









摘要:文章以岑溪黃華河大橋深水基礎施工為例,從技術可行性、工期以及經濟性三個方面,對比了鋼板樁圍堰和鋼套箱圍堰兩種方案的特點,優先選取了鋼套箱圍堰方案作為該橋深水基礎的施工方案,并介紹了鋼套箱圍堰施工方法,而且采用鋼套箱圍堰安全高效地完成了該橋深水基礎的施工,可為類似工程項目提供參考。
關鍵詞:鋼圍堰;方案比選;施工方法
中圖分類號:U443.16+2 A 24 077 3
0 引言
目前,在復雜地質深水環境下建造的大型橋梁越來越多,而在復雜地質深水環境下往往需要修建深水基礎[1]。深水基礎具有施工難度大、安全風險高等特點[2],成為大跨度橋梁建設的重難點工程。鋼圍堰作為深水基礎施工常用的擋水、支撐結構,可以較低的造價安全高效地完成深水基礎的施工[3]。本文以岑溪黃華河大橋4#、5#墩深水基礎施工為例,對比了鋼板樁圍堰和鋼套箱圍堰兩種方案的特點,并選取鋼套箱圍堰方案作為該橋深水基礎的施工方案,安全高效地完成了該橋深水基礎的施工。
1 工程概況
岑溪黃華河大橋位于廣西玉林市北流市南渡鎮北部,兩端橋臺位于未開墾的半山坡,地勢均比較陡峭。橋址范圍多為山地,山勢陡峭,沿線灌木覆蓋,植被茂盛,交通不便,采用(40+64+40)m連續梁跨越黃華河。
1.1 主墩設計情況
岑溪黃華河大橋4#、5#墩位于河道內深水區,4#墩施工水位深約 7.5 m,5#墩施工水位深約 6.7 m。承臺尺寸均為 9.6 m×15.2 m×4 m,承臺標高調整后分別為 71.379 m、72.155 m,承臺下設8根直徑 2 m樁基。承臺剖面圖如圖1所示。
1.2 水文地質情況
黃華河水流流向由西向東,與線路夾角80°,河道正寬 120 m。黃華河100年一遇的洪水水位為 87.13 m,施工常水位為 78.85 m,最低水位為 78.44 m。考慮黃華河大橋上游有電站,同時走訪最近幾年水文變化情況,承臺圍堰按照施工常水位 78.85 m考慮。
根據地質勘探,鋼圍堰處地質情況較為復雜,各地層的分布情況及地層特性從上至下分別為:軟弱土、中軟土、中硬土、軟質巖石、巖石。
2 方案簡述
2.1 鋼板樁圍堰方案
采用鋼板樁圍堰,選用拉森Ⅳ型鋼板樁。考慮圍檁支撐、承臺施工空間及塔吊基礎,鋼板樁靠近棧橋側預留 2.5 m(塔吊側),其他三側預留 1.5 m。圍堰平面尺寸為 12.6 m×19.2 m。鋼板樁圍巖封底混凝土厚 1 m。經計算,鋼板樁插入封底層下 ≥2.5 m,4#、5#均采用 12 m鋼板樁即可,4#墩圍堰頂部高出常水位 1.029 m,5#墩圍堰頂部高出常水位 1.805 m。鋼板樁圍堰平面布置如圖2所示。
2.2 鋼套箱圍堰方案
采用鋼套箱圍堰,圍堰尺寸為 9.8 m×15.3 m,4#、5#墩鋼套箱圍堰高度均為 10.0 mm。鋼套箱圍堰平面布置如圖3所示。
2.2.1 側模
側模采用 10 mm厚鋼板,長側壁分為4個節段,短側壁分為3個節段。側壁豎向龍骨采用I32a工字鋼,收邊接口采用[32a槽鋼,橫向加勁采用[14a槽鋼,鎖角側壁,一次成型,倒角處采用 10 mm鋼板加強。
2.2.2 底模
底模采用 6 mm厚鋼板,橫縱梁采用I36a工字鋼,橫向加勁采用[20a槽鋼,縱向加勁采用 10 mm×100 mm板條,四周接口收邊采用[32a槽鋼。
3 方案比選
3.1 技術可行性分析
3.1.1 鋼板樁圍堰
采用鋼板樁圍堰工藝施工時,由于河床覆蓋層比較薄,需要注意以下問題:
(1)承臺下主要為Q4al+pl中砂、Q4al+pl粗圓礫土、花崗巖,鋼板樁需要插入承臺底 3.5 m,且鋼板樁插打入弱風化花崗巖困難,5#墩及4#墩插打鋼板樁需要進行引孔,擬采用280型旋挖鉆機 (φ80 cm)進行引孔,樁間距為 0.6 m,鋼板樁插打好后,用砂填實縫隙?,F有圍堰平臺為 24 m×24 m,大里程及左側需擴寬 5 m,單個平臺需拓寬 205 m2。
(2)鋼板樁圍堰封底厚度為 1 m,需要將河床清理至承臺底1~ 1.2 m處,4#墩承臺底至強風化花崗巖W3最小 2.5 m,滿足封底要求;5#墩承臺底至花崗巖微風化最小 0.955 m,局部需要處理,可采用沖擊鉆沖擊。
