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礦井鋼絲繩芯皮帶輸送機(jī)快速更換膠帶工藝實(shí)踐

2023-07-13 12:04:10張亮
煤炭與化工 2023年5期
關(guān)鍵詞:皮帶機(jī)

張亮

(冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán) 礦山管理分公司,河北 邯鄲 056000)

帶式輸送機(jī)在煤礦主要用于煤炭的運(yùn)輸,與礦車等其他運(yùn)輸方式相比,帶式輸送機(jī)可實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)輸,并且輸送距離遠(yuǎn)、輸送能力強(qiáng),且便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化控制。帶式輸送機(jī)按照材質(zhì)可以分為鋼絲繩芯輸送帶、PVC 輸送帶等多種。其中,鋼絲繩芯輸送帶在輸送帶內(nèi)部?jī)?nèi)嵌鋼絲繩,提高了抗拉強(qiáng)度和拉伸強(qiáng)度,在煤礦生產(chǎn)中得到了廣泛的應(yīng)用。由于井下環(huán)境惡劣,輸送帶長(zhǎng)時(shí)間使用容易出現(xiàn)鋼芯銹蝕、斷裂等故障,存在重大安全隱患,因此在煤礦生產(chǎn)中,需要對(duì)皮帶進(jìn)行定期更換。常規(guī)的更換方法用時(shí)較長(zhǎng),對(duì)生產(chǎn)影響較大。因此,本文以郭二莊礦為例,研究鋼絲繩芯輸送帶快速更換工藝,縮短更換時(shí)間,保證煤礦正常生產(chǎn)。

1 概 況

1.1 輸送帶基本情況

冀中能源邯礦集團(tuán)郭二莊礦分2 個(gè)水平開采,生產(chǎn)的原煤經(jīng)2 部強(qiáng)力皮帶輸送機(jī)提升至地面洗選廠,2 個(gè)水平之間有轉(zhuǎn)載倉(cāng)作為2 個(gè)水平煤炭運(yùn)輸?shù)倪B接點(diǎn)。

第二部強(qiáng)力皮帶輸送機(jī)主要服務(wù)于二水平,將二水平的煤炭運(yùn)輸?shù)睫D(zhuǎn)載倉(cāng),皮帶機(jī)型號(hào)為HDX·103,運(yùn)輸長(zhǎng)度1 275 m,平均坡度16°,強(qiáng)力膠帶型號(hào)為ST/S-3150,寬度1 000 mm、厚度24.5 mm、強(qiáng)度3 150 N。

1.2 存在的問(wèn)題

郭二莊礦二水平煤炭產(chǎn)量大,第二部強(qiáng)力皮帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)輸負(fù)荷大、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)。該皮帶1992 年投入運(yùn)行后,已經(jīng)多次更換。目前在用的膠帶使用時(shí)間已達(dá)8 a,接口出現(xiàn)鋼絲繩抽動(dòng),跑偏、磨損等,如果處理不及時(shí),容易造成皮帶撕裂,主要為縱向撕裂,影響皮帶的正常使用,給煤礦造成經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)膠帶出廠說(shuō)明,已到使用年限,因此決定對(duì)第二部強(qiáng)力皮帶機(jī)膠帶進(jìn)行全部更換。

以往的換帶方式為新帶輔、設(shè)舊帶回收分步更換法,該方式每次更換膠帶時(shí)間長(zhǎng)、用工多、工藝復(fù)雜、不安全因素多。

為提高更換效率,通過(guò)分析研究,決定采用井下硫化連接的方式,即將舊皮帶在指定位置割斷與新皮帶硫化連接。

2 快速更換工藝實(shí)踐

硫化地點(diǎn)受井下現(xiàn)場(chǎng)存放、運(yùn)輸和硫化等多方面條件限制。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,將上硫化平臺(tái)確定在第二部強(qiáng)力皮帶機(jī)機(jī)尾滾筒以上100 m,下平臺(tái)機(jī)尾滾筒向上30 m,位置如圖1 所示。

圖1 硫化平臺(tái)位置示意Fig.1 Position of vulcanization platform

2.1 主要設(shè)備布置及改進(jìn)

2.1.1 絞車布置

為保證更換中的安全,在整個(gè)過(guò)程中安裝使用了6 部絞車,絞車位置如圖2 所示。其中機(jī)頭絞車為30 T 回柱絞車,位于機(jī)頭卸載滾筒正前方30 m處;機(jī)尾處為8 T 回柱絞車,位于機(jī)尾滾筒向上150 m 處。

圖2 絞車布置圖Fig.2 Winch layout

2.1.2 設(shè)施改進(jìn)

