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可鉆封隔器設計及密封機構特性研究*

2023-07-12 08:27:18王立偉管爭榮曹嘉晨
石油機械 2023年6期
關鍵詞:變形

王立偉 管爭榮 曹嘉晨

(西安石油大學機械工程學院)

0 引 言

油田經過多年開采,普遍進入特高含水期,油層壓力不斷下降,非均質性嚴重,開發(fā)難度不斷加大,細分注水是解決此問題的主要手段[1-5]。分層注水工藝中使用的常規(guī)Y341注水封隔器膠筒耐壓、耐溫性不好,導致其坐封達不到預期效果,密封性下降;注水壓力高,導致封隔器有效期短,并且有時解封困難,不易起出,增加了大修概率,難以滿足多層系油藏分注需求[6-9]。

宋輝輝等[10]研制了液壓式大通徑丟手封隔器,該封隔器的丟手連接體和丟手連接套分開設計,降低了丟手壓力,增強了工具可靠性。秦世群等[11]研制了高壓分層注入封隔器,該封隔器采用雙活塞低壓力坐封機構和洗井閥控制銷釘,實現(xiàn)先坐封、后關閉洗井閥,提高了封隔器坐封的可靠性。郭飛等[12]利用有限元仿真軟件,通過膠筒結構參數(shù)、界面摩擦性能和材料特性等因素對其力學特性及密封性能影響規(guī)律的比較,提出了軟硬質材料多層堆疊及環(huán)端面金屬包器結構以實現(xiàn)性能優(yōu)化。張付英等[13]對不同類型的膠筒在約束變形階段的穩(wěn)定性進行分析,提出通過仿真數(shù)據(jù)判斷膠筒穩(wěn)定性的方法,對比3種不同類型膠筒的穩(wěn)定變形過程。潘波等[14]利用ABAQUS軟件建立封隔器密封機構仿真模型,開展了防突機構硫化位置及內徑大小對封隔器膠筒肩部突出、接觸應力、von Mises應力的影響規(guī)律研究。陳偉等[15]利用ABAQUS軟件建立3膠筒結構的有限元模型,模擬膠筒在井下坐封的非線性接觸行為,分析了坐封載荷、膠筒長度、硬度組合和加載方式等4個因素對3膠筒結構密封性的影響。

為了解決封隔器密封性能差、解封困難、使用有效期短等問題,提高分層注水工藝成功率,筆者研制了可鉆封隔器并進行仿真分析;同時開展了室內和現(xiàn)場試驗,以驗證此封隔器的密封性能。所得結論可為封隔器的現(xiàn)場應用及結構優(yōu)化提供參考。

1 可鉆封隔器設計

1.1 結構

可鉆封隔器是在常規(guī)Y341封隔器的基礎上進行改進設計,具體如下:①常規(guī)Y341封隔器內徑一般為50 mm,此封隔器的內徑達到62 mm;②優(yōu)化封隔器結構,外筒采用全部可鉆材料設計,中心管采用42CrMo材質并進行鎳磷鍍防腐處理,其他部分采用非金屬可鉆復合材料;③篩選耐高溫高壓膠筒,盡可能縮小膠筒厚度;④采用雙活塞低壓坐封以減小坐封壓差,增強坐封可靠性。圖1為可鉆封隔器的結構示意圖。

1—上接頭;2—保護座;3—解封銷釘;4—平衡活塞;5—上中心管;6、9、10—密封圈;7—活塞擋環(huán);8—反洗閥;11—反洗閥套;12—洗井閥膠墊;13—反洗座;14—膠筒外管;15—長膠筒;16—上隔環(huán);17—短膠筒;18—下隔環(huán);19—銅護腕;20—調節(jié)環(huán);21—鎖爪;22—鎖套;23—釋放套;24—鎖套后環(huán);25—塑料擋圈;26—上缸套;27—下中心管;28—連接頭;29—坐封活塞;30—下缸套;31—下接頭;32—防阻銷釘;33—銷釘座。圖1 可鉆封隔器結構示意圖Fig.1 Schematic structure of the drillable packer

1.2 工作原理

1.2.1 坐封原理

可鉆封隔器下放到指定位置后,對中心管施加一定的壓力載荷,液體流入活塞室,推動坐封活塞上移,壓力繼續(xù)增大,剪斷坐封銷釘,鎖套上行壓縮膠筒,鎖環(huán)與鎖套相互嚙合鎖緊,使得膠筒無法回收,實現(xiàn)油套環(huán)空密封,完成坐封。