3.1.2 鋼套箱圍堰
鋼套箱圍堰工藝成熟,主要步驟為:加工底模、側?!謇砗哟玻ㄖ恋跸鋰叩滓韵?0.5 m)→組裝吊箱臨時托架→組裝吊箱底?!M裝吊放系統→安裝側?!鲁龄撎紫洹鷿仓獾谆炷痢獾谆炷恋葟姟樗惭b內支撐。
由于河床覆蓋層比較薄,鋼套箱圍堰封底厚度為 1.3 m,要使吊箱下落到位,需要將河床清理至承臺底 1.2 m處,4#墩承臺底至強風化花崗巖W3最小 2.5 m,滿足要求;5#墩承臺底至花崗巖微風化最小 0.955 m,局部需要處理,方法同鋼板樁。
綜上所述,鋼板樁圍堰和鋼套箱圍堰在技術上均具有可行性。
3.2 工期分析
鋼套箱和鋼板樁圍堰施工工期對比如表1所示。由表1可知,采用鋼套箱圍堰比鋼板樁圍堰工期提前 14 d。其中,采用鋼板樁圍堰需要引孔,河床基巖面存在斜巖,施工工藝較復雜,精確度要求高,工期比較難以控制。
3.3 經濟性分析
鋼套箱和鋼板樁圍堰施工成本如表2所示。由表2可知,采用鋼板樁圍堰總成本為326.7萬元,而采用鋼套箱圍堰總成本為305.7萬元。
3.4 綜合比選
從技術可行性、工期和經濟性角度,綜合對比上述兩種方案,優先選擇鋼套箱圍堰方案,方案比選分析如表3所示。
4 鋼套箱圍堰施工方法
4.1 主要施工步驟
鋼套箱圍堰的主要施工步驟如下。
4.1.1 拼裝牛腿及安裝主龍骨(圖4)
(1)鉆孔樁施工完成后拆除鉆孔平臺。
(2)在鋼護筒上焊接吊箱拼裝牛腿,現場可根據實際水位情況對牛腿頂標高進行調整。
(3)在拼裝牛腿上安裝主龍骨。
(4)在主龍骨上安裝底板次龍骨,在次龍骨上安裝底板鋼面板及限位。
4.1.2 安裝圍檁(圖5)
(1)按照設計標高,在鋼護筒上焊接第二層圍檁內支撐拼裝牛腿。
(2)在拼裝牛腿上安裝鋼吊箱第二層圍檁。
(3)以第二層圍檁為導向,拼裝吊箱側壁板,并將壁板與底板通過 φ25 mm圓鋼鎖住。
(4)圍堰合龍后,將第二層圍檁焊接在壁板上(通過鋼筋頭焊),拆除第二層圍檁拼裝牛腿。
(5)安裝第二層內支撐,安裝第一層圍檁及內支撐。
4.1.3 澆筑封底混凝土(圖6)
(1)排放導管,第一次水下澆筑 1 m厚封底混凝土。
(2)待封底混凝土到達設計強度后,封堵連通器,圍堰內抽水,保證吊箱內無水。
(3)割除高出封底面以上的抗浮工字鋼。
(4)清理第一次封底的浮漿,在鋼護筒上焊接型鋼剪力鍵(每個護筒上焊4個)。
(5)第二次澆筑封底混凝土(干封),待二次封底混凝土強度達到70%時,拆除吊掛系統,并割除承臺底以上鋼護筒,鑿樁頭。
4.1.4 澆筑承臺及拆除臨時支撐(后頁圖7)
(1)綁扎承臺鋼筋,澆筑承臺。
(2)承臺鑿毛,拆除干擾施工的第一、二層內支撐,分節施工墩柱。
(3)待施工墩柱的標高超過施工水位一定高度后,依次拆除所有圍檁內支撐、鋼吊箱壁板。
4.2 施工效果
根據施工現場的鋼圍堰變形監測,圍堰在施工過程中沒有發生較大變形,均在安全范圍內。在澆筑水下封底混凝土時,底模與鋼護筒之間無空隙,保證了封底混凝土不外漏。采用鋼套箱圍堰在較短的時間內完成了圍堰施工,且在施工過程中沒有發生任何安全事故,效果優良。
5 結語
本文以岑溪黃華河大橋深水基礎施工為例,從技術可行性、工期以及經濟性三個方面,對比了鋼板樁圍堰和鋼套箱圍堰兩種方案的特點,主要結論如下:
(1)鋼板樁圍堰和鋼套箱圍堰在技術上均具有可行性,采用鋼套箱圍堰比鋼板樁圍堰工期提前14 d,且采用鋼板樁圍堰需要引孔,河床基巖面存在斜巖,施工工藝較復雜,精確度要求高,工期較難以控制。采用鋼板樁圍堰總成本為326.7萬元,而采用鋼套箱圍堰總成本為305.7萬元。
(2)選取鋼套箱圍堰方案作為本橋深水基礎的施工方案。根據現場施工效果,采用鋼套箱圍堰安全高效地完成了本橋深水基礎的施工,可為類似工程項目提供參考。
參考文獻
[1]李軍堂,秦順全,張瑞霞.橋梁深水基礎的發展和展望[J].橋梁建設,2020,50(3):17-24.
[2]周同生.雙壁鋼圍堰施工風險及抗浮穩定性研究[D].重慶:重慶交通大學,2017.
[3]鐘 祺,鄭春雨,衛 康,等.復雜地質深水環境中鋼圍堰類型比選及設計研究[J].公路,2021,66(10):210-215.
收稿日期:2022-12-12