(1) 旋轉(zhuǎn)手輪式夾板。

新膠帶下放到一定長(zhǎng)度,開始自動(dòng)下滑時(shí),下放速度全靠人工用扳手緊螺絲的作法來(lái)控制。由于多數(shù)強(qiáng)力皮帶輸送機(jī)帶速在1 m/s 以上,在換帶時(shí)新帶在拐角作用力的情況下,輸送帶沖擊較大,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)跑偏和卷帶現(xiàn)象。針對(duì)以上情況,施工過(guò)程中需要控制舊帶帶新帶的速度,速度太快容易出現(xiàn)安全問(wèn)題,太慢則會(huì)影響施工效率。通過(guò)資料查證及以往經(jīng)驗(yàn),郭二莊礦將換帶過(guò)程中輸送機(jī)帶速控制在0.2 m/s。但是這種速度由人工用扳手緊螺絲的控制辦法弊端較多,人工強(qiáng)度高,而且容易因?yàn)槭芰Σ痪撼赌z帶。因此改進(jìn)采用旋轉(zhuǎn)手輪式夾板的方式進(jìn)行控制。

旋轉(zhuǎn)手輪式夾板采用1.2 m 長(zhǎng)20 號(hào)普通槽鋼,槽口焊接厚度20 mm、寬度400 mm、長(zhǎng)度1 200 mm 的鋼板,與鋼絲繩芯膠帶接觸的面平均焊接φ6 mm、長(zhǎng)度1.2 m 的圓鋼,制成同樣2 塊,在其中1 塊垂直焊接φ40 mm 的圓鋼2 根,圓鋼長(zhǎng)500 mm,長(zhǎng)度200 mm 切削成絲杠,間距1.1 m,作為底夾板;另一塊作為上夾板,施工φ42 mm 的圓孔2 個(gè),間距1.1 m,將下夾板絲杠端穿入上夾板圓孔,夾板外露絲杠旋入手輪,制成了旋轉(zhuǎn)手輪式夾板。用鋼絲繩把夾板與“籠門架”和運(yùn)輸機(jī)支架連接起來(lái),防止夾板隨膠帶下滑移動(dòng)。

使用手輪式旋轉(zhuǎn)夾板實(shí)現(xiàn)緊、松速度快,兩端摩擦力能實(shí)現(xiàn)同步,防止夾板兩端施力不均衡,而撕扯膠帶,同時(shí)降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度;另外焊接的φ6 mm 的圓鋼,直徑小,能使具有彈性的膠帶表面發(fā)生凹型變形而增大摩擦力。

(2) 牽引夾板。

強(qiáng)力皮帶機(jī)上、下皮帶支架時(shí),皮帶機(jī)端頭固定牽引夾板,連接絞車牽引。用長(zhǎng)1.2 m、寬0.6 m、厚度20 mm 的鋼板2 塊,制作成夾板,在兩端均勻布置8 個(gè)穿插φ20 mm 螺絲的螺絲孔,靠螺絲緊固夾緊鋼絲繩芯膠帶。上夾板焊接牽引環(huán)。

(3)固定夾板。

剁斷鋼絲繩芯膠帶時(shí),為防止鋼絲繩芯膠帶下滑,用固定夾板固定皮帶。用長(zhǎng)1.2 m、寬0.6 m、厚度20 mm 的鋼板2 塊,制作成夾板,在兩端均勻布置8 個(gè)穿插φ20 mm 螺絲的螺絲孔,靠螺絲緊固夾緊鋼絲繩芯膠帶。

2.2 工藝流程

(1) 連接準(zhǔn)備。

受郭二莊礦二水平井下運(yùn)輸限制,將每節(jié)膠帶長(zhǎng)度固定為170 m,兩端相向卷成中間連接的兩半卷,井上用2 個(gè)運(yùn)輸綜采支架的大平車盤裝載,運(yùn)輸?shù)骄铝蚧攸c(diǎn)硫化連接,全部存放到機(jī)頭前方。

(2) 停機(jī)。

將需要更換的舊鋼絲繩芯膠帶段提升到運(yùn)輸機(jī)頂格,斷開接口停到距機(jī)頭卸載滾筒15 m 處,機(jī)頭50 m 段為平巷,然后變16°斜巷至機(jī)尾。在變坡點(diǎn)設(shè)置3 個(gè)雙“凹”字型框架,用工字鋼焊接,卡在皮帶機(jī)支架上,每個(gè)間距10 m,底板澆筑,簡(jiǎn)稱“籠門架”。在距卸載滾筒后20 m 處,用牽引夾板固定鋼絲繩芯膠帶,30 T 回柱絞車上提膠帶0.5 m。在“籠門架”處頂格分別安裝3 副固定夾板,底格安裝1 副固定夾板,2 個(gè)主滾筒底格之間安裝3 副固定夾板,回絞車,平巷段鋼絲繩芯膠帶松開,剁斷膠帶。

(3) 機(jī)頭新、舊膠帶硫化連接。

將剁斷的舊鋼絲繩芯膠帶拖到第二部強(qiáng)力皮帶機(jī)機(jī)頭前方,與新鋼絲繩芯膠帶硫化連接。

(4) 拆除舊膠帶。

在第二部強(qiáng)力皮帶機(jī)機(jī)頭新舊膠帶硫化時(shí),同時(shí)拆除舊鋼絲繩芯膠帶。根據(jù)更換的膠帶長(zhǎng)度,確定剁斷鋼絲繩芯膠帶位置,在機(jī)尾滾筒向上底格膠帶30 m 處。為方便底格剁斷膠帶,在機(jī)尾向上頂格100 m 處固定牽引夾板,用8 T 回柱絞車上提鋼絲繩芯膠帶0.5 m,從牽引夾板前方剁斷膠帶,利用絞車使底格鋼絲繩芯膠帶松開,剁斷底格鋼絲繩芯膠帶,向上拖鋼絲繩芯膠帶,完全拖出底格,人工將舊的鋼絲繩芯膠帶翻到人行道。