1.2.2 解封原理

解封方式1:與常規(guī)Y341封隔器解封原理相同,上提管柱,施加上提力40~60 kN ,剪斷封隔器解封銷釘,鎖環(huán)失去限位,中心管上移,在膠筒回彈力的作用下,鎖環(huán)和鎖套一起下行解卡,完成解封。

解封方式2:當上提管柱無法解封(安全接頭不能正常丟手)時,正轉注水管柱,使第一級安全接頭脫開,起出第一級安全接頭以上管柱;下入油管+螺桿管柱+套筒式磨鞋,加壓正轉管柱,轉速30~40 r/min,套筒式磨鞋鉆進300~600 mm,磨銑掉可鉆材質的膠筒擋環(huán),膠筒復位,進而完成解封。

1.3 洗井原理

當需要洗井時,可進行反循環(huán)洗井,當套壓大于油壓時,洗井通道開啟,洗井液經內外中心管環(huán)空推動上活塞下行,通過上活塞和鎖套之間的間隙進入密封膠筒以下的油套環(huán)空空間,經底部閥從油管返出地面,達到洗井目的。

1.4 主要技術參數(shù)

適用套管內徑121~127 mm,最大外徑114 mm,中心通徑62 mm,工作溫度120 ℃,工作壓力25 MPa,坐封壓力6~11 MPa,反洗壓差2 MPa,抗拉力350 kN,解封力50 kN。

1.5 結構特點

(1)中心通徑增加到62 mm,可實現(xiàn)低壓坐封、高壓注水,注水效果明顯。

(2)可反洗井,反洗井排量大,并且不結垢、耐酸堿,使用壽命長,安全系數(shù)高。

(3)零件由可鉆復合材料制成,外層可快速鉆除,可上提解封打撈,也可套銑鉆塞打撈,減少了大修概率。

(4)采用高溫高壓膠筒,在高溫高壓環(huán)境中性能穩(wěn)定,密封效果好,用途廣泛。

1.6 可鉆材料優(yōu)選

1.6.1 金屬可鉆材料

在20世紀80年代以前,封隔器使用的可鉆材料大部分是金屬材料,普遍采用鑄鐵、黃銅和鋁。由金屬可鉆材料生產的封隔器可采用普通鉆頭和銑刀進行鉆銑,但是在應用中經常出現(xiàn)“鉆頭軌跡”現(xiàn)象,鉆頭在鉆封隔器的可鉆部件時,鉆頭總是處在某一軌跡上磨來磨去,不再吃進。解決這種現(xiàn)象的做法通常是上提鉆頭,使其離開被鉆面,然后快速接觸封隔器,同時施加鉆壓,以便破壞原有的鉆頭軌跡,使其重新建立鉆頭進尺。不過上述方法有時并不有效,而且鉆銑時間較長,成本較高。

1.6.2 非金屬可鉆材料

大部分情況下沒有必要使用金屬可鉆材料,不采用金屬材料還可以避免鉆銑時經常出現(xiàn)的“鉆頭軌跡”現(xiàn)象。非金屬可鉆材料具有耐蝕性、強度高、易鉆銑、質量輕、成本低等優(yōu)點,大大延長了封隔器的使用壽命。非金屬可鉆材料主要包括合成樹脂和玻璃纖維。一種合成樹脂材料是酚醛樹脂,酚醛樹脂價格便宜,耐高溫,化學穩(wěn)定性較好,耐酸性強。玻璃纖維強度高、綜合性能好、價格便宜。在20世紀60年代初期,玻璃纖維復合材料成為火箭發(fā)動機殼體、雷達天線罩和火箭上的承力構件。以不飽和聚酯為基體、玻璃纖維增強的復合材料工業(yè)遍及世界各地。

1.6.3 可鉆材料選取

通過對金屬可鉆材料和非金屬可鉆材料的研究對比,決定采用非金屬可鉆材料中的玻璃纖維。對國內生產的玻璃纖維進行優(yōu)選,確定高強玻璃纖維(S-glass),由純Mg、Al、Si 3種元素組成。其在高溫下仍具有良好的強度和疲勞性能,拉伸強度甚至高于金屬材料;高強玻璃纖維具有彈性,伸長率為3%,彈性模量在100 GPa左右;對多數(shù)的化學藥品和有機溶劑均有良好的化學穩(wěn)定性,耐腐蝕性好。采用高強玻璃纖維后加工出來的封隔器在力學性能、熱處理性能、耐腐蝕性及加工性能等方面都能滿足封隔器使用要求。

