。另外為了消除分子篩均勻階段對分餾環(huán)節(jié)造成影響,提前調(diào)整空壓機導葉開度,及時補償分子篩均勻階段引發(fā)的壓力波動,從而避免對分餾環(huán)節(jié)的影響。
2.2.2 分子篩純化系統(tǒng)控制器設(shè)計
設(shè)計分子篩純化系統(tǒng)控制器,實時監(jiān)測分子篩加熱數(shù)據(jù),使得分子篩在空分設(shè)備正常運行過程中按DCS 控制過程正常運行,當加熱峰值低于設(shè)定下限值時,控制下個再生周期加熱時間加長5 分鐘左右;增加異常報警功能,如分子篩強制閥門故障報警、電爐出口溫度檢測報警、分子篩出口溫度報警等,當發(fā)生故障時,系統(tǒng)立即作出報警指導維護,確保系統(tǒng)安全,有效、穩(wěn)定地運行。分子篩純化系統(tǒng)設(shè)計為雙層結(jié)構(gòu),一備一用,定期切換。
2.2.3 精餾系統(tǒng)控制器設(shè)計
空分塔和氬塔作為空分設(shè)備的核心結(jié)構(gòu),應(yīng)具備確保系統(tǒng)正常生產(chǎn)的多種回路。控制器利用APC-Adcon 軟件設(shè)計實現(xiàn)多變量預測控制,以系統(tǒng)運行過程中的溫度、壓力、液位為參考數(shù)據(jù),動態(tài)調(diào)節(jié)液氮、液氧的流量,保證工藝參數(shù)的穩(wěn)定。通過多變量預測控制,保證產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和效率。結(jié)合實際生產(chǎn)經(jīng)驗可知,Ar 的純度是塔系統(tǒng)運行穩(wěn)定的重要依據(jù),可以通過Ar 的純度來判定塔的穩(wěn)定性。
對空分設(shè)備進行自動變負荷控制優(yōu)化設(shè)計并應(yīng)用,通過Ar 的純度及產(chǎn)量分析控制系統(tǒng)的經(jīng)濟效益。在自動變負荷控制下,系統(tǒng)的溫度、壓力等過程參數(shù)均能得到及時準確的調(diào)整,設(shè)備運行的實際數(shù)據(jù)與設(shè)定數(shù)據(jù)存在的偏差較小,結(jié)果表明自動變負荷控制有效解決了人工變負荷生產(chǎn)過程中生產(chǎn)效率低、事故概率大的問題,此外還減輕了人力勞動,Ar 的純度和產(chǎn)量也得到了充分保障,相關(guān)數(shù)據(jù)對比如表1 所示,自動變負荷控制系統(tǒng)除了安裝費稍高,其他方面優(yōu)勢突出,既節(jié)約了人力成本,提高了生產(chǎn)效率和品質(zhì),又提高了運行的安全穩(wěn)定性,并且具有環(huán)保優(yōu)勢。

表1 自動變負荷控制與人工變負荷控制效果對比表
經(jīng)過一段時間的生產(chǎn)運行,統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù),得出以下結(jié)論:
1)每月運行時間按600 h 計算,空壓機能耗減少了約365 kW,增壓機能耗減少了約94 kW,工業(yè)用電按平均1 元/kW·h,則每年的經(jīng)濟效益為:1×(365+94)×600×12≈330 萬元。
2)O2放散率也有所降低,平均每小時減少放散1 000 m3,每年經(jīng)濟效益約100 萬元。
3)Ar 提取率由69%提升至72%,每年經(jīng)濟效益約40 萬元。
1)提出某企業(yè)當前空分設(shè)備生產(chǎn)運行中氧氣放散率高,能耗大,生產(chǎn)效率低下等問題,并對當前空分設(shè)備的構(gòu)成和工藝流程作說明。
2)闡述自動變負荷控制方案的設(shè)計思路,分析現(xiàn)有的系統(tǒng)基礎(chǔ),說明以先進控制為基礎(chǔ)的自動變負荷控制系統(tǒng)中空壓機子系統(tǒng)控制器設(shè)計、分子篩純化系統(tǒng)控制器設(shè)計、精餾系統(tǒng)控制器設(shè)計的設(shè)計辦法。
3)在實際生產(chǎn)中應(yīng)用自動變負荷控制方案,結(jié)果表明自動變負荷控制有效解決了人工變負荷控制中生產(chǎn)效率低,O2放散率高,能耗大的問題,可產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益470 萬元/年,并提高了生產(chǎn)系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。