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自動化技術在電氣工程中的應用

2023-05-30 10:48:04劉英
計算機應用文摘 2023年3期
關鍵詞:自動化技術技術應用電氣工程

劉英

關鍵詞:電氣工程;自動化技術;技術應用

1應用優勢

自動化技術是以計算機為載體,通過多種傳感器向終端傳輸控制指令,實現終端自動運行和自動控制的綜合技術。(1)在電氣工程中應用自動化技術無須設置專用控制模塊,由終端平臺直接控制,大大降低了微機的計算量,提高了電力系統的流暢性。(2)對電網、設備的控制更加精確、快捷,自動化技術能夠利用現代信息技術對電氣工程的運行數據進行篩選、分類,提高數據的準確度,同時結合監測系統,及時監測電網、設備的運行狀況,向監測中心發出預警,以保證電網安全。(3)自動化技術具有同步特性,能夠根據電網反饋信息自動調整電網,使不同調度技術能夠滿足不同需求。它能將不同存儲介質進行有機結合,實現智能控制,合理分配能量,降低電網運行時的功耗[1]。

1.1實現遠距離的電力傳輸

我國幅員遼闊,地理環境多樣,資源豐富,影響能源運輸。在實現能源輸送的同時,必須保證電網安全運行,提高輸電能力,有效打破地理、經濟等方面的制約,提高電網整體運行水平[2]。要解決這個問題,就必須建立健全的輸電系統,以保證其在全國范圍內的推廣應用。另外,采用自動控制技術可以提高電能質量,增加電廠發電量,從而從根本上解決我國電力供應緊張、能源短缺等問題。

1.2擴大電力企業的規模

將自動化技術應用于電氣工程,具有較強的實用性和集約性。目前,電氣工程采用自動化技術,能夠保證電力系統的安全與整體控制。自動化技術是保障社會穩定供電和滿足不同用電需求的重要技術。自動化技術在全面拓展電網應用領域方面發揮著積極作用,同時是我國電力工業發展的重要支撐。

1.3提高電氣設備的智能化水平

當前,我國經濟持續穩定發展,科技創新極大地促進了人民生活和生產領域的發展。自動化技術的應用,為電力系統優化提供了一條新途徑,通過對電力系統進行自動化維護與運行,可以保證電力系統安全、穩定和可靠。此外,還應建立智能化電力系統,確保電力系統不斷注入新的活力,促進電力系統整體建設與發展,合理解決傳統電力設備運行中出現的各種問題,以提升電力系統的智能化水平和應用的安全性。

1.4遠程集中監控系統的適應能力強

遠程集中監控是電力系統中的一個關鍵環節,采用自動控制技術能有效地提升電網的自適應能力,提高電網的綜合運行效率。將遠程集中監控技術引入電網自動控制中,既可以突破地域局限,又可以對電力系統進行全方位監測。此外,與傳統的集中監控相比,采用現場總線技術可以大幅度減少系統應用成本,并且具有結構簡單、操作簡便、自適應能力強、維修費用低等特點。

2應用實現

2.1自動化技術在發電廠中的應用

目前,自動化技術已廣泛應用于水、火電廠,效果良好。其中,將自動化技術引入水力發電廠,可促使水力發電企業實現單機自動化,從而使水電設備實現自動化運行。而將該技術應用于火力發電廠,能有效地檢測出存在的安全隱患,既節約了維護費用,又保證了電廠運行質量。

2.2自動化技術在繼電保護器中的應用

繼電器是電力系統中常用的一種保護裝置,主要用于監測電力系統的運行狀態。一旦發現電力系統異常,繼電器應立即發出警告,積極督促有關部門采取相應措施防止設備出現故障。在繼電器的使用中普遍存在的問題是拒絕動作和錯誤動作。其中,當電器發生短路或其他故障日寸,無法及時采取保護措施。但由于受多種人為因素影響,會導致各種失誤動作的發生,進而影響電氣裝置正常工作。將自動化技術應用于繼電保護裝置,可有效提高繼電器的響應速度及精確度,直接減少電網安全事故。而繼電器控制原理則是通過主動引入自動裝置,實時監測電器運行狀態,通過全面分析監測結果及具體運行參數,從而做出是否實施保護作業的決策[3]。