2 密封結構仿真分析

2.1 數(shù)值模型建立

2.1.1 幾何模型

密封機構主要由套管、中心管、膠筒、隔環(huán)及調節(jié)環(huán)等組成,在坐封過程中,膠筒壓縮臌脹與套管內壁產生接觸應力,從而實現(xiàn)密封。圖2為密封機構幾何模型圖。

圖2 密封機構幾何模型Fig.2 Geometric model of the sealing mechanism

2.1.2 材料參數(shù)

膠筒與其他零件材質不同,導致與套管的摩擦因數(shù)有區(qū)別,而且膠筒在壓縮變形后與套管的摩擦因數(shù)也會發(fā)生改變,因而確定膠筒與套管、膠筒與隔環(huán)、中心管與隔環(huán)的摩擦因數(shù)十分困難。根據(jù)經驗,在此次模擬中套管內壁與膠筒間摩擦因數(shù)取0.3;膠筒與中心管之間的接觸摩擦因數(shù)取0.1;中心管與隔環(huán)、膠筒與隔環(huán)之間的摩擦比較小,忽略不計。各零件的材料參數(shù)如表1所示。

表1 零件的材料參數(shù)Table 1 Material parameters of packer parts

2.1.3 網(wǎng)格劃分與邊界條件

橡膠材料是不可壓縮材料,所以整個密封機構使用20節(jié)點六面體單元進行網(wǎng)格劃分。為了準確分析接觸區(qū)域的壓縮距和應力,對3個膠筒進行細化,網(wǎng)格劃分如圖3所示。

圖3 密封機構網(wǎng)格模型Fig.3 Meshed model of the sealing mechanism

在注水工況中,中心管上、下兩端固定;套管外側為水泥固定,故而將套管上、下端和外側固定;下方調節(jié)環(huán)下端固定;保證坐封載荷均勻施加在膠筒上,限制隔環(huán)內端的徑向自由度;上方反洗座施加向下的坐封壓力。

2.1.4 載荷步設置

可鉆封隔器在坐封作業(yè)時,膠筒受力產生較大變形,在有限元分析過程中,需要使用不斷迭代的方法進行膠筒的大變形分析,共設置6個載荷步,仿真時間為6 s 。

2.2 仿真結果分析

2.2.1 在不同載荷下膠筒變形的接觸壓力

通過有限元分析可得到不同載荷下膠筒與套管的接觸壓力等線圖,如圖4所示。

圖4 不同載荷下膠筒與套管的接觸壓力等線圖Fig.4 Contour of contact pressure between rubber sleeve and casing under different loads

為了更加直觀地了解隨載荷增大膠筒與套管內壁接觸壓力的變化,繪制接觸壓力變化曲線,如圖5所示。

由圖4和圖5可知:

(1)在不同的載荷下,膠筒與套管內壁的接觸壓力均出現(xiàn)在上膠筒頂部。

(2)在不同的載荷下,與套管內壁接觸的都是上膠筒,其次為中膠筒,最后是下膠筒。

圖5 接觸壓力隨載荷變化曲線Fig.5 Contact pressure vs.load

(3)隨著載荷越來越大,3個膠筒與套管內壁的接觸壓力越來越大,接觸壓力呈現(xiàn)明顯的線性狀態(tài)增加。

(4)在膠筒可承載范圍內,接觸壓力越大,越有利于膠筒密封。接觸壓力最大的是上膠筒與套管內壁之間,其次是中膠筒與套管內壁之間,最小的是下膠筒與套管內壁之間。

2.2.2 不同載荷下膠筒變形

對膠筒施加5、10、15、20、25及30 MPa載荷,得到可鉆封隔器膠筒在不同壓力載荷下的變形云圖及壓縮距,如圖6所示。

圖6 不同壓力載荷下膠筒壓縮距Fig.6 Compression distance of the rubber sleeve under different pressure loads

為了更加直觀地了解膠筒壓縮距隨載荷增大的關系,繪制壓縮距隨載荷變化曲線,如圖7所示。

圖7 膠筒壓縮距隨載荷變化曲線Fig.7 Compression distance vs.load

由圖6和圖7可知:

