劉俊杰,劉育武,黃渤瑜
(國網北京市電力公司檢修分公司,北京 100068)
某變電站監控機發出10 kV開關過流I,II段保護動作跳閘信號。該開關帶兩組消弧線圈并聯運行,導致10 kV母線同時失去接地變及消弧線圈。檢修人員到站檢查,發現故障間隔開關柜至接地變段電力電纜發生故障,接地變側三相電纜分叉處發生灼燒、斷裂,開關柜側電纜接頭因發熱而產生流膏現象。接地變的A,B相10 kV套管、零相套管及導電排有電弧放電痕跡。
故障電力電纜為投運37年的ZLQD22-3*120型油紙電纜,總長度約50 m。接地變及消弧線圈為同年投運的充油型設備。
檢修人員對接地變及消弧線圈進行診斷性試驗,試驗結果顯示合格;對故障電纜進行診斷性試驗,顯示其三相絕緣均為零,無法進行加壓試驗;查看該段電纜3年前的例行試驗結果(見表1,2),發現其絕緣、耐壓結果均正常,未見劣化態勢。

表1 故障電纜3年前主絕緣絕緣電阻試驗 單位:MΩ

表2 故障電纜3年前主絕緣直流耐壓試驗
調取故障錄波,對該故障進行分析,發現故障發展經過了3個階段。
(1) 00:46:44.7438—00:46:44.7474,B,C相電壓下降,幅值、相位基本相同;B,C相電流突增,幅值相同、相位相反。該現象表明B,C相間短路。
(2) 00:46:44.7474—00:46:44.7838,B,C相電壓繼續降低,出現零序電壓;B,C相電流繼續增大。該現象表明B,C相短路接地。
(3) 00:46:44.7838—00:46:45.2976,A,B,C三相電壓基本歸零,電流增大,無零序電壓、電流。該現象表明A,B,C三相短路。00:46:45.2976,過流I,II段保護動作跳開10 kV斷路器,隨后主變低壓側電流、電壓逐漸恢復正常。
結合故障電纜殘骸實物檢查與故障錄波分析可知,B,C相間絕緣層首先擊穿,使得B,C相間失去絕緣,發生相間短路;B,C相絕緣層繼續破壞,導致B,C相與屏蔽層間失去絕緣,B,C相通過屏蔽層接地;電纜內部的放電、燃燒使得A相絕緣隨之受損,演化成A,B,C三相間失去絕緣,發生三相短路。最終,故障處電纜絕緣層、過渡層、屏蔽層、鎧裝層、外護套相繼受損,表現為電纜過流和爆炸,造成電弧噴射,灼傷接地變瓷瓶及零排。
由于該故障油紙電力電纜已運行37年,絕緣老化嚴重,受結構形式所限,其三相分叉處的電場畸變最為嚴重、強度最高,故長期運行后在電纜三相分叉處發生了絕緣擊穿。
(1) 建設階段。應加強電纜接頭制作工藝管控,避免電纜局部電場畸變嚴重或密封不良等問題。
(2) 運行階段。應加強對油紙型電纜的巡視和監測,尤其注意電纜接頭及三相分叉處是否存在發熱、局放、流膏等異常現象。
(3) 例行試驗。要重視安排電力電纜例行試驗,雖然受制于其周期性的特點而無法實時反映電纜的運行狀態,但可通過例行試驗驗證電纜近期的運行狀況。當試驗數據異常時,應嚴禁設備投運。
(4) 技改更新。要重視停電、技改工作,對運行年限較久的油紙型電纜進行更換,優先安排試驗結果或運行狀況較差的設備,以確保在電纜設備嚴重劣化前及時消除故障隱患。
為防止發生這類油紙電力電纜絕緣故障,從建設階段就要加強質量監督和管控,進入運行階段后要進一步加強巡視、監測,做好例行試驗、數據記錄及數據實時更新等工作,同時合理安排技改計劃,從而確保電纜設備無故障運行。