區云鋒 蒙旭喜 韋小康



摘 要:汽車發動機作為汽車的核心部件,性能的好壞,影響著汽車的穩定性;而缸體作為發動機三大組成部件之一,加工質量的穩定性,影響著產品的最終質量。缸體的缸孔作為活塞直接接觸面,在CNC前道工序加工缸孔的質量,體現在圓柱度及表面粗糙度,其加工的好壞影響著珩磨機珩磨珩磨缸孔的質量。本文主要解析發動機缸體缸孔在CNC加工質量穩定性提升,解決缸孔前道工序加工質量問題。
關鍵詞:發動機缸體 缸孔 缸孔加工質量 質量穩定性提升
1 概述
發動機的缸體加工主要利用數控加工中心加工及珩磨機加工,而缸體缸孔是發動機關鍵質量控制點。缸孔刀痕、圓度、圓柱度、直徑異常,直接影響發動機的輸出效率。易引發燒機油、發熱、抖動等情況。穩定缸孔關鍵質量控制點,從而提高發動機的性能,提高發動機的壽命。因此,在缸體缸孔的加工過程中,解決數控加工中心OP190缸孔加工有刀痕、震紋問題,同時增加主軸檢測功能,提升設備穩定性有利于改善缸體缸孔加工質量。
2 設備技術分析
運用頭腦風暴法從“人、機、料、法、環問題的原因進行分析討論,利用樹圖剖析問題根本原因,并羅列驗證方法。最終的數控加工中心設備OP190關聯圖如下圖1所示。
在收集數據過程中,小組已經將“人、料、環”方面的因素排除,經過樹圖分析,最終將“機、法”方面的問題分解。從以下4點立項實施,落實改進提升。
(1)優化驅動軸X\Y\Z\B軸參數,減少定位誤差&振動過大;
(2)優化夾具定位面高度差;
(3)改造夾緊油缸桿部件;
(4)增加電主軸振動測量。
3 優化驅動軸X\Y\Z\B軸參數,減少定位誤差&振動過大
ERRC表示驅動裝置的誤差值,因ERRC=進給速度/位置增益,故當進給一定時,ERRC理論上對應也是一定的。測量絲杠ERRC,通過數據對比加工時的XYZB軸位置偏差(ERRC)曲線。優化參數1828\1825\2036參數,減少定位誤差及機床振動。優化后測量絲杠振動誤差 97000-100000ms、101000-105500ms無震蕩,誤差值波動范圍將近2-3um(正常范圍40um以下)。機床定位誤差、振幅、伺服軸震蕩優化完成,提升缸孔加工質量,減少了震紋,見圖2。
4 優化夾具定位面高度差
數控加工中心夾具定位面高度差數值,直接影響工件尺寸、位置度、平行度、平面度等質量控制。定位面高度差超差,加工工件易引起抖動。制定定位面高度差工藝標準≤0.02mm。調整優化4臺定位面高度差后,經過加工驗證,提升了缸孔表面加工質量,見圖3。
5 改造夾緊油缸桿部件
數控加工中心夾具在工件加工起到固定、定位的作用。夾緊油缸異常,工件易傾斜或抖動。現有油缸桿均為分體式直角過度,夾緊后無過度連接圓角,導致加工過程夾緊頭受剪切力斷裂及夾不緊。改造夾緊頭結構采用圓弧過度機構,如下圖,消除應力集中。改造后測量監控夾具夾緊力穩定在45-48BAR。增加夾緊穩定性,驗證加工缸孔刀痕問題得以解決,見圖4。
6 增加電主軸振動測量
數控加工中心在加工缸孔時異響,主軸受到很大的切削力,引起主軸的震蕩導致加工產生刀痕/震紋。長期在這種工況生產,會導致主軸損壞。探究主軸振動情況可以通測量主軸振動分析振動數據進行處理,對振動信號提取均值、方差、峰峰值等時域特征值,以表征主軸整體振動大小;對振動信號做快速傅里葉變換得到其幅頻譜,根據幅頻譜初步分析主軸的動平衡狀況。對主軸進行跟蹤及維護,提升主軸的穩定性,消除加工過程中缸孔產生刀痕及震紋,提升了缸孔加工質量的穩定性,見圖5。
從上圖頻率信號時域上對比,第一個缸孔加工過程振幅幅值與其他三個缸孔加工有明顯差異,第一個缸孔出現刀痕部分的加工頻率信號明顯變大,如下圖6加工質量。
進一步分析主軸空載芯軸旋轉阻力大轉子卡滯原因:主軸振動過大,引發主軸內部銅環熱脹冷縮卡滯芯軸,更換主軸后問題解決。因此,增加電主軸振動測量改進可有效預判,從而有效的解決缸孔加工質量問題,提升缸孔加工質量的穩定性。
7 結語
數控加工中心加工缸孔質量問題比較復雜,又是發動機生產線質量控制的關鍵工位,因此,優化缸孔加工的過程,利于缸孔的質量控制,有效保證產品的穩定輸出。
參考文獻:
[1]《金屬加工世界》2010年.