(1)隨著載荷的不斷加大,膠筒變形量逐漸增加,壓縮距不斷增大,膠筒與套管之間的接觸長度不斷增加。

(2)上膠筒最先被壓實且變形量最大,中膠筒次之,下膠筒的變形量最小。

(3)膠筒的壓縮距變化不均勻,在初始受力時變化量增加快;在15 MPa后,膠筒的彈性抵抗越來越明顯,膠筒壓縮距的增加逐漸變緩。

3 室內試驗及現(xiàn)場應用

3.1 室內試驗

3.1.1 泄漏及強度試驗

(1)試驗目的。為保證可鉆封隔器在工作時不發(fā)生泄漏、變形及損壞等狀況,對其強度有一定要求,必須進行強度性能試驗。為此,2021年3月21日在西安石油大佳潤實業(yè)有限公司實驗室進行試驗。

(2)試驗方法。試驗時,將組裝好的封隔器上端連接試壓接頭,下端連接絲堵,連接時需將上、下接頭絲扣清理干凈,涂抹密封脂;在膠筒處套上?139 mm×?121 mm×400 mm的套管短節(jié),在試驗臺固定;用試壓泵按工作壓力的1.2倍加壓,穩(wěn)壓5 min。試驗數(shù)據(jù)如表2所示。

表2 可鉆封隔器試驗數(shù)據(jù)Table 2 Experimental data of the drillable packer

通過觀察密封情況并測量剛體變形量可知,可鉆封隔器不滲不漏,外部整體無變形,強度達到設計標準,膠筒回收尺寸在合理范圍內,選用的膠筒壓縮性也符合設計要求。

3.1.2 坐封壓力試驗

(1)試驗目的。檢驗可鉆封隔器的密封性能、耐壓性能和坐封性能是否符合封隔器的設計標準。

(2)試驗方法。可鉆封隔器在120 ℃油浸24 h后進行承壓、坐封試驗。試驗時使用內徑為127 mm的P110套管,設計試驗壓差梯度為5 MPa→10 MPa→15 MPa→20 MPa→25 MPa→30 MPa→35 MPa;在35 MPa壓差梯度下,穩(wěn)壓15~20 min,壓降小于5%,觀察可鉆封隔器整體承壓性能是否達到30 MPa,記錄試驗數(shù)據(jù)及現(xiàn)象進行分析。

從試驗數(shù)據(jù)可以看出,在壓力增加到6 MPa時,剪切銷釘剪斷,封隔器開始坐封;繼續(xù)加壓至35 MPa,壓力下降約0.5 MPa。在進行上壓差穩(wěn)壓、下壓差穩(wěn)壓試驗時穩(wěn)壓壓力穩(wěn)定,壓力泄漏較小。試驗完成后,將可鉆封隔器從試驗裝置中取出,觀察封隔器外觀和膠筒沒有變化。

由室內試驗結果可知,可鉆封隔器密封性能、承壓性能和坐封性能都達到設計標準要求,可以進行現(xiàn)場應用。

3.2 現(xiàn)場應用情況

在仿真分析和室內試驗成功的基礎上,為了驗證可鉆封隔器的整體性能,于2021年8月在長慶王92-341井、坪9-0012井進行現(xiàn)場試驗。王92-341井井深1 212 mm,井斜9.5 °,施工時間1.2 h;坪9-0012井井深1 348 mm,井斜9.5 °,施工時間1.2 h。

現(xiàn)場試驗結果表明,可鉆封隔器結構設計合理,反洗井時排量大,坐封順利,解封可靠,整體密封性能良好。

4 結 論

(1)為了油田注水井長期有效注水,筆者設計了一種可鉆封隔器,該封隔器滿足分層注水工藝要求。

(2)封隔器零件由可鉆復合材料制成,外層可快速鉆除,可上提解封打撈,也可套銑鉆塞打撈,降低了作業(yè)風險,減小了大修概率。

(3)通過仿真分析得出膠筒密封機構在不同壓力下,膠筒與套管內壁的接觸壓力與壓縮距,結果顯示該封隔器滿足設計要求,密封性能良好。

(4)室內試驗和現(xiàn)場試驗結果表明:可鉆封隔器坐封順利,整體密封性能良好,解封可靠;常溫至120 ℃高溫下承壓25 MPa,滿足現(xiàn)場應用要求,可以提高油田企業(yè)的完井作業(yè)能力,具有良好的推廣應用前景。

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