2.3自動化技術在電網調度中的應用

為了保證電網的安全與穩定,必須對電網進行精確、精細、全面的自動化控制。電氣工程自動化是電力系統調度的重要組成部分。目前,其主要應用于現代開放式、分布式、可擴展的自動化體系結構,以整體增強軟硬件的綜合性能:電力系統在運行的過程中經常會發生故障,采用自動控制系統能夠及時發現并掌握系統存在的問題,從而有效消除安全隱患,提高供電質量,滿足整個系統的用電需求。

2.4PLC技術在變電站中的應用

傳統變電站的運行、監測全靠相關人員完成,不僅造成大量人員資源浪費,而且會出現各類錯誤,這種錯誤的出現將會影響變電站整體運行的穩定性和安全性。鑒于此,將PLC技術應用于電氣工程,可以降低工作人員的工作強度,同日寸有效緩解其工作壓力,打破24小時監控的桎梏,提高電網監控質量和效率,延長設備使用壽命。同時,利用自動化技術對變電站運行過程進行多角度的監測,可以及時發現設備在運行中存在的故障類型及故障點,并通過網絡技術進行故障反饋,避免了傳統電磁電纜數據傳輸錯誤,以增強數據傳輸的安全性[4]。

3PLC技術在電廠除灰系統中的應用

3.1三河電廠二期除灰系統概況

三河電廠二期工程應用的是正壓紊流濃相氣力輸送系統,它的作用是將飛灰送入灰庫,該系統采用亞臨界參數、中間再熱、單爐型、均勻通風、固體排渣等工藝。本鍋爐的設計煤種是神華活雞兔煤,其校核煤種是準噶爾煤7:3。根據三河發電廠的實際運行數據進行試驗和計算,結果表明,粉煤灰在燃燒后的堆積密度為0. 75~1.0 t/m3,而實際濃度為2.1~2.4t/m3。根據設計的煤種,BMCR鍋爐在使用時,灰斗的排灰能力可達8.9t/h。在BMCR工況下,使用校核煤種的鍋爐灰斗可以達到13.5t/h的排放。每個電除塵器均設有2個電除塵器,每個電除塵器設有5個風電場、20個供電分區、2個電收站以及20個灰斗。煤倉與電收塵器的最大橫向輸送距離是750m。通過實地考察,發現三河電廠的排灰系統布局特征為:靜電收塵排灰裝置設在地面0m,氣力輸灰系統空壓機設在除灰、空壓室,主要的控制裝置和電器都在二層。

3.2除灰系統對PLC技術的要求

針對三河電廠除灰系統的運行工況、設備環境和有關技術人員的研究,選擇使用PLC系統,并對其進行如下設計。

(1)全部硬件采用廠商的標準或標準的選件,PLC的設備型號、技術規范是統一的。在5%~95%的相對濕度、0~50℃的環境下,PLC的全部硬件均能正常工作,不會發生結露。

(2) CPU必須是某個相關廠家的最新產品,具備較強的擴展性、通信能力、中/大規模程序存儲能力以及數據結構。

(3)當采用RAM內存時,要確保儲存的資料或程序可以在蓄電池里儲存超過6個月,更換電池時要確保儲存資料及程序不會遺失,并在系統內裝一盞指示燈,以檢測電池是否已耗盡,監測工藝控制要求有故障診斷等。這些特性包括:移位寄存器、日歷、實時日寸鐘、邏輯函數、鎖定繼電器、變換接觸、算術運算、計時器等。整個系統的模件都應該是插頭式的,方便更換。在機柜里一定要有20%的I/O作為備用。另外,每個I/O模塊必須包含10%的備用端子和15%的輸入/輸出空間。