(5) 安裝新膠帶。

新舊鋼絲繩芯膠帶硫化連接后,新鋼絲繩芯膠帶下行首端安裝牽引夾板,用第二部強(qiáng)力皮帶機(jī)機(jī)頭前方的30 T 回柱絞車,使用反繩輪將新鋼絲繩芯膠帶拖到支架上,反繩輪固定在第二部強(qiáng)力皮帶機(jī)變坡點(diǎn)“籠門架”處,反復(fù)4 次,新鋼絲繩芯膠帶到變坡點(diǎn)以下150 m,在“籠門架”處安裝2 副手輪式固定夾板,再次用絞車拖動(dòng),直至發(fā)現(xiàn)鋼絲繩芯膠帶自行下滑(現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試大約下方200 m 后鋼絲繩芯膠帶開始受重力影響自動(dòng)下滑),及時(shí)旋緊夾板,靠旋轉(zhuǎn)手輪控制夾板對(duì)膠帶加緊程度,通過(guò)摩擦力保持下滑速度恒定。當(dāng)下滑大約300 m 時(shí),安裝的旋轉(zhuǎn)手輪式夾板增加到5 副,固定夾板安裝位置如圖3 所示。到達(dá)機(jī)尾滾筒,人工將鋼絲繩芯膠帶繞過(guò)機(jī)尾滾筒,穿膠帶到機(jī)尾底格,暫停下方膠帶,固定牽引夾板,用機(jī)尾上方8 T 回柱絞車底格上提膠帶,至膠帶全部下放完畢。

圖3 固定夾板安裝示意Fig.3 Installation diagram of fixed splint

(6) 機(jī)尾硫化連接膠帶。

以機(jī)尾跑車位置來(lái)確定新舊鋼絲繩芯膠帶連接長(zhǎng)度,剁去多余的舊膠帶,開始硫化機(jī)尾底格接口,完成新舊鋼絲繩芯膠帶更換。

(7) 恢復(fù)試車。

安裝因影響更換鋼絲繩芯膠帶而拆除的第二部強(qiáng)力皮帶機(jī)托輥、支架、隔板,恢復(fù)各種安全設(shè)施;拆除各個(gè)位置臨時(shí)安裝的夾板、牽引板等物件,確認(rèn)各項(xiàng)工作到位,不存在影響運(yùn)轉(zhuǎn)因素時(shí),點(diǎn)動(dòng)試車,再次確認(rèn),無(wú)誤后開車,調(diào)整跑偏至正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3 應(yīng)用效果及效益分析

3.1 應(yīng)用效果

根據(jù)郭二莊礦以往更換鋼絲繩芯膠帶的經(jīng)驗(yàn),更換皮帶全長(zhǎng)1/3 的情況下,需要用時(shí)120 h,而采用快速更換工藝之后,更換皮帶全長(zhǎng)1/2,僅用時(shí)35 h,節(jié)省了更換時(shí)間,降低了對(duì)生產(chǎn)的影響。

3.2 經(jīng)濟(jì)效益

(1) 新工藝節(jié)省了更換時(shí)間,增加了煤炭產(chǎn)量。根據(jù)計(jì)算,可多出煤炭5 萬(wàn)t,增加利潤(rùn)約100 萬(wàn)元。

(2) 減少了停產(chǎn)時(shí)間。以前更換完全部膠帶需要停產(chǎn)3 次,采用新工藝后變?yōu)? 次,增加了5 d 的產(chǎn)煤時(shí)間,多出煤炭資源3.5 萬(wàn)t,增加利潤(rùn)約70 萬(wàn)元。

3.3 社會(huì)效益

強(qiáng)力皮帶輸送機(jī)是礦主提升設(shè)備,更換膠帶工作繁瑣,頭緒多,不確定安全因素多。通過(guò)對(duì)原先的工藝進(jìn)行改善升級(jí),在縮短更換時(shí)間而提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了安全性,取得了顯著的社會(huì)效益。

4 結(jié) 論

(1) 郭二莊礦二水平第二部強(qiáng)力皮帶運(yùn)輸負(fù)荷大、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng),接口出現(xiàn)鋼絲繩抽動(dòng),跑偏、磨損等,極易造成皮帶縱向撕裂,存在一定的安全隱患。

(2) 傳統(tǒng)的新帶輔設(shè)舊帶回收分步更換方式時(shí)間長(zhǎng)、用工多、工藝復(fù)雜,不安全因素多。

(3) 通過(guò)采用井下硫化連接的方式,對(duì)牽引夾板、固定夾板、旋轉(zhuǎn)手輪式夾板等進(jìn)行改進(jìn),減少了更換時(shí)間,降低了對(duì)煤礦生產(chǎn)的影響,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

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