(4)所有開關量輸入輸出模塊必須包含一定的隔離設備。

(5)在振動、無線電波干擾和電器噪聲環境下,PLC系統能夠持續正常工作。電源必須配有浪涌保護裝置。

(6)編程時使用梯形圖或其他PLC語言;一定要將邏輯函數加入PLC中。

3.3三河電廠除灰控制系統

結合PLC和PC機的技術需求,選擇施耐德Quantum系列PLC作為三河電廠除灰系統的主控主機,在現場實現人工控制和運行,集控室由PLC與DCS通信,由上位機遠程控制和運行。當PLC設備的電源及線路未發生故障時,請確保電源柜及程控柜的電源開關全部打開,PLC設備能正常工作。整個除塵系統由三部分組成。

3.3.1壓力罐組裝料過程

在進料前,系統應在停機或運輸周期結束時,將全部啟動的執行閥“關閉”。儀器氣體滿足輸送系統要求,氣壓大于0.55MPa。空壓機系統可實現由無負載向有負載、有負載向無負載過渡的轉變?;夜揲_關閥門對準選定灰庫。開關閥僅在不排放灰渣的情況下切換?;規煜到y滿足運輸系統運行需要,庫頂布袋除塵器仍在運行,灰庫處于無高料狀態。所有加熱系統均處于運行狀態,所有氣動執行器均已“關閉”,所有人工操作/調節裝置均處于運行狀態。在加注過程中,如果壓力傳感器的壓力P小于50kPa,則壓力容器液位計開關處于“非高位”狀態時,排氣閥打開,進料閥打開,然后開始給料程序。當一個或多個液位計處于“高位”狀態或者t=60秒后,所有壓力罐裝料閥門將關閉。關閉排氣閥,完成進料程序。設定進料時間,如果料位儀沒有報警,理論上可以設定粗灰2000s,細灰6000s。

3.3.2灰的輸送過程

輸送前,一定單位內的壓力槽在進料過程中結束,由控制系統根據系統狀態自動判斷是否進入輸灰。針對送灰程序,開啟灰道相應開關閥門。開啟小型旁通閥,使某單位的排灰閥門完全打開。進氣閥在一定單位內完全打開,使系統進入輸灰流程。輸灰控制采用壓力傳感器。

3.3.3輸灰結束

當輸送管線壓降至空管壓力以下時,裝置已完成預處理。關閉進氣閥,關閉輔助閥。當壓力傳送器壓力t30 s,P小于50kPa日寸,關閉排氣閥,關閉灰管開關閥(細灰輸送時,當該裝置內細灰全部送出時,閥門將關閉)。如果所有壓力槽未發現堵塞,所有壓力槽均為空,則飛灰輸送系統將停止運行。同時,該裝置所有應急閥門全部打開,繼續向下一個裝置輸送。

3.4除灰控制系統異常處理

PLC設備均具有自檢功能,當系統出現故障時,必須充分利用現有資源及自診斷能力進行故障分析。一般情況下,當PLC系統出現故障時,應先檢測電源電壓,然后檢查輸入輸出端、PLC插頭、螺絲等是否松動,最后檢查PLC裝置上LED顯示裝置是否正常,以及PLC本身是否有異常。

4結束語

自動化技術在電力系統中有著廣闊的應用前景,它能全面監控電廠、電網、變電站的整個生產過程,大大縮短了整個系統的控制過程,實現自動調節和監控,使整個系統的智能化和自動化程度進一步提高。本文針對三河電廠除灰系統的實際需要,選用施耐德昆騰系列PLC作為三河電廠除灰控制設備。目前,三河電廠運行良好,系統安全可靠。該控制系統的應用,使除灰機的維護費用大大降低,工人勞動強度降低,在保障工作安全的同時,可以有效提升經濟效益。

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